宋磊
(安徽淮化股份有限公司,安徽淮南232038)
摘要:本文簡單介紹我公司60MW 非調(diào)整抽凝式汽輪機(jī)改為12MW 背壓式發(fā)電機(jī)組可行性及必要性,通過分析論證,實(shí)施12MW 余熱余壓綜合利用發(fā)電技改項(xiàng)目,節(jié)能效果顯著,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
關(guān)鍵詞:背壓式汽輪機(jī);減溫減壓;發(fā)電;技改;節(jié)能
公司現(xiàn)有三臺130t/h中溫中壓煤粉鍋爐和一臺C12-3.43/0.98、一臺B3-35/3及一臺B3-3.43/0.98型汽輪發(fā)電機(jī)組以及二臺240t/h高溫高壓煤粉鍋爐和一臺C60-8.83/(4.027) 非調(diào)整抽凝式汽輪發(fā)電機(jī)組。隨著公司持續(xù)發(fā)展,產(chǎn)品種類不斷增多,裝置需要中溫中壓蒸汽越來越大,一臺C60-8.83/(4.027) 非調(diào)整抽凝式汽輪機(jī)最大抽汽量只有50t/h,且能耗高,遠(yuǎn)不能滿足裝置用汽要求,現(xiàn)已停止運(yùn)行。目前采用減溫減壓方式對外供220t/h中溫中壓蒸汽,供裝置蒸汽透平用汽和3.82MPa用戶生產(chǎn)用汽。
為充分利用裝置余熱副產(chǎn)蒸汽及現(xiàn)有工程設(shè)施,節(jié)約能源,提高經(jīng)濟(jì)效益,針對減溫減壓裝置進(jìn)行余熱余壓綜合利用發(fā)電技改,用一臺12MW背壓式汽輪機(jī)來取代減溫減壓裝置,實(shí)現(xiàn)余熱余壓綜合回收利用發(fā)電,保障后續(xù)生產(chǎn)用汽穩(wěn)定性,為全廠提供部分電力負(fù)荷。
項(xiàng)目實(shí)施后,不僅提高社會效益和環(huán)境效益,而且單位產(chǎn)品能耗將大幅下降。為企業(yè)適應(yīng)市場競爭、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造有利條件,增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險能力。
1 背壓式汽輪機(jī)替代減溫減壓裝置技術(shù)分析
現(xiàn)有減溫減壓裝置運(yùn)行數(shù)據(jù)如下:
由上表實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)可知,通過減溫減壓裝置,直接浪費(fèi)蒸汽壓差4.83MPa,溫差85℃,年運(yùn)行波動值為進(jìn)汽量變化,波動值180-220t/h。按照“以熱定電、熱電聯(lián)產(chǎn)、節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境”原則,結(jié)合現(xiàn)有二臺高溫高壓鍋爐出口蒸汽參數(shù)情況,在充分考慮提高能源利用率和保證熱力設(shè)施安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行前提下,保留適當(dāng)供熱余量,建設(shè)一臺12MW背壓式汽輪發(fā)電機(jī)。根據(jù)設(shè)計熱負(fù)荷計算結(jié)果,外供蒸汽負(fù)荷4.1MPa、450℃,正常值228.8 t/h。
2 技術(shù)改造及運(yùn)行方案
2.1 工藝流程方案
項(xiàng)目接入系統(tǒng)電壓等級為6.3kV,接入熱電聯(lián)供6kV高壓配電室(N80P)的6kV系統(tǒng)II段母線,N80P設(shè)計6kVⅠ、Ⅱ兩段母線,通過兩回6kV聯(lián)絡(luò)線與303總變電所的6kV系統(tǒng)連接,整套機(jī)組采用整機(jī)控制系統(tǒng)。
2.2 12MW 背壓式汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
根據(jù)機(jī)組裝機(jī)設(shè)計方案,背壓式汽輪機(jī)技術(shù)參數(shù):型號B12-8.83/4.1,額定功率12MW,額定進(jìn)汽量305 t/h,額定轉(zhuǎn)速3000 r/min,額定排汽壓力4.1MPa,額定排汽溫度450℃。汽輪發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù):型號QF1-12-2A,額定功率12MW,額定電壓6300 V,額定轉(zhuǎn)速3000 r/min,功率因數(shù)0.8,頻率50 HZ,空氣冷卻方式,靜止勵磁,自并勵系統(tǒng)。
2.3 旁路系統(tǒng)
項(xiàng)目在原減溫減壓裝置進(jìn)、出汽管道口增設(shè)旁路雙通道并加設(shè)閥門,原減溫減壓裝置系統(tǒng)保留。當(dāng)汽輪發(fā)電機(jī)組突然故障或跳車時,利用處于熱備用狀態(tài)的減壓減溫器供汽,確保生產(chǎn)用汽的穩(wěn)定性。
2.4 主蒸汽、供熱系統(tǒng)
汽輪機(jī)進(jìn)汽來自已建9.8 MPa、540℃主蒸汽母管。汽輪機(jī)4.0MPa、450℃排汽分二路:一路接入已建蒸汽管道送往3.43MPa熱用戶;另一路經(jīng)減溫減壓至3.3 MPa、270℃后一部分送往已建1#爐Ⅱ級高壓加熱器加熱鍋爐給水,另一部分接入來自氨廠副產(chǎn)3.3 MPa飽和蒸汽管道送至2#爐高壓加熱器加熱鍋爐給水。
2.5 循環(huán)冷卻水系統(tǒng)
汽封冷卻器設(shè)備冷卻用水采用循環(huán)系統(tǒng)。循環(huán)冷卻水系統(tǒng)包括汽封冷卻器、空冷器、冷油器。系統(tǒng)運(yùn)行時,冷卻水經(jīng)換熱后提取約8-10℃熱值冷卻后循環(huán)至除氧器,后進(jìn)高壓加熱器,再進(jìn)鍋爐產(chǎn)生蒸汽供生產(chǎn)使用。
3 結(jié)語
項(xiàng)目符合中央、安徽省、淮南市政府能耗節(jié)約規(guī)劃要求,不增加能源消耗,利用原減溫減壓裝置資源和條件,旁路增設(shè)12MW背壓式汽輪發(fā)電機(jī)。裝置建成后,與現(xiàn)供熱裝置相比年多供熱212960GJ/a,年多供電71656000 kW•h,節(jié)約標(biāo)煤約7432噸,降低企業(yè)生產(chǎn)成本,經(jīng)濟(jì)效益顯著,也減少廢氣排放,改善環(huán)境,社會效益明顯。