冷軋廢水資源化處理技術(shù)集成創(chuàng)新與應(yīng)用
王瑞良 杜騰飛
(河鋼邯鋼環(huán)保能源部 河北邯鄲 056015)
摘要:水在工業(yè)生產(chǎn)中的作用舉足輕重,多年來我國高度重視資源節(jié)約、生態(tài)保護,大力實施循環(huán)經(jīng)濟戰(zhàn)略,提倡以“廢水減量化、無害化與資源化”為核心的循環(huán)利用,緩解水資源供需矛盾,促進工業(yè)經(jīng)濟與水資源和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。鋼鐵行業(yè)作為能源、資源密集型的用水大戶,提高水資源利用率、降低噸鋼水耗,是鋼鐵工業(yè)綠色制造、高質(zhì)量發(fā)展的重要條件,本文重點闡述了冷軋廢水資源化處理技術(shù)集成創(chuàng)新與應(yīng)用,引導(dǎo)行業(yè)借助技術(shù)進步實現(xiàn)水資源的可持續(xù)利用,促進企業(yè)與社會和諧健康發(fā)展。
關(guān)鍵詞:工業(yè)水;循環(huán)利用;深度處理
0 引言
水,不僅僅是人類賴以生存的重要物質(zhì)之一,也是企業(yè)生產(chǎn)必不可少的重要資源。隨著我國工業(yè)化高速發(fā)展,導(dǎo)致水環(huán)境污染形勢嚴(yán)峻,我國工業(yè)廢水排放量大、污染物種類多且成分復(fù)雜,水資源缺乏已嚴(yán)重制約了中國經(jīng)濟的發(fā)展,因此鋼鐵企業(yè)提高水資源利用率勢在必行,同時也是實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。近年來,河鋼邯鋼堅持把環(huán)境經(jīng)營和綠色制造放在首位,高度重視節(jié)能降耗和資源循環(huán)利用水平,加強節(jié)水管理,深入推進污水資源化循環(huán)利用,優(yōu)化各工序用水結(jié)構(gòu),采用新技術(shù)、新工藝對水系統(tǒng)進行技術(shù)改造,提高水資源利用效率,單位產(chǎn)品取水量和水重復(fù)利用率等指標(biāo)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
1 傳統(tǒng)處理技術(shù)存在的問題
鋼鐵企業(yè)為了獲得高附加值的高端冷軋產(chǎn)品,不斷改進鋼材表面潔凈技術(shù)和涂層技術(shù),各生產(chǎn)工序產(chǎn)生的廢水成分比較復(fù)雜,主要含有廢酸液、廢堿液、乳化液、潤滑劑、表面活性劑、金屬離子等復(fù)雜成分,可分為酸堿廢水、稀油廢水、濃油廢水、乳化液廢水、含鋅廢水、含鉻廢水等。企業(yè)一般按照“分質(zhì)處理”的原則,根據(jù)成份不同進行分別處理,而冷軋含油、乳化液廢水大多采用“UF+接觸氧化/MBR”技術(shù),使出水SS、油類等得到較好的控制。但普遍存在的問題有:①工藝線路長、投資和運行成本費用高;②抗油及乳化液廢水污染性差,膜不易清洗,易被污染、堵塞;③單一的生物處理工序耐沖擊負(fù)荷低,最終出水水質(zhì)難以穩(wěn)定達到環(huán)保要求。
2 邯鋼冷軋廢水深度處理技術(shù)及特點
針對國內(nèi)鋼廠冷軋含油及乳化液廢水處理系統(tǒng),其出水水質(zhì)不能持續(xù)穩(wěn)定達標(biāo)的指標(biāo)有CODCr、石油類物質(zhì)、氨氮等問題,結(jié)合邯鋼冷軋廢水站水質(zhì)特點及運行現(xiàn)狀,以“環(huán)保達標(biāo)、生產(chǎn)回用”為原則,以物理化學(xué)、生物化學(xué)協(xié)同作用為總體思路,研究開發(fā)了濃油及乳化液廢水預(yù)處理系統(tǒng)、堿性含油廢水處理系統(tǒng)、冷軋廢水資源化深度處理創(chuàng)新技術(shù)。重點技術(shù)如下:
(1)提高濃油及乳化液廢水預(yù)處理效果。采用高溫除油脂-酸析破乳-氣浮除油技術(shù),有效分離、去除大部分的乳化液、油脂及懸浮物,降低后續(xù)處理負(fù)荷;提高含油廢水處理系統(tǒng)耐沖擊負(fù)荷能力。引進兩級氣浮技術(shù),利用混凝-渦凹氣浮(CAF)-溶氣氣?。―AF)聯(lián)合作用去除大部分的油分、懸浮物等。
圖1 優(yōu)化后的濃油及乳化液廢水預(yù)處理工藝流程圖
(2)堿性含油廢水處理系統(tǒng)。研究開發(fā)含油廢水深度生化處理技術(shù),通過水解酸化-生物接觸氧化-高級氧化協(xié)同作用達到含油廢水的處理效果,探索厭氧-好氧-臭氧氧化綜合技術(shù)運行條件,深度降解廢水中的CODCr、石油類物質(zhì)、氨氮等,使出水指標(biāo)達到/優(yōu)于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
圖2 優(yōu)化后的堿性含油廢水處理工藝流程圖
(3)研究開發(fā)冷軋廢水資源化深度處理創(chuàng)新技術(shù)。利用物化、生化協(xié)同處理作用,將含油廢水以一定比例與含酸廢水混合,研究中和-混凝-生化處理系統(tǒng)對Fe3+、Fe2+、Zn2+、CODCr、油、氨氮等指標(biāo)的綜合處理效果,以期提高廢水處理效率、降低生產(chǎn)運行成本。利用超濾-反滲透雙膜法將冷軋廢水進一步制成脫鹽水回用于生產(chǎn),提高工業(yè)用水綜合利用率。從而達到降低噸鋼耗新水、減少水資源消耗的目的。
圖3 冷軋廢水資源化深度處理創(chuàng)新技術(shù)工藝流程圖
3 實施效果
冷軋廢水資源化深度處理創(chuàng)新技術(shù)實施以來,在2019年10月完成冷軋廢水高效、資源化、深度處理系統(tǒng)的調(diào)試、優(yōu)化運行,現(xiàn)已持續(xù)穩(wěn)定運行15個月以上,冷軋廢水站出水水質(zhì)指標(biāo)如表1及圖4所示持續(xù)穩(wěn)定優(yōu)于《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13456-2012),并且作為軟水站制備脫鹽水的水源,實現(xiàn)了冷軋廢水的回收利用,脫鹽水產(chǎn)水水質(zhì)持續(xù)穩(wěn)定達到目標(biāo)要求。
表1 出水水質(zhì)與排放標(biāo)準(zhǔn)
類別 |
pH |
CODCr(mg/L) |
SS(mg/L) |
石油(mg/L) |
氨氮(mg/L) |
環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn) |
6~9 |
≤50 |
≤30 |
≤3 |
≤5 |
廢水站出水 |
6.5~8.0 |
<30 |
<10 |
<1.0 |
<3.0 |
圖4 冷軋廢水站出水水質(zhì)指標(biāo)變化監(jiān)測圖
圖5 一級脫鹽水水質(zhì)指標(biāo)變化監(jiān)測圖
4 結(jié)論
本文重點闡述了冷軋廢水資源處理技術(shù)集成創(chuàng)新與應(yīng)用,根據(jù)生產(chǎn)實際運行情況均取得了可觀的經(jīng)濟及社會效益,為全國同類型生產(chǎn)線或類似工藝生產(chǎn)線提供了值得借鑒的成功經(jīng)驗,具有較好的參考及推廣價值,并且對于鋼鐵工業(yè)減少水資源消耗和環(huán)境污染、建設(shè)環(huán)保型和節(jié)水型企業(yè)有重要意義。