燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)變頻節(jié)能改造實(shí)踐
吳國江 馮德峰
(常熟市龍騰特種鋼有限公司燒結(jié)廠 江蘇常熟市 215511)
摘要:本文介紹了鋼鐵企業(yè)燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)變頻節(jié)能改造的設(shè)計(jì)與方案實(shí)現(xiàn)。并通過燒結(jié)廠現(xiàn)狀與改造后主抽風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比及節(jié)電率計(jì)算,說明變頻改造的巨大經(jīng)濟(jì)效益及其他間接效益,并根據(jù)實(shí)際情況提出進(jìn)一步提升建議。
關(guān)鍵詞:燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī);變頻改造;節(jié)電率
1 鋼鐵企業(yè)燒結(jié)廠現(xiàn)狀
某鋼鐵企業(yè)燒結(jié)廠有 2 臺(tái)面積均為 192m ² 的燒結(jié)機(jī),其每臺(tái)燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)由 1 臺(tái)燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)組成,主抽風(fēng)機(jī)電機(jī)型號(hào)為TD7000-6,額定功率為 7000kW 。額定電壓 10kV,額定電流為462A,額定轉(zhuǎn)速為 1000rpm ,功率因數(shù) 0.95。目前為工頻方式運(yùn)行,采用液阻軟啟動(dòng)器啟動(dòng),在主抽控制室集中控制。主抽風(fēng)機(jī)現(xiàn)有控制系統(tǒng)為西門子控制系統(tǒng),采用入口風(fēng)門的調(diào)節(jié)方式,調(diào)節(jié)系統(tǒng)的風(fēng)壓,滿足負(fù)壓的要求。目前燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)的入口風(fēng)門的正常開度在 50 度到 70 度之間。
隨著目前厚料層燒結(jié)工藝的實(shí)施,漏風(fēng)治理工作的穩(wěn)步推進(jìn),風(fēng)門開度只要開至 50 度左右就能滿足生產(chǎn)需要,但通過調(diào)節(jié)風(fēng)門控制流量,存在諸多弊端。1)通過入口風(fēng)門調(diào)節(jié)風(fēng)量,把風(fēng)量消耗在擋板上,造成能量損耗;2)風(fēng)門擋板調(diào)節(jié)風(fēng)量造成風(fēng)門擋板前后壓差大,風(fēng)門前的管道和風(fēng)門擋板易磨損;3)電機(jī)全速運(yùn)行,振動(dòng)大、噪聲大、損耗大,軸承磨損嚴(yán)重;4)風(fēng)門擋板采用執(zhí)行電動(dòng)機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng),需定期校驗(yàn)風(fēng)門開度,使用不便及維護(hù)量大。
2 變頻改造的設(shè)計(jì)原則
主抽風(fēng)機(jī)變頻改造的設(shè)計(jì)遵循“起點(diǎn)高、質(zhì)量好、工期短、投資省、見效快”的投資理念,采用國內(nèi)外成熟先進(jìn)的工藝和技術(shù)裝備,充分體現(xiàn)“安全、可靠、先進(jìn)、適用、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)”的原則。改造后能盡快達(dá)到設(shè)計(jì)節(jié)能率;在平面布置上做到緊湊合理,工藝流程順暢,物流運(yùn)輸便捷,盡可能節(jié)約占地;設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范和規(guī)定,做到節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)、環(huán)境友好。
3 改造方案
1、2# 燒結(jié)機(jī)每臺(tái)燒結(jié)機(jī)配有一臺(tái)主抽風(fēng)機(jī),主抽風(fēng)機(jī)各參數(shù)相同,考慮到主抽變頻系統(tǒng)的完整可靠,1、2# 燒結(jié)機(jī)主抽變頻改造統(tǒng)一設(shè)計(jì),采用二拖二交叉互起互為備用的方案,各自主抽變頻器既可以起動(dòng)和運(yùn)行各自主抽風(fēng)機(jī),又可在某一變頻器故障時(shí)用另一臺(tái)風(fēng)機(jī)的變頻器起動(dòng)本風(fēng)機(jī)后切回工頻運(yùn)行,以保證系統(tǒng)的可靠性。并且主抽風(fēng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)和脫硫脫硝系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)控制,保證系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)脫硫脫硝和主抽兩套系統(tǒng)配合穩(wěn)定運(yùn)行。系統(tǒng)能夠滿足生產(chǎn)工藝要求,可以嵌入到原有燒結(jié)主工藝控制系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一操作,也可以根據(jù)燒結(jié)工藝參數(shù)變化實(shí)現(xiàn)主抽變頻系統(tǒng)的自動(dòng)控制。高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)采用內(nèi)部強(qiáng)制空冷加外部二次水冷的方式。
由于 1、2# 燒結(jié) 10kV 高配室內(nèi)已沒有備用饋線回路及位置增加饋線柜,進(jìn)行高壓變頻器二拖二互為備用改造的方案及改造的脫硫脫硝系統(tǒng)所需要增加的高壓開關(guān)柜,考慮在原有建筑物改造為主抽高配室、變頻器室,1、2# 主抽 10kV 高配室電源進(jìn)線取自原有燒結(jié)主抽饋電柜,敷設(shè)進(jìn)線電纜采用取電制。主抽高配室滿足主抽高壓變頻器二拖二互為備用改造所有饋電柜外,另增加 4 個(gè)饋線柜供 1、2# 燒結(jié)新改造脫硫脫硝增壓風(fēng)機(jī)高壓變頻器和磁控軟起柜;2 個(gè)饋線柜供新改造脫硫脫硝動(dòng)力變壓器供電;2 個(gè)備用饋線柜 (布置在變頻器高配室內(nèi) )。
主抽風(fēng)機(jī)采用變頻調(diào)速裝置進(jìn)行控制、新更換與變頻調(diào)速裝置配套的同步電機(jī)勵(lì)磁裝置兩套。增設(shè)相應(yīng)主站PLC 內(nèi)部自成系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)與原主工藝 PLC 系統(tǒng)的通訊,主抽控制系統(tǒng)采用原有系列產(chǎn)品,與現(xiàn)場控制系統(tǒng)兼容。包含以下功能:主抽風(fēng)機(jī)起停控制、主抽風(fēng)機(jī)的旁路控制及其輔助設(shè)備油站的控制、風(fēng)門控制,主抽振動(dòng)、溫度、壓力等儀表顯示、控制,帶兩臺(tái)操作員站、一臺(tái)工程師站。實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目主要包括:風(fēng)機(jī)與電機(jī)所帶檢測儀表信號(hào)、潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)及電機(jī)電壓、電流、風(fēng)門位置等信號(hào) (所有 AI必須考慮隔離進(jìn)入 PLC)、同時(shí)系統(tǒng)輸入輸出冗余 15% -20% 。另外,主抽風(fēng)機(jī)控制畫面預(yù)留儀表參數(shù)連鎖修改、連鎖解除修改接口。儀表檢測預(yù)警,預(yù)警方式為聲光報(bào)警。
圖 1 燒結(jié)主抽變頻改造高壓主接線系統(tǒng)圖
4 功能考核
燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)變頻改造功能考核項(xiàng)為主抽風(fēng)機(jī)的節(jié)電率,主抽風(fēng)機(jī)變頻改造后節(jié)電率計(jì)算如下:
風(fēng)機(jī)節(jié)電率 = P1-P2- P3 / P − −×100%
主抽風(fēng)機(jī)改造前工頻運(yùn)行功率 P1,
主抽風(fēng)機(jī)改造后變頻運(yùn)行功率 P2,
變頻系統(tǒng)(含變壓器)本身電耗、空水冷系統(tǒng)及冷卻空調(diào)電耗 P 3 ≈ 225kW 。
5 實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)及節(jié)電率計(jì)算
1、數(shù)據(jù)來源:某鋼鐵企業(yè)燒結(jié)廠“1 號(hào)(2 號(hào))180m 2 燒結(jié)機(jī)風(fēng)機(jī)運(yùn)行記錄”。
2、隨機(jī)抽查數(shù)據(jù)時(shí)間說明:
1)、1# 機(jī)改造前的數(shù)據(jù)為 2021 年 1、2、5、6、7、8 六個(gè)月,改造后數(shù)據(jù)為 2021 年 10 月和 2021 年 1、2、3、4 五個(gè)月。
2)、2# 機(jī)改造前的數(shù)據(jù)為 2021 年 1、2、5、6、7、8 和 10七個(gè)月,改造后數(shù)據(jù)為 2021 年 1、2、3、4 四個(gè)月。
3)、按照功能考核要求,應(yīng)以改造前、后的功率值進(jìn)行計(jì)算 ,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、對(duì)比加以簡要說明。
主抽風(fēng)機(jī)電機(jī)改造前
因改造前后電機(jī)未發(fā)生變化,僅在中間環(huán)節(jié)加裝了變頻器,因改造前后功率因素變化影響不大,取電機(jī)功率因素 0.9。相關(guān)用于主抽風(fēng)機(jī)改變頻的附屬設(shè)備總負(fù)荷約為 225KW (包含循環(huán)水泵及空調(diào)),由于 1# 機(jī)和 2# 機(jī)公用,每臺(tái)機(jī)承擔(dān) 112.5KW負(fù)荷。
1# 機(jī):
改造前平均輸入功率 P1=S1*COSθ=5502.3kW ,
改造后平均輸入功率 P2=S2*COSθ=4263.9KW ,
附屬設(shè)備功率 P3=112.5KW 。
風(fēng)機(jī)節(jié)電率 =20.4%
2# 機(jī):
改造前平均輸入功率 P1=S1*COSθ=6073.9kW ,
改造后平均輸入功率 P2=S2*COSθ=4454.2kW ,
附屬設(shè)備功率 P3=112.5kW 。
風(fēng)機(jī)節(jié)電率 =24.8%
3、通過 1# 機(jī)和 2# 機(jī)改造前后隨機(jī)抽查幾個(gè)月運(yùn)行輸入功率的變化記錄數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、比對(duì)可以看出,主抽風(fēng)機(jī)改造后的運(yùn)行輸入功率明顯小于改造前的輸入功率值,尤其是 2# 機(jī)變化更加明顯。充分說明 1# 和 2# 風(fēng)機(jī)變頻改造節(jié)電效果顯著。
6 進(jìn)一步提升建議:
根據(jù)風(fēng)機(jī)、水泵的節(jié)能原理曲線圖,對(duì)照現(xiàn)場實(shí)際觀察和數(shù)據(jù)看,1# 和 2# 主抽風(fēng)機(jī)的運(yùn)行操作,同時(shí)結(jié)合燒結(jié)及脫硫脫硝工藝技術(shù)條件要求,進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)整,達(dá)到最優(yōu)的平衡點(diǎn),使得系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定、節(jié)能和安全。
處理好燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)與脫硫脫硝增壓風(fēng)機(jī)的出力均衡,節(jié)電率還將進(jìn)一步提升,可以在保證脫硫粉床穩(wěn)定前提下適當(dāng)降低燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率,提高脫硫脫硝增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率,整體系統(tǒng)將會(huì)取得更好的節(jié)能效果。
如果 1# 和 2# 機(jī)的運(yùn)行工藝、產(chǎn)能和技術(shù)條件均相同,1# 機(jī)與2#機(jī)的節(jié)能效果應(yīng)該基本一致。所以可進(jìn)行進(jìn)一步的查驗(yàn)、分析,找出原因加以調(diào)整、改進(jìn)。
7 本次主抽變頻改造還帶來了如下間接效益:
在原有 1、2# 燒結(jié) 10kV 高配室其他負(fù)荷沒有變化的情況下,僅新增加脫硫脫硝負(fù)荷 5000KVA,在此情況下,原來上一級(jí) 110kV變電所承擔(dān)的負(fù)荷就較重,勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步加重 110kV 變電所的負(fù)擔(dān),但通過變頻節(jié)能改造技術(shù),整個(gè)實(shí)際運(yùn)行負(fù)荷還降低了,延緩了 110KV 變電所增容的緊迫性。
通過本次主抽風(fēng)機(jī)變頻節(jié)能改造,實(shí)現(xiàn)了兩套高壓變頻二拖二交叉互起控制 1#、2# 燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī),同時(shí)我們又建議脫硫脫硝增壓風(fēng)機(jī)采用變頻控制,最終達(dá)到了減少大風(fēng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)對(duì)電網(wǎng)的沖擊及節(jié)能的目的。節(jié)約了 5000kVA 滿足了脫硫脫硝升級(jí)改造所增加的負(fù)荷,另外又對(duì) 1#、2# 燒結(jié)的 10kV 兩段母線增設(shè)高壓動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償,滿足了電網(wǎng)功率因素要求。
1#、2# 燒結(jié)系統(tǒng)具體間接效益如下:
1)基本解決上一級(jí) 110kV 變電所必須立即實(shí)施增容改造問題。
2)解決了 1#、2# 燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)檢修、停車再啟動(dòng)時(shí)由生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)組織軋鋼廠停止過鋼配合的問題,使兩個(gè)廠生產(chǎn)更順暢,均提高了生產(chǎn)效率。
3)改善了 110kV 變電所 10kV 兩段母線功率因素,提高了電能的利用率。
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