舞鋼1 260 m3 高爐電氣自動化控制系統(tǒng)的優(yōu)化實踐
劉靜 竇心愿 曾現(xiàn)龍
( 舞陽鋼鐵有限責(zé)任公司)
摘要:介紹舞鋼公司1 260 m3 高爐建設(shè)初期在電氣自動化控制系統(tǒng)方面存在的主要問題,對這些問題進(jìn)行分析并制定改造方案,通過硬件網(wǎng)絡(luò)線路重新構(gòu)建和軟件程序優(yōu)化,實現(xiàn)了控制系統(tǒng)的可靠運(yùn)行,保證了1260 m3 高爐的安全、穩(wěn)定生產(chǎn)。
關(guān)鍵詞: 1260 m3 高爐 網(wǎng)絡(luò) 抗干擾 接地 自鎖 優(yōu)化
0 前言
舞鋼公司的1 260 m3 高爐煉鐵項目于2014年3 月投產(chǎn),該項目主要分為高爐、原料、礦槽( 槽上和槽下) 、燒結(jié)、噴煤、脫硫等6 個區(qū)域。其中高爐區(qū)生產(chǎn)鐵水,原料區(qū)通過皮帶機(jī)為其余區(qū)域提供焦炭、礦粉等原材料,礦槽區(qū)為高爐上料,燒結(jié)區(qū)進(jìn)行礦粉初步加工,噴煤區(qū)為高爐提供標(biāo)準(zhǔn)煤粉,以提高煤的利用率,脫硫系統(tǒng)處理尾氣。
以上6 個區(qū)域各有一套獨立的PLC 控制系統(tǒng),除脫硫區(qū)的控制系統(tǒng)以外,其他區(qū)域均采用DP 總線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),現(xiàn)場所有采集數(shù)據(jù)都通過PROFIBUS_DP 網(wǎng)線從宜科模板傳輸?shù)絇LC 柜內(nèi)CPU 模板,CPU 的控制數(shù)據(jù)也通過PROFIBUS_DP網(wǎng)線傳輸?shù)揭丝颇0澹詫崿F(xiàn)現(xiàn)場設(shè)備控制。但是由于現(xiàn)場環(huán)境惡劣,PROFIBUS_DP 總線工作不穩(wěn)定,頻繁出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通訊閃斷現(xiàn)象,其中高爐區(qū)和礦槽區(qū)閃斷現(xiàn)象最為嚴(yán)重,有時一天閃斷幾十次,直接影響高爐上料作業(yè),無法實現(xiàn)安全穩(wěn)定生產(chǎn)。為了根除高爐區(qū)和礦槽區(qū)PROFIBUS_DP 網(wǎng)絡(luò)閃斷問題,同時解決1 260 m3 高爐自建設(shè)初期以來一直存在的其他問題,降低控制風(fēng)險,舞鋼公司對高爐區(qū)和礦槽區(qū)電氣自動化系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造。
1 改造的必要性
1 260 m3 高爐采用施耐德公司高端昆騰系列PLC 控制系統(tǒng),很高的自動化程度實現(xiàn)了高爐集中控制,提高了工作效率,但是卻導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行過分依賴PLC 控制系統(tǒng)。PLC 系統(tǒng)作為工業(yè)自動化控制的核心,一旦出現(xiàn)故障就有可能導(dǎo)致整個高爐系統(tǒng)癱瘓,造成生產(chǎn)中斷,影響整個公司的生產(chǎn)。
高爐區(qū)和礦槽區(qū)的控制系統(tǒng)就是一個典型范例。在高度集中控制的背景下,暴露出PLC 控制系統(tǒng)的故障風(fēng)險。高爐投產(chǎn)接近第4 個月時,故障集中性爆發(fā),譬如,礦槽PLC 底板損壞,高爐區(qū)和礦槽區(qū)信號經(jīng)常性中斷,編碼器不穩(wěn)定造成旋轉(zhuǎn)溜槽、探尺、傾動設(shè)備不能正常工作等,給高爐生產(chǎn)帶來不利影響。
綜合考慮以上因素后,生產(chǎn)單位認(rèn)為必須對高爐區(qū)和礦槽區(qū)的電氣自動化控制系統(tǒng)實施優(yōu)化改造,以滿足公司對高爐穩(wěn)定生產(chǎn)的迫切要求。由于高爐區(qū)和礦槽區(qū)是煉鐵生產(chǎn)工序的關(guān)鍵所在,所以優(yōu)先計劃這兩個區(qū)域的優(yōu)化改造。
2 原設(shè)計和安裝施工存在的問題
2. 1 網(wǎng)絡(luò)方案
爐頂和礦槽上料生產(chǎn)的自動化控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)原設(shè)計為DP 總線,由于施工不規(guī)范,信號和電氣系統(tǒng)地線布置連接混亂,容易引入干擾源,另外,現(xiàn)場環(huán)境存在粉塵、強(qiáng)電等干擾,這些都對現(xiàn)場信號產(chǎn)生不利影響,經(jīng)常導(dǎo)致現(xiàn)場信號中斷。現(xiàn)場所有設(shè)備在總線中屬于串聯(lián)結(jié)構(gòu),某個環(huán)節(jié)一旦中斷,將會造成后面所有設(shè)備中斷。
2. 2 電源引入干擾
由于高爐自動化控制系統(tǒng)的供電均來自電網(wǎng),而電網(wǎng)覆蓋范圍廣,空間電磁干擾導(dǎo)致線路形成感應(yīng)電壓,網(wǎng)絡(luò)繼而產(chǎn)生感應(yīng)電流,尤其是電網(wǎng)內(nèi)部也會發(fā)生變化,此類電源引入干擾造成的自動化控制系統(tǒng)故障很多,例如開關(guān)操作浪涌、大型電機(jī)設(shè)備啟動、交直流轉(zhuǎn)動裝置等引起的諧波以及電網(wǎng)短路暫態(tài)沖擊等,都有可能通過電路傳到電源開關(guān)側(cè),從而造成信號失真。
2. 3 自動化控制系統(tǒng)設(shè)計缺陷
高爐區(qū)和礦槽區(qū)的自動化控制系統(tǒng)由某冶金設(shè)計院設(shè)計,采用了高度自動化控制的理念,完全拋棄了現(xiàn)場手動控制。現(xiàn)場設(shè)備只能經(jīng)過PLC控制,沒有手動控制回路,機(jī)旁手動控制裝置不能使用,一旦PLC 控制系統(tǒng)出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中斷之類的問題,現(xiàn)場設(shè)備將無法運(yùn)行,只有等待網(wǎng)絡(luò)修復(fù)。
2. 4 現(xiàn)場操作箱和PLC 系統(tǒng)電源混亂
技術(shù)規(guī)范要求現(xiàn)場由配電室供電,而PLC 室內(nèi)電源主要用于控制,二者不可交叉使用,但高爐區(qū)和礦槽區(qū)的控制系統(tǒng)則沒有區(qū)分,存在交叉供電現(xiàn)象,甚至從同一個UPS 引出電源,UPS 設(shè)備一旦出現(xiàn)故障,現(xiàn)場操作箱和整個PLC 控制回路都將失去供電,導(dǎo)致設(shè)備不能運(yùn)行。
2. 5 上料主皮帶機(jī)無自鎖功能
原設(shè)計上料皮帶機(jī)沒有自鎖功能,輸入和輸出信號由于干擾原因經(jīng)常中斷,上料主皮帶機(jī)自動停止運(yùn)轉(zhuǎn),高爐上料受到影響。開關(guān)故障、電源干擾等都有可能造成皮帶機(jī)不能正常運(yùn)行。要解決這個問題,需要從軟件和硬件2 個方面進(jìn)行改造,保證主皮帶機(jī)運(yùn)行不受影響。
2. 6 電氣自動化控制系統(tǒng)的地線布置連接混亂
按照技術(shù)規(guī)范要求,電氣自動化控制系統(tǒng)的地線應(yīng)該隔斷,但是整個鐵廠控制系統(tǒng)電氣設(shè)備和自動化設(shè)備的地線連接沒有分開,控制系統(tǒng)地線連接混亂,容易對控制信號產(chǎn)生干擾。例如,當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)場焊接時,地線連接到電氣設(shè)備的地線上,而電氣設(shè)備和自動化設(shè)備的地線又連在一起,這樣容易將強(qiáng)電流引入控制回路而損壞PLC 設(shè)備,礦槽區(qū)曾經(jīng)因此燒壞2 個DP HUB 的24 V 電源,引起網(wǎng)絡(luò)中斷。另外,控制系統(tǒng)對外界的交流和諧波的抗干擾能力弱,時常受到電氣信號以及其他不明信號的干擾,經(jīng)常在PLC 指令發(fā)出時,出現(xiàn)繼電器失控或者信號沒有傳送到設(shè)備的情況,使數(shù)字顯示不穩(wěn)定,計算機(jī)發(fā)出誤動作命令。
2. 7 現(xiàn)場金屬粉塵引起信號干擾
與自動化控制系統(tǒng)連接的各類信號傳輸線在傳輸有效信號時,總有外部干擾信號侵入。干擾引入主要有2 個途徑:
( 1) 變送器或公用信號儀表供電電源竄入的電網(wǎng)干擾,但往往被忽略。
( 2) 信號線受空間電磁輻射感應(yīng)、現(xiàn)場粉塵以及信號線的外部感應(yīng)干擾。信號干擾會引起DP 網(wǎng)絡(luò)中斷、DP HUB 不正常工作甚至燒壞。對于隔離性能差的系統(tǒng),信號之間相互干擾,供電系統(tǒng)和信號系統(tǒng)接地線串聯(lián),常常造成控制系統(tǒng)誤動作、信號中斷、死機(jī)、邏輯數(shù)據(jù)變化或輸出不到位。自動控制系統(tǒng)因信號引入干擾而導(dǎo)致I /O 模板底板損壞,因而發(fā)生的系統(tǒng)故障比較多,例如編碼器不穩(wěn)定,采集的數(shù)值不能正常使用,造成旋轉(zhuǎn)溜槽、探尺、傾動設(shè)備不能正常工作[1]。
3 技術(shù)優(yōu)化改造方案的思路及其具體內(nèi)容
3. 1 總體思路
根據(jù)設(shè)備運(yùn)行過程中隱患發(fā)生的部位和特征,了解各種干擾源和干擾形式,采取有效措施保證系統(tǒng)可靠運(yùn)行,摒棄慣性思維,完善電氣系統(tǒng)保護(hù)措施,并充分利用現(xiàn)有設(shè)備和成熟技術(shù),通過優(yōu)化改造和創(chuàng)新設(shè)計,真正實現(xiàn)高爐穩(wěn)定和高產(chǎn)運(yùn)行。
3. 2 具體優(yōu)化改造內(nèi)容
3. 2. 1 針對DP 總線方式的通訊網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化高爐區(qū)PLC 控制系統(tǒng)的原有網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)如圖1所示。
由圖1 可以看到,高爐區(qū)的現(xiàn)場操作箱由Profibus_DP 總線串聯(lián)進(jìn)入PLC 柜,這種串聯(lián)方式存在弊端,即如果其中某一個操作箱的連接中斷,勢必造成后面所有操作箱的連接全部中斷,一個設(shè)備的故障將會影響其他設(shè)備不能正常運(yùn)行。高爐區(qū)PLC 控制系統(tǒng)改造后的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)如圖2 所示。
由圖2 可以看出,高爐區(qū)改造后的網(wǎng)絡(luò)直接拋棄原設(shè)計的DP 總線,現(xiàn)場操作箱的信號均采用電纜傳輸,直接進(jìn)入新增PLC 柜內(nèi)的I /O 模板,避免了通訊干擾,且操作箱內(nèi)的信號與模板上的通道對應(yīng),某一個信號通訊中斷不會影響到其他信號,可以保證高爐信號正常傳輸。礦槽區(qū)和高爐區(qū)網(wǎng)絡(luò)的改造基本類似。
3. 2. 2 針對電源引入干擾進(jìn)行的改進(jìn)
將現(xiàn)場和控制柜的電源分開,獨立供電,對UPS 電源進(jìn)行監(jiān)控。自動電源采取隔離方式,可以最大限度減小供電電網(wǎng)帶來的干擾。實際上,由于隔離電路中存在分步參數(shù)和分步電容,絕對隔離難以實現(xiàn),只能減小電路干擾。
3. 2. 3 自動化控制系統(tǒng)功能完善
原設(shè)計現(xiàn)場操作箱不具備手動操作功能,全部更換為帶有自動、手動切換功能的操作箱,高爐區(qū)和礦槽區(qū)共更換85 個現(xiàn)場操作箱,原操作箱內(nèi)的控制線和信號線全部移植到新操作箱,軟件程序也加入自動、手動切換功能,從而實現(xiàn)了現(xiàn)場手動控制,使現(xiàn)場設(shè)備在自動控制回路出現(xiàn)故障后仍可以繼續(xù)運(yùn)行。
3. 2. 4 現(xiàn)場操作箱和PLC 系統(tǒng)電源混亂整改
對現(xiàn)場供電和PLC 供電UPS 分離,重新規(guī)劃電源,將現(xiàn)場操作箱內(nèi)的電源全部改為從低壓配電室引出,PLC 系統(tǒng)的電源全部由UPS 供電,從而消除了供電故障隱患。
3. 2. 5 上料主皮帶機(jī)控制柜新增自鎖功能
從軟件和硬件2 個方面同時進(jìn)行改造,在控制柜內(nèi)增加了自鎖功能,避免了通訊閃斷,使主皮帶機(jī)得以穩(wěn)定運(yùn)行。
3. 2. 6 電氣自動化系統(tǒng)地線重新布置連接
接地是提高電子設(shè)備電磁兼容性的有效手段之一,正確的接地既能抑制電磁干擾的影響,又能避免設(shè)備向外發(fā)出電磁干擾信號; 錯誤的接地會引入嚴(yán)重的干擾信號,使自動化控制系統(tǒng)無法正常工作。自動化控制系統(tǒng)的地線包括系統(tǒng)接地、屏蔽接地、交流接地和保護(hù)接地等。接地系統(tǒng)混亂對系統(tǒng)的干擾主要是各個接地點電位分布不均,不同接地存在電位差,引起大地環(huán)路電流,影響系統(tǒng)正常工作。例如礦槽電纜屏蔽必須一端接地,如果A/B 兩端都接地就存在地電位差,有電流通過屏蔽層,當(dāng)進(jìn)行電焊和發(fā)生雷擊時,地線電流更大。此外,屏蔽層、接地線、電氣接地和大地都有可能構(gòu)成閉合回路,在磁場變化和粉塵的作用下,屏蔽層內(nèi)出現(xiàn)電流,影響線路正常工作,若系統(tǒng)接地和其他接地混亂,所產(chǎn)生的環(huán)電流可能在線路上產(chǎn)生不等位電壓,影響邏輯判斷和模擬電路的正常工作。自動化控制系統(tǒng)工作的邏輯電壓干擾容限較低,邏輯地電位的分布干擾容易影響系統(tǒng)的邏輯運(yùn)算和數(shù)據(jù)存儲,造成數(shù)據(jù)混亂,程序死機(jī),模擬量信號精度下降,引起信號測控的嚴(yán)重失真和誤動作,造成的后果以礦槽和高爐爐頂最為嚴(yán)重。
針對這種情況,在礦槽區(qū)采取槽上和槽下控制分離措施,即槽上和槽下各自擁有一套獨立的控制系統(tǒng),而在這兩套相互獨立的控制系統(tǒng)中又把電氣系統(tǒng)接地和自動化系統(tǒng)接地徹底分開,將24 V 電源進(jìn)行分離,高爐區(qū)電氣系統(tǒng)和自動化系統(tǒng)的接地也徹底分開。
3. 2. 7 現(xiàn)場金屬粉塵引起信號干擾
對現(xiàn)場控制線路進(jìn)行重新整理,增加UPS 電源數(shù)量,更換不合格UPS 電源; 合理分布電源容量; 現(xiàn)場的操作箱進(jìn)行接地保護(hù),并且全部密封,保證粉塵不能進(jìn)入操作箱,減少了操作箱內(nèi)的信號干擾,從而保證信號正常傳輸。
4 應(yīng)用實踐
在不影響鐵廠生產(chǎn)的情況下,礦槽區(qū)和高爐區(qū)的電氣自動化控制系統(tǒng)設(shè)備的改造已經(jīng)完成90%,其余部分設(shè)備的改造利用休風(fēng)時間也在穩(wěn)步進(jìn)行中。雖然改造還沒有完成,但是已改造部分的優(yōu)勢得到充分顯現(xiàn)。礦槽和高爐在改造前幾乎每天都要發(fā)生幾十次控制閃斷,而現(xiàn)在只是偶爾發(fā)生,槽下4 個礦倉至今運(yùn)行正常,干擾得到很大程度地減輕,保證了高爐上料系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
5 結(jié)語
通過此次優(yōu)化改造,舞鋼公司1 260 m3 高爐電氣自動化控制系統(tǒng)由高度集中的自動化控制改為自動與手動控制相結(jié)合,具有高度靈活性; 在信號方面進(jìn)行系統(tǒng)歸類,接地統(tǒng)一規(guī)劃,電源容量統(tǒng)一布置,為高爐的其他改造打下堅實的基礎(chǔ),可靠的信號和網(wǎng)絡(luò)支持保證了煉鐵生產(chǎn)的順行。
參考文獻(xiàn)
1 王筱留. 鋼鐵冶金學(xué)( 煉鐵部分) ,冶金出版社,1991.劉靜,女, 2004 年畢業(yè)于內(nèi)蒙古科技大學(xué)測控技術(shù)與儀器儀表專業(yè),工程師。