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龍鋼公司5#高爐(1800m3)無計劃休風快速恢復實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2017-03-21  作者:袁宏記 陳智平  瀏覽次數:770
 
核心提示:摘要:龍鋼公司5#高爐與2014年12月31日建成投產,標志著龍鋼公司煉鐵裝備水平又邁上一個新的臺階。投產后各項技術指標進入國內同等級高爐的前列。投產后外圍事故相對較少,現針對2017年.2.月14日主皮帶撕裂典型事故,高爐被迫無計劃休風恢復實踐予以分享。
 龍鋼公司5#高爐(1800m³)無計劃休風快速恢復實踐

袁宏記      陳智平( 龍鋼公司煉鐵5#高爐 )

摘要:龍鋼公司5#高爐與2014年12月31日建成投產,標志著龍鋼公司煉鐵裝備水平又邁上一個新的臺階。投產后各項技術指標進入國內同等級高爐的前列。投產后外圍事故相對較少,現針對2017年.2.月14日主皮帶撕裂典型事故,高爐被迫無計劃休風恢復實踐予以分享。

關鍵詞:高爐;無計劃休風;快速恢復

龍鋼公司5#1800m3高爐共設計2鐵口,26個風口,爐體采用全冷卻壁薄壁爐襯結構,爐缸爐底采用炭磚,陶瓷杯結構。采用皮帶上料,PW串罐無鐘爐頂。熱風爐采用3座頂燃式卡魯金確保1200℃風溫。煤氣通過布袋干法除塵凈化,進入TPT發電實現能源充分利用。投產后指標最好,月產量達到149900T,利用系數2.55,焦比360kg/tfe,燃料比510 kg/tfe。2017年2月14日夜班2:00主皮帶撕裂,高爐被迫休風,處理到恢復送風長達40個小時,現將恢復進程予以分享。

1 無計劃休風

1.1休風前爐況穩定,各參數如下:

制度C38.5236.8235232.9230.5227.9225.12135O38.5336.8335332.9330.5327.92礦批 52.5T, 負荷4.23,風量3420m3/min,熱風壓力390kp,頂壓230kp,煤32t/h,富氧9500m3/h,料線1.3m,風溫1180℃,物理熱1502℃,{si}0.2,{s}0.034                    

1.2休風操作,14日2:00主皮帶撕裂,上料中斷,此時北場正在放鐵。2:30停氧,同時減風,3:00停煤,3:40切煤氣,3:45休風。休風后封堵所有風口減少風口進風量。此時料線8.0m(正常料線1.3m)。休風后控制水壓水量2/3         

2 恢復送風

主皮帶處理到次日(15日)20:00已能啟動運轉,處理時間長達40個小時。

2.1送風前準備工作,已確認各系統檢修后達到送風條件,各系統設備調試正常。20:05送風,20:25引煤氣。

2.2方案確定(制度,參數選取)

2.2.1送風風口情況,送風時封堵(3# 6# 9# 12#16#19#22#25#)風口布局

長度585mm

2.2.2制度選取C35332.9230.5227.9225.12134O32.9330.5327.92  ,當時料線9.0m自動補償。方案一,8CCO,負荷1.0,不加凈焦。方案二,礦批26T,負荷1.6,不加凈焦。初步風量定位正常風量50%(1700m/min)確保風速。根據接受風量情況,及料線,逐步恢復。

2.2.3出渣鐵確定,選取北場鐵口單鐵口出鐵,臨時性走干渣,無計劃休風重負荷,爐缸熱量欠。待爐缸熱量充沛,渣流動性好考慮走水渣。

3恢復過程

3.1制度C35332.9230.5227.9225.12134O32.9330.5327.9,礦批26,負荷1.6,爐料結構高堿燒結礦76%+低堿燒結礦15%+混塊礦9%。運行13批,礦批32T,負荷2.46,爐料結構高堿燒結礦73%+低堿燒結礦15%+混塊礦12%。16批時制度調整C36.8235232.9230.5227.9225.12135O35332.9330.5327.92  ,運行總料批30批,礦批36T,負荷3.0,運行到送風后45批,礦批40T,負荷3.33.

3.2初步風溫960℃,因無計劃休風,后期全送,近熱風爐最大能力送風,以最快提高爐缸熱量確保渣鐵流動性。

 

3.3恢復步棸


3.4恢復中出現的問題

因無計劃休風時間過長,初期渣鐵溫度欠,只選擇北場出鐵,渣流動性差,鐵前準備時間過長,渣鐵不能及時排出,導致加風過緩。與2.月16日6:15發現18#風口小套下部燒損,陸續7:38發現4#小套燒損,9:40發現1#小套燒損。經分廠決定下午15:00計劃休風更換,同時調整了風口面積。

3.5二次休風后19:00送風,起步礦批40T,負荷3.33,吸取前期渣鐵不能及時排出燒套,在渣鐵溫度充沛,及時投用南場,為加風創造條件。


4無計劃休風恢復幾個原則問題

4.1快速提起爐缸熱量,休風之前重負荷,風溫根據熱風爐情況盡最大能力送,輕負荷下來之前,風溫是重要的提爐溫措施。

4.2加風問題

復風后要選擇合適的送風參數,風壓不能過低,風量不宜過小,確保熔化的渣鐵不在風口前積聚。復風后送風至80kPa,穩定后引煤氣。然后逐步(30min)加風到180—200kPa(所開風口數目*平均熱風壓力的70%)料動后趕料線,料線到2.5m時加風至220—250kPa(所開風口數目*平均熱風壓力的95%—100%)。風壓220—250kPa運行至趕上料線后20批料,之后視捅風口情況按風速190m/s控制加風,每捅一個風口就增加正常時每個風口平均的風量。加風應先慢后快,循序漸進。選擇合適的時機,分階段,依據爐況的接受能力進行,不能盲目操作。

4.3出鐵時間的選擇

復風后爐前工作對整個爐況的恢復起到十分重要的作用。復風后的第一爐渣鐵比正常生產時的出渣鐵要困難一些,休風時間越長,越困難。如果開鐵口過早,爐缸渣鐵沒有充分加熱,渣鐵量小并且流動性差,淤積在渣鐵溝,將增加爐前的工作量。如果開鐵口過晚,料柱透氣性差,高爐受憋,將影響加風進程,不利于爐況的恢復,同時也可能造成許多不確定的生產事故。當理論出鐵量是正常鐵量的1/3時開始組織爐前開鐵口。之后視爐內情況決定出鐵時間,以爐內不憋壓為原則,如有可能就按正常生產時的出鐵時間,以利于生產組織,防止出鐵時間錯亂,鐵水罐不能按時到位,影響恢復。

5結束語

針對這次2月14日5#高爐上料主皮帶撕裂無計劃休風恢復,

第一,在恢復參數上不加凈焦避免過熱行程爐況反復問題。

第二,前期渣鐵不能及時排出燒套,二次處理吸取教訓,為后期快速恢復提供寶貴經驗教訓。

第三,在恢復處理及生產組織上要為快速恢復創造條件。

第四,操作思路要敞開,不能受過去教材保守思想的束縛,在不違背原則前提下敢于嘗試,敢于突破。


 
 
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