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高爐熱風爐燃燒控制模型改造

放大字體  縮小字體 發布日期:2017-08-23  作者:張國棟  瀏覽次數:892
 
核心提示:【摘要】敘述了熱風爐燃燒系統優化的必要性、控制模型改造后效果、并著重對改造的內容、控制模型內容、操作顯示畫面進行了詳細的介紹。
 高爐熱風爐燃燒控制模型改造

張國棟

(凌源鋼鐵集團有限責任公司,遼寧朝陽122504)

【摘要】敘述了熱風爐燃燒系統優化的必要性、控制模型改造后效果、并著重對改造的內容、控制模型內容、操作顯示畫面進行了詳細的介紹。

【關鍵詞】熱風爐;控制模型;熱平衡;畫面

1   前言

熱風爐是鋼鐵冶煉過程中重要的熱交換裝置,為高爐提供規定溫度的熱風,能耗巨大,提高熱風風溫、降低能耗是熱風爐優化運行的重要指標,故提高其熱交換效率、實現對其合理操作,以保證燃燒過程煤氣流量最優和空燃比最優是十分重要的。而燒爐采用手動控制,煤氣流量空氣流量大小由人工憑經驗手動調節,風溫較低且波動較大,對熱風爐的壽命也有很大影響,并造成煤氣的浪費。采用先進的技術節約煤氣勢在必行。

2   凌鋼熱風爐概況

隨著熱風爐技術的發展,特別是燃燒控制模型技術成熟應用,實現了全自動燒爐,不僅提高風溫而且可以節約煤氣。因此采用熱風爐燃燒控制模型進行升級改造降耗增效的有效方法。凌鋼的1#、2#、3#、4# 投入燃燒控制數學模型后,節約煤氣達到6%,燒爐過程實現全自動。下面以4# 高爐為例介紹熱風爐燃燒控制模型改造。

凌鋼4# 高爐,爐容1080 m3,配置3 座熱風爐。改造前,燃料為單一高爐煤氣,通過各切斷閥和調節閥實現熱風爐燃燒、換爐及送風控制,高爐每天熱風爐燒爐用總的煤氣消耗量約:2 000 000 m3/d,沒有廢氣氧含量裝置,檢測儀表正常,控制閥門正常。熱風爐采用電儀一體化控制系統,一級(L1)系統由電氣、儀表控制系統組成基礎自動化級。PLC 采用ABControl logix 系列,以太網通訊。

3   熱風爐改造具體內容

改造如下:檢測設備廢氣氧分析儀采用氧化鋯分析儀;L1 系統軟件改造OPC 接口、數據統計畫面和一級畫面修改。L2 燃燒控制模型改造內容包括模型系統軟硬件;原控制系統中已經有完善的控制網絡設計,新增加設備采用原來網絡的備用端口。燃燒模型計算機安裝在主控制室,每個主控制室需要工業以太網電口1 個。PLC 利用備用I/O 點。

該系統利用京誠瑞達數學模型可以進行精確的熱平衡計算,熱風爐蓄熱量,可隨時反映爐子的熱狀態,為專家系統控制提供依據,使熱風爐隨時滿足高爐對風溫的要求。

專家系統可以滿足熱風爐非線性、大滯后、慢時變特性的復雜控制要求,在燃燒工作環境變化其特性也在不斷發生變化的情況下,達到比較精確的控制效果。

熱風爐燃燒模型系統包括:蓄熱模型、熱平衡模型、殘氧控制專家系統、拱頂溫度控制專家系統、廢氣溫度控制專家系統、煤氣平衡模型等。

燃燒控制模型的系統結構如圖1。

圖片1 

4   熱風爐改造后運行狀況

4.1   熱風爐改造后,模型系統軟件燒爐曲線趨勢圖如圖2。

圖片2 

圖2 中上部分指示虛線表示設定的燒爐時間,圖下部分標示的虛線表示根據當時廢氣溫度預測的趨勢。圖中還有本爐開始燒爐時刻、燃燒剩余時間和預計燒到時間。

4.2   熱風爐模型參數設定

參數設定如圖3,分公共部分參數和各熱風爐參數兩個部分。公共部分包括:殘氧量調整下限、殘氧量調整上限和殘氧量調整間隔。各熱風爐參數包括:煤氣初始設定值、空燃比初始設定值、目標拱頂溫度、設定燃燒時間、煤氣上下限、空燃比上下限、計算煤氣量和人工設定量、計算空燃比和人工設定空燃比等。

圖片3 

4.3   熱風爐模型操作畫面

友好的操作顯示畫面,功能齊全,如圖4、圖5所示。

圖片4 

圖片5 

4.4   歷史趨勢畫面

歷史數據畫面如圖6 所示,可以方便調用、查閱歷史數據。歷史數據畫面包括圖表顯示、數據隨動顯示、數據項選擇、熱風爐號選擇、時間選擇。用戶可根據需求查詢數據。

圖片6 

5   結束語

改造后,提高了系統的穩定性和控制精度。控制模型功能完善,可實現無人工干預全自動燒爐,燒爐過程平穩,減少勞動強度。控制精度提高,燒爐時間誤差±3 min 以內,熱風溫度±4 ℃以內。煙氣殘氧含量在合理范圍之內,減少了煤氣成分、壓力波動造成煤氣過剩或不足,煤氣燃燒更完全。改造后4# 高爐每天熱風爐燒爐用總的煤氣消耗量為1874000m3/d,節約煤氣量約6%以上。

[ 參   獻]

[1] 劉云彩,張宗民,楊天均. 人工智能高爐冶煉專家系統的開發[J].首鋼科技,1999,2.

[2] 蔡自興.人工智能控制[M]. 北京:化學工業出版社,2005.

[3] 馬竹梧,邱建平,李江. 鋼鐵工業自動化煉鐵卷[M]. 北京:冶金工業出版社,2000.

 
 
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