高建明
(陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鋼廠)
摘 要:轉(zhuǎn)爐煉鋼使用輔料污泥球,有效地解決了廢渣的回收利用和對(duì)環(huán)境的污染問題,是企業(yè)節(jié)能減排的有效措施,轉(zhuǎn)爐煉鋼前期使用燒制的污泥球,對(duì)除塵水質(zhì)沒有產(chǎn)生影響,而在使用生制污泥球后,導(dǎo)致除塵水質(zhì)硬度升高,系統(tǒng)結(jié)垢嚴(yán)重,使生制污泥球在轉(zhuǎn)爐煉鋼中的應(yīng)用受阻,為了解決生制污泥球在轉(zhuǎn)爐煉鋼中的使用問題,我們進(jìn)行了相關(guān)的理論和實(shí)際應(yīng)用研究,解決了其使用問題,取得了滿意的成效。
關(guān)鍵詞: 結(jié)垢;污泥球;純堿
1 前言
轉(zhuǎn)爐煉鋼的輔料主要有石灰、礦石、白云石、污泥球等,在轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中,由于爐內(nèi)發(fā)生復(fù)雜的物理化學(xué)反應(yīng),以致產(chǎn)生大量的煙塵,通過余熱鍋爐各段煙道進(jìn)入除塵噴淋系統(tǒng),將煤氣進(jìn)行洗劑凈化后經(jīng)由風(fēng)機(jī)送入煤氣柜供給用戶使用,煤氣經(jīng)過除塵系統(tǒng)洗劑后污水的懸浮物含量在幾百mg/L到幾萬mg/L,污水經(jīng)過高架槽流入粗顆粒分離器,再通過投加絮凝劑于斜板沉淀池內(nèi)沉降,使其出水懸浮物達(dá)到100mg/L以下,并且硬度小于75mg/L,再經(jīng)由冷卻塔降溫后進(jìn)入系統(tǒng)循環(huán)利用,實(shí)現(xiàn)節(jié)水降耗的目的,重要的是在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中充分利用了工業(yè)廢渣料(燒制)污泥球,消化了工業(yè)廢渣對(duì)環(huán)境的污染,但是隨著環(huán)保因素的約束,燒制污泥球因?yàn)楣に囘^程對(duì)環(huán)境的污染而被迫停止,轉(zhuǎn)而使用免燒污泥球后,轉(zhuǎn)爐除塵水質(zhì)則發(fā)生了異常的變化,導(dǎo)致除塵斜板池出水硬度升高而出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象,嚴(yán)重影響轉(zhuǎn)爐除塵效果和煉鋼生產(chǎn),致使免燒污泥球的使用出現(xiàn)了困難,通過我們采取相關(guān)措施后,有效的控制了除塵水質(zhì)硬度并保持在規(guī)定的范圍內(nèi),遏制了系統(tǒng)的結(jié)垢問題,取得了良好的效果,實(shí)現(xiàn)了免燒污泥球的有效使用,為鋼鐵企業(yè)的廢渣利用尋找了可行的途徑。
2 除塵水質(zhì)結(jié)垢追索
2016年12月9日新區(qū)除塵水質(zhì)硬度升高到675mg/L,緊接著12月17日老區(qū)除塵水質(zhì)硬度升高到835mg/L,最高硬度達(dá)到1800mg/L,導(dǎo)致系統(tǒng)結(jié)垢嚴(yán)重,通過對(duì)新老區(qū)補(bǔ)水指標(biāo)和補(bǔ)排水檢查,沒有發(fā)現(xiàn)異常情況,同時(shí)我們對(duì)11月份和12月10日以后轉(zhuǎn)爐輔料礦石、白云石、石灰石、石灰、鋼渣和污泥球用量進(jìn)行比較,也沒有發(fā)現(xiàn)較大的差異、現(xiàn)場(chǎng)了解發(fā)現(xiàn)12月8日新老區(qū)同時(shí)將燒制污泥球(紅球)改用生制污泥球(黑球)投加轉(zhuǎn)爐煉鋼后,其新老區(qū)除塵水質(zhì)相繼出現(xiàn)硬度升高速度很快,由此基本確定為生制污泥球影響所致,爾后通過應(yīng)急措施將硬度快速降下來,穩(wěn)定系統(tǒng)正常運(yùn)行,隨后2017年1月1日5#、6#轉(zhuǎn)爐停加生制污泥球,1月4日1#、2#、3#轉(zhuǎn)爐停加生制污泥球,其后續(xù)的生產(chǎn)過程中,除塵水質(zhì)指標(biāo)穩(wěn)定運(yùn)行;污泥球作為轉(zhuǎn)爐煉鋼輔料應(yīng)用,不但解決了企業(yè)的廢渣處理問題,同時(shí)也較好的有助于轉(zhuǎn)爐化渣和熱平衡問題,是一個(gè)很好的應(yīng)用方法,針對(duì)燒制污泥球生產(chǎn)工藝的環(huán)保因素被迫淘汰停止,生制污泥球投加轉(zhuǎn)爐煉鋼后對(duì)除塵水質(zhì)的影響,使生制污泥球的使用問題顯露出來,給公司廢渣回用處理帶來負(fù)面影響,為了盡快解決轉(zhuǎn)爐煉鋼使用生制污泥球的問題,面對(duì)目前的困境,經(jīng)過反復(fù)考慮,認(rèn)為從水質(zhì)處理方面著手,能夠有效解決生制污泥球的使用問題,為此我們相繼開展了理論依據(jù)分析和生產(chǎn)實(shí)際的試驗(yàn)應(yīng)用。
3 轉(zhuǎn)爐除塵水質(zhì)平衡原理
轉(zhuǎn)爐除塵水質(zhì)是一個(gè)低硬度、高堿度的體系,PH為10—12的強(qiáng)堿性水質(zhì),維持這一體系平衡的主要是轉(zhuǎn)爐煉鋼輔料石灰起到關(guān)鍵的作用,在轉(zhuǎn)爐吹煉過程中,煙塵中夾雜著石灰粉末進(jìn)入除塵系統(tǒng)洗劑塔內(nèi),石灰粉沫溶于水后發(fā)生反應(yīng)生成堿性水質(zhì),維持系統(tǒng)的堿性平衡,如下反應(yīng)方程式:
CaO+H2O=Ca(OH)2
Ca(OH)2=Ca2++2OH-
同時(shí)由于轉(zhuǎn)爐吹煉過程的碳氧化反應(yīng),產(chǎn)生一定量的CO2氣體,在除塵系統(tǒng)洗劑塔內(nèi)被堿液吸收,產(chǎn)生CO32-離子,與此同時(shí)除塵水在冷卻塔降溫過程中與空氣充分接觸,也吸收了空氣中的CO2氣體而產(chǎn)生CO32-離子,如下反應(yīng)方程式:
2OH-+ CO2= CO32-+H2O
而系統(tǒng)中的Ca2+/Mg2+離子主要來自轉(zhuǎn)爐煉鋼輔料石灰等粉塵和補(bǔ)充水中,其水系統(tǒng)中CO32-離子和Ca2+/Mg2+離子反應(yīng)生成沉淀,降低了水質(zhì)中的Ca2+/Mg2+離子濃度,正常情況下,系統(tǒng)吸收CO2氣體產(chǎn)生CO32-離子的濃度大于產(chǎn)生Ca2+/Mg2+離子的濃度,并使CO32-離子的濃度過剩而形成高堿度水質(zhì),由于高堿度的存在,一旦水中有Ca2+/Mg2+離子就將其沉降下來,由此導(dǎo)致水中Ca2+/Mg2+離子濃度降低,再通過投加緩釋阻垢劑的作用,阻止水系統(tǒng)的結(jié)垢,保持系統(tǒng)的正常運(yùn)行,如下反應(yīng)方程式:
Ca2++ CO32-= CaCO3↓
2OH—+ Mg2+= Mg(OH)2↓
4 免燒污泥球的影響原因
污泥球的原料主要是由煉鋼除塵污泥、除塵灰、氧化鐵皮和燒結(jié)除塵灰、以及粘結(jié)劑混合而成,其主要成分為:
成分 |
全鐵 |
SiO2% |
CaO% |
MgO% |
Al2O3% |
P% |
S% |
紅球 |
49.41 |
3.19 |
10.07 |
4.51 |
1.87 |
0.103 |
0.234 |
黑球 |
50.53 |
4.39 |
10.56 |
2.56 |
1.80 |
0.120 |
0.150 |
從表中可以看出,燒制污泥球和生制污泥球化學(xué)成分基本一致,燒制污泥球是在爐內(nèi)經(jīng)過400℃左右燒制,其燒制過程發(fā)生了復(fù)雜的物理化學(xué)變化,在轉(zhuǎn)爐煉鋼中產(chǎn)生的粉塵量較少,其內(nèi)外表觀為氧化鐵紅色;免燒污泥球是在常溫下通過機(jī)械壓制而成,基本未發(fā)生物理化學(xué)變化,其在轉(zhuǎn)爐煉鋼中產(chǎn)生的粉塵量較大,其內(nèi)外表觀為黑色,燒制和免燒污泥球其硬度和化學(xué)成分相差無幾,但是在作為轉(zhuǎn)爐煉鋼使用中對(duì)除塵水的影響截然不同,免燒污泥球使用后導(dǎo)致除塵水質(zhì)硬度升高而結(jié)垢,嚴(yán)重影響煉鋼系統(tǒng)的正常運(yùn)行,免燒污泥球影響除塵水質(zhì)的原因是使用后煙氣中產(chǎn)生大量的含Ca2+/Mg2+離子粉塵,在除塵系統(tǒng)洗劑塔內(nèi)溶于水成為Ca2+/Mg2+離子,而Ca2+/Mg2+離子與水中CO32-離子生成沉淀,消耗了循環(huán)水中的CO32-離子,由于生制污泥球的加入,Ca2+/Mg2+離子持續(xù)產(chǎn)生且量很大,而系統(tǒng)CO32-離子的生成不足以滿足大量的Ca2+/Mg2+離子的需要,導(dǎo)致CO32-離子濃度逐步降低以至為零,再無法繼續(xù)沉積水中產(chǎn)生的Ca2+/Mg2+離子,導(dǎo)致Ca2+/Mg2+離子濃度過量而逐步升高,在堿性水中產(chǎn)生結(jié)垢現(xiàn)象,雖然我們投加緩蝕阻垢劑,但是在強(qiáng)堿、高硬度條件下,緩蝕阻垢劑的能力是有限的,不足以達(dá)到理想的緩蝕阻垢效果,如下反應(yīng)方程式:
Ca (HCO)2= CaCO3↓+H2O
2OH—+ Mg2+= Mg(OH)2↓
5 解決對(duì)策
5.1 理論依據(jù)分析
前面已經(jīng)陳述過產(chǎn)生結(jié)垢的主要原因是循環(huán)水中Ca2+/Mg2+離子大量產(chǎn)生,沉積了循環(huán)水中CO32-離子,使系統(tǒng)中CO32-離子的濃度大幅度降低,不能滿足大量的Ca2+/Mg2+離子的需要,導(dǎo)致CO32-離子濃度嚴(yán)重不足,而Ca2+/Mg2+離子濃度過量升高而產(chǎn)生結(jié)垢;要消除循環(huán)水中Ca2+/Mg2+離子,并維持系統(tǒng)中很低的Ca2+/Mg2+離子的濃度,就必須提高水中CO32-離子濃度,目前情況下,由于系統(tǒng)自身生成CO32-離子的能力不足,不能維持系統(tǒng)自然的平衡,必須額外人為投加足夠量的CO32-離子來沉積水中Ca2+/Mg2+離子,才能降低Ca2+/Mg2+離子濃度達(dá)到規(guī)定的要求,消除系統(tǒng)結(jié)垢的影響,如下反應(yīng)方程式:
Ca2++ CO32-= CaCO3↓
2OH—+ Mg2+= Mg(OH)2↓
5.2 實(shí)際(試驗(yàn))應(yīng)用
2017年1月—3月份相繼在新區(qū)轉(zhuǎn)爐試驗(yàn)生制污泥球使用比例,并進(jìn)行了相關(guān)的試驗(yàn),取得了一定的試驗(yàn)數(shù)據(jù);同年7月在新老區(qū)全面使用生制污泥球,經(jīng)過我們對(duì)生制污泥球加入量和水質(zhì)相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算,決定對(duì)除塵水系統(tǒng)投加過量的純堿(Na2CO),以補(bǔ)充循環(huán)水中不足的CO32-離子,實(shí)現(xiàn)除塵水系統(tǒng)低硬度、高堿度、高PH值體系運(yùn)行,具體做法如下:
(1)每班按時(shí)按量投加固體純堿,投加地點(diǎn)在除塵水池。
(2)每班按時(shí)化驗(yàn)水質(zhì)指標(biāo)(硬度、堿度、氯離子、總磷),同時(shí)班中增加一次化驗(yàn)頻次;
(3)使用期間,禁止系統(tǒng)外排水,若要外排水,必須待技術(shù)人員通知,不得私自外排水;
(4)每天進(jìn)行水質(zhì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、污泥球用量統(tǒng)計(jì)分析對(duì)比,根據(jù)水質(zhì)指標(biāo)調(diào)整純堿用量;
(5)不定期檢查除塵水質(zhì)加藥(記錄)情況和爐前污泥球加入量(記錄),查看是否如實(shí)有誤;
(6)不定期詢問除塵操作人員(補(bǔ)排水)水質(zhì)情況和爐前操作人員污泥球使用情況。
(7)對(duì)使用過程出現(xiàn)的水質(zhì)異常情況,及時(shí)進(jìn)行排查,盡快解決存在的問題。
(8)除塵板框壓濾機(jī)出水必須全部回流入除塵水系統(tǒng),不得外排。
(9)保持與生產(chǎn)技術(shù)科、動(dòng)力作業(yè)區(qū)和污泥球供應(yīng)方的聯(lián)系,掌握污泥球用量、水質(zhì)運(yùn)行動(dòng)態(tài)信息,及時(shí)做出相應(yīng)的措施。
通過對(duì)除塵水質(zhì)和爐前污泥球使用情況的跟蹤、以及統(tǒng)計(jì)分析,確定生制污泥球和純堿的用量比例為老區(qū)130:1,新區(qū)230:1,才能達(dá)到除塵水系統(tǒng)低硬度、高堿度、高PH的水質(zhì)平衡要求,同時(shí)所投加純堿的用量應(yīng)能夠滿足水系統(tǒng)平衡,防止嚴(yán)重過量影響藥劑成本和對(duì)水系統(tǒng)負(fù)面的影響,一般過量10~20%為宜,通過一段時(shí)間運(yùn)行,除塵斜板池出水硬度穩(wěn)定在50mg/L以下,達(dá)到了規(guī)定(75mg/L)的要求,收到了理想的處理效果,達(dá)到了預(yù)期的目的,有效地保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行。
6 目前存在問題及后期跟蹤措施
⑴ 目前在除塵水池入口投加固體粉末純堿,一次性投加量大,會(huì)造成部分固體純堿沉積水池底部,影響藥劑處理效果,后期將純堿配制成一定濃度的水溶液,用(計(jì)量)泵送入高架槽,有助于純堿和水質(zhì)充分混合以提高反應(yīng)效果。
⑵ 爐前污泥球投加量不穩(wěn)定,開停爐時(shí)間信息傳達(dá)不及時(shí),影響加藥調(diào)整及滯后性,后期將穩(wěn)定爐前投加污泥球量基本穩(wěn)定,以及開停爐時(shí)間通知準(zhǔn)確,使用微信平臺(tái)發(fā)布相關(guān)信息。
⑶ 目前的污泥球配方與投加純堿量相匹配(污泥球:純堿分別為老區(qū)130:1,新區(qū)230:1),若改變污泥球配方后是否與現(xiàn)投加純堿量成比例,還有待繼續(xù)跟蹤觀察。
7 結(jié)束語
生制污泥球在轉(zhuǎn)爐煉鋼投加純堿應(yīng)用,有效解決了除塵水質(zhì)結(jié)垢的問題,最主要的問題是解決了煉鋼、煉鐵、燒結(jié)的工序渣料處理問題,鋼鐵工業(yè)的廢渣處理是企業(yè)面臨的棘手問題,它們的數(shù)量龐大,環(huán)境污染嚴(yán)重,而且另尋后續(xù)處理難度和成本也很高,同時(shí)也不現(xiàn)實(shí),而且其中的有害重金屬元素對(duì)環(huán)境的危害極大,就其本身而言污泥球含鐵量也較高,作為轉(zhuǎn)爐輔料也是情理之中,在轉(zhuǎn)爐煉鋼中使用污泥球能夠解決轉(zhuǎn)爐煉鋼過程的渣料平衡,同時(shí)也起到了廢物的回收利用,是鋼鐵企業(yè)廢渣處理的有效措施,而且也實(shí)現(xiàn)了鋼鐵企業(yè)節(jié)能減排的目的。