關(guān)少奎,徐海波,王小海,代爽
(遷安中化煤化工有限責(zé)任公司,河北唐山064400)
摘要:焦化企業(yè)大幅限產(chǎn)期間,焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時(shí)間逐步延長至70 h,爐溫及焦?fàn)t煤氣發(fā)生量大幅降低,對(duì)焦?fàn)t的安全生產(chǎn)帶來了較大影響。介紹了遷安中化煤化工公司采取的焦?fàn)t工藝管理與爐體維護(hù)措施:工藝指標(biāo)的調(diào)控、爐體竄漏的處理、焦?fàn)t加熱制度的調(diào)整等,有效地解決了限產(chǎn)時(shí)存在的各種問題,保證了生產(chǎn)的正常運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:焦?fàn)t,工藝指標(biāo),周轉(zhuǎn)時(shí)間,爐溫,間斷加熱,爐體維護(hù)
遷安中化煤化工有限責(zé)任公司建有6 座JN60-82型焦?fàn)t,設(shè)計(jì)周轉(zhuǎn)時(shí)間19 h,年產(chǎn)焦炭330 萬t,正常生產(chǎn)時(shí),周轉(zhuǎn)時(shí)間19.5 h。2014 年11 月份北京召開APEC 會(huì)議期間,為保證空氣質(zhì)量,唐山地區(qū)焦化企業(yè)大幅限產(chǎn),公司逐步延長焦?fàn)t的周轉(zhuǎn)時(shí)間,最長至70h,不足設(shè)計(jì)產(chǎn)能的30%。由于周轉(zhuǎn)時(shí)間延長,導(dǎo)致立火道溫度大幅降低,這種情況下,要保證裝煤后爐頭溫度不能降低到硅磚的晶型轉(zhuǎn)化點(diǎn)以下,否則會(huì)對(duì)爐體造成嚴(yán)重破壞。遷安中化煤化工公司采取了一系列措施,在延長周轉(zhuǎn)時(shí)間期間,對(duì)焦?fàn)t爐溫進(jìn)行調(diào)控,做好爐體維護(hù),較為順利地完成了減產(chǎn)任務(wù)?,F(xiàn)對(duì)長周轉(zhuǎn)時(shí)間下的焦?fàn)t工藝指標(biāo)調(diào)控方法進(jìn)行總結(jié),以供參考。
1 工藝指標(biāo)的調(diào)控措施
1.1 標(biāo)準(zhǔn)溫度的制定及調(diào)控
標(biāo)準(zhǔn)溫度是機(jī)側(cè)、焦側(cè)的測(cè)溫火道平均溫度控制值,是在規(guī)定的結(jié)焦時(shí)間內(nèi),保證焦餅成熟的主要指標(biāo)。機(jī)側(cè)、焦側(cè)標(biāo)準(zhǔn)火道的溫度差,是保證沿炭化室長向焦餅均勻成熟的指標(biāo)。公司制定了不同周轉(zhuǎn)時(shí)間下的標(biāo)準(zhǔn)溫度,結(jié)合焦炭的成熟情況,進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。不同周轉(zhuǎn)時(shí)間下的標(biāo)準(zhǔn)溫度及煤氣量列于表1。經(jīng)實(shí)踐證明,按表1 中的標(biāo)準(zhǔn)溫度、煤氣量及機(jī)側(cè)、焦側(cè)分煙道吸力操作,能夠滿足生產(chǎn)需要。
從表1 可知,隨著周轉(zhuǎn)時(shí)間的延長,標(biāo)準(zhǔn)溫度、煤氣用量和機(jī)焦側(cè)吸力都降低較多,為更好地掌握爐溫變化情況,應(yīng)加測(cè)直行溫度,由2 次/ 班改為4 次/班。周轉(zhuǎn)時(shí)間在48 h 以上時(shí),1# 和2# 焦?fàn)t使用焦?fàn)t煤氣加熱,應(yīng)控制加減旋塞開度至2/3,保證地下室主管壓力800 Pa 以上, 為保證爐溫合格,采取間斷加熱方式,雙向管道壓力要一致。
3#~6#焦?fàn)t使用高爐煤氣加熱,機(jī)側(cè)和焦側(cè)高爐煤氣旋塞開度分別為40%和50%,爐端高爐煤氣旋塞開度為25%~30%,對(duì)高爐煤氣的加熱首次嘗試人工間斷加熱,使用高爐煤氣加熱20 min,關(guān)閉高爐煤氣旋塞,停止加熱20 min,同時(shí)控制適當(dāng)?shù)臋C(jī)焦側(cè)分煙道吸力。雖效果不錯(cuò),但工作量很大。
1.2 大彈簧的測(cè)量與管理
焦?fàn)t生產(chǎn)中,隨著周轉(zhuǎn)時(shí)間的變化,爐體會(huì)發(fā)生一定的變化,必須經(jīng)常對(duì)彈簧的負(fù)荷進(jìn)行檢查和調(diào)節(jié)。APEC 會(huì)議期間,周轉(zhuǎn)時(shí)間變化較大,當(dāng)周轉(zhuǎn)時(shí)間變更大于2 h,測(cè)量調(diào)節(jié)1 次大彈簧,每座焦?fàn)t由專人負(fù)責(zé),每爐增配2 名大車司機(jī),協(xié)助鐵件調(diào)節(jié),保證大彈簧噸位不小于14 t。
隨著焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時(shí)間的延長,需要逐步降低焦?fàn)t加熱溫度,爐溫降低后,爐體和爐頂橫拉條都會(huì)進(jìn)行收縮,造成焦?fàn)t大彈簧噸位升高;反之,大彈簧噸位則降低。在焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時(shí)間48 h 以后,大彈簧噸位由21 h 的15.4 t 升高到17.8 t。
1.3 其他工藝指標(biāo)變化情況
(1)焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時(shí)間延長至48 h 以后,由于爐溫大幅降低,機(jī)側(cè)、焦側(cè)爐頭平均溫度分別由正常生產(chǎn)時(shí)的1 150 ℃、1 200 ℃最低降至840 ℃和884 ℃。機(jī)側(cè)、焦側(cè)蓄熱室頂部平均溫度分別由正常生產(chǎn)時(shí)的1 150 ℃、1 180 ℃最低降至1 026 ℃和1 044 ℃。
(2)為了減少爐體竄漏,適當(dāng)增加炭化室正壓,有利于磚縫中石墨的積累,將集氣管壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)設(shè)定值由190 Pa 提高至210 Pa。
(3)為了保證炭化室高向加熱的均勻性,拉長立火道火焰高度,將看火孔壓力由5 Pa 提高至15 Pa~20 Pa。
(4)隨著焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時(shí)間的延長,加熱煤氣使用量逐步降低至正常生產(chǎn)時(shí)的50%,造成空氣過剩系數(shù)增大,廢氣含氧體積分?jǐn)?shù)由3.4%升高至12.0%。
(5)焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時(shí)間延長后,焦?fàn)t煤氣發(fā)生量明顯降低,為了保證集氣管溫度不低于70 ℃,循環(huán)氨水流量由480 m3/h 降至270 m3/h。
2 爐體竄漏的處理方法
大幅延長焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時(shí)間后,爐溫變化較大,燜爐時(shí)間較長,焦?fàn)t各部位出現(xiàn)了不同程度的竄漏及跑煙現(xiàn)象,其中尤以立火道竄漏、上升管直管根部竄漏、小爐頭竄漏和上升管承插口跑煙較為嚴(yán)重。
2.1 立火道竄漏的處理方法
焦?fàn)t長時(shí)間燜爐后,爐頂空間溫度升高,導(dǎo)致爐頂空間的石墨被燒掉,特別是在靠近裝煤口處和爐頭處,竄漏現(xiàn)象最為明顯。裝煤后,荒煤氣經(jīng)炭化室的磚縫進(jìn)入相鄰的立火道,在立火道燃燒后,隨下降氣流被抽到煙囪中,由于荒煤氣未經(jīng)凈化且燃燒不完全,會(huì)造成煙囪冒黑煙。
處理方法:(1)臨時(shí)采取打開看火孔小蓋的方法,可使竄漏的荒煤氣燃燒后從爐頂排出,避免煙囪冒黑煙。(2)將集氣管壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)設(shè)定值由190 Pa 提高至210 Pa,增加炭化室的正壓,有利于磚縫中石墨的積累,在生產(chǎn)過程中,對(duì)磚縫進(jìn)行自然密封。(3)在出焦晾窯時(shí),對(duì)裝煤口進(jìn)行噴漿。(4)對(duì)竄漏嚴(yán)重的立火道,使用專用灌漿工具,進(jìn)行灌漿處理。
2.2 上升管直管根部竄漏的處理方法
直管根部竄漏在兩個(gè)部位發(fā)生,直管與底座連接處和直管底座與砌體連接處。對(duì)冒煙現(xiàn)象不明顯的部位,進(jìn)行表面灌漿處理。在著火冒煙嚴(yán)重的直管與底座連接處,需要將原石棉繩摳出后,重新填入石棉繩,并用鋼釬搗實(shí)后,澆泥漿密封處理。在著火冒煙嚴(yán)重的直管底座與砌體連接處,需要將原直管根部表面磚拆除,用壓縮空氣,將原砌筑泥料及雜物清理干凈,再進(jìn)行間隔灌漿處理,最后將直管表面磚重新砌好。
2.3 小爐頭竄漏的處理方法
小爐頭竄漏數(shù)量較多,安排人員跟隨推焦機(jī)或攔焦機(jī),在出焦時(shí)處理。對(duì)輕微跑煙問題,可采用對(duì)磚縫或保護(hù)板縫間進(jìn)行先填塞石棉繩、后抹泥的密封處理方法。對(duì)于跑煙冒火嚴(yán)重的竄漏,需將小爐頭砌體拆除,再用壓縮空氣進(jìn)行吹掃后,對(duì)砌體磚縫進(jìn)行灌漿,然后恢復(fù)小爐頭砌體砌筑(必須砌筑1 層,灌漿1次)。因爐體膨脹收縮較為劇烈,1#~6# 焦?fàn)t爐頂表面均有不同程度冒煙現(xiàn)象,統(tǒng)一進(jìn)行吹掃后,沿磚縫灌漿。
2.4 上升管承插口跑煙的處理方法
因爐體的膨脹與收縮,機(jī)側(cè)直管隨爐體發(fā)生位移,導(dǎo)致橋管與集氣管閥體底座處承插口原密封填料損壞而導(dǎo)致冒煙。處理上升管承插口的方法:(1)采取先填塞石棉繩,再搗實(shí)密封,然后使用玻璃水、鐵礦粉、黏土熟料(或?yàn)r青、鐵礦粉混合料)攪拌成的混合物,澆鑄在密封好的石棉繩上部。(2)對(duì)于閥體底座與橋管發(fā)生錯(cuò)位而導(dǎo)致形狀不規(guī)則的承插口的處理方法是:采取先填塞石棉繩,再搗實(shí)密封,然后使用金屬鉛,澆鑄在密封好的石棉繩上部。
3 焦?fàn)t加熱制度的調(diào)整
對(duì)焦?fàn)t加熱制度的調(diào)整,主要有以下方法:
(1)由于焦?fàn)t煤氣調(diào)節(jié)比較方便,周轉(zhuǎn)時(shí)間延長至48 h 以后,使用焦?fàn)t煤氣加熱,可減少調(diào)火工的工作量。
(2)為了避免入爐煤氣量發(fā)生大的波動(dòng),將回爐煤氣入爐前翻板、煤氣預(yù)熱器前翻板和地下室煤氣壓力調(diào)節(jié)翻板關(guān)閉至10%,而將上述翻板全部關(guān)閉至10%時(shí),高爐煤氣流量約為15 000 m3/h~19 000 m3/h,焦?fàn)t煤氣約為7 500 m3/h,如果爐溫還高,只能采取間斷加熱。
(3)分煙道溫度應(yīng)不高于270 ℃,如高過270 ℃,極有可能導(dǎo)致大煙囪冒煙。正常生產(chǎn)時(shí),分煙道溫度230 ℃左右,3# 焦?fàn)t大煙囪冒煙時(shí),分煙道溫度已超過280 ℃,廢氣循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)部存有積料,會(huì)因高溫作用冒煙。
(4)3#~6# 焦?fàn)t使用高爐煤氣加熱時(shí),降低蓄頂吸力和提高看火孔壓力,可有效提高爐頭溫度,同時(shí)能達(dá)到理想的橫排溫度系數(shù)。
(5)均勻編排作業(yè)計(jì)劃,使檢修時(shí)間平均分配,避免長時(shí)間不出焦,煤氣量波動(dòng)太大,集氣管壓力波動(dòng)大,難以控制。周轉(zhuǎn)時(shí)間延長至48 h 后,操作時(shí)間延長至25 min 以上,有利于爐溫調(diào)節(jié)及集氣管壓力的控制。
(6)周轉(zhuǎn)時(shí)間延長至36 h 后,每小時(shí)加熱10 min~20 min,即可補(bǔ)充爐體散失的熱量,據(jù)此可適當(dāng)改變換向時(shí)間間隔,減少操作。
(7)集氣管壓力控制范圍不變,π 型管自動(dòng)調(diào)節(jié)翻板調(diào)節(jié)范圍大致在40%~60%。隨著煤氣量的減少,逐步緩慢關(guān)閉π 型管一道翻板,但一道翻板開度不宜小于30%;隨著煤氣量的繼續(xù)減少,緩慢關(guān)閉設(shè)置在吸氣管末端的1.4 m 大截門,為防止影響循環(huán)氨水流通,閘板離吸氣管底部的高度不低于200 mm。對(duì)集氣管壓力的調(diào)節(jié),盡可能采用自動(dòng)調(diào)節(jié)。以上所有措施實(shí)施后,集氣管壓力仍難以達(dá)到控制要求時(shí),可改用手動(dòng)調(diào)節(jié)集氣管壓力以及通蒸汽保壓。
(8)將換向時(shí)間由30 min 調(diào)整為20 min,可以降低分煙道溫度,有利于減輕大煙囪冒煙現(xiàn)象。
4 需改進(jìn)之處
4.1 因交換機(jī)檢修,3# 焦?fàn)t煙囪冒煙。當(dāng)時(shí)考慮3# 爐用的焦?fàn)t煤氣,炭化時(shí)間長,對(duì)爐溫影響小,多重利好因素均便于檢修,但對(duì)單向加熱的其他影響因素缺乏認(rèn)識(shí),造成單向加熱時(shí)間過長,爐頂石墨燒損嚴(yán)重,廢氣流經(jīng)系統(tǒng)溫度升高,造成大煙囪冒煙。
4.2 在周轉(zhuǎn)時(shí)間達(dá)60 h 后,通過減小低壓氨水噴頭開度、降低循環(huán)氨水流量等措施,集氣管溫度仍會(huì)低于70 ℃,全開集氣管兩端DN50 mm 管,通蒸汽進(jìn)行保溫,升溫效果不明顯,開始出焦后,溫度才能升上來。
4.3 周轉(zhuǎn)時(shí)間延長至48 h 以后,實(shí)踐證明在1 100 ℃~1 200 ℃的加熱標(biāo)準(zhǔn)溫度下,已經(jīng)不能保證爐頭溫度在950 ℃以上,使用高爐煤氣加熱時(shí),無有效辦法,最終爐頭溫度在850 ℃左右。
4.4 為了防止煙囪冒煙,白天將竄漏的立火道的小蓋全部打開,使其燃燒后從爐頂排放,造成竄漏情況有所加劇,給后期增加了工作量。