楚強(qiáng),陳霞,劉鐵龍
(濟(jì)南鋼鐵股份有限公司第一煉鐵廠,山東濟(jì)南250101)
摘要:為提高冶煉強(qiáng)度,濟(jì)鋼第一煉鐵廠350 m3高爐實(shí)施富氧鼓風(fēng)冶煉,針對(duì)高富氧率對(duì)冶煉進(jìn)程的不利影響,采取增加噴煤量,調(diào)整送風(fēng)制度與布料矩陣,利用多種手段處理堿金屬危害等措施,2008 年高爐利用系數(shù)達(dá)到了4.08 t(/ m3·d)。
關(guān)鍵詞:高爐;鼓風(fēng)冶煉;富氧率
1 前言
濟(jì)鋼第一煉鐵廠現(xiàn)有6 座350 m3高爐,1#~4#高爐為BT 型無(wú)鐘爐頂,5#、6#高爐為雙鐘爐頂,爐體冷卻系統(tǒng)采用軟水閉路循環(huán)。爐料結(jié)構(gòu)為燒結(jié)礦66%+球團(tuán)24%+酸性塊礦10%,焦炭80%外購(gòu)。由于風(fēng)機(jī)裝備能力低,入爐風(fēng)量小,平均風(fēng)量只有950m3/min 左右,嚴(yán)重制約了高爐的強(qiáng)化冶煉。2002 年濟(jì)鋼20 000 m3/h 制氧機(jī)投產(chǎn),為高爐富氧提供了條件,高爐工藝操作克服富氧增加初期爐況穩(wěn)定性差,有害元素循環(huán)富集,爐渣Al2O3含量高等困難,在原燃料質(zhì)量下降的情況下,探索出高富氧冶煉特點(diǎn)和合理的操作制度。
2 提高富氧率對(duì)高爐冶煉的影響
2.1 富氧鼓風(fēng)的作用
高爐富氧鼓風(fēng)是向高爐鼓風(fēng)中加入工業(yè)氧,使鼓風(fēng)含氧超過(guò)大氣氧含量,達(dá)到提高冶煉強(qiáng)度,增加高爐產(chǎn)量和提高煤粉在風(fēng)口前燃燒率的目的。其最突出的優(yōu)點(diǎn),就是在不增加風(fēng)量和鼓風(fēng)機(jī)動(dòng)力消耗的情況下達(dá)到提高產(chǎn)量的目的。
2.2 提高富氧率對(duì)高爐強(qiáng)化冶煉的影響
提高富氧率對(duì)高爐強(qiáng)化冶煉的促進(jìn)作用有以下方面。一是從根本上解決了高爐風(fēng)機(jī)能力不足的矛盾,改善了爐缸工作狀態(tài),爐缸活躍程度提高;二是鼓風(fēng)中含氧量增加,加快了焦炭燃燒速度,高爐冶煉強(qiáng)度得到明顯提高;三是風(fēng)口區(qū)理論燃燒溫度升高,按照理論計(jì)算,富氧率升高1%,風(fēng)口前理論燃燒溫度提高35 ℃,實(shí)際采取富氧鼓風(fēng)后,風(fēng)口前溫度明顯提高,渣鐵溫度充沛,有利于增加噴煤量,在充分利用高風(fēng)溫基礎(chǔ)上,有效提高了噴煤比;四是富氧后煤氣中N2含量減少,CO 濃度提高,促進(jìn)了間接還原,CO2含量由18.61%提高到19.28%;五是在爐渣Al2O3含量超過(guò)17%的條件下,高富氧率對(duì)改善爐渣流動(dòng)性作用較明顯,渣溫充沛,能夠降低高Al2O3爐渣對(duì)爐缸的不利影響[1]。
2.3 提高富氧率的實(shí)際效果
根據(jù)理論計(jì)算,富氧率提高1% ,可以增產(chǎn)4.76%。但實(shí)際生產(chǎn)中由于影響因素很多,很難達(dá)到理論計(jì)算值。濟(jì)鋼的生產(chǎn)實(shí)踐表明,在焦比不變的情況下,富氧率提高1%的增產(chǎn)效果為:鼓風(fēng)中含氧21%~25%,富氧率提高1%,增產(chǎn)3.9%;鼓風(fēng)中含氧25%~27%,增產(chǎn)3.2%。隨著富氧率提高,增產(chǎn)率呈遞減趨勢(shì)。
表1 為濟(jì)鋼第一煉鐵廠2005~2008 年高爐富氧率和主要技術(shù)指標(biāo),達(dá)到全國(guó)同類(lèi)型高爐先進(jìn)水平。
3 高富氧率對(duì)冶煉進(jìn)程的不利影響
鼓風(fēng)中氧的濃度增加,燃燒單位碳所需要的風(fēng)量減少,鼓風(fēng)中氮的濃度則降低,使生成的煤氣量減少,煤氣中CO 和CO2濃度都有提高,這些變化,對(duì)冶煉過(guò)程產(chǎn)生多方面的影響。
3.1 對(duì)焦比的實(shí)際影響
隨鼓風(fēng)中氧含量的提高,煤氣中CO 濃度增加,煤氣的還原能力提高,有助于間接還原過(guò)程的發(fā)展。但因煤氣量減少,在某種程度上擴(kuò)大了低于700 ℃的低溫帶,又限制了間接還原的發(fā)展。所以,提高富氧能否降低燃料消耗,要由實(shí)際生產(chǎn)結(jié)果來(lái)定,不同冶煉條件,結(jié)果也不相同。目前國(guó)內(nèi)外沒(méi)有高富氧率可以降低焦比和燃料消耗的確切經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。濟(jì)鋼實(shí)踐表明,富氧鼓風(fēng)對(duì)焦比的影響,存在有利和不利兩種因素。一是增加富氧后鼓風(fēng)量相對(duì)減少,減少了熱風(fēng)帶入爐內(nèi)的熱量,不利于降低焦比。二是由于煤氣CO 濃度提高,煤氣量減少,煤氣帶走的熱量也減少,有利于焦比降低。實(shí)踐表明對(duì)于采用難還原的礦石冶煉,風(fēng)溫較低,富氧量較少時(shí),因熱能利用改善,焦比將有所降低。而采用還原性好的礦石冶煉,風(fēng)溫較高,富氧率較高時(shí),熱風(fēng)帶入爐內(nèi)的熱量大幅度降低,將可能使焦比升高。濟(jì)鋼高富氧對(duì)焦比的影響主要表現(xiàn)出后一種效果,經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),富氧率超過(guò)4%,每升高1%,實(shí)際焦比升高3~5 kg/t。
3.2 對(duì)熱制度以及爐況的影響
高富氧鼓風(fēng)改變了爐內(nèi)溫度場(chǎng)的分布,其規(guī)律與高風(fēng)溫相似,即風(fēng)口前的理論燃燒溫度升高,高溫區(qū)下移,爐身溫度和爐頂溫度下降,其影響程度比高風(fēng)溫要大,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成爐身熱平衡緊張。隨著富氧率逐步增加,尤其是2007 年達(dá)到5%以上后,出現(xiàn)了入爐風(fēng)量萎縮,實(shí)際鼓風(fēng)動(dòng)能降低,易在邊沿出現(xiàn)局部氣流。爐況表現(xiàn)為爐頂煤氣爆震,滑料以及崩料出現(xiàn)頻率多,爐況穩(wěn)定性較差。另一表現(xiàn)是爐溫波動(dòng)幅度增大,尤其下行狀態(tài)下較難控制,處理不當(dāng)易發(fā)生爐涼。
3.3 有害元素循環(huán)富集加劇
富氧鼓風(fēng)能夠提高理論燃燒溫度,造成爐缸半徑方向的溫度梯度分布不合理,由于燃燒溫度過(guò)高,產(chǎn)生大量SiO 2氣體,在塊狀區(qū)重新凝結(jié)沉積,降低料柱透氣性,從而破壞順行,可能引起難行、懸料、結(jié)瘤等事故。富氧到一定程度以后,由于風(fēng)量降低,單位生鐵帶入的熱量減少,減少了高爐冶煉的熱量來(lái)源。2008 年以來(lái),由于爐料有害元素與堿負(fù)荷同時(shí)升高,其中有害元素負(fù)荷達(dá)到4.05 kg/t,堿負(fù)荷3.36kg/t。高爐有害元素循環(huán)富集現(xiàn)象比較突出,爐墻尤其是爐身上部粘結(jié)比較嚴(yán)重,并且處理完后很快又重復(fù)出現(xiàn)粘結(jié)。除高爐休風(fēng)后發(fā)現(xiàn)爐喉有明顯的有害元素粘結(jié)外,更換風(fēng)口時(shí)也經(jīng)常有液態(tài)的鋅從風(fēng)口流出,甚至出現(xiàn)煤氣取樣孔堵塞無(wú)法取煤氣樣情況。多次化驗(yàn)粘結(jié)物成分,其中堿金屬含量較高。2008 年7 月30 日2#爐爐喉粘結(jié)物化驗(yàn)成分為:K2O8.60% ,Na2O 2.08% ,Pb 0.19% ,SiO2 7.58% ,CaO8.60% ,MgO 6.22% ,Al2O3 1.32% ,F(xiàn)eO 9.10% ,S0.44%,C 16.76%。從成分組成看,堿金屬元素總量達(dá)到10.87%,是造成爐墻粘結(jié)的主要原因。
4 應(yīng)對(duì)措施
通過(guò)分析富氧增加后鼓風(fēng)動(dòng)能、初始煤氣流分布變化,結(jié)合爐況運(yùn)行狀況,以及爐體溫度參數(shù)的波動(dòng),制定了針對(duì)性的調(diào)劑措施,以消除高富氧帶來(lái)的不利影響,最大限度發(fā)揮增產(chǎn)提高噴煤有利的一面。
4.1 增加噴煤量
增加富氧后風(fēng)口前理論燃燒溫度升高,靠近爐墻處的有害元素分解速度加快,隨著較盛的邊沿氣流進(jìn)入上部爐墻低溫區(qū)后,快速冷凝粘接,不斷循環(huán)富集。理論計(jì)算煤比每增加10 kg/t,風(fēng)口前燃燒溫度降低約20~25 ℃。因此增加煤粉噴吹量,降低風(fēng)口前燃燒溫度,能減少爐墻邊沿的有害元素分解量。
4.2 調(diào)整送風(fēng)制度
隨富氧率的提高和噴煤量增加,一方面風(fēng)口前煤氣體積膨脹,爐缸徑向溫度梯度變陡,造成爐缸工作不均勻,因此應(yīng)適當(dāng)擴(kuò)大風(fēng)口面積[2]。另一方面焦炭負(fù)荷逐漸加重,料柱透氣性降低,必須有較高的鼓風(fēng)動(dòng)能,才能滿(mǎn)足煤氣流合理分布和爐況順行的要求,應(yīng)相應(yīng)縮小風(fēng)口面積,以保持適宜的回旋區(qū)深度。濟(jì)鋼經(jīng)驗(yàn)是當(dāng)富氧率超過(guò)5%時(shí),風(fēng)口面積應(yīng)縮小1%~1.4%,風(fēng)口長(zhǎng)度增加20 mm。
4.3 調(diào)整布料矩陣
由于有害元素熔點(diǎn)低于400 ℃,邊沿氣流過(guò)分發(fā)展以及過(guò)分抑制都可能造成有害元素在爐墻粘結(jié),前者高位粘結(jié),后者易在爐腹?fàn)t腰處低位粘結(jié)。因此應(yīng)控制適宜的煤氣流分布,從長(zhǎng)期實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)看,保證邊沿和中心兩道煤氣流分布模式能夠?qū)崿F(xiàn)既減輕爐墻有害元素粘結(jié),又保持爐況穩(wěn)定的目的。具體措施:1)布料矩陣實(shí)施大焦礦角差;2)爐墻邊沿CO2與中心CO2含量差值控制在1%~3.5%;3)根據(jù)爐體溫度參數(shù)變化,結(jié)合風(fēng)口前溫度狀況,不定期采取單環(huán)布料等措施疏導(dǎo)邊沿氣流,減少有害元素在爐墻上的粘結(jié)。
4.4 利用多種手段處理堿金屬危害
1)爐渣排堿。采取降低爐渣堿度為1.0~1.05,控制生鐵含硅0.4%~0.6%,保持鐵水物理熱1 470~1 510 ℃。連續(xù)2 爐以上出現(xiàn)高硅低硫,應(yīng)采取置換部分酸料手段。2)對(duì)燒結(jié)礦使用的化工廠廢棄物鉻渣、高爐污泥和瓦斯灰等廢棄物,實(shí)施定期開(kāi)路循環(huán),高爐同時(shí)配合加大排堿力度,減輕堿金屬帶來(lái)的危害。3)在爐料中增加白云石使用量,保持爐渣MgO 含量10%~12%,對(duì)爐渣排堿有很好的效果。
5 結(jié)語(yǔ)
1)高富氧率冶煉能達(dá)到大幅提高產(chǎn)量的效果,但隨著富氧率提高,增產(chǎn)率呈遞減趨勢(shì)。另一方面提高富氧率可以使煤粉燃燒率有所改善,但煤比不會(huì)有明顯的提高。
2)富氧的合理控制應(yīng)根據(jù)高爐冶煉條件和冶煉狀態(tài)決定,沒(méi)有可以通用的最佳值。
3)高富氧鼓風(fēng)可能對(duì)順行產(chǎn)生不利影響,應(yīng)針對(duì)具體情況對(duì)操作制度進(jìn)行必要的調(diào)節(jié)。尤其在高負(fù)荷有害元素和堿金屬情況下,其危害更不可忽視。
4)高富氧高冶強(qiáng)條件下的高爐技術(shù)操作,務(wù)必在高產(chǎn)時(shí)具備防涼意識(shí)和應(yīng)對(duì)措施。保持中心煤氣流暢通,適當(dāng)抑制邊緣氣流,有利于高爐穩(wěn)定順行。
參考文獻(xiàn):
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