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峰景北瘦煤用于鞍鋼高爐噴吹研究與應(yīng)用

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-08-08  作者:張立國1 ,劉寶奎 2 ,范振夫 2 ,田景長 2 ,張海明 2 ,趙迪平 2 ,張恒良 2  瀏覽次數(shù):925
 
核心提示:摘要: 對鞍鋼新購峰景北瘦煤進行了基礎(chǔ)成分及性能分析, 在考慮煤種間相互作用關(guān)系的基礎(chǔ)上,采用具有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)學(xué)優(yōu)化配煤技術(shù),對配入峰景北瘦煤的混合煤粉在不同條件下的燃燒率、置換比展開綜合評價,從中甄選出最優(yōu)配煤方案,并在此基礎(chǔ)上進行了鲅魚圈分公司噴吹峰景北瘦煤的工業(yè)試驗,試驗期間 1 號、 2 號高爐運行狀態(tài)平穩(wěn), 2 座高爐分別取得了提高噴吹煤量 4.49 kg/t 、 4.14 kg/t ,降低燃料消耗 3.03 kg/t 、 2.32 kg/t 的良好效果,達到了降低煉鐵生產(chǎn)成本的目的。
 峰景北瘦煤用于鞍鋼高爐噴吹研究與應(yīng)用

張立國1 ,劉寶奎 2 ,范振夫 2 ,田景長 2 ,張海明 2 ,趙迪平 2 ,張恒良 2

( 1. 鞍鋼集團鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009 ;2. 鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 鞍山 114021 )

摘要: 對鞍鋼新購峰景北瘦煤進行了基礎(chǔ)成分及性能分析, 在考慮煤種間相互作用關(guān)系的基礎(chǔ)上,采用具有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)學(xué)優(yōu)化配煤技術(shù),對配入峰景北瘦煤的混合煤粉在不同條件下的燃燒率、置換比展開綜合評價,從中甄選出最優(yōu)配煤方案,并在此基礎(chǔ)上進行了鲅魚圈分公司噴吹峰景北瘦煤的工業(yè)試驗,試驗期間 1 號、 2 號高爐運行狀態(tài)平穩(wěn), 2 座高爐分別取得了提高噴吹煤量 4.49 kg/t 、 4.14 kg/t ,降低燃料消耗 3.03 kg/t 、 2.32 kg/t 的良好效果,達到了降低煉鐵生產(chǎn)成本的目的。

關(guān)鍵詞: 高爐;噴吹;峰景北瘦煤;燃燒效果;煤焦置換比

如今鋼鐵行業(yè)間競爭日益加劇, 企業(yè)間的競爭已不再局限于產(chǎn)品價格和品種的比拼, 而是逐漸轉(zhuǎn)移到了工序成本上的競爭。 對于煉鐵工藝,由于礦石消耗量具有固定性,若要降低制造成本,則需從所用燃料角度出發(fā),即減少燃料消耗數(shù)量,或降低燃料采購價格。 高爐噴吹用煤粉作為高爐所用燃料的重要組成部分,降低其成本,意義重大。同時,我國原煤蘊藏豐富,種類眾多,可選擇用于高爐噴吹的煤種很多。 如果能將兩者結(jié)合,通過開發(fā)新的煤種供高爐噴吹使用, 可以大幅度降低煉鐵工序的成本 [ 1-4 ] 。 因此,對近階段公司采購的低價峰景北瘦煤進行相關(guān)研究, 成功將此種煤粉用于鞍鋼高爐日常生產(chǎn)中,并取得了良好的生產(chǎn)效果。

1 基礎(chǔ)成分與性能分析

瘦煤通常具有揮發(fā)分低、 黏結(jié)性弱、 結(jié)焦性差、硫含量少、易于破碎等特點,常用于煉焦配煤生產(chǎn)中,在一定程度上起到瘦化劑的作用。 鞍鋼所購峰景北瘦煤作為新煤種, 需要對其進行成分分析及性能檢測, 判斷其成分組成和各項基礎(chǔ)性能是否滿足高爐日常生產(chǎn), 并以此作為鞍鋼高爐噴吹用煤的基礎(chǔ)評價依據(jù)。

1.1 工業(yè)分析及元素組成

煤粉的工業(yè)分析和元素組成是最為常用的煤粉評價指標(biāo),能夠給出不同煤種最為基本的評價,了解煤粉的基礎(chǔ)成分組成,初步判斷其工業(yè)用途。

峰景北煤瘦煤的工業(yè)分析及元素組成見表 1 。

圖片1 

由表 1 可以看出, 峰景北瘦煤的灰分含量較低,僅為 9.03% ,用于高爐噴吹將有利于減少高爐渣量,降低燃料消耗;其固定碳含量為 68.13% ,優(yōu)于鞍鋼常用的噴吹煙煤,峰景北瘦煤的噴入,可以改善煤焦置換比,節(jié)省焦炭量;其硫含量較低。 這些特點均有利于煤粉利用效能的提升。 從元素組成來說, 峰景北瘦煤較高的氫含量會導(dǎo)致煤氣中氫含量增加,降低爐內(nèi)煤氣流上升阻力,改善高爐透氣效果,在實際生產(chǎn)中,進一步加強高爐穩(wěn)定順行的程度。

1.2 工藝性能分析

噴吹用混合煤粉,需要歷經(jīng)原煤粉碎、混合、研磨、流化和載氣輸送等一系列工藝,才能最終應(yīng)用于高爐的噴吹。 由于混合煤粉由多種原煤構(gòu)成,其中不同煤種表現(xiàn)出的工藝性能, 將決定此種煤粉能否利用現(xiàn)有工藝,完成高爐的噴吹使用 [ 5-7 ] 。

因此,需要對不同原煤的制粉性能、輸送性能、發(fā)熱值、結(jié)焦性能等進行分析,判斷其能否滿足高爐噴吹煤粉工序的需要。 峰景北瘦煤工藝性能檢測結(jié)果詳見表 2 。

圖片2 

性能檢測結(jié)果表明: 峰景北瘦煤的可磨性指數(shù)為 55.31 , 較鞍鋼要求原煤最低 50 以上的控制標(biāo)準(zhǔn)高, 加入峰景北瘦煤, 能夠滿足煤粉研磨需要,且不會在生產(chǎn)中消耗額外功率和產(chǎn)生“吐煤”等不利于生產(chǎn)的事故發(fā)生; 煤粉的輸送效果與鞍鋼目前常用煤粉相當(dāng),配加峰景北瘦煤,不會對混合煤粉輸送工藝產(chǎn)生過多影響; 峰景北瘦煤的發(fā)熱值水平優(yōu)于鞍鋼高爐目前噴吹所用的不同煙煤,配入后可以增加混合煤粉熱值,達到促進爐內(nèi)煤焦置換改善的效果; 峰景北瘦煤灰分的熔融溫度高于鞍鋼目前高爐鼓入熱風(fēng)溫度 100 ℃ 以上,說明混合煤粉中配加峰景北瘦煤后, 不會產(chǎn)生風(fēng)口結(jié)渣等現(xiàn)象,而對生產(chǎn)構(gòu)成威脅。

此外,有別于其他高爐噴吹用煤,峰景北瘦煤具有一定的黏結(jié)性和膠質(zhì)層的存在, 過多使用峰景北瘦煤會造成煤槍結(jié)焦, 導(dǎo)致煤槍破損現(xiàn)象的發(fā)生,在實際配煤應(yīng)用中需引起重視,在一定程度上限制峰景北瘦煤的配入量。

1.3 燃燒效果分析

實際生產(chǎn)過程中, 由于煤粉噴入到高爐風(fēng)口回旋區(qū)內(nèi),燃燒后參與爐內(nèi)還原反應(yīng),因此還需要從燃燒效果角度出發(fā), 最終評價此種煤粉在爐內(nèi)利用效果的好壞。 為此,利用實驗室專有的煤粉燃燒性能測定裝置,對比鞍鋼高爐常用噴吹用煤種,模擬不同富氧條件下, 開展不同煤種的多組煤粉燃燒率對比分析, 不同煤種在不同富氧情況下的燃燒率見表 3 。

圖片3 

由表 3 可以看出, 峰景北瘦煤的燃燒率指標(biāo)介于煙煤和無煙煤之間, 且較接近于鞍鋼常用的高揮發(fā)分的煙煤,說明配入一定量的峰景北瘦煤,將有利于混合煤粉燃燒率的改進, 改善煤粉利用效果; 隨富氧率增大, 不同煤種燃燒狀態(tài)得到改善, 但隨著富氧率的進一步提高, 改善效果不明顯,即對于高爐生產(chǎn)來講,富氧率應(yīng)有一定限度,過多的富氧,并不利于高爐煤粉燃燒效果的改進。

2 優(yōu)化配煤方案建立

2.1 優(yōu)選方案

受到現(xiàn)實原煤倉數(shù)量條件的制約, 參與混合煤粉配制的煤種不宜過多, 鞍鋼目前大多采用 3到 5 種原煤配制, 煤種主要由不同種類的無煙煤和煙煤構(gòu)成。 而建立數(shù)學(xué)優(yōu)化配煤體系的思想,就是充分考慮煤粉自身性能, 并兼顧煤種間的相互影響 [ 8-9 ] ,以現(xiàn)有原煤條件為基礎(chǔ),在滿足混合煤粉應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的前提下, 實現(xiàn)煤種配入最為合理的應(yīng)用,建立不同煤種優(yōu)化配煤方案。 峰景北瘦煤優(yōu)化配煤試驗設(shè)計見表 4 。

圖片4 

需要說明的是,此次所采用的配煤體系,有別于傳統(tǒng)配煤方式, 摒棄了過去以混合煤粉灰分、固定碳等單一指標(biāo)作為評價配煤方案的標(biāo)準(zhǔn),轉(zhuǎn)而采用具有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)學(xué)優(yōu)化方法,以多種綜合指標(biāo)(包括理論煤粉燃燒率、不同噴吹煤量下的煤焦理論置換比等)為基礎(chǔ),兼顧不同煤種之間的交互作用,考慮多種因素建立配煤方案,從而實現(xiàn)混合煤種配比和使用過程的最優(yōu)化,避免傳統(tǒng)配煤方法中所采用的單一指標(biāo)作為評價煤粉所造成的不合理之處。峰景北瘦煤數(shù)學(xué)優(yōu)化配煤方案詳見表 5 。

圖片5 

2.2 混合煤粉燃燒效果

由于混合煤粉最終噴入到高爐風(fēng)口回旋區(qū)內(nèi), 燃燒后參與爐內(nèi)還原反應(yīng), 其燃燒狀態(tài)的好壞,決定著爐內(nèi)還原反應(yīng)的速度和效果,即與燃料消耗和爐況順行程度有著直接關(guān)聯(lián)。 因此,需要分析不同種類和配比下的混合煤粉燃燒效果。 針對表 5 中所列出的優(yōu)選方案, 模擬鞍鋼高爐富氧率3% 的條件,開展不同噴吹煤量下的混合煤粉燃燒效果分析試驗, 為最終確立優(yōu)選方案提供技術(shù)依據(jù),不同優(yōu)選方案下的混合煤粉燃燒率見圖 1 。

圖片6 

由圖 1 可以看出,在相同外部因素條件下,幾種優(yōu)選方案的煤粉在較低的噴吹煤量下燃燒效果差別不大。 較高噴吹煤量條件下,方案 3 和方案 6燃燒效果略好一些。 隨著噴吹量增加,爐內(nèi)煤粉燃燒效果呈現(xiàn)加速變差的趨勢, 說明高爐在實際生產(chǎn)過程中,并非噴吹煤量越多越好,而是應(yīng)該有一個限度,即 “經(jīng)濟噴煤比”。

2.3 煤焦理論置換比

由于煤粉中碳元素可替代風(fēng)口回旋區(qū)內(nèi)焦炭燃燒的碳元素,即可用廉價的煤粉替代價格昂貴的焦炭,以降低煉鐵生產(chǎn)成本。 根據(jù)爐內(nèi)碳素平衡原理,推算出煤粉與焦炭的置換關(guān)系。 高爐生產(chǎn)中的煤焦置換比,不僅與煤粉和焦炭自身的成分和性能有關(guān),也與鼓風(fēng)溫度、富氧情況、噴吹煤量有很大關(guān)聯(lián)。不同優(yōu)選方案下的混合煤粉煤焦置換比見圖 2 。

圖片7 

由圖 2 可以明顯看出,隨著噴吹煤量的增加,爐內(nèi)煤焦置換比呈現(xiàn)出快速下滑的趨勢。 與煤粉燃燒狀態(tài)相對應(yīng),說明煤粉燃燒狀態(tài)變壞,煤焦置換比也相應(yīng)變差。 同時,也直觀說明了噴吹煤粉量大幅增加,并不能夠大幅度降低焦比,高爐并非噴煤量越高越好,噴吹煤粉也存在負效益可能。 從幾種優(yōu)化配煤方案分析結(jié)果可以看出, 較低的噴吹煤比條件下,置換比差異不大,較高的噴吹煤量條件下,方案 3 煤焦置換比最優(yōu)。

3 配入峰景北瘦煤工業(yè)應(yīng)用試驗

針對煤種的工業(yè)分析、元素組成以及不同的工藝性能指標(biāo)實驗測定結(jié)果,鞍鋼所購峰景北瘦煤除了具有較弱的黏結(jié)性和含有一定的膠質(zhì)成分,會對噴吹造成一定程度的影響,在配入量上需受到相應(yīng)限制外,其它各項指標(biāo)均滿足高爐噴吹用煤標(biāo)準(zhǔn)需要。 總體來看,配入一定量峰景北瘦煤可以滿足高爐混合煤粉的需要,且其價格低廉, 應(yīng)用后可節(jié)省大量原煤采購資金,降低煉鐵生產(chǎn)成本。

3.1 工業(yè)試驗相關(guān)說明

通過基礎(chǔ)研究, 鞍鋼股份有限公司決定依托鲅魚圈分公司煉鐵部制粉、 噴吹及其輔助工藝條件,開展峰景北瘦煤用于分公司 2 座高爐(有效爐容 4038 m3 )的工業(yè)應(yīng)用試驗。 此次試驗劃分為兩個階段,基準(zhǔn)期(注: 2017 年 6 月和 7 月,共計 2 個月) 內(nèi)仍采用傳統(tǒng)煤粉配比及噴吹應(yīng)用, 試驗期(注: 2017 年 8 月和 9 月,共計 2 個月)內(nèi),則采用實驗室下優(yōu)選配煤方案 3 來進行高爐噴吹生產(chǎn),同時在基準(zhǔn)期和試驗期, 保持原料種類和焦炭質(zhì)量穩(wěn)定,其它諸如制粉、輸送等工藝制度及高爐生產(chǎn)過程中的富氧、風(fēng)溫水平均無變動,以此分析混合煤粉中配入峰景北瘦煤后, 高爐操作指標(biāo)的相應(yīng)變化情況, 為在多座高爐大量使用峰景北瘦煤提供技術(shù)依據(jù)。

3.2 高爐操作指標(biāo)

高爐降低運行成本的根本在于減少燃料消耗成本, 為了解峰景北瘦煤配加入混合煤粉情況下的鞍鋼高爐生產(chǎn)所能達到的效果, 對基準(zhǔn)期和試驗期的燃料消耗和高爐操作指標(biāo)做出統(tǒng)計, 并加以對比分析, 從而對峰景北瘦煤用于高爐的相應(yīng)生產(chǎn)狀態(tài)做出評價。

3.2.1 噴吹煤比

對分公司煉鐵部 1 號、 2 號高爐噴吹峰景北瘦煤的基準(zhǔn)期和試驗期的噴吹煤比情況做出對比分析,在此期間 2 座高爐的噴吹煤比情況見圖 3 。

圖片8 

由圖 3 可以看出, 1 號、 2 號高爐噴吹峰景北瘦煤期間, 噴吹煤比對比基準(zhǔn)期均有較大幅度提升,噴吹煤比控制水平也較基準(zhǔn)期有了很大改善,高爐噴吹煤粉工藝呈現(xiàn)出了更好的穩(wěn)定性。

3.2.2 入爐焦比

對分公司煉鐵部 1 號、 2 號高爐噴吹峰景北瘦煤的基準(zhǔn)期和試驗期的入爐焦比情況做出對比分析,在此期間 2 座高爐的入爐焦比情況見圖 4 。

圖片9 

由圖 4 可以看出, 由于試驗期內(nèi)配入混合煤粉中的峰景北瘦煤自身含有較高的氫元素和氧元素,有益于煤粉燃燒,使?fàn)t內(nèi)透氣效果變好,改善爐內(nèi)煤焦置換效果, 使高爐消耗焦炭數(shù)量大幅度下降, 高爐運行條件變好, 高爐生產(chǎn)更加穩(wěn)定順行,各項操作指標(biāo)均得到改善。

3.2.3 燃料比

對分公司煉鐵部 1 號、 2 號高爐噴吹峰景北瘦煤的基準(zhǔn)期和試驗期的燃料消耗情況做出對比分析,在此期間 2 座高爐的燃燒比情況見圖 5 。

圖片10

對于高爐煉鐵工藝, 燃料消耗數(shù)量直接決定煉鐵成本。 由圖 5 可以看出, 1 號、 2 號高爐,燃料消耗數(shù)量均有較為明顯的下降, 且試驗期間都維持在較為平穩(wěn)的水平, 達到了高爐穩(wěn)定操作的效果,實現(xiàn)了最初配入峰景北瘦煤減少燃料消耗,進而降低生產(chǎn)成本的目的。

3.3 煤粉爐內(nèi)利用效果

細粒級的煤粉經(jīng)煤槍噴入到風(fēng)口回旋區(qū)后,大部分煤粉會快速燃燒殆盡, 生成 CO 氣體參與還原反應(yīng), 少部分未燃燒的煤粉會隨著爐內(nèi)煤氣流上升,最終進入到外部除塵器中,分析粉塵收集器中的除塵灰,如重力灰中的碳含量變化趨勢,就可以間接說明爐內(nèi)煤粉利用狀態(tài)是否得到改善。對分公司煉鐵部 1 號、 2 號高爐噴吹峰景北瘦煤的基準(zhǔn)期和試驗期的重力灰進行取樣, 并對重力灰中碳含量做出對比分析, 在此期間 2 座高爐的重力灰中碳含量情況見圖 6 。

圖片11 

由圖 6 可以看出, 試驗期混合煤粉中配入峰景北瘦煤后, 高爐重力灰中的碳含量明顯降低,1 號、 2 號高爐分別降低 2.48% 、 2.62% 。同時對所取重力灰進行不同粒級的篩分, 發(fā)現(xiàn)較為明顯的變化,即大顆粒焦炭數(shù)量呈顯著減少趨勢,說明峰景北瘦煤的配入,有益于煤粉燃燒,改善了爐內(nèi)煤焦置換狀態(tài),爐內(nèi)燃料利用效率得到了進一步提升。

3.4 高爐煤氣利用率

高爐煤氣利用率是高爐操作的核心指標(biāo)之一,可以直接反映出爐內(nèi)冶煉狀態(tài)是否得到改善。對分公司煉鐵部 1 號、 2 號高爐噴吹峰景北瘦煤的基準(zhǔn)期和試驗期的煤氣利用率情況做出對比分析,在此期間 2 座高爐的煤氣利用率情況見圖 7 。

圖片12 

由圖 7 可以看出, 試驗期內(nèi) 2 座高爐的煤氣利用率均得到較大幅度的提升, 主要由于配入峰景北瘦煤后,混合煤粉燃燒狀態(tài)得到改善,同時煤氣中氫氣含量的增加,減輕了煤氣的黏度,降低了煤氣在爐內(nèi)的行程阻力, 使煤氣在爐料間穿行效果更好,煤氣利用效果得到提升。

3.5 峰景北瘦煤噴吹試驗效果

在原燃料條件和工藝制度未變動的情況下,鞍鋼鲅魚圈分公司 2 座高爐噴吹用混合煤粉中配入峰景北瘦煤的試驗期內(nèi), 高爐生產(chǎn)總體呈現(xiàn)穩(wěn)定順行、指標(biāo)向好的良好運行狀態(tài),初步實現(xiàn)了預(yù)想目的。 基準(zhǔn)期和試驗期燃料指標(biāo)對比見表 6 。

圖片13 

由表 6 可以看出,采用優(yōu)化配煤方案,相比于基準(zhǔn)期, 1 號、 2 號高爐試驗期的噴吹煤比提高、入爐焦比和燃料比降低、日均產(chǎn)量增大,混合煤粉中配入峰景北瘦煤后的噴吹試驗效果良好。

此次高爐噴吹用煤中, 摒棄了以往由無煙煤和煙煤所組成的配煤結(jié)構(gòu), 混合煤粉中配入了低價格的峰景北瘦煤, 采用具有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)學(xué)優(yōu)化配煤技術(shù), 實現(xiàn)了瘦煤這類新煤種用于高爐噴吹的突破性使用,并取得較好生產(chǎn)效果。 實現(xiàn)了拓寬煤種采購范圍,降低成本的目的,并且對于公司及行業(yè)內(nèi)廣泛使用瘦煤及其它煤種, 用以改善高爐操作,降低煉鐵生產(chǎn)成本,具有重要的參考價值。

4 結(jié)論

(1) 峰景北瘦煤灰分含量低,僅為 9.03% ,利于減少高爐渣量;可磨性指數(shù)高,為 55.31 ,能夠滿足煤粉研磨需要;含有較高的氫元素和氧元素,有益于煤粉燃燒;但具有一定黏結(jié)性和膠質(zhì)層厚度,需在一定程度上限制配入量。

(2) 實驗室中峰景北瘦煤最優(yōu)配煤方案為陽泉 12% 、太西 18% 、集通 37% 、峰景北瘦煤 25% 、CDQ 粉 8% ,按此方案混合煤粉各指標(biāo)(燃燒率、煤焦置換比等)情況較好。

(3) 工業(yè)試驗表明,采用優(yōu)化配煤方案,試驗期 1 號、 2 號高爐噴吹煤比較基準(zhǔn)期分別提高了4.49 kg/t 、 4.14 kg/t , 燃料比分別降低了 3.03 kg/t 、2.32 kg/t 。

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