林國(guó)太
(福建三鋼閩光股份有限公司煉鐵廠,福建 三明 365000 )
摘 要: 三鋼實(shí)施低成本戰(zhàn)略,高爐在降低燃料消耗的同時(shí)降低原料成本。 根據(jù)近幾年?duì)t料結(jié)構(gòu)分析,找出爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整的潛力,通過(guò)調(diào)整措施和效果分析,為今后爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整提供借鑒意義。
關(guān)鍵詞: 高爐;爐料;分析;調(diào)整
前 言
三鋼共有六座高爐,三座 420 m3 ,兩座1050 m3 ,一座 1800 m3 ,總?cè)莘e為 5160m3 。隨著鋼鐵行業(yè)進(jìn)入嚴(yán)重過(guò)剩階段,占鋼材總成本75%左右的煉鐵成本壓力進(jìn)一步加大,三鋼以降低煉鐵成本為中心開(kāi)展各項(xiàng)工作。在攻關(guān)降低燃料比的同時(shí),努力通過(guò)爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整,進(jìn)一步降低原料成本。
1 三鋼爐料結(jié)構(gòu)分析
1.1 近幾年?duì)t料結(jié)構(gòu)變化
2014 年和 2015 年燒結(jié)礦比為 78.92%和78.57%,2016 年 1-3 月因一座高爐停產(chǎn)燒結(jié)礦比較高,最高達(dá) 81.71%,2016 年 4 月份起六座爐生產(chǎn)燒結(jié)礦比下降,表 1 為 2014 年至2016 年6 月三鋼高爐爐料結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)。
1.2 原料成本變化
2016 年 1~6 月三鋼高爐各原料成本占比變化趨勢(shì)見(jiàn)圖 1,燒結(jié)礦成本比例從 2 月份最高的82.35%下降至 6 月份 70.85%,球團(tuán)礦成本比例由 8.08%上升至最高 16.19%,塊礦成本比例從9%上升至最高 12.97%。
1.3 爐料結(jié)構(gòu)分析
三鋼高爐爐料結(jié)構(gòu)以燒結(jié)礦、本省球團(tuán)礦、外購(gòu)球團(tuán)礦和進(jìn)口塊礦組成,最大化使用燒結(jié)礦以不配硅石為原則調(diào)整燒結(jié)礦 SiO2 含量和燒結(jié)礦堿度,本省球團(tuán)礦供應(yīng)多少全部用完。三種爐料中球團(tuán)礦價(jià)格最高,在不考慮有害元素影響,從性價(jià)比對(duì)比看,燒結(jié)礦優(yōu)于塊礦,塊礦優(yōu)于球團(tuán)礦,因此爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整以提高燒結(jié)礦和塊礦比例,降低球團(tuán)礦比例。
①?gòu)?2016 年 1-6 月燒結(jié)產(chǎn)量分析,燒結(jié)礦產(chǎn)量下降,燒結(jié)礦返礦中大于 5mm 粒級(jí)比例上升,提高燒結(jié)比一方面有賴于燒結(jié)礦產(chǎn)量上升,另一方面從降低返礦比例著手。
②提高塊礦比,從先進(jìn)高爐塊礦比情況看,大部分在 15-18%,但三鋼受原有設(shè)計(jì)能力、場(chǎng)地等因素影響,原料車間現(xiàn)有的南北兩套塊礦過(guò)篩系統(tǒng)已經(jīng)制約塊礦比的提高,篩好的凈塊礦庫(kù)存量遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足高爐的生產(chǎn)需要。
③使用塊礦的負(fù)面影響,燒結(jié)礦和球團(tuán)礦與塊礦對(duì)高爐消耗有所影響,塊礦的冶金性能差影響高爐氣流分布和爐況順行,致使高爐產(chǎn)量和消耗發(fā)生變化。
2 爐料調(diào)整措施
2.1 合理經(jīng)濟(jì)利用燒結(jié)礦
煉鐵生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,精料技術(shù)水平對(duì)高爐生產(chǎn)的影響因素在 70%左右,燒結(jié)礦多用含雜質(zhì)較多的礦粉,尤其是含鉛鋅有害元素,對(duì)高爐生產(chǎn)帶來(lái)不利,影響高爐操作爐型,不利于產(chǎn)量和消耗的改善。為維護(hù) 6# 爐操作爐型和減少爐體上漲,南區(qū)高爐不配用國(guó)內(nèi)礦粉。
2.1.1 合理調(diào)整燒結(jié)礦堿度
三鋼自 2012 年 8 月起將燒結(jié)礦堿度長(zhǎng)期維持的 1.70 提高至 1.80 以上。燒結(jié)礦堿度提高后燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)和篩分指數(shù)明顯改善,爐料透氣性良好,爐料平均粒度小,爐料中 FeO 含量低,改善礦石還原性。在燒結(jié)礦產(chǎn)量發(fā)生變化時(shí)通過(guò)調(diào)整燒結(jié)礦堿度確保供料平衡,燒結(jié)礦供應(yīng)緊張時(shí)提高燒結(jié)礦堿度,燒結(jié)礦質(zhì)量相對(duì)提高,為高爐多使用塊礦穩(wěn)定操作提供重要條件。
2.1.2 入爐粉末有效控制
為降低高爐原燃料入爐粉率,對(duì)焦炭和燒結(jié)礦進(jìn)行槽下篩分管理。控制焦炭和燒結(jié)礦料流在45-60kg/s 范圍內(nèi),進(jìn)行數(shù)字化考核管理。要求高爐卷?yè)P(yáng)工對(duì)焦炭槽下振動(dòng)篩每班進(jìn)行兩次清篩工作,工長(zhǎng)檢查簽字,減少焦粉入爐;檢查燒結(jié)礦倉(cāng)的振打器是否工作正常,發(fā)現(xiàn)振打器故障及時(shí)檢修。燒結(jié)礦、焦炭入爐粉末得到控制,防止高爐局部產(chǎn)生管道氣流,保持良好的料柱透氣性,爐況相對(duì)穩(wěn)定,為高爐強(qiáng)化冶煉創(chuàng)造條件。
2.1.3 合理利用燒結(jié)礦
受 3# 爐復(fù)產(chǎn)開(kāi)爐后高爐燒結(jié)礦用量增多,燒結(jié)礦產(chǎn)量無(wú)法滿足高爐生產(chǎn)需要,燒結(jié)比持續(xù)下降,為此煉鐵廠調(diào)整燒結(jié)礦和球團(tuán)礦篩孔,從2016 年 6 月份起 4#、5#、6# 高爐槽下燒結(jié)篩板下層棒條間隙改為 4mm,2016 年 7 月份起原料篩分樓球團(tuán)篩篩板、6# 高爐槽下球團(tuán)篩板、原料1# 皮帶振動(dòng)篩篩板棒條間隙改為 3.5mm,2016年 8 月 4#、5# 爐高爐槽下各增加一套上層4mm,下層 2.5mm 的棒條篩板,用于返礦過(guò)篩,7#、8# 爐各騰出一個(gè)倉(cāng)使用返礦入爐。
2.2 提高塊礦過(guò)篩處理能力
2.2.1 新建一套塊礦過(guò)篩系統(tǒng)
在煉鐵南區(qū)燒結(jié)一次堆場(chǎng)充分利用兄弟單位的翻車機(jī)、堆取料機(jī)等先進(jìn)設(shè)備資源而建的過(guò)篩系統(tǒng),該系統(tǒng)由九條皮帶機(jī)及通廊轉(zhuǎn)運(yùn)站、兩臺(tái)卸料小車,兩臺(tái)給料機(jī)、三臺(tái)振動(dòng)篩、兩個(gè)接料漏斗組成。該系統(tǒng)采用料位計(jì)量?jī)x、變頻技術(shù)等多種先進(jìn)手段,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程多點(diǎn)監(jiān)控操作,不僅使該系統(tǒng)能同時(shí)分類處理大小塊礦,同步篩出粉料。
2.2.2 降低塊礦粉率
加強(qiáng)篩分設(shè)備點(diǎn)檢維修和篩分管理工作,落實(shí)檢查、考核工作,減少塊礦粉末入爐改善料柱透氣性。新過(guò)篩系統(tǒng)的篩板振動(dòng)而篩框不振,大大地提高了篩分效果又減少了設(shè)備機(jī)械磨損,既節(jié)能又高效,成功破解制約塊礦卸貨和篩分能力的瓶頸。加強(qiáng)塊礦過(guò)篩系統(tǒng)管理,達(dá)產(chǎn)后最大每小時(shí) 800 噸的超強(qiáng)處理能力,實(shí)際塊礦過(guò)篩流量按 400t/h 控制,塊礦篩分效果好,塊礦小于 5mm粉率由進(jìn)場(chǎng)的 10%~15%降至 2%以內(nèi)。
2.3 高爐優(yōu)化操作調(diào)整
2.3.1 上部裝制適度調(diào)整
在高爐入爐塊礦量大幅增加情況下,為保證爐況穩(wěn)定順行,每車塊礦安排在礦種的中間車次上,高爐采用既照顧邊緣又兼顧中心的兩道氣流裝料制度。由于焦炭平臺(tái)是保持煤氣流穩(wěn)定的根本,焦炭多環(huán)布料平臺(tái) 420m3 小高爐用至 4 至 5環(huán),1050m3 和 1800m3 大高爐用至 5 環(huán),為了保持煤氣流穩(wěn)定,在日常調(diào)節(jié)中,一般采用固定焦角和焦炭的圈數(shù),以改變礦角和礦石的圈數(shù)及礦批的調(diào)整方式,并且通過(guò)調(diào)整節(jié)流閥 γ 角開(kāi)度,使每個(gè)環(huán)位上布料圈數(shù)基本保持穩(wěn)定,在下部風(fēng)口加長(zhǎng)情況下取消中心加焦。為提高高爐煤氣利用率,適度加重邊緣,小高爐 α 礦控制在 3-4環(huán),礦帶在 4~6°左右,大高爐 α 礦用 4~5 環(huán),礦帶在 10~12°。
2.3.2 中部爐型跟蹤調(diào)控
加強(qiáng)操作爐型監(jiān)控,爐缸、爐身熱電偶溫度每小時(shí)記錄一次,爐身下部各層冷卻壁的熱流強(qiáng)度每周一次,高爐爐長(zhǎng)、管工每天至少兩次對(duì)爐身的冷卻水進(jìn)行監(jiān)測(cè),適當(dāng)調(diào)整水量,選擇合適的熱流強(qiáng)度,通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)比分析高爐煤氣流分布和高爐操作爐型情況,有針對(duì)性進(jìn)行上部裝料制度和下部送風(fēng)制度調(diào)整,及時(shí)調(diào)整,保持最好的操作爐型,為提高塊礦降低球團(tuán)礦入爐創(chuàng)造條件。
2.3.3 下部操作跟蹤調(diào)整
通過(guò)一系列考核促使高爐工長(zhǎng)對(duì)爐溫和渣堿度合理控制和確保爐缸渣鐵出凈。在線跟蹤分析煤氣流分布,利用高爐計(jì)劃休風(fēng)機(jī)會(huì)更換變形上翹的中小套,并穩(wěn)定控制初始煤氣流,吹透中心,根據(jù)煤氣流分布情況和爐底、爐缸溫度變化調(diào)整風(fēng)口長(zhǎng)度和風(fēng)口直徑,420m3 高爐風(fēng)口長(zhǎng)度加長(zhǎng) 30mm~40mm,風(fēng)口面積縮小至 0.11mm~0.115m2 ,1050m3 高 爐 風(fēng) 口 長(zhǎng) 度 加 長(zhǎng) 20mm ~40mm,4#、5# 高爐風(fēng)口面積縮小至 0.176m 2 -0.197m2 ,1800m3 高爐風(fēng)口長(zhǎng)度加長(zhǎng) 20mm,風(fēng)口面積縮小至 0.267m2 ,通過(guò)調(diào)整,高爐煤氣流分布更趨合理,保證一定的風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能,爐墻渣皮相對(duì)穩(wěn)定,有利于保護(hù)冷卻壁,爐缸溫度穩(wěn)定。
3 爐料調(diào)整應(yīng)用效果
在入爐品位和焦炭質(zhì)量相當(dāng)?shù)那闆r下,不斷摸索提高塊礦比,高爐在保順行的基礎(chǔ)上取得較好的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),表 2 為高爐爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整前后生產(chǎn)指標(biāo),2016 年 7 月至 12 月燒結(jié)礦比下降,塊礦比提高,球團(tuán)礦比仍下降 1.09%;2017年 1 至 6 月燒結(jié)比回升至 77.45%,塊礦比繼續(xù)提高至 16.53%,球團(tuán)礦下降至 6.02%。
通過(guò)爐料結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整,塊礦比大幅提高,入爐球團(tuán)礦比下降,爐況穩(wěn)定性有所下降,懸料和塌料次數(shù)有所增加,因塊礦價(jià)格比球團(tuán)礦低100-200 元,但塊礦比提高后燃料比相應(yīng)提高,有關(guān)塊礦比提高對(duì)成本的影響見(jiàn)表 3,可看出塊礦比提高后燃料成本有所提高,但用塊礦仍相對(duì)節(jié)省成本。
4 結(jié)語(yǔ)
①使用燒結(jié)礦返礦和提高塊礦比緩解燒結(jié)礦緊張,替代球團(tuán)礦入爐,降低爐料成本。
②通過(guò)合理利用燒結(jié)礦、提高塊礦處理能力和優(yōu)化高爐操作調(diào)整,工長(zhǎng)精心操作,確保煤氣流合理分布,提高高爐適應(yīng)能力,穩(wěn)定爐況,達(dá)到降低消耗,彌補(bǔ)提高塊礦比帶來(lái)的弊端。
③塊礦入爐比提高,降低球團(tuán)礦用量,由于塊礦和球團(tuán)礦差價(jià)節(jié)省成本,但燃料消耗提高,煉鐵綜合成本是否下降要看塊礦和球團(tuán)礦差價(jià)和燃料綜合價(jià)格情況。