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河鋼唐鋼北區(qū)提高燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓強度的生產(chǎn)實踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-09-10  作者:范蘭濤 秦玉杰  瀏覽次數(shù):975
 
核心提示:摘要:唐鋼煉鐵北區(qū)燒結(jié)系統(tǒng)為提高燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度,進行了技術(shù)攻關(guān),通過穩(wěn)定混勻礦換堆生產(chǎn)過程,改造工藝設(shè)備實施均質(zhì)厚料層燒結(jié),優(yōu)化燒結(jié)工藝參數(shù),標準化操作等措施,提高了燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度,取得了良好效果。 關(guān)鍵詞:混勻礦換堆 厚料層燒結(jié) 高負壓 標準化操作 轉(zhuǎn)鼓強度
 河鋼唐鋼北區(qū)提高燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓強度的生產(chǎn)實踐

范蘭濤 秦玉杰

( 河鋼集團唐鋼公司)

摘要唐鋼煉鐵北區(qū)燒結(jié)系統(tǒng)為提高燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度,進行了技術(shù)攻關(guān),通過穩(wěn)定混勻礦換堆生產(chǎn)過程,改造工藝設(shè)備實施均質(zhì)厚料層燒結(jié),優(yōu)化燒結(jié)工藝參數(shù),標準化操作等措施,提高了燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度,取得了良好效果。

關(guān)鍵詞混勻礦換堆 厚料層燒結(jié) 高負壓 標準化操作 轉(zhuǎn)鼓強度

0 前言

燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)是衡量燒結(jié)礦強度的重要指標。它的高低直接關(guān)系到燒結(jié)礦成品率的高低以及高爐的各項經(jīng)濟指標。轉(zhuǎn)鼓強度高的燒結(jié)礦在輸送高爐的過程中產(chǎn)生的粉末少,可以提高燒結(jié)礦的入爐量降低燒結(jié)成本。同時,強度好的燒結(jié)礦保證了高爐順行,為高爐的增產(chǎn)節(jié)焦降低消耗提供了重要的物質(zhì)保證。

1 概況

1.1 河鋼唐鋼北區(qū)燒結(jié)系統(tǒng)簡介

河鋼唐鋼煉鐵廠分為南、北兩個生產(chǎn)區(qū),大型設(shè)施主要集中于北區(qū)。北區(qū)有 1 座 2 000 m3 和一座3 200 m3 高爐,配套燒結(jié)系統(tǒng)有 1 臺 180 m2 ,2 臺210 m2 和 1 臺 265 m2 燒結(jié)機。目前,該區(qū)燒結(jié)用含鐵料主要有: OC-SY、OC-SYL、OC-NF、OP-AD、OP-MK、OP-PB、OP-FMG、OP-SFCJ、QW、QK 等。建有混勻中和料場,混勻礦采用平鋪截取的方式中和混勻,混勻礦大堆料量為 11 萬 t,每 128 h 混勻礦換堆一次。燒結(jié)礦堿度為 1.9,化學(xué)成分見表 1。

圖片1 

1.2 2016 年燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)情況

2016 年河鋼唐鋼燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù) 78.3%,低于寶鋼、武鋼等先進企業(yè)的燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓水平。河鋼唐鋼北區(qū)與先進企業(yè)的燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的對比見表 2。

圖片2 

2 影響燒結(jié)礦強度的因素分析

燒結(jié)工藝的原理表明: 影響燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度的基本因素有原燃料品種粒度、料層厚度、機速、負壓、混合料水分、MgO 含量、點火溫度和點火強度等 [1] 。

對河鋼唐鋼北區(qū)燒結(jié)而言,影響燒結(jié)礦強度的諸因素之中,減小混勻礦換堆生產(chǎn)過程波動、實施均質(zhì)厚料層燒結(jié)、合理工藝參數(shù)控制、標準化操作,四個方面為提升燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度的關(guān)鍵因素。

3 提高燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度的主要措施

3.1 分析混堆端部料對燒結(jié)過程的影響,制定《端部料上料及使用管理規(guī)定》

混勻礦大堆采用“平鋪截取”的方法進行各種物料的中和混勻。在混勻礦大堆平鋪堆料的過程中,堆料機在混堆兩端換向時,物料會產(chǎn)生偏析,并且 OP-AD、OP-PB、OP-SFCJ 等本身粒度組成偏差大的物料偏析程度遠大于 OC-SY、OC-SYL、OC-NF 等本身粒度組成偏差較小的物料。這就造成混堆端部料在粒度、成分等與大堆預(yù)想成分存在較大差距,并且端部料本身粒度、成分波動較大。雖有部分端部料返回料場進行重新堆料,但是端部料對燒結(jié)工序控制水平的影響仍然較大,表現(xiàn)為換堆前或者換堆后在未進行任何生產(chǎn)調(diào)整情況下負壓、終點溫度、燒結(jié)礦 FeO 波動較大,進而造成燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)不穩(wěn)定[2] 。

為此,燒結(jié)系統(tǒng)制定了《端部料上料及使用管理規(guī)定》。規(guī)定如下: ( 1) 換堆加端部料,各燒結(jié)機配料室第一個勻礦倉做為端部料倉,如遇第一個勻礦倉有修倉等問題時,第二個勻礦倉做為端部料倉;( 2) 加工中控接到原料中控上端部料通知后( 一般提前 1 小時通知) ,加端部料勻礦倉開始不加料,低槽位控制; ( 3) 端部料勻礦倉開始加端部料,加工中控通知燒結(jié)中控; ( 4) 燒結(jié)中控接到加工中控通知后,端部料勻礦倉下料量調(diào)整為 10 kg/s,減量時間為12 h,12 h 后端部料勻礦倉恢復(fù)原下料量。《端部料上料及使用管理規(guī)定》的實施有效減小了燒結(jié)換堆前后的波動,縮小終點溫度控制范圍 5%。

3.2 通過設(shè)備改造實現(xiàn)料層提高并減輕邊緣效應(yīng),實現(xiàn)均質(zhì)厚料層燒結(jié)

3.2.1 通過一混污泥霧化配加提高混合料成球性

河鋼唐鋼煉鐵廠燒結(jié)工序,采用一混配加煉鋼除塵污泥代替生產(chǎn)新水進行混合料潤濕,以實現(xiàn)含鐵廢料的循環(huán)回收利用。目前采用煉鋼除塵污泥,污泥濃度約為 22%,由于除塵污泥漿為固液混合物、密度大、易沉淀、雜質(zhì)多,通常采用污泥管深入滾筒內(nèi)部進行配加,污泥管內(nèi)流出的柱狀水使混合料水分均勻度差。這部分混合料在混合機內(nèi)部做螺旋前進的過程中容易粘附在混合機內(nèi)壁上形成結(jié)瘤。

混合料水分均勻度差會導(dǎo)致混合料造球過程中粒度均勻度偏差較大,直接影響燒結(jié)料層的透氣性。進而影響燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量。且混合機內(nèi)壁上容易形成的粘料結(jié)瘤人工處理不但耗費人力且影響設(shè)備作業(yè)率。

因此,技術(shù)人員自主設(shè)計一種除塵污泥漿的霧化配加裝置,其原理是利用壓縮氣體的高壓動能,將固液混合態(tài)的污泥漿快速從污泥漿噴吹管內(nèi)噴出而達到霧化的效果。均勻噴加的污泥漿能有效避免粘稠糊狀消石灰的生成。提高燒結(jié)混合料水分均勻度,改善混合料粒度組成,降低工人勞動強度,有效保證燒結(jié)生產(chǎn)的連續(xù)性。使得污泥漿或水以噴霧狀形態(tài)進入混合料。通過提高燒結(jié)混合料水分均勻度,避免局部水分過大,有效解決混合料水分均勻度的問題,提高燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量,并且有效減少混合機內(nèi)壁粘料。新型成果實施后,混合料水分均勻度大大提高,滾筒壁粘料減少,混合料粒度組成趨向均勻。

改善前后的混合料粒度組成見表 3。

圖片3 

由表 3 可知,通過使用新型污泥霧化噴頭后,混合料粒度組成﹤ 3 mm 粒級減少了 13 個百分點,3 mm~5 mm 的粒級提高了 8 個百分點,5 mm ~10 mm的粒級提高 12 個百分點,﹥ 10 mm 的粒級減少 7 個百分點,混合料的組成趨于均勻化。

同時,為了進一步提高混合料水分均勻度,各燒結(jié)機重新校準水分自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)水分自動控制。目前水分實測偏差和波動值均小于 0.15%。自動加水前后混合料水分平均值、最小值、最大值和標準偏差統(tǒng)計情況,見表 4。標準偏差變小,表明混合料水分趨于穩(wěn)定。以上措施均為均質(zhì)厚料層燒結(jié)提供了良好的支撐。

圖片4 

3.2.2 安裝燒結(jié)機臺車自適應(yīng)梯形布料裝置,實現(xiàn)燒結(jié)機料層提高

為保證在臺車欄板不加高的條件下,4#機料層由 700 mm 提高到 800 mm 臺車兩側(cè)不撒料,技術(shù)人員自主設(shè)計了燒結(jié)機臺車自適應(yīng)梯形布料裝置( 如圖 1( a) 所示) 。該裝置投入使用后,高出臺車欄板的物料通過梯形塑形,實現(xiàn)了在布料時不撒料、點火燒結(jié)時不塌料( 如圖 1( b) 所示) 。利用此種方法,其他 3 臺燒結(jié)機料層也提高了 30 mm ~ 50 mm 不等。各燒結(jié)機在臺車欄板不加高的情況下,順利實現(xiàn)了料層厚度的提高。

圖片5 

3.2.3 安裝一字型平料器,增加料面的壓實度和平整度

為了增加料面平整度和壓實度,燒結(jié)機安裝了一字型平料器。該平料器由平料裝置、支撐裝置、吊掛裝置 3 部分組成,如圖 2 所示。平料裝置屬于控制料面關(guān)鍵部件,其結(jié)構(gòu)為 3 000 mm×350 mm 厚度為 5 mm 的耐磨鋼板,前端固定 3 000 mm×50 mm 耐磨角鋼,總有效重量為 0.5 t,前端角鋼與料面充分接觸,平料板與板鋼的有效重量結(jié)合增大平料和壓實作用。支撐裝置采用兩組扁鋼與平料裝置連接,扁鋼另一端與布料平臺固定槽鋼連接固定,起到定位作用。在布料平臺左右兩側(cè)固定倒鏈形成吊掛系統(tǒng),并根據(jù)實際料面需要通過拉鏈進行高度調(diào)整,達到靈活布料的作用。

由于 6 塊分體式平料器整合成一字型平料器,沿臺車整體分布,消除了布料盲區(qū)和料面“拉鉤”現(xiàn)象,有效降低燒結(jié)機布料的邊緣效應(yīng),為厚料層情況下均質(zhì)燒結(jié)創(chuàng)造了條件。同時,燒結(jié)料層的表面壓實度得到提高,表層燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度提高。隨著料層提高,垂直燒結(jié)速度變慢料層內(nèi)自動蓄熱量增加,高溫保持時間相對延長,提高了燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓強度。

圖片6 

3.2.4 割除圓輥兩側(cè)擋料板并安裝圓輥自適應(yīng)清掃裝置,減少邊緣效應(yīng)

燒結(jié)機泥輥兩側(cè)擋料板處存在粘料問題,影響燒結(jié)機臺車邊緣布料。為此,技術(shù)人員將泥輥兩側(cè)擋沿割除,用橡膠板作為檔板,并自主設(shè)計安裝了圓輥自適應(yīng)清掃裝置,解決了泥輥兩側(cè)因粘料加重?zé)Y(jié)機臺車邊緣效應(yīng)的難題,為厚料層均質(zhì)燒結(jié)進一步創(chuàng)造了條件。圓輥自適應(yīng)清掃裝置安裝前后圓輥邊緣粘料情況( 如圖 3 所示) 。

圖片7 

3.3 合理控制工藝參數(shù),統(tǒng)一四班操作

3.3.1 適當放寬燃料粒度

近兩年,隨著混勻礦大堆 OP-AD、OP-FMG 等配比增加,混合料粒度增大。在燒結(jié)過程中,隨著混合料粒度的增大,垂直燃燒速度的加快,從而使燒結(jié)高溫保持時間短,液相凝結(jié)不充分,影響燒結(jié)礦強度。因此,河鋼唐鋼北區(qū)燒結(jié)適當放寬了燃料的粒度,增加燒結(jié)高溫保持時間,保證燒結(jié)礦的強度。燃料粒度優(yōu)化前后的粒度組成對比見表 5。

圖片8 

3.3.2 摸索燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度決定因素最優(yōu)控制范圍

為準確摸索負壓、終點溫度、與燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度的關(guān)系,河鋼唐鋼北區(qū)燒結(jié)專門建立了大數(shù)據(jù)系統(tǒng)采集相關(guān)數(shù)據(jù)。以 4#燒結(jié)機為例進行說明。根據(jù)所采數(shù)據(jù),繪制出 4#機燒結(jié)負壓、終點溫度與燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)關(guān)系圖( 如圖 4 所示) ,其中燒結(jié)終點溫度與燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的散點圖所擬合線性趨勢線方程為 y=6.999 3x-161.67,R 2 = 0.005 9,表明燒結(jié)終點溫度和燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)不存在線性關(guān)系,不是燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的決定因素。燒結(jié)負壓與燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)散點圖所擬合的趨勢線方程為 y = 1.606x-110.99,其中 R 2 =0.900 1,表明燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)隨著燒結(jié)負壓的增大而提高。但是考慮到 4#機設(shè)備承受負壓的上限為 16.5 kPa( 風(fēng)箱負壓顯示) ,以及燒結(jié)機利用系數(shù)等因素,我們將 4#機負壓控制標準定位 15.5 kPa~16.5 kPa。

圖片9 

依照上述規(guī)律,技術(shù)人員將 1#、2#燒結(jié)機負壓控制標準定為 13 kPa~14 kPa,3#燒結(jié)機負壓控制標準定為 14.5 kPa~15.5 kPa,很好的保證了燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)。技術(shù)人員對負壓控制標準實施前后 1 個月的燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)小于 78.3%的比例做了統(tǒng)計,結(jié)果見表 6。

圖片10 

從表 6 可以看出,實施燒結(jié)機負壓控制標準后燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)<78.7%比例大大降低,燒結(jié)礦冷強度大為改善,滿足了高爐生產(chǎn)的需要。

3.3.3 制定參數(shù),標準化操作,強化看火工盯崗

燒結(jié)操作參數(shù)的合理控制是穩(wěn)定生產(chǎn)過程的重要因素。由技術(shù)人員根據(jù)每堆混勻礦的配礦結(jié)構(gòu)結(jié)合每臺燒結(jié)機的特點,制定出混合料水分、配碳、大煙道溫度等工藝參數(shù)控制范圍,并對生產(chǎn)中可能出現(xiàn)的問題進行預(yù)測。技術(shù)人員每天對各班的參數(shù)控制情況進行檢查,對發(fā)現(xiàn)的參數(shù)超標和不按操作標準進行操作的問題組織分析并按規(guī)定進行考核。明確的參數(shù)控制標準和嚴細的檢查,促進了看火工自我約束能力加強,四個班操作更加統(tǒng)一,基本上消除了混勻礦換堆和交接班時生產(chǎn)波動的難題,燒結(jié)過程更加穩(wěn)定。此外,車間強化“室外盯崗、掛牌”制度,當班操作燒結(jié)機的看火工必須掛牌,并且在室外盯崗,每小時測一次混合料溫度,隨時觀察布料情況、點火狀況以及出點火爐后的燒結(jié)反應(yīng)情況,結(jié)合配料室所反饋的生石灰消化溫度,及時預(yù)判生產(chǎn)過程并果斷做出調(diào)整,確保生產(chǎn)過程穩(wěn)定。采取穩(wěn)定燒結(jié)措施后燒結(jié)終點溫度的波動范圍較原來縮小 30%。

3.3.4 摸索合理的換臺車操作方法并形成作業(yè)標準

原有的換臺車操作方式是只將所換臺車上的料層厚度減為 400 mm,待所換臺車到 25#風(fēng)箱換車處,直接關(guān)閉主抽風(fēng)機風(fēng)門更換臺車。這種換臺車方式需要在短時間內(nèi)關(guān)閉主抽風(fēng)機風(fēng)門,燒結(jié)負壓和垂直燃燒速度波動劇烈,導(dǎo)致燒結(jié)礦質(zhì)量不均勻,轉(zhuǎn)鼓強度波動。

針對這種情況,燒結(jié)機換臺車時采取的方法就是精細化操作,適當壓料。以 1#機為例,1#燒結(jié)機換臺車時,料層厚度曲線( 如圖 5 所示) ,前 5 塊臺車為正常生產(chǎn)的料層,厚度為 700 mm,第 6 塊臺車為所要 換 的 臺 車,料 層 厚 度 減 薄 為 390 mm ~410 mm,第 6 到 16 塊車為了換臺車后機尾廢氣盡快恢復(fù)正常而采取的料層減薄,厚度為 640 mm ~660 mm,第 16 到 65 塊車防止過燒進行的壓料,厚度為 710 mm~720 mm,第 65 到 75 塊車正是換臺車時在點火爐和保溫爐的下面,為了保證透氣性采取的料層減薄,厚度為 640 mm~660 mm。通過這種布料方法,換臺車時在僅關(guān)閉機尾 23#~27#風(fēng)箱的情況進行下,保持主抽風(fēng)機風(fēng)門不動,負壓平穩(wěn)正常,垂直燒結(jié)速度穩(wěn)定,達到了穩(wěn)定燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的目的。2#、3#、4#燒結(jié)機均根據(jù)自身特點摸索出了“精細化布料,關(guān)機尾風(fēng)箱風(fēng)門”的換臺車作業(yè)標準。

圖片11 

4 應(yīng)用效果

根據(jù)對項目實現(xiàn)前后 2016 年與 2017 年同期的河鋼唐鋼北區(qū)燒結(jié)燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)做了對比,結(jié)果見表 7。由表內(nèi)的數(shù)據(jù)可以得出,通過以上措施的實施,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)提高到 79.20%,基本上達到了寶鋼 4#機的燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓水平。

圖片12 

5 結(jié)論

在河鋼唐鋼現(xiàn)有的原燃料條件下,通過制定《端部料上料及使用管理規(guī)定》穩(wěn)定混勻礦換堆生產(chǎn)過程,自主設(shè)計除塵污泥漿的霧化配加裝置、梯形厚料層布料裝置和燒結(jié)機一字型平料器等裝置實現(xiàn)厚料層均質(zhì)燒結(jié),利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)優(yōu)化燒結(jié)負壓參數(shù)控制,嚴肅工藝紀律統(tǒng)一四班操作,有效的提升燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)水平,保證高爐順行,實現(xiàn)燒結(jié)生產(chǎn)高效低耗。

6 參考文獻

[1] 陳有升. 影響燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度的因素研究[J]. 柳鋼科技,2010( 1) : 4-7.

[2] 王滄. 唐鋼燒結(jié)原料冶金性能的對比研究[J]. 南方金屬,2009( 5) : 26-28.

 
 
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