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石灰石粉代替部分生石灰生產(chǎn)釩鈦燒結(jié)礦的研究與應(yīng)用

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-09-13  作者:隋孝利,鐘 闖 ,田巖松  瀏覽次數(shù):765
 
核心提示:摘要: 介紹了 360 m2 燒結(jié)機(jī)配加石灰石粉代替部分生石灰生產(chǎn)釩鈦礦的試驗(yàn)及生產(chǎn)應(yīng)用情況。試驗(yàn)結(jié)果和生產(chǎn)實(shí)踐表明: 在原料及工藝條件下,燒結(jié)生產(chǎn)中配加 4% 左右的石灰石粉代替部分生石灰,可以在一定程度上改善燒結(jié)礦技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),降低生產(chǎn)成本。 關(guān)鍵詞: 釩鈦礦; 石灰石粉; 生石灰; 代替; 指標(biāo); 改善
 石灰石粉代替部分生石灰生產(chǎn)釩鈦燒結(jié)礦的研究與應(yīng)用

隋孝利,鐘 闖 ,田巖松

(河鋼集團(tuán)承鋼公司 煉鐵事業(yè)部,河北 承德 067002)

摘要: 介紹了 360 m2 燒結(jié)機(jī)配加石灰石粉代替部分生石灰生產(chǎn)釩鈦礦的試驗(yàn)及生產(chǎn)應(yīng)用情況。試驗(yàn)結(jié)果和生產(chǎn)實(shí)踐表明: 在原料及工藝條件下,燒結(jié)生產(chǎn)中配加 4% 左右的石灰石粉代替部分生石灰,可以在一定程度上改善燒結(jié)礦技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),降低生產(chǎn)成本。

關(guān)鍵詞: 釩鈦礦; 石灰石粉; 生石灰; 代替; 指標(biāo); 改善

0 引言

煉鐵事業(yè)部燒結(jié)機(jī)主要以當(dāng)?shù)剽C鈦磁鐵礦為原料生產(chǎn)燒結(jié)礦。當(dāng)?shù)剽C鈦礦與普通礦相比,具有硬度大、不易吸水的特點(diǎn)。為保證混合料的制粒效果,提高燒結(jié)料層透氣性,多年來一直使用生石灰作為熔劑來強(qiáng)化生產(chǎn)。但隨著近年來原材料價(jià)格的上漲和鋼材價(jià)格的不斷下跌,鋼材的利潤空間被逐漸壓縮。為進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,煉鐵事業(yè)部在 360 m2燒結(jié)機(jī)上進(jìn)行了配加不同配比石灰石粉生產(chǎn)釩鈦礦的試驗(yàn),確定了最優(yōu)的石灰石粉配比,并運(yùn)用到實(shí)際生產(chǎn)。達(dá)到了降低燒結(jié)礦成本,提高燒結(jié)礦質(zhì)量的目的。

1 配加前準(zhǔn)備工作

1. 1 主要原料成分

試驗(yàn)所用主要原料的化學(xué)成分見表 1。

圖片1 

1. 2 不同配料方法比較

配料方案見表 2。

圖片2 

1. 2. 1 點(diǎn)火基本參數(shù)

點(diǎn)火試驗(yàn)基本參數(shù)見表 3。

圖片3 

1. 2. 2 不同配料方案的燒結(jié)杯

按混合料配料比例,稱出各種原料,在鐵板上人工翻倒 8 遍,混合均勻,加適量水,再混勻; 裝入圓筒混料機(jī),混料機(jī)填充率 12%,混料時(shí)間 5 min,然后人工將混合料裝入燒結(jié)杯中; 用液化石油氣點(diǎn)火,點(diǎn)火完畢,開始抽風(fēng)燒結(jié),當(dāng)燒結(jié)廢氣溫度達(dá)到最高點(diǎn)時(shí)做為燒結(jié)終點(diǎn)。燒結(jié)達(dá)到終點(diǎn)后,將燒結(jié)負(fù)壓降到 8 000 Pa,繼續(xù)抽風(fēng)冷卻,直到廢氣溫度達(dá)到 200℃時(shí)為止。將燒結(jié)餅從燒結(jié)杯中倒出,進(jìn)行落下試驗(yàn)。將燒結(jié)餅從 2 m 高處落下 2 次后,全部送入 5層方孔機(jī)械篩篩分,篩分后各級產(chǎn)品分別稱重。 >5mm 作為成品礦,< 5 mm 作為返礦。轉(zhuǎn)鼓: 設(shè)備Φ 250 mm ×1 000 mm; 轉(zhuǎn)速: 25 r/min; 取試樣40 ~15 mm 7. 5 kg,時(shí)間8 min,轉(zhuǎn)鼓后 > +6. 3 mm 的重量百分?jǐn)?shù)。

1. 2. 3 試驗(yàn)結(jié)果

主要技術(shù)指標(biāo)見表 4,燒結(jié)礦粒度組成見表 5。

圖片4 

1. 3 結(jié)果分析

1. 3. 1 對利用系數(shù)的影響

配加 4% 和 7% 的石灰石粉,利用系數(shù)可達(dá)到2.00 t/( m2 ·h) ; 配加 5%、6%、8%、9%和 10%的石灰石粉,利用系數(shù)均在 2. 00 t/( m2 ·h) ,其中配加9%石灰石粉利用系數(shù)最低,只有1.48 t/( m2 ·h) 。

1. 3. 2 對固體燃料消耗的影響

隨著石灰石粉配比的增加,固體燃料消耗整體呈上升趨勢,配加 4% 石灰石粉時(shí)固體燃料消耗最低,為 61. 37 kg /t,配加 10%的石灰石粉比配加 4%的石灰石粉固體燃料消耗升高 7. 45 kg /t。

1. 3. 3 對燒結(jié)礦粒度的影響

配加 6%和 7%的石灰石粉,燒結(jié)礦平均粒徑均在 20 mm 以下,平均粒徑最大的為配加 5% 石灰石粉的燒結(jié)礦,其次為配加 4%石灰石粉燒結(jié)礦。綜合分析利用系數(shù)、固體燃料消耗、燒結(jié)礦粒度等指標(biāo),在釩鈦燒結(jié)礦中配加 4% 的石灰石粉,可使燒結(jié)礦技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到最佳。

2 生產(chǎn)應(yīng)用情況

根據(jù)試驗(yàn)情況,2016 年 7 ~ 10 月在 1# 360 m2燒結(jié)機(jī)配加石灰石粉,石灰石粉配比為 4%。

2. 1 不同時(shí)期的燒結(jié)配料結(jié)構(gòu)

混合料配料結(jié)構(gòu)見表 6。

圖片5 

2. 2 燒結(jié)礦技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)改善情況

( 1) 通過一次配料使用圓盤下料配加石灰石粉,提高下料穩(wěn)定性。

( 2) 設(shè)計(jì)一種清料裝置安裝在混料桶內(nèi),及時(shí)清理混料筒粘料,提高混合料料量和水分的穩(wěn)定。

( 3) 在礦槽安裝疏松器,防止礦槽粘料。

( 4) 在污泥池、混料筒、礦槽加蒸汽,提高混合料溫度,防止料層過濕。

2. 3 過程參數(shù)分析

配用 4%的石灰石粉后,石灰石分解需要熱量,所以配碳量有所上升,混合料料溫降低。同時(shí),生石灰用量降低,其質(zhì)量的波動(dòng)對生產(chǎn)的影響也相對減小; 加入石灰石粉后,混合料水分降低 0. 2% 左右。另一方面,生石灰用量降低導(dǎo)致混合料制粒效果差,原始負(fù)壓升高,大煙道廢氣溫度明顯降低。配加石灰石粉前后的主要過程參數(shù)見表 7。

圖片6 

2. 4 配加石灰石粉對生產(chǎn)指標(biāo)的影響

從燒結(jié)礦物理性能上看,配加石灰石粉后,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)略有降低; <5 mm 及 5 ~10 mm 粒級變化不大,主要變化為 >40 mm 粒級減少了 2. 9 個(gè)百分點(diǎn),10 ~40 mm 粒級上升了 2. 6 個(gè)百分點(diǎn),整體上看燒結(jié)礦粒度更加均勻,有利于高爐冶煉。配加石灰石粉前后燒結(jié)礦物理指標(biāo)詳見表 8。

圖片7 

從經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)上看,配加石灰石粉后,燒結(jié)機(jī)利用系數(shù)升高 0. 02 t/( m2 ·h) ,品位穩(wěn)定率和堿度穩(wěn)定率分別提高 1. 37 個(gè)百分點(diǎn)和 0. 64 個(gè)百分點(diǎn),燒結(jié)礦固體燃料消耗升高 2. 54 kg /t。具體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比見表 9。

圖片8 

從整體上看,配加 4% 石灰石粉后,燒結(jié)料層透氣性變差,原始負(fù)壓升高,廢氣溫度降低,固體燃料消耗升高 2. 54 kg /t,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)降低 0. 11 個(gè)百分點(diǎn)。通過各項(xiàng)改造和工藝操作改進(jìn),燒結(jié)機(jī)利用系數(shù)、燒結(jié)礦粒度、品位穩(wěn)定率和堿度穩(wěn)定率等指標(biāo)均得到不同程度的改善。

2. 5 對燒結(jié)礦成本的影響

從熔劑消耗情況來看,配加石灰石粉后,生石灰消耗減少( 見表 10) 。由于石灰石價(jià)格比生石灰價(jià)格低廉得多,按照承鋼熔劑價(jià)格計(jì)算,不配加石灰石粉燒結(jié)礦熔劑成本為 38. 21 元/t,配加 4%石灰石粉燒結(jié)礦熔劑成本為 33. 33 元/t,考慮到固體燃耗的上升,配加石灰石粉后,燃料成本上升了 0. 83 元/t,綜合計(jì)算配加石灰石粉后燒結(jié)礦成本降低了 4. 05元/t。

圖片9 

3 結(jié)論

( 1) 試驗(yàn)表明: 在釩鈦燒結(jié)礦中配加石灰石粉,隨著石灰石粉用量的增加,燒結(jié)固體燃料消耗升高;在燒結(jié)原料結(jié)構(gòu)條件下,配加 4% 石灰石粉替代部分生石灰生產(chǎn)釩鈦礦,可使燒結(jié)礦技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到最優(yōu)。

( 2) 生產(chǎn)實(shí)踐表明: 在燒結(jié)原料結(jié)構(gòu)條件下,配加 4%石灰石粉替代部分生石灰生產(chǎn)釩鈦礦,除燒結(jié)固體燃耗升高,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)降低外,燒結(jié)機(jī)利用系數(shù)、燒結(jié)礦粒度、品位穩(wěn)定率和堿度穩(wěn)定率等指標(biāo)均得到不同程度的改善; 燒結(jié)礦粒度更均勻,雖然固體燃耗有所上升,但是石灰石價(jià)格比生石灰價(jià)格低廉,因此可顯著降低燒結(jié)礦成本。

參考文獻(xiàn)

[1]唐斌,田鵬,王明,等. 石灰石粉代替生石灰的生產(chǎn)試驗(yàn)[J]. 山東冶金,2014,( 3) : 69 ~71.

[2]夏世元,畢旭軍,楊魯光. 濟(jì)鋼燒結(jié)配加石灰石粉的試驗(yàn)研究及應(yīng)用[J]. 河南冶金,2013,( 01) : 5 ~6 +26.

 
 
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