王 耀,朱少楠,管 挺,鄒長東
(江蘇省(沙鋼)鋼鐵研究院,江蘇 張家港 215625 )
摘 要:對于轉(zhuǎn)爐單渣工藝,為了實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐終點不倒渣出鋼,關(guān)鍵在于控制爐渣的泡沫化程度。在理論分析爐渣泡沫化程度影響因素的基礎(chǔ)上,通過生產(chǎn)試驗研究了加料方式和副槍測量后的二吹供氧量等因素對某廠 180t 轉(zhuǎn)爐爐渣泡沫化程度的影響,得到以下結(jié)論:改進轉(zhuǎn)爐冶煉過程中石灰、輕燒白云石以及冷卻劑的加入方式,同時依據(jù) TSC副槍測量信息嚴(yán)格控制二吹供氧量,可以一定程度上降低轉(zhuǎn)爐終點爐渣的泡沫化程度。采取上述措施后,某廠 180t 轉(zhuǎn)爐終點的出渣角度由常規(guī)工藝平均84° 增加到90.3° ,轉(zhuǎn)爐終點不倒渣出鋼率由常規(guī)工藝 10% 增長到 50% 以上,出鋼溫度損失較常規(guī)倒渣出鋼工藝降低了6~10℃ ,可減少轉(zhuǎn)爐出鋼等待時間2min 左右。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐;不倒渣出鋼;爐渣泡沫化;加料方式;供氧制度
某廠180t轉(zhuǎn)爐常規(guī)冶煉工藝到達目標(biāo)終點時,為了防止?fàn)t渣從爐口涌出,先向前倒?fàn)t出渣,然后向后搖爐出鋼,該工藝操作不僅影響生產(chǎn)節(jié)奏,同時存在一定的熱量浪費,造成轉(zhuǎn)爐冶煉消耗增加,成本提高。對于單渣工藝來說,影響轉(zhuǎn)爐終點爐渣高度的因素除了渣量以外,即為爐渣的泡沫化程度。爐渣泡沫化是煉鋼過程中最常見的現(xiàn)象,適當(dāng)?shù)臓t渣泡沫化能夠改善氣 - 渣 - 金屬間的傳熱和傳質(zhì) [1] ,提高脫磷效果,但過度泡沫化則會導(dǎo)致噴濺,造成渣料和溫度損失,影響操作穩(wěn)定性。
目前國內(nèi)大部分廠家為了控制轉(zhuǎn)爐終點爐渣的泡沫渣程度,主要通過加入壓渣劑的方式 [2-5] ,實現(xiàn)不倒渣出鋼。本研究則在對轉(zhuǎn)爐冶煉過程爐渣泡沫化程度影響因素進行理論分析的基礎(chǔ)上,著重通過對加料和供氧制度等因素的優(yōu)化,控制終點爐渣的泡沫化程度實現(xiàn)不倒渣出鋼。
1 研究方法
1.1 爐渣泡沫化程度影響因素理論分析
爐渣 泡 沫 化 程 度 主 要 取 決 于 2 方 面 因素 [1 , 6-7] ,一是爐渣組成以及由組成決定的物理特性,主要包括爐渣黏度和表面張力;二是使?fàn)t渣發(fā)泡的氣體來源以及形成新的渣氣界面所需的能量。上述2方面因素對爐渣泡沫化程度的影響可用泡沫化指數(shù)來定量描述 [8] ,如式(1)所示。
式中,η 表示爐渣黏度, Pa · s ; σ 表示爐渣表面張力, N / m ;ρ 表示爐渣密度,Kg/ m3 ;Db 表示氣泡直徑, m 。從式(1)可以看出,隨著界面張力的增大和黏度的減小,爐渣的泡沫化程度不斷降低。爐渣中不同組成對其界面張力以及黏度的影響是不同的。
1.1.1 堿度對爐渣泡沫化程度的影響
圖1為 CaO -SiO2 -FeO 三元渣系的表面張力圖 [9] ,其 中 實 線 為Kowai 的 分 析 結(jié) 果,虛 線 為Kazakevith的分析結(jié)果。從圖中可以看出隨著渣中CaO 含量的增加,爐渣的表面張力不斷增大;隨著渣中 SiO2 含量的增加,爐渣表面張力不斷降低,同時SiO2 還能與P2O5 共同作用增加氣泡薄膜的黏性和彈性 [10] ,使氣泡穩(wěn)定存在于渣中。因此從提高爐渣界面張力來看,提高爐渣的堿度( w (CaO / w( SiO2 ))有利于降低爐渣的泡沫化程度。
堿度( w ( CaO / w ( SiO2 ))不僅對爐渣界面張力產(chǎn)生影響,同時還會對爐渣及其內(nèi)部顆粒組成混合物的表觀黏度產(chǎn)生較大影響。對于轉(zhuǎn)爐吹煉前中期,依據(jù)黃志勇等人的研究,在1500 ℃時,當(dāng) R ≥1.27時就會析出高熔點2CaO · SiO2 ,使?fàn)t渣表觀黏度增加,導(dǎo)致爐渣中的氣體被較長時間阻滯在渣層之中,爐渣泡沫性程度增大;當(dāng)堿度R >1.7時,繼續(xù)提高堿度將使?fàn)t渣進入熔點比2CaO · SiO 2 低的3CaO · SiO 2 ( 2070℃ )占優(yōu)勢的區(qū)域,表觀黏度下降,爐渣泡沫性降低。但是由于堿度對表面張力和黏度都產(chǎn)生復(fù)雜的作用,因此關(guān)于堿度對爐渣泡沫化的影響還存在不同的研究結(jié)果,例如楊學(xué)民 [11] 研究指出,堿度約為1.22時,泡沫化指數(shù)值最小,堿度為1.9~2.0時,泡沫化指數(shù)值最高。而Jung和Fruehan 的研究[12]指出,堿度在1.2~1.4時,爐渣泡沫化指數(shù)最小,堿度小于該范圍時,隨堿度提高,爐渣泡沫化指數(shù)降低,當(dāng)堿度大于該范圍,隨堿度提高,爐渣泡沫化指數(shù)增加。
1.1.2 MgO 含量對爐渣泡沫化程度的影響
出于對爐襯維護的考慮,轉(zhuǎn)爐渣中 MgO一般都處于飽和狀態(tài)。渣中的 MgO含量的增加,會提高爐渣表面張力,有利于降低爐渣的泡沫化程度。同時MgO 飽和的渣中FeO · MgO 將率先結(jié)晶析出 [13],增加液渣中固體顆粒的量,引起爐渣黏度的升高。
Jung 等人[12] 的研究表明,爐渣的泡沫化程度,隨著渣中 MgO的增加而降低。 1350 ℃條件下,對于堿度大于1的堿性渣,爐渣的泡沫化指數(shù)隨渣中 MgO的增加而降低。
1.1.3 FeO 含量對爐渣泡沫化程度的影響
轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,渣中FeO是受工藝操作影響最大的變量之一。FeO 能夠降低爐渣的表面張力,促進爐渣發(fā)泡,同時其含量的變化也會對爐渣的黏度產(chǎn)生較大的影響。在一定的供氧強度條件下,渣中 FeO含量主要與槍位、含氧化鐵冷卻劑的加入量以及加入方式有關(guān)。轉(zhuǎn)爐吹煉前期如果長期高槍位冶煉,同時冷卻劑加入量大,則會造成渣中 FeO 聚集,碳氧反應(yīng)快速開始后,由于爐渣表面張力較低,渣中產(chǎn)生大量彌散化的CO氣泡,爐渣泡沫化程度會快速增加,甚至產(chǎn)生噴濺。轉(zhuǎn)爐冶煉中期,碳氧反應(yīng)劇烈,如果短時加入大量冷卻劑,也會造成渣中 FeO 聚集,引起爐渣泡沫化程度增大。轉(zhuǎn)爐冶煉后期至冶煉終點,鋼水中碳的傳質(zhì)成為碳氧反應(yīng)的限制性環(huán)節(jié),底吹動力學(xué)條件不好時,容易造成過氧化引起爐渣泡沫化程度升高。
1.2 試驗方案
該廠180t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐鐵水成分和溫度情況如表1所示。頂吹氧槍為6孔噴頭,供氧流量為32000~39000m3/h ,正常冶煉槍位為1.45~2.10m ;底吹氬氣流量為800~1800 m3 /h 。
依據(jù)上文爐渣泡沫化控制的理論分析結(jié)果,結(jié)合該廠轉(zhuǎn)爐冶煉實際情況,對單渣工藝的加料、供氧和底吹制度進行優(yōu)化。具體方案如下:
綜合考慮堿度和渣量對終點爐渣高度的影響,終點爐渣堿度控制在3.0~3.5 , MgO質(zhì)量分數(shù)控制在10%~12% 。轉(zhuǎn)爐前期為使?fàn)t渣避開易泡沫化區(qū)域,石灰和輕燒白云石的加入量應(yīng)控制前期爐渣堿度在2.0~2.2 ,渣中MgO 質(zhì)量分數(shù)在6%~8% ,同時采取高槍位,確保加入的石灰和輕燒白云石快速成渣,TSC 副槍測量后加入適量石灰和輕燒白云石。冷卻劑加入量應(yīng)遵守?zé)崞胶庥嬎憬Y(jié)果,避免過量加入,同時冷卻劑應(yīng)在轉(zhuǎn)爐冶煉前中期分批加完,轉(zhuǎn)爐冶煉后期增加底吹強度至0.1m3 /(t · min)以上,嚴(yán)格避免過吹拉碳升溫。
2 結(jié)果討論與分析
依據(jù)單渣工藝優(yōu)化方案,開展了 3批次共113爐單渣試驗,分別考察了石灰和輕燒白云石的加入方式、冷卻劑的加入方式以及轉(zhuǎn)爐終點控制對終點爐渣泡沫化程度的影響。為了對轉(zhuǎn)爐終點爐渣的泡沫化程度進行定量描述,以終點向前倒?fàn)t出渣時傾動角度來表示爐渣的泡沫化程度,傾動角度越小說明終點爐渣的泡沫化程度越高。目 前該廠常規(guī)單渣工藝終點平均出渣角 度為84° ,同時生產(chǎn)實踐表明出渣角度大于88° 后,可以確保實現(xiàn)不倒渣出鋼。
2.1 石灰和輕燒白云石加入方式對終點
爐渣泡沫化程度的影響圖2為前期石灰加入量對終點出渣角度的影響,從圖 中 可 以 看 出,在 鐵 水 硅 質(zhì) 量 分 數(shù) 小 于0.3%的情況下,隨著前期石灰加入量的增加,轉(zhuǎn)爐終點出渣角度是逐漸增加。依據(jù)試驗方案,第1批次共開展53爐單渣試驗,改進了冶煉過程中石灰和輕燒白云石的加入方式,試驗爐次出渣角度的變化情況如圖3所示。
從圖 3可以看出,試驗爐次轉(zhuǎn)爐終點向前搖爐時出渣角度在75°~94° ,平均為87.9° ,較常規(guī)工藝均值84°有大幅增加,其中出渣角度大于88°的占比64.2% ,說明依據(jù)試驗方案改進石灰和輕燒白云石的加入方式后,對冶煉過程中的爐渣堿度和 MgO含量進行控制,使?fàn)t渣避開易泡沫化區(qū)域,轉(zhuǎn)爐終點爐渣的泡沫化程度降低了。
2.2 冷卻劑加入方式對終點爐渣泡沫化程度的影響
從圖4可以看出,整體上隨著冷卻劑加入量的增加,轉(zhuǎn)爐終點出渣角度逐漸降低。冷卻劑加入量增加,一方面可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐吹煉過程中渣中FeO含量增加,引起爐渣界面張力降低,不利于CO的溢出;另一方面過量冷卻劑的加入導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐后期溫度偏低,為了滿足終點溫度目標(biāo)要求,終點拉碳升溫,引起爐渣的泡沫化程度升高,最終轉(zhuǎn)爐終點出渣角度降低。其次,轉(zhuǎn)爐冶煉中期,碳氧反應(yīng)劇烈進行,氧的傳遞成為碳氧反應(yīng)的限制性環(huán)節(jié),此時加入的冷卻劑主要用于碳氧反應(yīng),防止?fàn)t渣返干。轉(zhuǎn)爐冶煉后期,熔池中碳的傳遞成為碳氧反應(yīng)的限制性環(huán)節(jié),此時加入的冷卻劑會導(dǎo)致渣中FeO 含量升高,爐渣界面張力降低,不利于CO氣泡的溢出,導(dǎo)致爐渣的泡沫化程度加劇,降低終點出渣角度。
在改進石灰和輕燒白云石的加入方式后,優(yōu)化冷卻劑的加入方式,依據(jù)試驗方案,由熱平衡計算控制冷卻劑的加入總量,冷卻劑在冶煉前中期分批均勻加入,嚴(yán)禁吹煉后期加入冷卻劑,開展了第2批次36爐單渣試驗,轉(zhuǎn)爐終點出渣角度的變化情況如圖5所示。從圖5可以看出,試驗爐次出渣角度的均值為89.3° ,大于第一批次試驗均值87.9°和常規(guī)工藝 均 值 84° ,其 中 大 于 88°的 爐 次 占 比 達 到77.8% ,出渣角度的均值以及大于88°的爐次占比都有所提高。試驗結(jié)果表明,嚴(yán)格控制冷卻劑的加入量以及控制冷卻劑的加入時機,轉(zhuǎn)爐終點爐渣的泡沫化程度降低了。
2.3 轉(zhuǎn)爐終點控制對爐渣泡沫化程度的影響
轉(zhuǎn)爐二吹表示 TSC副槍測量后到轉(zhuǎn)爐終點這一階段,二吹過吹氧氣量表示二吹實際供氧量和理論供氧量之差。圖6為二吹過吹氧氣量和出渣角度的關(guān)系,從圖中可以看出隨著二吹過吹氧氣量增加,轉(zhuǎn)爐出渣角度逐漸降低,即爐渣泡沫化程度不斷升高。二吹過吹將會導(dǎo)致渣中FeO 含量增加,爐渣的界面張力降低,不利于渣中CO氣泡的碰撞長大從渣中溢出,進而導(dǎo)致爐渣的泡沫化程度增大,降低出渣角度。圖7為部分爐次終渣TFe含量和終點出渣角度的關(guān)系。
為了避免轉(zhuǎn)爐終點的過吹問題,依據(jù)第1和第2批次試驗數(shù)據(jù),選取出渣角度大于88°即終渣泡沫化程度低的爐次,對轉(zhuǎn)爐二吹階段供氧量進行擬合,得到經(jīng)驗公式(1)。
二吹供氧量=900.117 [ %C ] TSC -6.503 T TSC+6.726 TTSO(1)
式中,[ %C ]TSC 表示 TSC 副槍測量鋼水碳含量;T TSC 表示TSC副槍測量鋼水溫度; T TSO 表示 TSO副槍測量鋼水溫度。
因此在改變石灰、輕燒白云石以及冷卻劑加入方式的基礎(chǔ)上,依據(jù)公式(1)控制轉(zhuǎn)爐二吹供氧量,開展了24爐單渣試驗,試驗爐次終點倒渣角度的變化情況如圖8所示。
從圖8可以看出,試驗爐次的平均出渣角度為90.4° ,較第2批次試驗爐次均值89.2°有一定程度增加,其中出渣角度大于88°的爐次達到了88% ,高于第2 批次的77.8% ,說明在改進石灰、輕燒白云石以及冷卻劑加入方式的基礎(chǔ)上,優(yōu)化轉(zhuǎn)爐二吹階段供氧量,可以進一步降低轉(zhuǎn)爐終點爐渣的泡沫化程度,提高不倒渣出鋼比率。實際冶煉過程中,轉(zhuǎn)爐終點爐長先向前搖爐確定出渣角度,如果出渣角度大于88° ,則可以不倒渣出鋼。
3 結(jié) 論
1 )轉(zhuǎn)爐前期為使?fàn)t渣避開易泡沫化區(qū)域,石灰和輕燒白云石的加入量應(yīng)控制前期爐渣堿度在2.0~2.2,渣中 MgO質(zhì)量分數(shù)在6%~8% ,同時采取高槍位,確保加入的石灰和輕燒白云石快速成渣,TSC副槍測量后加入適量石灰和輕燒白云石。
2 )冷卻劑加入量應(yīng)遵守?zé)崞胶庥嬎憬Y(jié)果,避免過量加入,同時冷卻劑應(yīng)在轉(zhuǎn)爐冶煉前中期分批加完,嚴(yán)格避免拉碳升溫。
3 ) TSC 副 槍 測 量 后 提 高 底 吹 強 度 至0.1m3 /(t · min )以上,同時依據(jù)副槍測量信息和終點要求,嚴(yán)格控制供氧量。
4 )采取上述措施后,某廠180t轉(zhuǎn)爐終點的出渣角度由常規(guī)工藝平均84°增加到90.3° ,轉(zhuǎn)爐終點不倒渣出鋼率由常規(guī)工藝10%增長到50%以上,出鋼溫度損失較常規(guī)倒渣出鋼工藝降低了6~10 ℃ ,同時可減少轉(zhuǎn)爐出鋼等待時間2min左右。
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