馮康康1,牛洪海1,孫謀成2,管曉晨1,耿 欣1
( 1 南京南瑞繼保電氣有限公司,江蘇 南京 211102 ; 2 國網本溪供電公司,遼寧 本溪 117000 )
摘要:針對鋼鐵廠熱風爐燃燒導致煤氣壓力波動的情況,詳細設計了一種高爐間熱風爐協調換爐的方法。 通過對熱風爐工藝狀態計算,制定合理的錯峰換爐制度與評價指標,有效預測熱風爐運行狀態,并通過設計的控制策略和安全策略對熱風爐進行自動燃燒優化控制。 該方法有效實現了熱風爐錯峰換爐,保證了熱風爐蓄熱和送風風溫,降低了煤氣管網壓力波動,減小了操作人員工作強度。
關鍵詞:熱風爐,協調換爐,煤氣壓力波動,自動燃燒控制
熱風爐作為高爐的重要輔助生產設備, 是高爐煤氣消耗的主要單元。 以山東永鋒鋼鐵為例, 3# 、 4# 、 5# 三座高爐煤氣產量約在 90 萬 m3 /h , 熱風爐煤氣消耗量約在 30 萬 m3 /h 左右,占高爐產氣量的三分之一左右。 當高爐熱風爐出現兩個或多個同時換爐時, 極易導致煤氣管網壓力劇烈波動, 從而出現煤氣放散。 因此,本文結合永鋒鋼鐵實際生產情況,設計了一種高爐熱風爐的協調換爐方法,并進行了實際應用。
1 問題描述
煉鐵高爐一般配套 3~4 座熱風爐,采取兩燒一送或者兩燒兩送的送風制度。 通過對不同鋼鐵廠現場調研,發現許多鋼鐵廠高爐熱風爐燒爐過程自動化程度較低,存在如下問題: ① 各高爐間燃燒節奏不同,存在嚴重的重疊換爐情況,導致熱風爐總煤氣用量波動大; ② 各熱風爐采用人工手動燒爐,勞動強度大,調節不及時,煤氣和空氣用量依據經驗進行調節; ③ 各高爐間信息相互獨立,以各自高爐熱風需求為唯一燒爐控制目標。
2 功能設計
針對上述問題,并結合永鋒鋼鐵的實際生產運行情況,設計了高爐熱風爐的協調換爐方法, 以減小熱風爐煤氣消耗引起的管網壓力波動,減小操作人員工作強度。 功能具體如下:
1 )熱風爐協調換爐功能。結合實際情況,嚴格控制各高爐的燒爐、換爐、送風時間和節奏,避免多座熱風爐同時換爐,減少因熱風爐燃燒數不同而引起的煤氣消耗量變化。
2 )熱風爐自動燃燒優化控制。 對熱風爐燒爐過程實現自動化操作,使熱風爐在保證拱頂溫度的情況下,在規定的時間內燃燒至所需煙道溫度,保證爐體蓄熱量,以滿足高爐送風溫度,同時降低煤氣消耗。
2.1 整體架構
永鋒各高爐間已建設設備網, 各熱風爐均為 SIEMENSPLC 控制系統,并已接入設備網絡。 整體架構如設計圖 1 所示。在原有熱風爐操作系統的基礎上, 各熱風爐操作系統增加一套協調優化燃燒控制器,通過 OPC 通訊協議與各自原控制系統進行通訊。 協調優化燃燒控制器主要實現三個功能,一是熱風爐燃燒過程的自動控制;二是不同爐間的協調換爐控制;三是不同高爐間熱風爐運行信息的互通共享。
2.2 熱風爐協調換爐功能
2.2.1 熱風爐工藝狀態計算
實時采集熱風閥開關狀態、冷風閥開關狀態、煤氣與助燃空氣閥開關狀態、拱頂溫度、廢氣溫度、廢氣差壓和冷風差壓等數據,結合熱風爐工藝,準確識別熱風爐燃燒、燃燒轉燜爐、燜爐、燜爐轉送風、送風、送風轉燜爐、燜爐轉燃燒、休風、涼爐等運行狀態。
2.2.2 熱風爐錯峰換爐制度
錯峰換爐的核心原則是保證熱風爐總煤氣用量穩定, 減少煤氣用量的波動,在此基礎上結合現場實際運行情況,設計錯峰換爐制度。永鋒鋼鐵 3# 、 4# 、 5# 高爐均為 1 080 m3 高爐,三座高爐的9 座熱風爐煤氣用量相差不大,且均為兩燒一送,因此在設計時主要考慮使 9 座熱風爐間不產生重疊換爐。 對于存在兩燒兩送以及單個熱風爐用氣量不同的情況, 則在錯峰換爐的時需考慮不同熱風爐用氣量的大小,以及各熱風爐燒爐時間的長短,進行合理規劃燒爐節奏,以保證煤氣總用氣量不變。
具體永鋒熱風爐協調換爐制度設計如圖 2 所示。
1 )高爐內:每座熱風爐燃燒 - 換爐 - 送風 - 換爐 - 燃燒循環設計為 3 小時一個周期,保證每小時內存在一座熱風爐進行換爐。
2 )高爐間:每座高爐在單個小時內均存在需換爐的熱風爐,因此在考慮熱風爐能力的情況下,將每座高爐的換爐時間錯開,在單個小時時間段內,不存在兩座高爐換爐的情況。每小時中, 5高在 0~20 min 期間進行換爐; 4 高在 20~40 min 期間進行換爐; 3 高在 40~60 min 期間進行換爐。
3 )通過上面兩條的設計,除休風等特殊工況外,每座熱風爐的運行時間非常規律,時間固化。 因此,需同時強調: ① 每座高爐的換爐時間嚴格控制在 20 min , 開始換爐的時間不能提前,開始燒爐的時間不能延后; ② 在 0 、 20 、 40 這幾個時間跨界點時,各崗位間相互溝通確認,實行高爐間換爐和燒爐同時進行操作;③ 如存在高爐休風等特殊情況,待情況處理完成后,熱風爐仍調整至原設計制度進行運行。
2.2.3 熱風爐運行狀態預測
實時預測各熱風爐運行狀態: ① 各熱風爐送風結束時間、燃燒結束時間; ② 對所有處于燃燒狀態的熱風爐按照最先開始燜爐的時間排序; ③ 計算目前出現同時換爐的可能性; ④ 評價各熱風爐節奏是否準確; ⑤ 計算各熱風爐需提前或延后燜爐時間; ⑥考慮高爐休風時可能造成的換爐效應疊加, 對未休風的熱風爐錯開換爐。
2.2.4 協調換爐指標
設計兩個統計分析指標, 用于分析指導實際協調換爐運行情況。
1 )協調換爐重疊率。 從圖 2 可以看出,任意時刻, 9 個熱風爐 1 個處于換爐狀態, 3 個處于送風, 5 個處于燒爐狀態。當某個高爐處于換爐,中間會出現短暫的兩個熱風爐送風狀態,但不影響熱風爐燃燒個數。 因此以熱風爐燃燒數判斷熱風爐換爐重疊情況。 重疊換爐統計方法:當燃燒數為 5 時,說明不存在換爐重疊情況;燃燒數不為 5 時,則存在重疊換爐。
2 )協調換爐誤差時間。 設計換爐誤差時間用于評價換爐準點情況,誤差時間越小,則重疊越少,對壓力波動影響越小。 換爐誤差時間定義(以永鋒 5 高為例):當時間處于 0~20 min 時,應為一個爐燃燒,當出現 2 個爐燒爐時,則統計此誤差時間;當時間處于 20~60 min 時,應為 2 個爐燒爐,若出現 1 個爐燒爐,則統計此誤差時間。 換爐誤差時間應控制在一定范圍之內。
2.3 熱風爐自動燃燒優化控制
熱風爐自動燃燒優化控制為實施協調換爐的基礎, 作用是使熱風爐在保證拱頂溫度的情況下, 在規定的時間內燃燒至所需的煙道溫度,保障熱風爐蓄熱量。 同時可實現減小操作人員工作強度和降低煤氣消耗。
2.3.1 自動燃燒指標
1 )通過自動控制系統,可實現熱風爐準確的在協調換爐制度規定的時間節點,完成對熱風爐拱頂溫度、廢氣溫度、助燃風總管壓力的自動控制。
2 )實現熱風爐燒爐自動化運行,長期自動率大于 95% 。
3 )優化空燃比,實現煤氣流量和助燃風流量的合理調節,在滿足送風溫度的條件下,提高煙道溫度,減少煤氣消耗。
2.3.2 控制策略
永鋒熱風爐自動控制策略如圖 3 所示,圖中虛線框部分為廢氣溫度管理期單獨考慮的策略。 在整個自動燒爐過程中通過自適應技術,不斷深化記憶各熱風爐的特性,建立針對各熱風爐特點不斷優化的知識庫,同時判斷不同的參數變化和燒爐情況,利用模糊控制、自學習等控制技術,實現燒爐全過程自動優化控制。
2.3.3 安全策略
實際運行過程中,除考慮拱頂安全溫度、廢氣安全溫度、助燃風壓力范圍、閥開范圍外,還需考慮自動優化控制與原系統無擾切換等安全情況。永鋒熱風爐自動安全策略如圖 4 所示,熱風爐自動燃燒優化控制器與熱風爐原 PLC 系統相互獨立, PLC 原系統保持原有控制邏輯不變,優化控制器負責優化燃燒狀態下煤氣、空氣流量的調節,并通過原 PLC 系統進行執行控制。 兩者通過控制開關進行切換控制操作,在發生特殊情況時,進行無擾切換。
3 應用效果
結合永鋒鋼鐵生產過程中遇到的實際問題, 對上述提到的方法策略進行了實際的應用和驗證,具體效果如下。
3.1 煙道溫度控制
煙道溫度控制效果如圖 5 所示,圖中分別為 4 高的 1# 、 2# 、3# 熱風爐煙道溫度。 從圖中可以看出: ① 不同熱風爐的煙道溫度均嚴格控制在燒爐需求的 390℃ ,偏差在 ±1℃ 左右,不但滿足熱風爐蓄熱目標,而且無波動,明顯優于操作員控制; ② 各熱風爐均嚴格按照協調換爐制度規定的時間節點( 40 min 時刻),燒到目標溫度,較為精確,較好地保證了熱風爐錯峰換爐的運行。
3.2 拱頂溫度控制
拱頂溫度控制效果如圖 6 所示。從圖中可以看出,拱頂溫度保持 1 340℃ 左右,穩定在較高的水平,較為平穩,很好滿足了熱風爐的蓄熱需求。
3.3 煤氣管網壓力
煤氣管網壓力波動情況如圖 7 所示,圖示為 2018 年 04 月01 日 00:00~23:59 時段的數據。 系統整體投用前,永鋒煤氣管網壓力波動在 6~15 kPa 波動;系統投用后,煤氣管網壓力主要在 9~14 kPa 波動,煤氣管網壓力波動較投用前明顯減小,且較為平穩。
4 結束語
通過實際應用檢驗, 嚴格保證了熱風爐拱頂溫度和煙道溫度,實現了燒爐時間的精準控制,達到了熱風爐完全錯峰換爐的目標,有效降低了煤氣管網壓力波動的情況,同時降低了操作人員勞動強度,對現場實際生產具有重要的作用。
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