甘牧原,李宗社,劉 巍,譚奇兵
( 柳州鋼鐵股份有限公司燒結(jié)廠,廣西 柳州 545002)
摘 要: 燒結(jié)生產(chǎn)中,燒結(jié)礦化學(xué)成分調(diào)整滯后是困擾燒結(jié)礦質(zhì)量提升的難題,柳鋼燒結(jié)廠通過引進在線成分檢測系統(tǒng),實現(xiàn)對混合料化學(xué)成分檢測及自動配料。投入自動控制系統(tǒng)后,燒結(jié)礦 R ±0. 08 穩(wěn)定率提高 9. 65%,返礦率降低了 4. 14%,固體燃耗降低了 0. 14%,促進了燒結(jié)、高爐工序節(jié)能降本工作。
關(guān)鍵詞: 在線; 成分測控系統(tǒng); 燒結(jié); 自動配料
1 前 言
鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過程中,燒結(jié)礦是燒結(jié)工序的產(chǎn)品,同時也是高爐工序的最主要原料,是兩工序相互銜接的紐帶,燒結(jié)礦化學(xué)成分的穩(wěn)定是高爐精料的主要內(nèi)容。燒結(jié)礦堿度 R 的穩(wěn)定與燒結(jié)礦成品率、轉(zhuǎn)鼓強度等指標存在密切關(guān)系; 同時不同堿度的高爐爐渣具有不同的黏度、熔化性、穩(wěn)定性和脫硫能力,直接關(guān)系到高爐的穩(wěn)定順行及技術(shù)經(jīng)濟指標的改善。
提高燒結(jié)礦堿度 R 穩(wěn)定率是燒結(jié)工序生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù),對燒結(jié)工序、高爐工序降本具有重要作用。燒結(jié)工序由于礦粉種類繁多、質(zhì)量參差不齊,即使經(jīng)過混勻料場處理后,混勻礦的化學(xué)成分依然波動較大; 并且熔劑化學(xué)成分波動、下料量偏差等因素,也造成燒結(jié)混合料化學(xué)成分波動較大,對堿度 R 的穩(wěn)定造成影響。燒結(jié)工序從配料調(diào)整到燒結(jié)礦化學(xué)成分分析完畢需要 5 ~6 h,配料調(diào)整的嚴重滯后問題長期困擾燒結(jié)礦的質(zhì)量穩(wěn)定。
為克服以上負面因素影響,及時、有效地穩(wěn)定燒結(jié)礦化學(xué)成分,柳鋼 3 # 360 m 2 燒結(jié)機引進了在線成分測控系統(tǒng),燒結(jié)混合料化學(xué)成分實現(xiàn)了實時檢測,并形成了閉環(huán)自動配料,大幅提升了燒結(jié)礦質(zhì)量,極大促進了燒結(jié)、高爐工序降本工作。
2 在線成分測控系統(tǒng)簡介
2. 1 在線成分測控系統(tǒng)原理
EMC -21 在線成分測控系統(tǒng)利用中子活化伽瑪射線分析技術(shù),即 PGNAA ( Prompt Gamma Neutron Activation Analysis) ,對皮帶上通過的散狀物料,進行連續(xù)分析。由锎 CF252( 半衰期為2. 65 年,人工合成元素) 中子源發(fā)出每秒上億個中子,被皮帶上物料元素的原子核所吸收,這些原子核從而被激發(fā)而發(fā)出伽瑪射線,探頭接收這些伽瑪射線并轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,最后進行分析得出數(shù)據(jù)。每種元素激發(fā)的伽瑪射線,都有各自獨特的頻譜,以此計算出該物料的化學(xué)成分。對PGNAA 技術(shù)響應(yīng)較好的元素包括: 鈣、硅、鋁、鐵、鎂、鉀、鈉、硫、氯、錳和鈦等。
2. 2 在線成分測控系統(tǒng)設(shè)備組成
EMC -21 在線成分測控儀、電控柜及中控室電腦終端分別如圖 1 ~ 圖 3 所示。
圖 1 中,1 部分為鋼質(zhì)主體,壽命較長、免維護設(shè)計,可以適應(yīng)燒結(jié)產(chǎn)線工作環(huán)境,包含放射源、頻譜分析儀和輻射防護; 2 為頻譜分析儀,包括數(shù)個探頭,位于皮帶上方,由鋼質(zhì)主體保護。
圖 2 為成分分析儀電控柜,固定在鋼質(zhì)主體上,內(nèi)部包括工業(yè)電腦、輸入輸出模塊、網(wǎng)絡(luò)/光纖和其它部件。電控柜防護等級為 IP66。
圖 3 為中控室電腦終端,提供物料的化學(xué)成分和分析儀的狀態(tài)信息。
3 在線成分測控系統(tǒng)標定
3. 1 在線成分測控系統(tǒng)靜態(tài)標定
靜態(tài)標定試樣選用混勻礦、生石灰、輕燒白云石等燒結(jié)工序現(xiàn)場原料,篩取 - 1 mm 粒級進行制樣、取樣及化驗,根據(jù)化驗結(jié)果按一定的配比進行配料、混勻、縮分及取樣化驗,要求 CaO、SiO2 上下限能夠覆蓋正常生產(chǎn)所有的樣品,按要求制樣 3 組,每組共 16 個樣棒進行建模。
建模結(jié)果如圖4 所示可見,圖中對 SiO2 、CaO進行化驗室與成分分析儀檢測數(shù)據(jù)對比,線性擬合程度 R2 分別為 R2 ( SiO2 ) = 0. 936、R2 ( CaO)=0. 876,R 2 均大于 0. 8,具有高度線性相關(guān),說明靜態(tài)標定建模有效,可以進行下一步的動態(tài)標定。
3. 2 在線成分測控系統(tǒng)動態(tài)標定
在分析儀所在皮帶前段進行取樣,每組樣品取樣時間 1 h,每 10 min 取一次樣,每次取樣 500g,進行混勻、縮分后制取成一樣樣品進行化驗,本次取樣 5 組進行動態(tài)標定調(diào)試,調(diào)試數(shù)據(jù)如表1 所示。
根據(jù)國家標準,SiO2 為 5. 01 ~ 10 時檢驗允許波動范圍為 0. 35; CaO 為 10. 01 ~20 時檢驗允許波動范圍為 0. 45。根據(jù)表 1 可知,SiO2 儀器檢測值與化驗室值誤差小于 0. 35 的比例為80%,CaO 儀器檢測值與化驗室值誤差小于 0. 45的比例為 40%,SiO2 在線檢測相對準確,而 CaO在線檢測存在一定的偏差,需對儀器參數(shù)進行線性擬合參數(shù)調(diào)整。
調(diào)整后再次投入在線檢測,連續(xù)取 6 組樣品進行動態(tài)調(diào)試結(jié)果驗證,結(jié)果如表 2 所示。可見,SiO2 儀器檢測值與化驗室值誤差小于 0. 35 的比例達83%,CaO 儀器檢測值與化驗室值誤差小于0.45 的比例達83%,說明在線檢測混合料成分準確性較高,成分在線檢測可以投入試生產(chǎn)。
3. 3 成品礦實物驗證微調(diào)
混合料經(jīng)燒結(jié)后得到成品燒結(jié)礦,燒結(jié)過程中物料的化學(xué)成分因燃燒、氧化等反應(yīng)會發(fā)生差異變化,但各成分燒損與一些固定的變化是呈一定線性的,因此動態(tài)標定后,通過核對燒結(jié)礦成分對成分分析儀數(shù)據(jù),對儀器內(nèi)部曲線斜率及截距加之進一步的調(diào)整,可以實現(xiàn)對成品燒結(jié)礦化學(xué)成分進行準確預(yù)測的功能。
對生產(chǎn)進行連續(xù)跟蹤,跟蹤的 22 組成品礦檢驗數(shù)據(jù)與在線檢測預(yù)測成品礦成分結(jié)果如圖5 所示。可見,SiO2 在線預(yù)測值與化驗室值誤差小于 0. 35 的比例為 77%,CaO 在線預(yù)測值與化驗室值誤差小于 0. 45 的比例為 55%,對成品礦SiO2 、CaO 的預(yù)測偏差較大,需根據(jù)以上數(shù)據(jù)對成分分析儀內(nèi)部斜率及截距進行調(diào)整,調(diào)整后再次投入試生產(chǎn)。
4 在線成分測控系統(tǒng)數(shù)據(jù)驗證
投入試生產(chǎn)后,對測控系統(tǒng)在線預(yù)測值進行驗證,驗證結(jié)果如表3 所示。可見,SiO2 在線預(yù)測值與化驗室值誤差小于 0. 35 的比例為 89%,CaO在線預(yù)測值與化驗室值誤差小于 0. 45 的比例為100%,說明測控系統(tǒng)在線預(yù)測值與實際值具有高度吻合,系統(tǒng)可以實現(xiàn)對成品燒結(jié)礦化學(xué)成分進行準確預(yù)測的功能,可以投入自動控制生產(chǎn)。
5 自動配料效果
5. 1 自動配料階段統(tǒng)計
EMC -21 在線成分分析儀在經(jīng)過一系列調(diào)整標定后已滿足對燒結(jié)礦化學(xué)成分的趨勢顯示,滿足專家系統(tǒng)成分分析程序?qū)ζ湟螅井a(chǎn)線將其投入自動控制,按專家系統(tǒng)設(shè)定條件,實現(xiàn)閉環(huán)自動配料。
對分析儀投入前后 60 批成品礦成分進行統(tǒng)計分析,如表 4 所示。在兩種檢測方式下,燒結(jié)混合料 SiO2 前后波動變化不大,但自動配料后,燒結(jié)混合料 CaO 前后波動明顯降低,進而燒結(jié)礦堿度 R 波動降低。
5. 2 檢驗有效性分析
如表 4 所示,不同堿度中心值條件下分析儀對堿度的檢測數(shù)值與化驗室分析值進行對比,堿度偏差均在 0. 04 以內(nèi),分析儀對不同堿度條件下的原料得到了較好的檢測效果。
5. 3 自動控制有效性分析
投入自動控制后,根據(jù)不同的堿度中心值時分析儀測量值與堿度中心值比較,偏差在 0. 04范圍內(nèi),實現(xiàn)了對堿度的精確控制。
計算每組單項測定值與平均值的偏差絕對值之和,除以測定次數(shù),計算每組的平均絕對偏差值。在投入后燒結(jié)礦實物堿度平均絕對偏差值由 0. 06 下降到 0. 038,降低了 0. 022,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率得到提升,成分自動控制取得較好的效果。
5. 4 自動控制前后指標分析
對自動投入前 145 批樣本數(shù)及投入自動控制后 96 批樣本數(shù)進行對比,如表 5 所示。投入后燒結(jié)礦堿度 ± 0. 08 比例提高 9. 65%,燒結(jié)返礦率 降 低 了 4. 14%,噸 礦 固 體 燃 耗 降 低 了0. 14%,燒結(jié)礦質(zhì)量指標及能耗指標均得到較大程度的改善。
6 應(yīng)用效果分析
6. 1 高爐工序應(yīng)用效果分析
參照國內(nèi)煉鐵經(jīng)驗,燒結(jié)礦堿度 R 穩(wěn)定率( ±0. 08) 每提高 10% 時,燃料比降低 1%,產(chǎn)量提高 1. 5% [1] 。統(tǒng)計投入前后的生產(chǎn)數(shù)據(jù)可知,本產(chǎn)線燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率( R ± 0. 08) 提高了9. 65%,那么根據(jù)理論計算可知,高爐工序燃料比降低 0. 965%,鐵水產(chǎn)量增加 1. 45%。
6. 2 燒結(jié)工序應(yīng)用效果分析
投入在線成分分析儀及自動控制,燒結(jié)過程穩(wěn)定性得到提高,降低了返礦率、固體燃料及石灰石等各項指標,獲得了每噸燒結(jié)礦至少節(jié)省0. 11 歐元的收益[2]。而根據(jù)柳鋼燒結(jié) 3 # 360 m 2實踐生產(chǎn)表明,燒結(jié)礦堿度 R ±0. 08 穩(wěn)定率提高9. 65%,燒結(jié)返礦率降低了 4. 14%,噸礦固體燃耗降低了 0. 14%。
7 結(jié) 論
( 1) 針對燒結(jié)工序燒結(jié)礦化學(xué)成分化驗滯后造成的燒結(jié)配料調(diào)整不及時,以及由此形成的燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定性差,燒結(jié)礦成分的在線監(jiān)測及自動配料實現(xiàn)了實時自動調(diào)整配料,形成成分閉環(huán)自動控制,減少了成品燒結(jié)礦檢化驗的滯后性,提高了燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定性。
( 2) 在線成分分析儀結(jié)合自動控制投入后系統(tǒng)運行穩(wěn)定,數(shù)據(jù)可靠,3 # 360 m 2 燒結(jié)機產(chǎn)質(zhì)量指標得到顯著提高,燒結(jié)礦堿度出格率降低4. 48%,堿度 R ±0. 08 穩(wěn)定率提高 9. 65%,燒結(jié)返礦 率 降 低 4. 14%,噸 礦 固 體 燃 耗 降 低了 0. 14%。
( 3) 成分自動控制程序使用后,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定性得到大幅的提高,有利于提高高爐產(chǎn)質(zhì)量,穩(wěn)定高爐爐況,高爐工序燃料比可降低0. 965%,鐵水產(chǎn)量可增加 1. 45%。
參考文獻
[1] 郭曉影. 提高燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率的研究[D]. 沈陽: 東北大學(xué). 2009.
[2] Stefan Wienstroer,江同收. 利用 PGNAA 在線元素分析儀減少燒結(jié)進料波動[C]/ / 2011 年度全國燒結(jié)球團技術(shù)交流年會論文集. 2011.