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新鋼1 050 m3 高爐高鋅負荷冶煉實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-01-04  作者:胡淋  瀏覽次數:934
 
核心提示:摘要: 鋅在高爐內循環富集,不僅影響爐況順行,鋅蒸氣還會滲入爐襯,造成磚襯膨脹,風口中套變形上翹,大套上翹開裂及爐皮開裂。對新鋼1 050 m3 高爐鋅負荷進行系統分析后,采取控制入爐原料鋅含量、分級冶煉、優化高爐操作和合理利用高鋅物料等措施,減少了鋅在高爐內外的循環富集,有效控制了鋅害。 關鍵詞: 高爐冶煉; 鋅負荷; 鋅循環富集; 操作爐型
 新鋼1 050 m3 高爐高鋅負荷冶煉實踐

胡淋

(新余鋼鐵集團有限公司,江西新余338001)

摘要: 鋅在高爐內循環富集,不僅影響爐況順行,鋅蒸氣還會滲入爐襯,造成磚襯膨脹,風口中套變形上翹,大套上翹開裂及爐皮開裂。對新鋼1 050 m3 高爐鋅負荷進行系統分析后,采取控制入爐原料鋅含量、分級冶煉、優化高爐操作和合理利用高鋅物料等措施,減少了鋅在高爐內外的循環富集,有效控制了鋅害。

關鍵詞: 高爐冶煉; 鋅負荷; 鋅循環富集; 操作爐型

0 前言

新鋼第二煉鐵廠現有1 050 m3 高爐4 座,其中6 號高爐大修后于2017 年8 月投產,7 號高爐大修后于2017 年2 月投產,8號高爐大修后于2012 年3月投產,11 號高爐于2011 年12 月投產。近年來,雖然新鋼1 050 m3 高爐入爐原燃料質量有所下降,但是隨著高爐煉鐵技術的進步,高爐冶煉仍然在日益強化,高爐技術經濟指標逐年提高( 見表1) 。

圖片1 

在技術經濟指標取得進步的同時,尚存在一些影響高爐進一步強化和一代爐齡的因素,尤其是高爐入爐鋅負荷,隨著工業固體廢棄物的加強管控,鋼鐵廠大量使用含鋅廢鋼,高爐鋅負荷逐年提高( 見表2) 。鋅在高爐內循環富集已嚴重影響高爐順行和高爐熱制度穩定,滲入爐襯的鋅蒸氣在爐襯內冷凝下來,造成高爐磚襯上漲,風口中套變形上翹,大套上翹開裂及爐皮開裂,同時高鋅負荷爐料還會破壞焦炭強度,造成高爐懸塌料次數增多,消耗上升,不僅影響高爐爐況順行,還危害高爐一代壽命。通過對新鋼1 050 m3 高爐鋅負荷進行分析,采取了控制入爐原料鋅含量、實施高爐分級冶煉、優化高爐操作和合理利用高鋅物料等措施,減少了鋅在高爐內外的循環富集,實現了高鋅負荷條件下高爐穩產高產。

圖片2 

1 鋅負荷分析

1. 1 取樣

在正常生產情況下,對4 座高爐所用的原燃料進行取樣,取樣期為3 天。對燒結礦、進口球團礦、自產球團礦、進口塊礦和焦炭等原燃料,取樣地點設在槽下振動篩下料口處,每天上、下午各取樣1 次,每次取20 kg 左右,同品種礦經人工混勻縮分后,取1 ~ 2 kg 試樣供制樣分析用; 對噴吹用煤粉,從高爐風口噴槍吹掃管放煤粉進行取樣; 對瓦斯灰、布袋除塵灰,從各自放灰口取樣。煤粉、瓦斯灰和除塵灰每天上、下午各取樣1 次,每次1 ~ 2 kg。

在以上試樣中,每天各取2 個燒結礦、瓦斯灰樣品直接供制樣分析用,其余物料則均將上午和下午所取的試樣合為1 個樣品供制樣分析用。生鐵、爐渣分別從爐前鐵、渣溝中取樣,每天各取2 個。由于環境除塵灰和凈煤氣中的鋅含量都很低,根據寶鋼等企業對高爐鋅平衡的研究,這兩者帶走的鋅還不到高爐全部鋅支出的1%,對高爐鋅平衡沒有明顯影響,因此未對此二者進行取樣分析。

對樣品進行分析檢測,數據見表3、表4。從檢測數據中可以看出原燃料中鋅含量由高到低排序如下: 自產4 號、5 號機燒結礦,外購球團礦、自產機燒球團礦,自產7 號機燒結礦、良山球團礦,自產8 號機燒結礦、自產豎爐球團礦,周邊塊礦,進口塊礦,燃料。

圖片3 

1. 2 高爐系統鋅平衡計算

根據以上所檢測的新鋼1 050 m3 高爐的入爐原燃料和主要產品的化學成分數據,結合測定期間生鐵產量、爐渣量以及各種原燃料( 燒結礦、外購球團礦、自產球團礦、進口塊礦、焦炭、煤粉) 用量、高爐生產主要技術經濟指標數據以及高爐產生的瓦斯灰、布袋除塵灰的數量,進行高爐系統鋅的平衡計算,結果見表5。

圖片4 

計算結果表明:

1) 高爐鋅負荷主要來源于燒結礦,其帶入的鋅量占鋅總收入的72% ~ 88%,球團礦占總收入的9% ~ 23%,塊礦占總收入的1. 5% ~ 2. 2%,燃料占總收入的1. 3% ~ 2. 5%;

2) 高爐鋅的收支基本平衡,但是不同的高爐在不同的生產階段,鋅有一個積累和排出過程,因此高爐的鋅收支平衡有波動。

2 高爐鋅害及分析

2. 1 現狀

6 號、8 號高爐采用板壁結合工業水開路冷卻形式,7號高爐采用磚壁合一的全冷卻壁工業水開路冷卻形式, 11 號高爐采用板壁結合軟水密閉+ 工業水開路結合的冷卻形式。鋅害對11 號高爐生產的影響尤甚,11 號高爐上部頻繁結厚,雖然多次采取了降料線、空料線炸瘤等措施,但是效果不明顯。

2. 1. 1 破壞磚襯及爐體

6 號、7 號高爐在大修開爐3 個月后均陸續發現風口中套變形,續而風口大套開裂,目前所有的風口中套都出現了不同程度的變形,并導致7 號高爐爐缸二段爐皮開裂。在更換風口中套時發現風口中套磚襯前沿已嚴重破壞脫落,中套下沿沉積了非鐵金屬物,中套上翹造成風口大套法蘭變形開裂。由于風口大套、中套變形上翹,造成小套難以安裝到位;同時,由于角度及高度變化,導致吹管安裝難以到位,目前所有吹管都縮短了40 ~ 60 mm,才勉強可以安裝到位。

磚襯異常膨脹后,造成板壁結合的高爐爐身爐皮多次開裂,煤氣泄漏嚴重,不得不多次休風進行焊補,灌漿。

2. 1. 2 破壞高爐順行

高爐操作內襯在高爐內鋅的危害下,爐身中上部磚襯均已出現局部脫落,同時鋅冷凝或沉積在爐料中,造成料柱透氣性惡化進而產生管道,或生成難熔物附著在爐身上部爐襯表面造成結厚,嚴重時結厚部位超過500 mm,甚至發生結瘤,嚴重影響了高爐布料的準確性。高爐操作內型破壞后,爐況順行度差,如果頂溫未控制好,就易發生上升管、放散管等煤氣管道堵塞的現象。

2. 1. 3 影響熱制度

高爐出現的周期性爐況難行和爐溫大幅波動,很有可能是由于富鋅渣皮周期性地脫落而引起的。此時會出現鐵水冒白煙,鐵水溫度下降且鐵水物理溫度與鐵水中硅的質量分數高低不符,渣蓋上冒藍火,爐渣黏度升高且流動性顯著變差等現象,嚴重影響到高爐的正常生產。取樣化驗分析結果表明,此時鐵水中鋅的質量分數達0. 244%,渣中鋅的質量分數達0. 268%。

2. 2 鋅害分析

鋅為低熔點有色金屬,其熔點為419. 47 ℃,沸點907 ℃。熔比熱為6. 678 kJ /mol,氣化熱為114. 8 kJ /mol,鋅離子半徑為0. 65 A,液態鋅流動性良好,易揮發,能浸入和充滿細微空間,有較大的表面張力系數,降溫時易凝聚富集。鋅主要以ZnO 形式存在于礦物中,在爐腹高溫區完成原料中所有鋅的還原,鋅蒸氣隨煤氣上升一小部分滲入爐襯的氣孔中,還有一小部分隨煤氣溢出爐外,而大部分鋅會被爐料吸收,重新氧化成ZnO在爐內循環富集。

鋅在磚襯內沉積及氧化,會引起磚襯體積膨脹,產生內應力,造成爐缸爐底磚襯異常上漲; 鋅蒸氣在冷卻設備———風口大、中、小套下沿低溫處析出沉積,導致風口中、小套變形上翹,更換風口中小套時發現風口下沿沉積物絕大部分為鋅( 見表6) 。當爐襯的膨脹作用力超過爐殼強度時,就會使其變形甚至發生開裂; 當鋅與鐵反應生成鋅鐵合金時,又會使爐殼強度降低,從而進一步加大裂縫,且這種裂縫不易焊補。

圖片5 

鋅蒸氣在隨煤氣上升的過程中,到達高爐上部較低溫度區域時,冷凝成細小顆粒,或再次被氧化成ZnO,沉積于爐料空隙中,從而降低焦炭熱強度,使料柱透氣性變差,影響高爐爐況順行。當液態鋅附在爐料表面時易粘結焦粉、礦粉,同時還生成一些難熔物粘結在爐墻上,形成結厚,甚至爐瘤。

Zn 在爐內循環對高爐熱制度會產生不利影響,在高溫區吸熱,低溫區放熱,造成高爐內熱量從高溫區向低溫區轉移,致使爐缸溫度降低,容易誘發高爐爐涼事故,同時使高爐生產消耗增加。

3 鋅害的控制

3. 1 控制鋅負荷

3. 1. 1 制定采購標準

制定嚴格的原燃料采購標準,盡可能采用低鋅原料,減少入爐鋅量。控制一般入爐料中鋅的質量分數小于0. 03%,同時應控制新購原料的鋅負荷不超過0. 5 kg /t。

3. 1. 2 分級冶煉

針對高爐級別及產線對鐵水質量的要求,實施鐵水分級管理。新鋼2 500 m3 高爐使用7 號機生產的燒結礦、良山球團礦和進口塊礦為主的爐料結構,并控制其鋅負荷不超過0. 5 kg /t; 8 號、11 號高爐使用8 號機生產的燒結礦、自產豎爐球團礦和進口塊礦為主的爐料結構,控制鋅負荷不超過0. 8 kg /t; 6號、7 號高爐使用4 號、5 號機生產的燒結礦、自產機燒球團礦、外購球團礦和周邊塊礦為主的爐料結構,控制鋅負荷不超過1. 5 kg /t。

3. 1. 3 加強原燃料篩分管理

嚴格控制入爐原燃料粉末含量,入爐粉末量應不超過總量的3%。加強對燒結礦的強度及低溫還原粉化率的動態跟蹤及考核,同時對高爐槽下原燃料的過篩速率設立自動跟蹤報警裝置,確保高效篩分。

3. 1. 4 提高原料的軟熔溫度

對礦石的軟熔溫度檢測后,將燒結礦堿度由1. 8 倍提至1. 9 倍,減少或停用軟熔溫度低的地方礦,從而縮小鋅的循環區,減少循環區的鋅量。

3. 2 優化高爐操作

1) 根據新鋼4 座1 050 m3 高爐的各自特點,制定了合理的操作方針,使煤氣流分布合理,采取適當發展中心氣流的平臺加漏斗的布料方式,穩定爐況,避免爐溫、堿度劇烈波動,禁止長期低料線作業。

2) 選擇合理的造渣制度,減小其他有害物質( K2O,Na2O,Pb) 的疊加危害,高爐實施定期集中降堿操作,有效提高高爐排鋅能力,防止循環富集加劇。

3) 針對7 號高爐薄壁爐襯的特點,采取適當兼顧邊緣氣流的措施,防止邊緣結厚和周期性渣皮脫落。

4) 嚴格控制好頂溫( 小于350 ℃) ,防止鋅在煤氣管道內沉積堵塞管道。

5) 針對風口中小套上翹而導致的鼓風動能減弱的影響,采取了加長風口、縮小風口面積和周期性更換風口中套及采用斜風口等措施。

3. 3 爐殼密封堵漏

1) 針對磚襯上漲、爐皮開裂和大套法蘭開裂等現象,對爐缸實施壓入灌漿措施。

2) 采取特殊焊接技術對爐皮裂縫進行補焊,加強焊縫強度。

3) 對大套法蘭進行打包密封,防止煤氣泄漏,降低煤氣中的鋅向磚襯中遷移、沉積而破壞磚襯、爐殼的幾率。

3. 4 消除鋅的外部循環

1) 對燒結工序和煉鐵工序的所有原料都進行含鋅量分析,并對鋅含量高的原料進行跟蹤,當原料中鋅含量超出采購上限時,立即上報相關部門。

2) 對高爐瓦斯灰、布袋除塵灰、燒結除塵灰和轉爐污泥等資源進行綜合利用時,必須先進行脫鋅處理,并掌握其流向,以消除鋅的外部循環。

4 結語

1) 在高鋅負荷條件下,高爐雖然能夠實現長期穩定冶煉,但鋅害會嚴重威脅高爐的正常生產,影響高爐的一代壽命,高爐操作者應高度重視,及早采取措施將鋅負荷控制在0. 5 kg /t 以內。

2) 控制高爐鋅負荷最直接、最有效的方法就是建立高爐爐內、爐外鋅流向圖,努力降低入爐鋅負荷。

3) 高爐鋅負荷的控制關鍵是要降低燒結礦的鋅含量,提高進口塊礦比例及減少外購球團礦的使用量,促進高爐降低鋅負荷。

 
 
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