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燒結(jié)節(jié)能新技術(shù)的研究及應(yīng)用

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2019-01-17  作者:秦玉杰 范蘭濤  瀏覽次數(shù):1124
 
核心提示:摘要:河鋼集團(tuán)唐鋼煉鐵北區(qū)燒結(jié)系統(tǒng)為降低燒結(jié)能耗,進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān),通過研究降低固體燃耗、煤氣消耗、電耗、蒸汽消耗、壓縮空氣消耗的新技術(shù),實(shí)現(xiàn)了燒結(jié)生產(chǎn)節(jié)能減排,取得了良好效果。 關(guān)鍵詞:固體燃耗;煤氣消耗;電耗;蒸汽消耗;壓縮空氣消耗
 燒結(jié)節(jié)能新技術(shù)的研究及應(yīng)用

秦玉杰  范蘭濤

( 河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼公司)

摘要河鋼集團(tuán)唐鋼煉鐵北區(qū)燒結(jié)系統(tǒng)為降低燒結(jié)能耗,進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān),通過研究降低固體燃耗、煤氣消耗、電耗、蒸汽消耗、壓縮空氣消耗的新技術(shù),實(shí)現(xiàn)了燒結(jié)生產(chǎn)節(jié)能減排,取得了良好效果。

關(guān)鍵詞固體燃耗;煤氣消耗;電耗;蒸汽消耗;壓縮空氣消耗

0 前言

燒結(jié)工序能耗在噸鋼綜合能耗中約占10%,僅次于高爐煉鐵。2015 年,河鋼唐鋼北區(qū)燒結(jié)作業(yè)區(qū)實(shí)現(xiàn)固體燃耗降低3.38 kg /t,取得顯著成效,處于國內(nèi)同行業(yè)中上游水平。但煤氣單耗、電耗、蒸汽消耗和壓縮空氣單耗分別為33.72 m3 /t、37.85 kWh /t、19.68 kg /t 和5.2 m3 /t,在國內(nèi)同行業(yè)中屬于中下游水平。

河鋼集團(tuán)唐鋼煉鐵廠分為南、北兩個生產(chǎn)區(qū)、大型設(shè)施主要集中于北區(qū)。北區(qū)有1 座2 000 m3 和1座3 200 m3高爐,配套燒結(jié)系統(tǒng)有4 臺燒結(jié)機(jī)。目前,唐鋼煉鐵部北區(qū)燒結(jié)用含鐵料主要有: 司營精粉、研山精粉、南非粉、澳礦粉、麥克粉、PB 粉、巴西卡粉等,燒結(jié)礦堿度為1.9。

1 制約燒結(jié)能耗降低的因素分析

2015 年11 月15 日,煉鐵北區(qū)1#高爐休風(fēng)停產(chǎn),據(jù)測算2 #、3 #高爐每天燒結(jié)礦需求大約在13 200 t /d~ 15 000 t /d,燒結(jié)四臺燒結(jié)機(jī)每天產(chǎn)能大約在23 000 t /d,燒結(jié)產(chǎn)能大于高爐需求。新平衡條件下,由于燒結(jié)礦總產(chǎn)量降低和產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的頻繁啟停機(jī)會造成噸礦能源成本升高。目前,1#、2#、3#燒結(jié)機(jī)陸續(xù)進(jìn)行的除塵加裝布袋改造勢必會造成電耗和壓縮空氣消耗的大幅升高,從而迫使成本升高。目前,國內(nèi)的對于料層蓄熱的研究絕大部分停留在料層越厚蓄熱越多,料層溫度也越高,并未將料層厚度和蓄熱溫度的關(guān)系進(jìn)行摸索和量化。對于燃料在高負(fù)壓燒結(jié)情況下?lián)p失和化學(xué)能利用率的高低與燃料粒度的關(guān)系也沒有較為深刻的研究,這些都制約了固體燃耗的進(jìn)一步降低。對于降低點(diǎn)火煤氣消耗的研究大多數(shù)停留選擇合理的空燃比,保證煤氣充分燃燒; 厚料層作業(yè),降低機(jī)速,延長點(diǎn)火時間,提高點(diǎn)火溫度等方式方法,并未對點(diǎn)火爐溫度場的特性和控制方法進(jìn)行過研究,同樣制約了點(diǎn)火煤氣消耗的進(jìn)一步降低。

2 燒結(jié)生產(chǎn)節(jié)能降耗的主要技術(shù)措施

2.1 降低固體燃耗

2.1.1 通過合理放大燃料粒度,實(shí)現(xiàn)減少燃料抽風(fēng)

損失并延長料層保溫時間經(jīng)過混勻制粒后的燒結(jié)混合料,物料中的燃料( 焦粉和無煙煤粉) 主要以兩種形式存在于燒結(jié)混合料的小球中,一種是存在于小球以外的小粒級燃料( <1 mm 粒級) 大約占焦粉含量的12%左右,另一種是被包裹于小球以內(nèi)的燃料。燃料存在狀態(tài)如圖1 所示。

圖片1 

為了詳細(xì)研究在不同狀態(tài)下焦粉、無煙煤的粒度組成,技術(shù)人員對<3 mm 粒級含量為70%,75%,80%三種破碎粒度進(jìn)行了篩分。粒度組成見表1。目前,燃料的破碎粒度標(biāo)準(zhǔn)為為焦粉<3 mm 粒級的含量為>80%,無煙煤<3 mm 粒級的含量為>75%。在這種控制標(biāo)準(zhǔn)下焦粉<1 mm 粒級的含量為37%,無煙煤<1 mm 粒級的含量46%。

圖片2 

北區(qū)燒結(jié)生產(chǎn)的實(shí)踐表明: ( 1) 粘結(jié)在混合料小球表面< 1mm粒級的燃料,在14000Pa高負(fù)壓燒結(jié)的生產(chǎn)狀態(tài)下,被氣流抽走,一部分堵塞混合料的空隙,惡化料層透氣性,另一部分被抽風(fēng)帶走,直接進(jìn)入大煙道,造成燃料浪費(fèi),能耗升高; ( 2) 高負(fù)壓為燃燒帶固體碳的燃燒提供了充足的氧量,較細(xì)的燃料粒度,會造成燃燒速度加快,燃燒帶變薄,來不及產(chǎn)生足夠的液相,導(dǎo)致燒結(jié)結(jié)礦率降低,返礦量增加,配碳量增大,能耗升高,適當(dāng)增大燃料粒度,降低燃燒速度,可以提高液相生成量改善燒結(jié)礦強(qiáng)度;( 3) 適當(dāng)增大燃料粒度可以提高能量利用率。燒結(jié)燃料的燃燒受擴(kuò)散作用的控制( 氧分子擴(kuò)散進(jìn)入燃料與燃料反應(yīng),反應(yīng)物產(chǎn)物脫附向廢氣流擴(kuò)散) 粒度越大,燃燒時間越長,燃燒層越厚,燃燒越充分,燃燒過程氧化氣氛越強(qiáng),化學(xué)能利用越充分。技術(shù)人員專門針對燃料粒度與廢氣( CO/CO+CO2 ) 含量比做了實(shí)驗(yàn),具體結(jié)果如圖2 所示。由此可知,適當(dāng)增加燃料粒度可以提高化學(xué)能利用率,降低固體燃耗。

圖片3 

結(jié)合以上研究成果,以及的實(shí)際生產(chǎn)過程中,燃料大于5 mm 粒級的含量大于10%,會造成燒結(jié)到終點(diǎn)之后,燃料燒不盡的生產(chǎn)實(shí)際,技術(shù)人員將焦粉無煙煤的控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了優(yōu)化。優(yōu)化前后的粒度詳見表2。優(yōu)化后的燃料粒度破碎控制標(biāo)準(zhǔn)很好的適應(yīng)了高負(fù)壓生產(chǎn)情況下的燒結(jié)過程,起到了降低固體燃料消耗的作用。

圖片4 

2.1.2 通過厚料層作業(yè),加強(qiáng)燒結(jié)料層蓄熱作用

以4#燒結(jié)機(jī)為例,說明科學(xué)計(jì)算厚料層生產(chǎn)燃料配比的方法。為了計(jì)算燒結(jié)料層的蓄熱作用,2016 年1 月~ 6 月,技術(shù)人員每天在燒結(jié)終點(diǎn)溫度正常,燒結(jié)機(jī)燃料配比4.7%~ 4.8%情況下,對4#燒結(jié)機(jī)機(jī)尾斷面以100 mm 為厚度單元進(jìn)行4 次溫度實(shí)測。經(jīng)過6 個月的實(shí)測,技術(shù)人員累計(jì)獲得720組,5 040 個數(shù)據(jù)。技術(shù)人員利用這些數(shù)據(jù)做出散點(diǎn)圖并進(jìn)行曲線擬合,( 如圖4 所示) 。R2 = 0.993 7,說明料層厚度與機(jī)尾斷面溫度為較嚴(yán)格二元一次關(guān)系。

圖片5 

從圖4 可以看出,隨著料層厚度的增加蓄熱溫度是增加的趨勢,技術(shù)人員根據(jù)4#機(jī)九輥高度以及點(diǎn)火爐爐膛高度決定將4#機(jī)料層厚度由700 mm 提升到800 mm。根據(jù)料層厚度與蓄熱溫度關(guān)系式,計(jì)算得出800 mm 料層單元離開燒結(jié)機(jī)機(jī)尾的斷面溫度為1 565.3 ℃,為保證燒結(jié)過程中不過熔,技術(shù)人員通過熱量換算決定,將燃料配比由4.7%~ 4.8%降低為4.1%~4.2%,達(dá)到了降低固體燃耗的目的。

為了保證在臺車欄板不加高的條件下,4#機(jī)料層由700 mm 提升到800 mm 臺車兩側(cè)不流料,技術(shù)人員自主設(shè)計(jì)了燒結(jié)機(jī)臺車自適應(yīng)梯形布料裝置( 如圖5 所示) 。該實(shí)用新型投入使用后,高出臺車欄板的物料通過梯形塑形,實(shí)現(xiàn)了在布料時不流料、點(diǎn)火燒結(jié)時不塌料( 如圖6 所示) 。利用此種方法,其他3 臺燒結(jié)機(jī)料層也提升30 mm ~ 50 mm 不等。各燒結(jié)機(jī)在臺車欄板不加高的情況下,順利實(shí)現(xiàn)了料層厚度的提升。四臺燒結(jié)機(jī)總體測算,1#高爐停爐前后四臺燒結(jié)機(jī)固體燃耗未升高,達(dá)到了技術(shù)人員年初制定的固體燃耗目標(biāo)。

圖片6 

2.2 降低煤氣消耗

根據(jù)點(diǎn)火爐內(nèi)的溫度場的特性可知,點(diǎn)火爐高溫區(qū)是隨相關(guān)參數(shù)變化而變化的,火焰長度控制高溫區(qū)的高低,燒嘴開啟的數(shù)量和爐膛負(fù)壓可以控制高溫區(qū)的面積。

2.2.1 合理控制點(diǎn)火爐燒嘴閥門,縮小高溫區(qū)面積,集中熱量

通過點(diǎn)火爐改造將點(diǎn)火爐3 排燒嘴改為兩排,并通過調(diào)整點(diǎn)火爐燒嘴控制閥門的開度調(diào)節(jié)點(diǎn)火火焰長度,第一排燒嘴閥門開度70%,第二排燒嘴閥門開度30%,實(shí)現(xiàn)點(diǎn)火爐高溫區(qū)的面積減小熱量集中,保證料面溫度最高,實(shí)現(xiàn)煤氣單耗下降1.19 m3 /t。

2.2.2 采用微負(fù)壓點(diǎn)火技術(shù),保證點(diǎn)火爐高溫區(qū)在料面上下的合理分布

點(diǎn)火爐下部風(fēng)箱負(fù)壓,如果控制過高( 或與燒結(jié)負(fù)壓一樣高) ,抽力過大,點(diǎn)火熱量很快被廢氣抽走,根本達(dá)不到點(diǎn)火要求。因此必須控制點(diǎn)火負(fù)壓,通過降低點(diǎn)火器下風(fēng)箱的負(fù)壓來降低點(diǎn)火爐膛負(fù)壓,實(shí)現(xiàn)微負(fù)壓點(diǎn)火,既能保證點(diǎn)火深度,又不至于熱量被迅速抽走,即點(diǎn)火爐溫度場高溫區(qū)在料面上下的合理分布。以2#燒結(jié)機(jī)為例( 在煤氣流量為8 000 m3 /h空燃比為0.8 情況下) ,技術(shù)人員對各負(fù)壓狀態(tài)下點(diǎn)火溫度和點(diǎn)火深度進(jìn)行了試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果見表3。

圖片7 

實(shí)驗(yàn)中,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)爐膛負(fù)壓在- 20 Pa ~0 Pa時既能保證燒結(jié)所需的點(diǎn)火溫度,又能保證適宜的點(diǎn)火深度。爐膛負(fù)壓控制在-20 Pa ~ 0 Pa,即低負(fù)壓狀態(tài)。通過控制燒結(jié)機(jī)頭部點(diǎn)火器1# ~ 3#風(fēng)箱閥門開度。1#風(fēng)箱開1 /3,2#風(fēng)箱開1 /2,3#風(fēng)箱開1 /3,使1 # ~ 3 #風(fēng)箱負(fù)壓控制在6 000 Pa ~8 000 Pa,爐膛負(fù)壓控制在-20 Pa ~ 0 Pa,達(dá)到微負(fù)壓狀態(tài)。微負(fù)壓點(diǎn)火降低煤氣消耗0.84 m3 /t。

2.3 降低電耗

2.3.1 降低燒結(jié)抽風(fēng)系統(tǒng)漏風(fēng)率

2.3.1.1 通過“定期檢查”、“標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)整”、“逢修必堵”,有效降低燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)有害漏風(fēng)

( 1) 在1#燒結(jié)機(jī)安裝了在線漏風(fēng)檢測系統(tǒng),臺車底部熱電偶與風(fēng)箱支管下部熱電偶的溫度差,測算各風(fēng)箱的漏風(fēng)率,達(dá)到在線監(jiān)測的目的。

( 2) 定期檢查燒結(jié)機(jī)的大煙道、風(fēng)箱支管、膨脹節(jié)等漏風(fēng)情況并建立相關(guān)臺賬。每次計(jì)劃檢修之前由專門人員負(fù)責(zé)將各處漏風(fēng)情況報(bào)檢修單位處理,在檢修時負(fù)責(zé)檢查漏風(fēng)部位修復(fù)情況,確保檢修質(zhì)量。2016 年1 ~ 11 月,共修復(fù)燒結(jié)機(jī)風(fēng)箱和大煙道漏風(fēng)980 余處,累計(jì)290 余平方米。

( 3) 針對臺車游板漏風(fēng)情況,臺車實(shí)行包保責(zé)任制,由包保崗位工定期對臺車游板進(jìn)行調(diào)整,按照游板螺絲間隙( 臺車前進(jìn)方向) 前邊調(diào)游板間隙的螺絲母到臺車3 mm,后邊調(diào)游板間隙的螺絲母到臺車5 mm 的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整,并且車間每周對臺車游板處漏風(fēng)進(jìn)行一次檢查,對游板不按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整造成漏風(fēng)的,每次考核臺車包保崗位工50 元,該措施的實(shí)施杜絕油板處漏風(fēng)。

2.3.1.2 設(shè)計(jì)、安裝圓輥清掃器,改善布料效果,減少臺車邊緣漏風(fēng)

燒結(jié)機(jī)泥輥兩側(cè)擋料板處存在粘料問題,影響燒結(jié)機(jī)臺車邊緣布料。為此,技術(shù)人員分別將泥輥兩側(cè)擋沿割除,用橡膠板作為檔板,并自主設(shè)計(jì)安裝了圓輥?zhàn)赃m應(yīng)清掃裝置,解決了泥輥兩側(cè)因粘料加重?zé)Y(jié)機(jī)臺車邊緣效應(yīng)的難題,為厚料層均質(zhì)燒結(jié)進(jìn)一步創(chuàng)造了條件。其投入使用后,在利用該裝置時,圓輥邊緣不再粘料,燒結(jié)機(jī)臺車兩側(cè)寬度方向布料平整,目測布料效果良好,無虧料欠料,燒結(jié)機(jī)料層的平整度得到改善,減少臺車邊緣漏風(fēng)。

技術(shù)人員在以上措施實(shí)施前后,利用O2 含量法對各燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率進(jìn)行了測試,具體漏風(fēng)率的相關(guān)指標(biāo)對比見表4。四個燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率均下降8%左右,漏風(fēng)率在全國處于先進(jìn)水平,降低電耗0.37 kWh /t。

圖片8 

2.3.2 通過分析燒結(jié)機(jī)停機(jī)流程,制定合理的停機(jī)布料標(biāo)準(zhǔn),減少主排風(fēng)機(jī)空轉(zhuǎn)時間

按照傳統(tǒng)的布料方法燒結(jié)機(jī)停機(jī)時,必須經(jīng)過“停抽”這個操作步驟( 一般為45 min) 才能將燒結(jié)機(jī)臺面上的燒結(jié)料燒透。技術(shù)人員通過計(jì)算燒結(jié)過程的垂直燃燒速度,采用斜面布料的操作方法,將“停抽”由原來的45 min 縮減為18 min 左右。

以1#機(jī)為例進(jìn)行說明,1#機(jī)有效燒結(jié)長度為70 m,正常生產(chǎn)時臺車行走速度為1.4 m/min,1#機(jī)正常布料厚度為700 mm,則1 #機(jī)燒結(jié)時間為50 min,垂直燃燒速度為14 mm/min。

由停機(jī)為保證料面同時抽透的生產(chǎn)情況可知,可將料面布成尾部厚頭部薄的縱向斜面的形式,即可達(dá)到縮短停抽時間的目的。但是過薄的料層會導(dǎo)致燒結(jié)料面有害漏風(fēng)增加,經(jīng)過技術(shù)人員研究決定,停機(jī)時料層最薄處為250 mm。1#燒結(jié)機(jī)停機(jī)布料厚度曲線( 如圖7 所示) 。則按照14 mm/min 的垂直燃燒速度,計(jì)算停抽時間為250 mm÷14 = 17.8 min,減少停抽時間27.2 min,降低電耗0.3 kWh /t。

圖片9 

2.3.3 自主設(shè)計(jì)并安裝防漏料振動篩篩板減少冷返循環(huán)量

振動篩用于燒結(jié)礦篩分。振動篩的篩板,由于鑄造精度、安裝精度和篩板螺絲孔和篩梁磨損等原因出現(xiàn)篩板縫過大,就會漏料影響燒結(jié)礦的篩分效果。這就需要對篩板縫進(jìn)行焊補(bǔ),甚至更換篩板。

燒結(jié)技術(shù)人員自主設(shè)計(jì)了防止篩板縫漏料的新型篩板。在每塊篩板( 每排最右側(cè)篩板除外) 的右側(cè)加一個臺階。新型篩板的篩板臺階,一方面有效的封住了由于鑄造精度、安裝精度和磨損等原因造成的篩板縫,解決了漏料影響篩分效果的問題。另一方面,減少了維修工人焊補(bǔ)漏料篩板縫,甚至更換篩板的工作量。自主設(shè)計(jì)并安裝防漏料振動篩篩板減少冷返循環(huán)量,增加成品率1.2%,降低電耗0.13 kWh /t。

2.4 降低蒸汽消耗

2.4.1 將煤氣管道吹掃介質(zhì)由蒸汽改為氮?dú)猓瑢?shí)現(xiàn)非取暖期徹底關(guān)閉燒結(jié)區(qū)蒸汽管網(wǎng)

北區(qū)四臺燒結(jié)機(jī)原來每次停機(jī)用蒸汽對煤氣管道進(jìn)行吹掃,這就要求燒結(jié)區(qū)蒸汽管網(wǎng)一年四季必須常開; 在冬季由于煤氣管道溫度低蒸汽吹掃時,大量的蒸汽變成水浪費(fèi)蒸汽并且吹掃時間大約需要2 h; 新平衡狀態(tài)下,燒結(jié)機(jī)停機(jī)愈加頻繁,經(jīng)常需要吹掃煤氣管道。技術(shù)人員根據(jù)氮?dú)獗戎卮笥诟郀t煤氣以及四臺燒結(jié)機(jī)附近均有氮?dú)夤艿赖膶?shí)際情況,進(jìn)行氮?dú)夤艿栏脑欤瑢⒚簹夤艿来祾呓橘|(zhì)由蒸汽改為氮?dú)狻?/p>

2.4.2 改變煤氣排水器保溫方式

煤氣排水器伴熱方式改為蒸汽管道環(huán)繞排水器桶體,降低蒸汽消耗。蒸汽插入煤氣排水器保溫的方式,排水器溫度不易控制,經(jīng)常發(fā)生排水器內(nèi)水溫過高沸騰的現(xiàn)象,既浪費(fèi)蒸汽又容易發(fā)生排水器水位過低而發(fā)生擊穿的現(xiàn)象。技術(shù)人員經(jīng)過研究決定將煤氣排水器的伴熱方式改為蒸汽管道環(huán)繞式( 如圖8 所示) ,并在蒸汽管道的末端加裝疏水器。同時利用保溫材料將蒸汽管進(jìn)行保溫包裹( 如圖9 所示) ,減少熱量散失。這樣保證煤氣排水器溫度長期穩(wěn)定在30 ℃ ~35 ℃。

圖片12 

通過非取暖期關(guān)閉燒結(jié)區(qū)蒸汽、煤氣管道改氮?dú)獯祾吆透脑烀簹馀潘靼闊岽胧档驼羝麊魏?0 kg/t。

2.5 降低壓縮空氣消耗

2.5.1 自主設(shè)計(jì)環(huán)冷機(jī)摩擦盤異物清掃器,實(shí)現(xiàn)徹底關(guān)閉環(huán)冷機(jī)磨擦盤吹掃風(fēng)

現(xiàn)有的清除環(huán)冷機(jī)摩擦盤上積料或異物方法是在摩擦輪前部安裝壓縮空氣管道,利用壓縮空氣進(jìn)行吹掃。這會消耗大量的壓縮空氣,增加企業(yè)的生產(chǎn)成本。技術(shù)人員自主設(shè)計(jì)并安裝了環(huán)冷機(jī)摩擦盤異物清掃裝置,構(gòu)成中包括清掃刮板、刮板保護(hù)殼、配重塊、豎桿、橫桿和下壓桿( 如圖10 所示) ,利用清掃刮板清除環(huán)式冷卻機(jī)摩擦盤上的料渣、異物和灰塵,不僅可以獲得理想的清掃效果,而且清掃裝置節(jié)約了壓縮空氣,大大降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本。經(jīng)測算,環(huán)冷機(jī)摩擦盤清掃裝置的應(yīng)用降低壓縮空氣消耗2.55 m3 /t。

圖片10 

2.5.2 改造燒結(jié)區(qū)壓縮空氣管路,安裝總閥門,降低管路損失

根據(jù)在新平衡條件下,燒結(jié)機(jī)啟停相對頻繁的特點(diǎn),技術(shù)人員決定在進(jìn)入各燒結(jié)機(jī)的配料、燒結(jié)機(jī)、成品的各主管路上安裝總閥門,單獨(dú)控制這些區(qū)域壓縮空氣管網(wǎng)的開閉狀態(tài)。在燒結(jié)機(jī)停機(jī)時,由當(dāng)班人員負(fù)責(zé)關(guān)閉進(jìn)入相應(yīng)區(qū)域壓縮空氣管網(wǎng),達(dá)到徹底切斷停機(jī)檢修區(qū)域的壓縮空氣管網(wǎng)的目的。同時,設(shè)備管理人員及時更換泄漏的閥門、接口和管道,降低主閥門開啟時的管路損失。該措施降低1.3 m3 /t的壓縮空氣消耗。

2.5.3 設(shè)計(jì)新型脈沖布袋除塵器降低壓縮空氣消耗

在燒結(jié)機(jī)機(jī)尾除塵器改造中,技術(shù)人員自主設(shè)計(jì)了新型脈沖布袋除塵器,該除塵器前半流程為原來的靜電除塵器,前置灰斗能起到粗除塵作用,部分剩余電場起到除塵作用,濁氣經(jīng)除塵布袋過濾之后完全達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。與全除塵布袋相比,既節(jié)約了施工成本,又降低了反吹壓縮空氣消耗,但該措施仍增加壓縮空氣消耗1.77 m3 /t。

3 應(yīng)用效果

該研究成果已在煉鐵部北區(qū)1#、2#、3#、4#機(jī)上實(shí)施,實(shí)現(xiàn)煤氣單耗下降2. 03 m3 /t,電耗下降0.8 kWh /t,蒸汽消耗降低10 kg /t,壓縮空氣消耗降低2. 08 m3 /t,具體指標(biāo)詳見表5。實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益1 573.57萬元。

圖片11 

4 結(jié)論

通過降低固體燃耗、煤氣消耗、電耗、蒸汽消耗、壓縮空氣消耗的節(jié)能新技術(shù),實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,不但為公司帶來了經(jīng)濟(jì)效益,而且減少了CO2,SO2 和PM2.5 的危害,解決了制約企業(yè)發(fā)展的環(huán)境瓶頸問題。在項(xiàng)目實(shí)施過程中創(chuàng)新節(jié)能新技術(shù),有力推動了燒結(jié)節(jié)能減排技術(shù)進(jìn)步,使河鋼唐鋼北區(qū)燒結(jié)此項(xiàng)技術(shù)在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平,有很好的推廣前景。

5 參考文獻(xiàn)

[1] 王艷軍,秦玉杰. 非主流礦在唐鋼燒結(jié)生產(chǎn)上的應(yīng)用[J].冶金能源,2013( 6) : 30-32.

[2] 何金賢,龔瑞娟. 唐鋼360 m2 燒結(jié)機(jī)優(yōu)質(zhì)穩(wěn)產(chǎn)的生產(chǎn)實(shí)踐[J].河北冶金,2011( 3) : 40-42.

 

 
 
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