范蘭濤,郝建海,王倉
(河北鋼鐵集團唐鋼公司)
摘要:通過對唐鋼北區4#燒結機使用優質麥窯灰后的生產數據進行統計、分析和研究,結合燒結機生產現狀,得出通過使用優質白灰,可以有效提高燒結礦的產、質量,燒結機料層厚度可適當提高,臺時產量增加14 t /h,成品率增加0.43%,燒結礦轉鼓強度增加0.1%,RDI-3.15降低0.9%,固體燃耗降低2.59 kg /t,煤氣單耗降低5.14 m3 /t,燒結礦綜合指標得到明顯提升。
關鍵詞:麥窯灰;燒結負壓;轉鼓強度;RDI; 成品率;固體燃耗
0 引言
在鐵礦粉燒結過程中,為獲取高爐要求的一定堿度及含鎂量的燒結礦,就必須配入一定量的熔劑( 如生石灰、石灰石、白云石等) 進行燒結。這些熔劑與含鐵物料在高溫環境下會發生一系列復雜的物理、化學反應。熔劑的配入量、種類及結構都直接影響了燒結礦的產質量,包括燒結機利用系數、燒結礦的質量,如強度、粒度組成、還原性、低溫還原粉化率等,而燒結礦質量直接影響高爐冶煉順行狀況,從而影響鐵產量及鐵成本。另一方面,熔劑配料關系到燒結礦成分的控制,如R、Mg、Al 等指標,而這些指標又和熔劑消耗、燃料消耗息息相關,直接影響到燒結礦成本。在目前高爐爐料結構中,燒結礦配比達到70%~80%情況下,燒結礦的成本直接影響鐵水成本等[1-2]。因此,熔劑對燒結工藝過程及工序成本有顯著的影響。
河鋼股份有限公司唐山分公司煉鐵北區燒結車間現有4 臺燒結機,4#燒結機180 m2,2007 年投產,因其設備相對較新,無論是主排風機功率、自動化水平投入等一系列硬性條件,相對于其余燒結機具有明顯的優勢。北區燒結車間使用豎窯灰,在其使用過程中,存在氧化鈣含量低、粒度粗、活性度差等一系列不利影響,造成在生產過程中,生石灰的使用量一直偏大。因此為改善燒結礦產質量,降低燒結礦成本,計劃在4#燒結機推廣開始使用優質麥窯白灰。由于麥窯灰比前期使用的豎窯灰質量明顯改善,燒結機料層厚度明顯提高,同時對燒結產量及消耗指標產生較大影響。主要表現在產量增加,燃耗下降,轉鼓強度、RDI 等質量指標也有所改善,但在使用過程中因白灰粒度細密,也發生過因噴灰帶來的燒結過程不穩,影響返礦平衡,使成品率下降等。
1 生產參數過程分析
唐鋼煉鐵北區燒結4#燒結機正常生產使用豎窯灰,豎窯灰具有氧化鈣含量偏低,活性度差等缺點,造成在在燒結生產過程中,白灰使用量偏大,負壓偏高,勻礦消耗量較少,燒結礦產量偏低。因此,為改善燒結礦產、質量,提高燒結機料層厚度,北區燒結車間計劃在4#燒結機進行使用優質麥窯灰的生產實驗。目的是降低生產成本,提高燒結礦質量,通過生產實踐、對比、總結主要集中在以下幾方面。
1.1 生石灰質量指標
唐鋼煉鐵北區燒結生產中使用均為豎窯灰,而麥窯灰屬于高品質白灰,日常生產中主要供煉鋼及燒結脫硫使用,其成分對比見表1。
由表1 對比可知,豎窯灰與麥窯灰相比,CaO 含量低約15%,燒損相差15. 4%,活性度相差約100度,因此從數據對比可明顯得出,麥窯灰的品質量明顯優于豎窯灰。
CaO 是熔劑性燒結礦成礦的主要物質之一,熔體中CaO 濃度高,CaO 向FeO,滲透點增多,當升溫速度與礦化反應速度一致時,則產生的鐵酸鈣類低熔點化合物也增多,冷卻時鐵酸鈣能迅速以針狀,板狀結晶,這種燒結礦強度最好.因此CaO 的含量可以明顯的改善燒結礦的質量組成,而麥窯灰CaO 含量明顯高于豎窯灰,因此對燒結礦的質量可以啟到明顯地促進作用。
白灰活性度高及消化溫度高,有利于提高混合料料溫,改善燒結機料層的透氣性,增加燒結過程中的氧化性氣氛,有利于改善燒結礦的質量。
1.2 二混后混合料粒度及溫度
使用麥窯會后,對比同期使用豎窯灰二混的各項參數變化,具體情況見表2。
由表2 對比可知,使用麥窯灰后,混合料溫提高11 度,混合料粒度組成得到明顯的改善。混合料料溫提高,可有效降低燒結礦燃料比; 混合料粒度結構趨于合理化,改善燒結機提高料層透氣性,為燒結機提高料層厚度提供有利的支撐。
1.3 燒結機主要操作參數變化
使用麥窯會后,對比同期使用豎窯灰各種燒結機生產過程參數變化,具體情況見表3。
由表3 對比可知,使用麥窯灰后,燒結機料層厚度提高50 mm,在燒結機點火溫度、機速等參數變化不大,機尾風箱負壓降低了0.5 kPa。從各項數據上可以得出使用麥窯灰后,燒結機各項參數更加穩定,料層厚度增加,垂直燒結速度提高,可有效的改善燒結礦的質量,而且從參數中可以看出,燒結機的料層還有進一步提高的潛力。
使用麥窯灰前后,燒結礦各項技術指標和燒結生產技術指標分別見表4 和表5。
由表4 和表5 可知,使用麥窯灰后,燒結礦的轉鼓強度提高0.1%,RDI-3.15降低0.9%,臺時產量增加14 t /h,成品率提高0.43%,固體燃耗降低2.59 kg /t,煤氣單耗降低5.14 m3 /t,生石灰單耗降低10.9 kg /t。從數據對比可以得出,使用優質麥窯灰后,燒結礦的各項生產技術指標得到明顯提高,生產成本大幅降低,對提高燒結礦產、質量,降低生產成本提高良好的改善作用。
1.4 數據分析
麥窯灰CaO 含量平均高15.12%,10 min 活性度高101 mL,入水消化溫度高80 ℃,有利于燒結料溫的提高和燒結過程的改善,但也由于粒度較細,<1 mm含量檢測值是60%以上,使用過程中易發生噴料,影響均勻配加。
使用麥窯灰后,二混后混合料最明顯的變化是料溫明顯提高,平均提高11 ℃,混合料中<1 mm 含量降低了近1 個百分點,因其麥窯灰活性度與入水消化溫度偏高,導致一、二混的加水量相對勻礦下料量增加,但混合料水分值略有降低,反映出麥窯灰生石灰良好的吸水性。
燒結機操作方面: 在保持機速不變的前提下,因麥窯灰改善混合料粒度組成,燒結機料層透氣性變好,料層厚度提高了50 mm( 計算垂直燒結速度提高1.55 mm/min) ,燒結機主排風門開度略有降低的前提下,燒結機機尾風箱溫度趨勢仍可提高,負壓降低,反映出使用麥窯灰后,燒結過程料層透氣性得到明顯的改善。
2 結論
通過使用優質麥窯灰后,燒結機的各項生產指標變化明顯的主要有以下方面:
( 1) 由于燒結過程透氣性改善,產量增加,臺時產量平均均加了14 t /h;
( 2) 由于燒結料溫及料層厚度的提高,燒結固體燃耗平均降低了2.59 kg /t;
( 3) 在燒結點火溫度基本保持不變的前提下,由于料層厚度提高到740 mm( 或更高一些) ,點火火焰溫度最高點恰好可以位于料層表面,使料面點火效果改善,加上臺時產量的提高,燒結煤氣單耗降低明顯,使用麥窯灰期間點火煤氣單耗平均比前期降低了5.14 m3 /t;
( 4) 在保證燒結礦堿度基本不變的前提下,由于麥窯灰CaO 含量高、燒損低,生石灰單耗平均降低了10.9 kg /t;
( 5) 隨料層厚度提高,燒結礦強度指標略有提高,RDI-3.15指標略有降低。
3 參考文獻
[1] 張立強.燒結熔劑結構降本的生產試驗[J].南鋼科技與管理,2013( 4) : 14-17.
[2] 邢建民.安鋼燒結配加石灰石粉的試驗研究及應用[J].燒結球團,2010,35( 3) : 17-19.
[3] 周清林. 韶鋼燒結熔劑結構優化生產實踐[J].南方金屬,2016( 10) : 30-32.