安進(jìn)博
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司,山東萊蕪271104)
摘要:對(duì)萊鋼常用含鐵爐料單種礦以及混合礦進(jìn)行了熔滴性能試驗(yàn),結(jié)果表明,常用球團(tuán)礦中,LK 球熔滴性能最好;常用塊礦中,NM 塊的熔滴性能最好;燒結(jié)礦熔滴性能隨著燒結(jié)機(jī)的增大,其燒結(jié)礦的熔滴性能更優(yōu);與球團(tuán)及塊礦相比,燒結(jié)礦具有最好的熔滴性能;混合爐料的熔滴性能指標(biāo)體現(xiàn)了各單種爐料的互補(bǔ)性。需要進(jìn)一步加強(qiáng)混合爐料結(jié)構(gòu)的優(yōu)化研究,保證高爐爐況的穩(wěn)定順行,降低高爐冶煉成本。
關(guān)鍵詞:含鐵爐料;熔滴性能;燒結(jié)礦;球團(tuán)礦;塊礦
1 前言
高爐順行與否,與鐵礦石的高溫冶金性能息息相關(guān),優(yōu)良的鐵礦石高溫冶金性能有利于高爐的順行以及節(jié)燃增產(chǎn)。因此,鐵礦石的高溫冶金性能是鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦石質(zhì)量?jī)?yōu)劣的重要評(píng)測(cè)指標(biāo),熔滴性能試驗(yàn)是最為重要的檢測(cè)方法。熔滴試驗(yàn)過程涵蓋了冶金試驗(yàn)中礦石熱爆裂性、還原性、粉化性、荷重軟化性能、熔化滴落性能、料阻變化等基本冶金特性[1]。因此,該試驗(yàn)對(duì)于高爐含鐵爐料冶金性能的把握具有重要的意義。盡管如此,該試驗(yàn)國(guó)內(nèi)并未有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),試驗(yàn)過數(shù)據(jù)記錄及參數(shù)衡量國(guó)內(nèi)外也不盡相同[2-6],且由于成本耗材高等原因,國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)并未將該試驗(yàn)作為常規(guī)檢測(cè)。
本研究利用萊鋼現(xiàn)有熔滴設(shè)備及試驗(yàn)方法[7],對(duì)萊鋼常用鐵礦石進(jìn)行熔滴性能試驗(yàn),分別進(jìn)行了球團(tuán)礦、塊礦、燒結(jié)礦各單種礦以及混合礦的熔滴性能試驗(yàn)檢測(cè),對(duì)各單種礦以及混合礦之間熔滴性能的差異進(jìn)行了分析。
2 各單種礦熔滴性能
采用萊鋼現(xiàn)有熔滴設(shè)備,依據(jù)萊鋼企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)LQB 101—2017 對(duì)常用鐵礦進(jìn)行熔滴試驗(yàn),其中各單礦種化學(xué)成分見表1。
2.1 球團(tuán)礦及塊礦熔滴性能
對(duì)萊鋼常用球團(tuán)礦及塊礦進(jìn)行熔滴試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表2。熔滴試驗(yàn)過程溫度-位移收縮率曲線以及溫度-壓差曲線分別見圖1、圖2。
高爐冶煉需要鐵礦石有良好的抗變形能力,以便縮短高爐料柱的“液態(tài)料柱區(qū)”,從而提高料柱的透氣性,同時(shí)有利于間接還原,降低直接還原,節(jié)約焦炭。從球團(tuán)礦溫度-位移收縮曲線來看(見圖1a),LK、KJ 以及LN 球團(tuán)礦的低溫?zé)崤蛎浂认嗖畈淮螅鳼Q 球團(tuán)礦熱膨脹度最低。各球團(tuán)礦的初始軟化溫度T10相差不大,而進(jìn)入高溫段(>1 000 ℃)時(shí)抗變形能力有所不同,抗變形能力LK>KJ>YQ>LN。從球團(tuán)礦溫度-壓差曲線來看(見圖2a),KJ、LN 及YQ 球團(tuán)礦最大壓差都達(dá)到最大量程,而LK 最小,且LK 壓差變化最緩,這有利于高爐冶煉操作。結(jié)合表2 中熔滴特性指數(shù)S*,KJ、LN 及YQ 球團(tuán)礦相差不大,而LK 最小。因此,從熔滴性能來看,LK 球團(tuán)礦熔滴性能最優(yōu)。高爐采購(gòu)及配加時(shí),應(yīng)適當(dāng)增加LK 球團(tuán)礦的使用。
從塊礦溫度-位移收縮曲線來看(見圖1b),PB以及NM 塊的低溫?zé)崤蛎浂认嗖畈淮螅鳯BH 塊熱膨脹度最低。PB 與NM 塊初始軟化溫度T10及整個(gè)軟化曲線相差不大,而LBH 初始軟化溫度最低,高溫抗變形能力也最差。從塊礦溫度-壓差曲線來看(見圖2b),LBH 與PB 塊最大壓差都接近最大量程,而NM 塊最大壓差最小,且NM 塊壓差變化最緩,這有利于高爐冶煉操作。結(jié)合抗變形能力、最大壓差以及熔滴特性指數(shù)S*,NM 塊熔滴性能最優(yōu)。因此,高爐采購(gòu)及配塊礦時(shí),重點(diǎn)增加NM 塊的使用。
2.2 燒結(jié)礦熔滴性能
萊鋼現(xiàn)有老區(qū)105 燒結(jié)、二區(qū)265 燒結(jié)以及型鋼400 燒結(jié),其燒結(jié)機(jī)大小分別為105 m2、265 m2以及400 m2。分別取不同配料情況下的燒結(jié)礦進(jìn)行熔滴性能試驗(yàn),并對(duì)試驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行匯總分析,得出各指標(biāo)大小及整體波動(dòng)情況見圖3。
從圖3a 中可以看出,不同大小燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)的燒結(jié)礦,其初始軟化溫度有所不同,初始軟化溫度整體上400 燒結(jié)>265 燒結(jié)>105 燒結(jié),這也說明了400燒結(jié)機(jī)的燒結(jié)礦具有更好的抗變形能力。
從圖3b 可以看出,105 燒結(jié)礦的軟熔區(qū)間波動(dòng)最大,相對(duì)來說也比265 燒結(jié)以及400 燒結(jié)更高,而265 燒結(jié)以及400 燒結(jié)生產(chǎn)的燒結(jié)礦軟熔區(qū)間穩(wěn)定性更好,而且400 燒結(jié)生產(chǎn)的燒結(jié)礦軟熔區(qū)間相對(duì)來說更窄。
從圖3c 及圖3d 可以看出,400 燒結(jié)生產(chǎn)的燒結(jié)礦熔滴特性指數(shù)以及最大壓差相對(duì)來說更低。因此,綜合各項(xiàng)指標(biāo)來看,萊鋼型鋼公司400 燒結(jié)生產(chǎn)的燒結(jié)礦質(zhì)量更優(yōu),這應(yīng)該與燒結(jié)配料以及燒結(jié)機(jī)大小不一等綜合因素有關(guān)。
3 混合爐料熔滴性能分析
為了研究單種礦與混合爐料熔滴性能的關(guān)系,給高爐合理配料提供科學(xué)依據(jù),分別選取了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)燒結(jié)礦、KJ 球團(tuán)礦以及PB 塊礦進(jìn)行了單種爐料以及混合爐料的熔滴性能試驗(yàn)。混合爐料固定二元堿度為1.5,配料方案分別為:配料1,70%燒結(jié)礦+29%KJ 球團(tuán)礦+1%PB 塊礦;配料2,65%燒結(jié)礦+20%KJ 球團(tuán)礦+15%PB 塊礦;配料3,55%燒結(jié)礦+1.5%KJ 球團(tuán)礦+43.5%PB 塊礦。試驗(yàn)過程中的溫度-收縮率曲線見圖4,溫度-壓差曲線見圖5,各單礦種及混合料的熔滴性能指標(biāo)見圖6。
從圖4 溫度-位移收縮曲線來看,燒結(jié)礦與球團(tuán)及塊礦相比,具有最好的抗變形能力,這有利于鐵礦在高爐中的間接還原,降低直接還原,降低焦比。塊礦抗變形能力最差,球團(tuán)礦次之,這也是為什么現(xiàn)代高爐主張使用熟料進(jìn)行冶煉的原因。圖中混合礦中的曲線均位于單礦之間,因而混合料中的抗變形能力表現(xiàn)為互補(bǔ)性。
從圖5 及圖6b 可以看出,單種礦的壓差最大,其中球團(tuán)礦的壓差最高,PB 塊次之,燒結(jié)礦最低。而混合料最大壓差則顯著降低,且變化更緩,熔滴特性指數(shù)更低,因而更有利于高爐冶煉操作。由于是定堿度爐料結(jié)構(gòu),可以排除堿度對(duì)于壓差的影響,所以,高爐存在合理的爐料結(jié)構(gòu),使得其具有更優(yōu)的熔滴性能,這也是高爐冶煉工作者注重爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要原因。很明顯,單種礦進(jìn)行混合時(shí),混合爐料的熔滴指標(biāo)體現(xiàn)了各單種爐料的互補(bǔ)性。因而,在現(xiàn)今不同品質(zhì)鐵礦石價(jià)格差別較大時(shí),加強(qiáng)對(duì)混合爐料結(jié)構(gòu)的優(yōu)化研究,可以保證高爐爐況的穩(wěn)定順行,有利于高爐降本增效。
4 結(jié)論
4.1 在萊鋼常用球團(tuán)礦中,LK 球團(tuán)礦的熔滴性能最優(yōu),高爐采購(gòu)及配加時(shí),應(yīng)適當(dāng)增加LK 球團(tuán)礦的使用量。
4.2 在萊鋼常用塊礦中,NM 塊的熔滴性能最優(yōu),高爐采購(gòu)及配加塊礦時(shí),重點(diǎn)增加NM 塊的使用。
4.3 萊鋼不同大小燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)的燒結(jié)礦熔滴性能變化規(guī)律明顯,更大燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)的燒結(jié)礦抗變形能力更好,軟熔區(qū)間更窄,最大壓差與熔滴特性指數(shù)也相對(duì)更低,因而熔滴性能更優(yōu)。
4.4 通過定堿度爐料熔滴性能試驗(yàn)可知,混合爐料的熔滴性能指標(biāo)體現(xiàn)了各單種爐料的互補(bǔ)性,混合料的最大壓差顯著降低,且變化更緩,熔滴特性指數(shù)更低,因而更有利于高爐冶煉操作。因此,需要進(jìn)一步加強(qiáng)混合爐料結(jié)構(gòu)的優(yōu)化研究,保證高爐爐況的穩(wěn)定順行,降低高爐冶煉成本。
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