王光偉,胡德順,王漸靈
(鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司,遼寧朝陽(yáng)122000)
摘要: 針對(duì)鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司2600 m3 高爐有害元素對(duì)高爐的危害情況,從2013 年開始定期對(duì)有害元素的入爐情況進(jìn)行分析,根據(jù)分析結(jié)果制定了燒結(jié)礦有害元素的控制標(biāo)準(zhǔn),并采取相應(yīng)措施有計(jì)劃地控制高爐堿金屬負(fù)荷、Zn 負(fù)荷,對(duì)高爐的長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行起到了決定性作用。
關(guān)鍵詞: 高爐;有害元素;堿金屬負(fù)荷;Zn 負(fù)荷
鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司(以下簡(jiǎn)稱朝陽(yáng)鋼鐵)2600 m3 高爐第二代爐役始于2012 年11月,投產(chǎn)以來(lái)高爐運(yùn)行較為順利。朝陽(yáng)鋼鐵高爐入爐原燃料中的有害元素主要包括堿金屬(K2O+Na2O)、Zn。隨著高爐生產(chǎn)時(shí)間的延伸,高爐有害元素富積,尤其是高爐干法除塵灰回配燒結(jié),加速了高爐有害元素的富集速度。2013 年7 月,Zn 負(fù)荷為0.46 kg/t, 堿金屬負(fù)荷為2.48 kg/t。2013 年11月,Zn 負(fù)荷快速高升至0.86 kg/t,堿金屬負(fù)荷升高至3.95 kg/t,高爐干法除塵灰中Zn 含量快速升高至15%左右,堿金屬含量快速升高至20%以上。與國(guó)內(nèi)控制標(biāo)準(zhǔn)(Zn 負(fù)荷0.15 kg/t, 堿金屬負(fù)荷2.5 kg/t)相比,Zn 負(fù)荷超標(biāo)0.71 kg/t,堿金屬負(fù)荷
超標(biāo)1.45 kg/t。為防止有害元素對(duì)高爐爐襯產(chǎn)生侵蝕,朝陽(yáng)鋼鐵煉鐵廠從2013 年開始對(duì)高爐有害元素的危害及分布情況進(jìn)行調(diào)查分析, 通過(guò)采取有效措施,取得了明顯效果。
1 有害元素的危害
2014 年4 月朝陽(yáng)鋼鐵2600 m3 高爐計(jì)劃?rùn)z修, 在卸風(fēng)口過(guò)程中, 從高爐風(fēng)口流出銀白色物質(zhì),凝固后,實(shí)物外觀如圖1 所示。由圖1 可以見,表面呈銀白色,具有金屬光澤,質(zhì)地較軟,邊緣較薄部分可用手折彎甚至掰斷, 經(jīng)斷面取樣化驗(yàn)知Zn 含量為100%, 表明高爐有害元素已富集到相當(dāng)嚴(yán)重的程度。
1.1 爐體上漲
有害元素富集造成高爐爐體上漲, 主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面: 高爐爐底板開焊, 上漲約100 mm, 如圖2 (a) 所示; 高爐爐體9 層平臺(tái)標(biāo)尺上漲約50 mm,如圖2(b)所示;高爐冷卻水管與平臺(tái)聯(lián)接處開焊, 水管上移出現(xiàn)彎曲, 如圖2 (c) 所示; 高爐上升管膨脹節(jié)發(fā)生位移, 如圖2(d)所示。
1.2 爐墻結(jié)厚
2015 年9 月~2016 年2 月,由于高爐干法除塵灰無(wú)地存放及降成本需要,燒結(jié)開始回配干法除塵灰,燒結(jié)礦中Zn 含量和堿金屬含量快速增加,高爐Zn 負(fù)荷升高至0.9 kg/t。同時(shí)由于原料庫(kù)存較低,導(dǎo)致入爐原燃料質(zhì)量波動(dòng)較大,入爐粉末增多,爐況波動(dòng)大,造成2016 年3~5 月高爐爐墻結(jié)厚。
2 有害元素的來(lái)源與分析
2.1 高爐爐料有害元素來(lái)源
2013 年11 月開始,高爐堿金屬負(fù)荷、Zn 負(fù)荷上升較快,2014 年高爐干法除塵灰日常堿金屬含量在20%以上,Zn 含量在13%以上。2013~2017年高爐堿金屬來(lái)源統(tǒng)計(jì)如表1 所示,Zn 元素來(lái)源統(tǒng)計(jì)如表2 所示。通過(guò)對(duì)高爐有害元素來(lái)源分析得出, 有害元素中堿金屬55%、Zn 元素77%均來(lái)自燒結(jié)礦。因此,分析燒結(jié)礦中有害元素的來(lái)源是控制高爐有害元素的首要任務(wù)。
2.2 燒結(jié)有害元素的分析
(1) 2013 年7 月~2014 年4 月,由于燒結(jié)回配高爐干法除塵灰, 使有害元素在鐵前系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán)、快速富集。燒結(jié)配料情況對(duì)高爐有害元素的影響如表3 所示。燒結(jié)礦中Zn 含量和堿金屬含量快速升高,高爐Zn 負(fù)荷和堿金屬負(fù)荷明顯升高。
(2) 2014 年5 月~2015 年8 月,燒結(jié)停配高爐干法除塵灰,燒結(jié)礦中Zn 含量和堿金屬含量降低,高爐Zn 負(fù)荷和堿金屬負(fù)荷降低。
(3) 2015 年9 月~2016 年2 月,由于高爐干法除塵灰無(wú)地存放及降成本需要, 燒結(jié)又開始回配高爐干法除塵灰,燒結(jié)礦中Zn 含量和堿金屬含量顯著升高,高爐Zn 負(fù)荷和堿金屬負(fù)荷明顯升高。
(4) 2016 年3 月~2017 年11 月,燒結(jié)停配高爐干法除塵灰,燒結(jié)礦中Zn 含量和堿金屬含量降低,高爐Zn 負(fù)荷和堿金屬負(fù)荷降低,Zn 負(fù)荷最低降至0.36 kg/t,堿金屬負(fù)荷最低降至3.6 kg/t。
(5) 2017 年3 月~2017 年11 月,由于煉鋼增產(chǎn)需要,增加廢鋼量,轉(zhuǎn)爐塵泥中Zn 含量快速升高(轉(zhuǎn)爐泥中Zn 含量如表4 所示),致使轉(zhuǎn)爐塵泥帶入的Zn 含量占Zn 負(fù)荷的比例由以前的20%左右上升至78%, 燒結(jié)礦中的Zn 含量快速上升。
2017 年9 月燒結(jié)停配轉(zhuǎn)爐塵泥, 高爐Zn 負(fù)荷有所下降。
3 有害元素控制理念
朝陽(yáng)鋼鐵2013 年7 月開始對(duì)高爐有害元素進(jìn)行分析,建立了自身的有害元素控制理念。
(1) 每個(gè)季度對(duì)高爐爐料及與生產(chǎn)相關(guān)的原料進(jìn)行一次取樣化驗(yàn),取樣包括爐渣、除塵灰、高爐原燃料、燒結(jié)原燃料等20 種物料, 掌握其Zn、K、Na 等有害元素的基礎(chǔ)數(shù)據(jù), 監(jiān)控高爐有害元素負(fù)荷水平, 為生產(chǎn)操作及高爐穩(wěn)定順行提供參考。
(2) 朝陽(yáng)鋼鐵高爐有害元素的控制目標(biāo)不局限于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn), 而是根據(jù)當(dāng)?shù)刭Y源水平及滿足高爐穩(wěn)定順行的需要, 堿金屬負(fù)荷控制在4 kg/t 以內(nèi),Zn 負(fù)荷控制在0.4 kg/t 以內(nèi)。近幾年高爐有害元素負(fù)荷如圖3 所示。
(3) 通過(guò)高爐干法除塵灰成分監(jiān)控高爐有害元素排放情況, 堿金屬含量控制在10%以內(nèi),Zn含量控制在5%以內(nèi)。近幾年高爐干法除塵灰中有害元素含量如圖4 所示。
4 有害元素的控制措施
4.1 控制有害元素的來(lái)源
4.1.1 減少高爐有害元素內(nèi)部循環(huán)富集
高爐內(nèi)90%以上的有害元素Zn 由高爐干法除塵灰?guī)С觯?5%以上的堿金屬通過(guò)爐渣排出。朝陽(yáng)鋼鐵通過(guò)開路處理, 避免系統(tǒng)內(nèi)有害元素的循環(huán)富集。鐵前系統(tǒng)回收的雜料,如高爐干法除塵灰和燒結(jié)電場(chǎng)灰等, 有害元素含量最高、鐵含量較低,使用價(jià)值較低,因此盡可能將這些雜料外排。
生產(chǎn)中若發(fā)現(xiàn)有害元素負(fù)荷異常升高, 應(yīng)立即采取措施,防止因處理滯后而帶來(lái)重大損失。2012 年由于K、Na 鈉影響, 燒結(jié)篦子粘結(jié)嚴(yán)重,2012 年11 月開始停配燒結(jié)電場(chǎng)灰;2013 年11 月Zn 負(fù)荷嚴(yán)重超標(biāo),2014 年4 月開始停配干法除塵灰;2017年9 月高爐Zn 負(fù)荷上升較快,高爐干法除塵灰中Zn 含量達(dá)到約20%,2017 年9 月底開始停配轉(zhuǎn)爐塵泥,停配后效果如表5 所示。
4.1.2 控制燒結(jié)礦有害元素的含量
燒結(jié)礦是高爐有害元素的主要來(lái)源, 因此調(diào)整燒結(jié)礦配料結(jié)構(gòu),減少堿金屬高的幾種粉礦,增加堿金屬低的粉礦, 并制定燒結(jié)配料有害元素控制標(biāo)準(zhǔn),如表6 所示。
4.2 控制有害元素侵入爐缸、爐底炭磚
爐底板開焊和冷卻水管開焊主要是由于有害元素侵入爐缸、爐底炭磚, 導(dǎo)致炭磚膨脹而引起的。為了防上爐底板開焊引發(fā)的煤氣泄漏,對(duì)爐底板進(jìn)行補(bǔ)焊并壓漿, 壓漿采用塑性較好的樹脂壓漿料,謹(jǐn)防爐底板再次開焊,見圖5。對(duì)部分開焊的和由于膨脹導(dǎo)致變形的高爐冷卻水管進(jìn)行更換,并由硬聯(lián)接改成軟聯(lián)接,見圖6。
4.3 控制高爐煤氣流分布
通過(guò)煤氣流將有害元素排出是高爐減少有害元素富集的最主要的方式。煤氣流溫度高的區(qū)域,其有害元素含量也高。朝陽(yáng)鋼鐵在有害元素負(fù)荷較高的情況下,通常發(fā)展中心煤氣流,通過(guò)爐塵將有害元素帶出,爐頂溫度控制在200 ℃以上。
4.4 控制高爐鎂鋁比
爐渣是堿金屬排出的主要渠道, 大約85%~90%的高爐堿金屬通過(guò)爐渣排出, 合理的爐渣流動(dòng)性是保證高爐排堿能力的關(guān)鍵。為了既保證高爐的穩(wěn)定順行,又保證爐料使用的經(jīng)濟(jì)性,通過(guò)近幾年的實(shí)踐, 得出高爐的鎂鋁比控制范圍是0.4~0.6。
4.5 控制爐渣二元堿度
爐渣堿度降低, 可提高爐渣吸收有害元素的能力。朝陽(yáng)鋼鐵為了保證生鐵一級(jí)品率達(dá)到91%以上,通常將爐渣的二元堿度控制在1.15~1.20 之間,在高爐有害元素富集較高的情況下,二元堿度通常控制在1.10~1.15 之間。2017 年9~11 月,高爐鋅負(fù)荷上升較高, 通過(guò)降低二元堿度來(lái)提高爐渣吸收有害元素的能力。
4.6 保持焦炭粒級(jí)的穩(wěn)定性
高爐有害元素可以加速焦炭的氣化反應(yīng),采用粒度較大的焦炭, 可以降低有害元素對(duì)焦炭機(jī)械強(qiáng)度的影響,從而保證高爐穩(wěn)定順行。朝陽(yáng)鋼鐵高爐焦炭粒級(jí)為40~60 mm 的要求≥50%,平均粒級(jí)要求≥51 mm。
5 效果
(1) 通過(guò)在燒結(jié)混勻礦中停配高爐干法除塵灰、轉(zhuǎn)爐塵泥,減少了有害元素的循環(huán)富集;同時(shí)密切監(jiān)控各種物料的堿金屬及Zn 含量,及時(shí)減配或停配有害元素含量高的物料,使高爐Zn 負(fù)荷和堿金屬負(fù)荷在一定范圍內(nèi)(堿金屬負(fù)荷控制在4 kg/t 以內(nèi),Zn 負(fù)荷控制在0.4 kg/t 以內(nèi)) 保持了動(dòng)態(tài)平衡,最大限度降低了有害元素對(duì)高爐的危害。
(2) 通過(guò)高爐操作適當(dāng)控制爐渣堿度, 將鎂鋁比控制在0.4~0.6 范圍內(nèi), 提高了爐渣排堿量;同時(shí)適當(dāng)控制中心氣流,促進(jìn)了有害元素的排出;通過(guò)控制焦炭粒級(jí), 降低了有害元素對(duì)焦炭的氣化作用,高爐生產(chǎn)保持穩(wěn)定。
6 結(jié)語(yǔ)
鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司通過(guò)對(duì)高爐有害元素入爐情況進(jìn)行分析, 在鐵前物料方面建立了適合于自身的配礦模式, 制定了燒結(jié)配料有害元素控制標(biāo)準(zhǔn), 并采取合理措施控制高爐堿金屬負(fù)荷、Zn 負(fù)荷,降低了有害元素對(duì)高爐的危害,實(shí)現(xiàn)了高爐長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行。