呂志敏
(河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司煉鐵廠, 河北宣化075100)
摘要:對(duì)宣鋼1 號(hào)高爐風(fēng)溫持續(xù)降低的原因進(jìn)行了分析,通過(guò)降低煤氣含塵、采用自動(dòng)燒爐技術(shù)、提高高爐富氧率、換熱器定期清灰、規(guī)范化職工操作、強(qiáng)化設(shè)備點(diǎn)檢等一系列措施,遏制住了風(fēng)溫持續(xù)下滑趨勢(shì),并且風(fēng)溫水平逐步提高,為高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行和節(jié)焦降耗奠定了基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:煤氣含塵;自動(dòng)燒爐;富氧率;換熱器
1 概況
宣鋼1 號(hào)2 500 m3 高爐于2008 年3 月15 日開(kāi)爐投產(chǎn),配套3 座高溫內(nèi)燃式熱風(fēng)爐,配置矩形陶瓷燃燒器,燃料為高爐干法除塵后的煤氣,煤氣、空氣預(yù)熱采用熱管式煙氣余熱回收裝置,設(shè)計(jì)預(yù)熱后溫度大于180 ℃。熱風(fēng)爐壽命可達(dá)30 年左右,設(shè)計(jì)風(fēng)溫為1 200 ℃。熱風(fēng)爐技術(shù)參數(shù)如表1。
2 風(fēng)溫降低原因
2016 年下半年開(kāi)始,宣鋼1 號(hào)高爐熱風(fēng)爐燒爐用煤氣含塵量較高,2017 年開(kāi)始熱風(fēng)爐燒爐時(shí)阻力過(guò)大,吃煤氣能力下降,高爐風(fēng)溫水平持續(xù)降低,最低降至980 ℃左右,對(duì)高爐產(chǎn)量和技術(shù)指標(biāo)造成很大影響。技術(shù)人員經(jīng)過(guò)分析確認(rèn),一致認(rèn)為是煙氣或熱風(fēng)通道堵塞,根據(jù)熱風(fēng)爐結(jié)構(gòu)特點(diǎn)來(lái)看,由于煤氣含塵升高導(dǎo)致熱風(fēng)爐格子磚堵塞、渣化嚴(yán)重,格子磚孔洞堵塞是風(fēng)溫降低的根本原因。
3 提高風(fēng)溫技術(shù)措施
為了控制持續(xù)下降的風(fēng)溫,煉鐵廠與技術(shù)中心迅速成立風(fēng)溫攻關(guān)組,定期召開(kāi)風(fēng)溫攻關(guān)會(huì),制定并實(shí)施了一系列針對(duì)性的技術(shù)與管理措施,控制了風(fēng)溫持續(xù)下滑趨勢(shì),為穩(wěn)定高爐生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。
3.1 降低煤氣含塵
通過(guò)加大對(duì)高爐煤氣除塵設(shè)備的改造與管控,煤氣含塵量由之前的9~10 mg/m3 降低至目前的5 mg/m3 左右,如圖1 所示,從根源上杜絕新產(chǎn)生雜質(zhì)堵塞熱風(fēng)爐格子磚。
同時(shí)隨著持續(xù)使用含塵量較低的煤氣,之前舊塵渣受到長(zhǎng)時(shí)間氣流沖刷而脫落,在燒爐煤氣壓力不變的前提下,熱風(fēng)爐易于接受煤氣量,煤氣量由60 000 m3/h 高至80 000 m3/h,為遏制風(fēng)溫降低,提高風(fēng)溫提供了決定性條件。
3.2 應(yīng)用自動(dòng)燒爐技術(shù)
原有自動(dòng)燒爐程序?yàn)楣咀灾餮邪l(fā),運(yùn)行之初可滿足高爐高風(fēng)溫生產(chǎn)需要,隨著設(shè)備日趨老化,原系統(tǒng)已不能滿足需求。通過(guò)應(yīng)用自動(dòng)燒爐技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)燒爐參數(shù)包括壓力、流量、溫度、閥位、殘氧等的優(yōu)化控制,從而達(dá)到提高風(fēng)溫的目的,同時(shí)也降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高安全生產(chǎn)水平,實(shí)現(xiàn)了燃燒裝置的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行。經(jīng)聯(lián)合測(cè)試和實(shí)地運(yùn)行一段時(shí)間后,得到如下結(jié)論:
1)1 號(hào)高爐3 座熱風(fēng)爐煤氣、空氣控制回路自動(dòng)調(diào)整最佳空燃比均實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)優(yōu)化運(yùn)行;熱風(fēng)爐整體運(yùn)行工況較之前更加平穩(wěn),極大地降低了崗位操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
2)BCS 優(yōu)化控制系統(tǒng)的安全控制技術(shù)(安全聯(lián)鎖、安全限幅、智能語(yǔ)音報(bào)警等),能夠及時(shí)診斷及預(yù)警熱風(fēng)爐故障,保障了熱風(fēng)爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
3)BCS 優(yōu)化控制系統(tǒng)節(jié)能效果顯著,較人工操作狀態(tài)下空燃比控制更佳;實(shí)際煤氣消耗較人工操作狀態(tài)下節(jié)省高爐煤氣3.15%[2]。
3.3 提高高爐富氧率
隨著降焦提煤工作的深入,高爐煤比由145 kg/t提高至165 kg/t,理論燃燒溫度降低40~50 ℃,為補(bǔ)償風(fēng)口前理論燃燒溫度的下降,富氧率由4.2%提高至5.0%,可以提高風(fēng)口前理論燃燒溫度28~36 ℃,減緩風(fēng)口前理論燃燒溫度的下降幅度,高爐理論燃燒溫度保持在2 150 ℃左右。
富氧率提高后,不僅提高了高爐冶煉強(qiáng)度及煤粉燃燒率,煤氣發(fā)生量提高,煤氣熱值也得到改善,提升了熱風(fēng)爐燒爐效果,對(duì)比提高富氧率前,風(fēng)溫升高5 ℃左右。
3.4 換熱器定期清灰
熱風(fēng)爐煙氣余熱回收預(yù)熱助空氣和煤氣不僅可以回收余熱提高熱效率,也可以提高風(fēng)溫[3]。1 號(hào)高爐采用分離式熱管換熱器系統(tǒng),由3 臺(tái)換熱器組合而成,熱風(fēng)爐來(lái)的煙氣經(jīng)煙氣總管進(jìn)入分離式熱管換熱器的加熱段,并在其內(nèi)自然分流,分別通過(guò)煤氣側(cè)熱管加熱段和空氣側(cè)熱管加熱段,放出熱量后經(jīng)煙囪排空。煙氣放出的熱量由熱管加熱段吸收后,分別被傳送到布置在煤氣箱體和空氣箱體中熱管的冷凝段,將空氣和煤氣預(yù)熱,預(yù)熱后的煤氣和空氣送熱風(fēng)爐燃燒。
由于設(shè)備老化等原因,目前1 號(hào)高爐熱風(fēng)爐預(yù)熱后助燃空氣溫度和煤氣溫度只能保持在100 ℃以上,換熱器主要性能參數(shù)見(jiàn)表1。特別規(guī)定每次利用定期計(jì)劃休風(fēng)時(shí)機(jī),對(duì)煙氣換熱器進(jìn)行清灰處理,保證助燃空氣與煤氣預(yù)熱效果。
3.5 規(guī)范化操作
在自動(dòng)燒爐系統(tǒng)運(yùn)行情況下,同時(shí)要求崗位工協(xié)助控制,為了規(guī)范工藝操作,制定合理的工藝操作參數(shù):拱頂溫度不大于1 380 ℃,煙氣溫度控制在最高不超過(guò)350 ℃;換爐期間風(fēng)壓波動(dòng)不大于15 kPa;燒爐煤氣壓力不小于7 kPa;空氣過(guò)剩系數(shù)在1.05 ~1.10 之間;換爐前與高爐工長(zhǎng),換爐次數(shù)正常情況下每天24 次,特殊情況下例外。
3.6 強(qiáng)化職工日常巡檢工作
嚴(yán)格落實(shí)設(shè)備區(qū)域包保制度及點(diǎn)巡檢,借助PM點(diǎn)檢系統(tǒng),充分調(diào)動(dòng)崗位操作人員、作業(yè)區(qū)設(shè)備管理人員、設(shè)備能源部專職設(shè)備管理人員等全面參與到設(shè)備管理中來(lái),立足設(shè)備隱患早發(fā)現(xiàn)、早解決,在PM點(diǎn)檢中形成專業(yè)報(bào)警,閉環(huán)控制,消除了過(guò)去點(diǎn)檢靠劃勾、憑自覺(jué)的弊端,使設(shè)備管理更加精準(zhǔn)到位,全面推進(jìn)設(shè)備管理基礎(chǔ),降低事故率,為實(shí)現(xiàn)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行夯實(shí)基礎(chǔ)。
3.7 穩(wěn)定高爐操作
風(fēng)溫降低后,軟融帶位置升高,高爐能耗升高,產(chǎn)量下降。低風(fēng)溫冶煉會(huì)造成風(fēng)速、鼓風(fēng)動(dòng)能大幅度降低;低風(fēng)溫時(shí)邊緣氣流易發(fā)展,由于爐腹煤氣量不足,會(huì)造成中心氣流不足,風(fēng)口前的理論燃燒溫度下降,爐缸熱量降低[4]。低風(fēng)溫對(duì)高爐操作影響很大,若高爐應(yīng)對(duì)不妥當(dāng),可能造成爐況波動(dòng),爐況波動(dòng)反過(guò)來(lái)影響煤氣量,從而造成風(fēng)溫水平的進(jìn)一步降低。
1 號(hào)高爐通過(guò)上下部制度調(diào)整,保證了低風(fēng)溫條件下高爐爐況的穩(wěn)定。
3.7.1 縮小風(fēng)口面積,采用長(zhǎng)風(fēng)口
高爐風(fēng)溫水平降低可導(dǎo)致的高爐鼓風(fēng)動(dòng)能降低,嚴(yán)重者可影響爐缸活躍度。2017 年12 月開(kāi)始1號(hào)高爐風(fēng)口面積由0.330 3m2 逐漸縮小至0.326 6 m2,同時(shí)風(fēng)口長(zhǎng)度由585 mm 全部調(diào)整為615 mm,見(jiàn)下頁(yè)表2。
調(diào)整后,高爐在低風(fēng)溫條件下,高爐鼓風(fēng)動(dòng)能不但沒(méi)有降低,反而比之前略有提高,實(shí)現(xiàn)高爐初始煤氣流和溫度場(chǎng)合理分布,保證了爐缸活躍度。
3.7.2 上部裝料制度調(diào)整
合理的裝料制度既能保證順行,又能提高煤氣的有效利用。隨著風(fēng)溫下降,邊緣煤氣流發(fā)展,為保證一定的中心氣流,上部裝料制度可采用發(fā)展中心氣流、保持一定的邊緣氣流的制度,可以通過(guò)擴(kuò)大漏斗深度、縮小礦批等方法來(lái)放開(kāi)中心。邊緣氣流不能過(guò)分抑制,但也不可過(guò)分發(fā)展,否則極易造成爐墻粘結(jié),需密切關(guān)注壁體溫度和水溫差的變化,加強(qiáng)爐型管理,及時(shí)予以調(diào)整[5]。
在下部調(diào)劑的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步優(yōu)化上部制度,1號(hào)高爐上部布料矩陣由礦石5 環(huán)改為4 環(huán),角差由10°調(diào)整為7°,邊緣礦石布料圈數(shù)由3.5 圈增加至4.5 圈,中心小焦角由27°縮小至25°,適當(dāng)加深了中心漏斗深度,實(shí)現(xiàn)了邊緣氣流的穩(wěn)定和中心氣流的加強(qiáng)。
4 實(shí)踐效果
通過(guò)采取一系列技術(shù)措施,遏制住了熱風(fēng)爐風(fēng)溫進(jìn)一步下降的趨勢(shì),并且風(fēng)溫水平逐步提高,由年初的980 ℃左右提高至目前的1 020 ℃左右,為保證高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行與節(jié)焦降耗創(chuàng)造了的條件。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)變化見(jiàn)表3。
5 結(jié)論
1) 燒爐用煤氣含塵高導(dǎo)致熱風(fēng)爐格子磚堵塞、渣化是宣鋼1 號(hào)高爐熱風(fēng)爐工況惡化,風(fēng)溫持續(xù)降低的直接原因,必須對(duì)煤氣含塵進(jìn)行密切監(jiān)控,防止煤氣含塵超標(biāo)長(zhǎng)時(shí)間對(duì)熱風(fēng)爐格子磚造成損害。
2)降低煤氣含塵,不斷沖刷堵塞部位,消除格子磚孔堵塞的舊塵渣,是遏制風(fēng)溫下降,提高風(fēng)溫的基礎(chǔ)。
3)采用自動(dòng)燒爐技術(shù),可實(shí)現(xiàn)對(duì)燒爐參數(shù)包括壓力、流量、溫度、閥位、殘氧等的優(yōu)化控制,可在一定程度上提高風(fēng)溫。
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