唐繼忠,姜彥冰,周明燦
(鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口 115007)
摘要: 通過對鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司高爐布料溜槽彎曲、 斷裂和掉落事故 進(jìn)行分析, 得出布料溜槽異常時會同時出現(xiàn)爐喉溫度大幅上升, 爐頂和下密閥箱溫度明顯下 降, 以及布料溜槽旋轉(zhuǎn)電流在翻料過程中波動變小或無波動等三大特征, 并提出相應(yīng)處理 施。 采取措施后,有效縮短了事故判定和處理時間,避免了至少 1.6 萬 t 鐵的產(chǎn)量損失,降低了 溜槽事故對高爐生產(chǎn)的影響。
關(guān)鍵詞: 高爐;布料溜槽;掉落;旋轉(zhuǎn)電流
高爐爐頂布料溜槽具有很大的靈活性和均勻 性,是目前多數(shù)高爐采用的布料設(shè)備。 鞍鋼股份有 限公司鲅魚圈鋼鐵分公司 (以下簡稱鲅魚圈) 4038 m3 高爐爐頂溜槽設(shè)置 11 個環(huán)位, 每個環(huán)位 對應(yīng) 1 個傾角,由里向外傾角逐漸增大,螺旋布料 由外環(huán)開始,逐漸向里環(huán)進(jìn)行。 由于高爐爐頂布料 溜 槽 長 時 間 處 于 高 溫(100~500 ℃)、高 壓(200~ 250 kPa)的工作環(huán)境中,且承受著料流的沖刷和侵蝕,通常具有固定的壽命周期,屬于高爐需要定 期更換的備件。 一般新溜槽的使用壽命為 1 年左 右, 經(jīng)過多次返廠修復(fù)的溜槽使用壽命僅為 3~5 個月。 當(dāng)布料溜槽出現(xiàn)異常時,與設(shè)定值相比,料 流軌跡將出現(xiàn)大的偏差, 破壞料面形狀和煤氣流 分布,導(dǎo)致高爐爐況失常。 所以,高爐爐頂布料溜槽的工作狀態(tài)對高爐操作至關(guān)重要。
本文結(jié)合鲅魚圈高爐近些年來的生產(chǎn)實際情 況,介紹了布料溜槽出現(xiàn)異常事故的判斷過程,總 結(jié)出布料溜槽異常時的特征, 并提出了相應(yīng)處理 措施。
1 布料溜槽異常事故判斷
1.1 布料溜槽彎曲后斷裂掉落
爐頂布料溜槽彎曲是溜槽長期使用后出現(xiàn)的普遍現(xiàn)象。 對每次更換下來的舊溜槽進(jìn)行測量,發(fā) 現(xiàn)都會有 1 °左右的彎曲。 這種小幅度的彎曲,雖然對高爐布料有一定影響, 但都能通過高爐日常 裝料制度的調(diào)整予以消除, 不會對高爐產(chǎn)生大的影響。 但當(dāng)溜槽彎曲嚴(yán)重時, 邊緣氣流會過度發(fā)展,無法通過調(diào)整裝料制度消除影響,此時必須休風(fēng),更換溜槽。
2009 年 4 月 12 日,鲅魚圈 1# 高爐(4038 m3)布料溜槽發(fā)生先彎曲后斷裂掉落事故。 事故過程 如 下:3 月 中 上 旬,1# 高爐爐喉溫度一直穩(wěn)定在 100 ℃以下,爐頂溫度保持在 180 ℃左右。 從 3 月 末到 4 月 10 日, 爐喉溫度處于緩慢上升狀態(tài),由 100 ℃逐漸上升到 240 ℃。 4 月 11 日,爐溫持續(xù)維持在鐵水中硅含量 0.200%左右水平,大幅度提升焦比,爐溫仍未升高。16:40 爐喉溫度開始上升,在30 min 內(nèi)由 270 ℃快速升到 400 ℃, 爐身上部壁體溫度也緩慢上升,高爐邊緣氣流嚴(yán)重過盛,熱量損失大,出現(xiàn)料速越快,爐頂溫度越低,爐喉溫度越高的現(xiàn)象。 到 4 月 12 日 8:00,爐喉溫度急劇上升至 634 ℃,至此,高爐操作人員判斷爐頂布料溜槽可能出現(xiàn)彎曲或掉落情況,決定休風(fēng)檢查。 休風(fēng)后,發(fā)現(xiàn)溜槽在距根部 1/4 處斷裂掉落。 鲅魚圈 1# 高爐布料溜槽彎曲后斷裂掉落過程示意圖見圖 1。
1.2 布料溜槽全部掉落
布料溜槽全部掉落也存在初期逐漸彎曲過程。 隨著溜槽彎曲程度加大,爐況波動加劇,直至溜槽掉落。 在事故過程中,爐頂和爐喉溫度會出現(xiàn)巨大波動 。 2015 年 4 月 2 日 , 鲅 魚 圈 2# 高 爐(4038 m3)發(fā)生布料溜槽根部掉落事故。 事故過程如下:自 2015 年 3 月 15 日起,2#高爐爐況出現(xiàn)異常,爐喉溫度開始逐漸上升且波動較大,最高上升到接近 400 ℃,同時爐頂溫度也升高,爐頂打水控溫頻繁。 4 月 2 日 2:00,爐頂溫度突然從 200 ℃下降 到 145 ℃, 在 8:00, 爐頂溫度略上升, 達(dá)到170 ℃,但通過爐頂攝像始終未見中心氣流。 12:30 爐頂溫度又突然下降到 100 ℃以下, 而爐喉溫度上升較快, 溜槽旋轉(zhuǎn)電流沒有出現(xiàn)布料期間應(yīng)有的正常波動,此時確認(rèn)溜槽出現(xiàn)問題。2015 年 3 月14 日~4 月 4 日高爐爐喉溫度見圖 2,2015 年 4 月2 日高爐爐頂和爐喉溫度、 溜槽旋轉(zhuǎn)電流分別見圖 3、圖 4。 立即休風(fēng)處理,發(fā)現(xiàn)爐頂料面呈饅頭狀,溜槽僅剩兩側(cè)大梁。
2 布料溜槽出現(xiàn)異常的特征和處理措施
2.1 布料溜槽出現(xiàn)異常的特征
正常工作中的布料溜槽是處于封閉空間中的,對于沒有爐頂高清成像設(shè)備的高爐,并不能直接看到溜槽的狀況,因此,如何通過特征參數(shù)發(fā)現(xiàn)并判斷溜槽異常,是非常重要的環(huán)節(jié)。 當(dāng)布料溜槽出現(xiàn)異常時:一是爐喉溫度突然大幅上升;二是爐頂溫度和下密閥箱溫度明顯下降; 三是布料溜槽旋轉(zhuǎn)電流在布料過程中波動變小或無波動。 以上三個特征同時出現(xiàn), 就可以確認(rèn)布料溜槽已經(jīng)彎曲或者掉落。
2.2 布料溜槽異常的處理措施
發(fā)現(xiàn)并判定布料溜槽出現(xiàn)異常事故后, 應(yīng)采取如下應(yīng)對措施,降低事故對高爐生產(chǎn)的影響:
(1) 停止富氧,并控制冶煉強(qiáng)度,立即組織出鐵休風(fēng),盡量少上事故料;
(2) 因為溜槽異常,爐料都布了在中心,在休風(fēng)前需加焦改善料柱透氣性。在減風(fēng)到零之前,可維持 2.5 焦 1 礦的加焦制度 (采用 3 焦 1 礦和 2焦 1 礦組合的上料模式), 同時入爐焦比提高50 kg/t, 礦石批重縮小 5~10 t/批 (以保證每小時10 批料為準(zhǔn)),入爐堿度降低 0.05;
(3) 由于溜槽事故導(dǎo)致的休風(fēng), 中心氣流多會受到壓制,爐頂點火會有一定困難,因此,應(yīng)多準(zhǔn)備點火材料,以解決點火困難的問題;
(4) 送風(fēng)前, 要均勻堵住占總數(shù) 1/6 的風(fēng)口,以利于高爐恢復(fù);
(5) 送風(fēng)后,由于料面呈饅頭狀,邊緣料少,應(yīng)通過加罐焦的方式使料面平整。 在布第一批附加焦炭時,采用單環(huán)布料,并調(diào)整溜槽傾動,把焦炭全部布在邊緣。 布完第一批料后, 料面基本平整,爐喉溫度開始下降。 從第二批開始用正常布料制度,如需要加焦,至少將 1/3 的焦炭布在中心。
(6) 當(dāng)風(fēng)壓達(dá)到 250 kPa 時,根據(jù)風(fēng)壓分批次逐漸打開休風(fēng)前所堵的風(fēng)口。
(7) 當(dāng)事故料下達(dá)時,由于中心重、邊緣輕,爐身水溫差較高, 此時高爐壓差要低于正常壓差10~20 kPa,風(fēng)壓按下限維持。 待事故料過完風(fēng)口,爐身水溫差開始下降,煤氣流分布好轉(zhuǎn)后,逐漸恢復(fù)風(fēng)量、風(fēng)壓。
3 實踐效果
鲅魚圈高爐根據(jù)布料溜槽異常事故三大特征判定溜槽彎曲、 斷裂或掉落, 并積極采取處理措施,有效減少了溜槽異常事故的損失。 高爐布料溜槽采取措施前后效果對比見表 1。
由表 1 可以看出, 鲅魚圈高爐確認(rèn)溜槽異常的時間明顯縮短;通過多次的事故預(yù)案演練,各工種協(xié)調(diào)配合、熟練操作,休風(fēng)更換溜槽的作業(yè)時間也降低了一半以上; 休風(fēng)時間的縮短及采取的一系列的應(yīng)對措施,也大幅度降低了休風(fēng)后的恢復(fù)時間,避免了至少 1.6 萬 t 鐵的產(chǎn)量損失,降低了溜槽異常事故對高爐生產(chǎn)的影響。
4 結(jié)論
(1) 判斷布料溜槽出現(xiàn)異常的三大特征:爐喉溫度突然大幅上升; 爐頂溫度和下密閥箱溫度明顯下降; 布料溜槽旋轉(zhuǎn)電流在翻料過程中波動變小或無波動。
(2) 布料溜槽掉落后, 應(yīng)該首先停止富氧并控制冶煉強(qiáng)度,立即組織出鐵休風(fēng)。 在減風(fēng)到零之前,可維持 2.5 焦 1 礦的加焦制度。
(3) 由于溜槽事故導(dǎo)致的休風(fēng), 爐頂點火時要考慮到休風(fēng)前氣流狀態(tài),因此,應(yīng)多準(zhǔn)備點火材料,以解決點火困難的問題。
(4) 送風(fēng)后, 應(yīng)該通過加罐焦的方式使料面保 持 平 整; 如 需 要 加 焦, 至 少 將 1/3 罐 焦 布 到中心。