雷霄霆
(山西太鋼不銹鋼股份有限公司計財部, 山西 太原 030003)
摘 要:為進一步優(yōu)化高爐爐料結(jié)構(gòu),提升綜合爐料冶金性能,在太鋼 4350 高爐開展配用堿性球團和高比例球 團礦的工業(yè)試驗。可行性分析及工業(yè)試驗結(jié)果表明,堿性球團各項基礎(chǔ)性能基本符合高爐原料的要求,在配加12%的堿性球團情況下,總球團礦比例提高至40%,期間高爐穩(wěn)定順行,表明配加堿球可改善綜合爐料冶金性能,是提高球團比例有效方法。
關(guān)鍵詞:高爐爐料;球團礦;堿性球團
近年來,環(huán)保形勢愈加嚴(yán)峻,燒結(jié)礦在目前超低排放要求下進一步提產(chǎn)困難較大,為提升高爐綜合入爐品位,優(yōu)化爐料冶金性能,改善高爐順行情況,需要提高球團礦配比。堿性球團具有礦粉要求低、堿度較高、冶金還原度好、抗壓強度高等優(yōu)點,山西太鋼不銹鋼股份有限公司(全文簡稱太鋼)自2017年起逐步開展配加堿性球團的可行性研究和工業(yè)試驗,最終高爐球團礦比例達到40%,高爐穩(wěn)定性改善。
1 堿性球團性能
1.1 堿性球團工業(yè)分析
太鋼高爐堿性球團的主要工業(yè)分析見表1,堿球品位和SiO2較穩(wěn)定,堿度范圍0.72~0.96,w(CaO) 為 3.20%~4.49%,波幅 1.29%。
1.2 爐料冶金性能
燒結(jié)礦A、燒結(jié)礦B、酸性球團A、酸性球團B和堿性球團為目前組成太鋼高爐主要爐料。表2 可知,與酸球相比,堿球還原度較高,堿性球團礦的 900 ℃還原度明顯要高于酸性球團礦,膨脹率與酸性 球團礦基本接近,均在 15%左右。堿性球團礦的軟化開始溫度較酸性球團礦明顯升高,由酸性球團礦的1 061 ℃升高到堿性球團礦的 1 097 ℃,升高 36 ℃,軟化區(qū)間變化不大。 綜合爐料中球團比例由30%升高到 35%后,軟化開始溫度降低23.3 ℃,軟化終了溫度降低64.5 ℃, 軟化區(qū)間降低 41.2 ℃。堿球比例 12%,球團總比例 40%時,混合料軟化開始溫度無變化,軟化終了溫度升高27.7 ℃,軟化區(qū)間 161.7 ℃,軟化區(qū)間變寬。
1.3 球團抗壓強度和粒級
由表3 和下頁表4 可知,堿球的冷態(tài)抗壓強度和粒級與酸球無明顯差別。
堿性球團各項性能符合高爐入爐原料的要求,具備工業(yè)試驗條件。
2工業(yè)試驗階段
2.1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)
總體來看,試驗期間高爐穩(wěn)定順行,焦比上升,高爐煤氣利用率上升0.98 個百分點,煤比降低,高爐燃料比降低了2.9 kg/t。
2.2 送風(fēng)參數(shù)
試驗階段風(fēng)壓、壓差、K 值比基準(zhǔn)期低。隨球團比例的增加,壓差升高,采取控制風(fēng)量穩(wěn)定壓差、適當(dāng)增氧穩(wěn)定產(chǎn)量,保證了高爐順行。
2.3 熱負(fù)荷分析
增加球團比例后熱負(fù)荷增加,較基準(zhǔn)期增加219 MJ/h,增加球團比例后熱負(fù)荷有升高趨勢,主要為下部熱負(fù)荷升高所致(見表7)。
2.4 生鐵爐渣分析
提高球團比例后渣比降低約33 kg/t,爐渣堿度增加 0.01,爐溫降低 0.04%,鐵水測溫升高3℃,鐵水w([Si])≤0.55%比例升高到 5.60%。
3 主要采取措施
1)采取以高爐順行穩(wěn)定為前提的操作,合理配置上下部操作制度,穩(wěn)定風(fēng)氧量,控制操作壓差,保證爐況穩(wěn)定順行。每次變動至少觀察24 h 以上,爐況穩(wěn)定后再做下次變動。要求日常操作做到早動少動,避免爐況、爐溫大幅波動。
2)控制合適的燃料比,保證渣鐵熱量,穩(wěn)定熱制度。鐵水 w([Si])控制在(0.40±0.10)%,鐵水測溫> 1 520 ℃,渣鐵熱量不足必須采取有效提熱措施,保證渣鐵熱量充足。
3) 裝料制度以保證中心氣流為主的調(diào)整思路,兼顧邊緣,確保氣流分布合理。通過上下部操作制度的調(diào)整,穩(wěn)定合理煤氣流分布,維持穩(wěn)定操作爐型,控制熱負(fù)荷波動區(qū)間在(12 000~16 000)×10 MJ/h。
4)做好外圍保證工作。保證物流組織,倉位不小于 70%,不發(fā)生混料事件。加強各崗位管理與操作, 加強設(shè)備點檢,保證設(shè)備穩(wěn)定運行,減少、避免空料線、慢風(fēng)作業(yè)。加強爐前工作,維護好鐵口,穩(wěn)定炮泥質(zhì)量,穩(wěn)定鐵口深度,保證出凈渣鐵。增加觀察風(fēng)口的頻次,關(guān)注風(fēng)口水溫差變化,及時對噴槍進行調(diào)整,減少風(fēng)口損壞。關(guān)注原燃料質(zhì)量變化,保證稱量、布料準(zhǔn)確,及時調(diào)整應(yīng)對。
5)優(yōu)化槽下排料順序調(diào)整。在增加球團品種后,酸球 A,酸球 B、堿球依次均勻分布各槽下倉位。
6)制定爐況波動、異常情況應(yīng)急預(yù)案,根據(jù)爐況啟動相應(yīng)預(yù)案,確保高爐穩(wěn)定順行。
4 結(jié)論
1)高爐操作是系統(tǒng)工程,要確保外圍條件的穩(wěn)定。堿球試驗期間,外圍焦化和燒結(jié)需全力保高爐穩(wěn) 定,確保試驗過程受控,試驗結(jié)果有效。
2)提高球團比例過程中,高爐爐況運行穩(wěn)定,說明在現(xiàn)有原燃料條件下4 000 級大高爐可以使用高 比例球團生產(chǎn)。
3)增加球團比例到 40%,爐料的堆角變化較大, 爐料更容易滾動,料面穩(wěn)定性變差,導(dǎo)致高爐氣流分布發(fā)生變化,爐內(nèi)操作難度增大,可針對性采取增加富氧適當(dāng)控制風(fēng)量的措施,降低爐腹煤氣量,緩解壓量關(guān)系緊張的矛盾。
4)配加堿球后提高球團比例到40%,高爐順行狀況有所改善,說明配加堿球可改善綜合爐料冶金性能,是提高球團比例有效方法,但還需進一步研究相應(yīng)操作制度。