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萊鋼 1 號(hào) 1 080 m3 高爐提升煤氣利用率實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-04-09  作者:王 輝  瀏覽次數(shù):932
 
核心提示:摘 要:通過優(yōu)化布料制度、降低小粒度礦石入爐量、提高鐵口出鐵率、減少因設(shè)備原因帶來的慢風(fēng)休風(fēng)生產(chǎn)操作,萊鋼 1 號(hào) 1 080 m3 高爐有效提升煤氣利用率至 45.96%,為爐況穩(wěn)定、生產(chǎn)成本控制提供了有力支撐。 關(guān)鍵詞:高爐;煤氣利用率;爐溫;堿度
 萊鋼 1 號(hào) 1 080 m3 高爐提升煤氣利用率實(shí)踐

王 輝

(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司煉鐵廠, 山東 萊蕪 271104)

摘 要:通過優(yōu)化布料制度、降低小粒度礦石入爐量、提高鐵口出鐵率、減少因設(shè)備原因帶來的慢風(fēng)休風(fēng)生產(chǎn)操作,萊鋼 1 號(hào) 1 080 m3 高爐有效提升煤氣利用率至 45.96%,為爐況穩(wěn)定、生產(chǎn)成本控制提供了有力支撐。

關(guān)鍵詞:高爐;煤氣利用率;爐溫;堿度

煤氣利用率與高爐的燃料消耗有著直接的對(duì)應(yīng)關(guān)系,提升高爐的煤氣利用率,可以顯著降低高爐的燃料消耗,進(jìn)而降低高爐生產(chǎn)成本。萊鋼 1 號(hào)1 080 m3 高爐 2017 年全年燃料比超出計(jì)劃值9 kg/t,全年煤氣利用率平均值只有 45%,而且各月數(shù)值波動(dòng)較大。提升高爐煤氣利用率,可以有效降低高爐燃料消耗,按照經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)核算,每提高 1%煤氣利用率,則可以降低 8 kg/t 的燃料比。對(duì)比同類型高爐,結(jié)合1 號(hào)高爐的實(shí)際情況,組織進(jìn)行了系列攻關(guān),逐步將煤氣利用提升到 45.96%,為爐況穩(wěn)定、生產(chǎn)成本控制提供了有力支撐[1]

1 關(guān)鍵影響因素分析

1.1 現(xiàn)狀調(diào)查

統(tǒng)計(jì)2017年1號(hào)高爐月平均煤氣利用率(見表1)。

圖片1 

可看出:2017 年 1 號(hào)高爐煤氣利用率最低值為44.3%,最高值為 46.2%,年平均值為 45.1%,不僅距離行業(yè)最好水平有一定差距,且過程控制值波動(dòng)較大。

1.2 原因分析

從理論講,影響煤氣利用率的宏觀原因有兩個(gè)方面:一是影響爐料與煤氣流的接觸時(shí)間,一是影響爐料與煤氣流的反應(yīng)時(shí)間。

1.2.1 爐溫堿度波動(dòng)大

對(duì) 2018 年 1 月爐溫堿度及煤氣利用率做對(duì)比(見圖 1、圖 2),通過數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn)爐溫堿度波動(dòng)大的區(qū)域煤氣利用率相應(yīng)偏低,因此確定為要因。

圖片2 

1.2.2 布料制度不合理

休風(fēng)后通過對(duì)爐頂料面觀察發(fā)現(xiàn),爐頂料面平坦性不夠,邊緣氣流過于發(fā)展,不利于爐料與煤氣流的充分合理接觸,此種料面不利于提升煤氣利用率。

1.2.3 原料篩分控制差

截取 11 天入爐料粒度分析結(jié)果如下(見表 2):

圖片3 

可看出高爐入爐料大于 5 mm 比例偏高。入爐料粒度偏小會(huì)導(dǎo)致料柱透氣性差,影響氣流合理穩(wěn)定分布,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致爐缸堆積等影響爐況穩(wěn)定順行的惡劣后果。這幾項(xiàng)結(jié)果都會(huì)影響爐料與煤氣流的合理接觸,從而影響高爐煤氣利用率。

1.2.4 炮泥質(zhì)量差,爐前操作水平低

對(duì)于雙鐵口高爐而言,在現(xiàn)在冶煉強(qiáng)度下,鐵口出鐵率必須達(dá)到 73%以上才能滿足高爐渣鐵排放的要求。而現(xiàn)在 1 號(hào)高爐出鐵率明顯達(dá)不到此項(xiàng)要求。鐵口出鐵率偏低,會(huì)造成高爐渣鐵排放不暢,造成高爐憋渣鐵操作,造成氣流的分布紊亂,影響煤氣流與原料的充分合理接觸,從而降低高爐煤氣利用率。

2   實(shí)施改進(jìn)

2.1 加強(qiáng)原料督查,根據(jù)原料成分及時(shí)調(diào)劑

加強(qiáng)原燃料督查。加強(qiáng)工長(zhǎng)看料制度,原料入倉之前到皮帶處查看原料情況,尤其是焦炭水分情況,減少因焦炭干熄率不足而導(dǎo)致的爐溫異常波動(dòng);及時(shí)對(duì)燒結(jié)礦及球團(tuán)礦生礦成分進(jìn)行校核,尤其是燒結(jié)礦堿度,及時(shí)查證燒結(jié)堿度波動(dòng)趨勢(shì),有異常情況及時(shí)聯(lián)系燒結(jié)側(cè)進(jìn)行修正,使燒結(jié)堿度回歸正常范圍。根據(jù)燒結(jié)礦堿度、鐵中硫磺及終渣堿度,做好預(yù)知預(yù)判。爐溫堿度波動(dòng),會(huì)引起高爐異常波動(dòng),尤其是在當(dāng)前原燃料情況下,三氧化二鋁含量高、渣量大,在操作上我們要更加小心。1 號(hào)高爐根據(jù)這種實(shí)際情況,在操作上積極采取應(yīng)對(duì)措施,勤看風(fēng)口、勤取終渣,根據(jù)料速和風(fēng)口熱量對(duì)煤量進(jìn)行調(diào)整。結(jié)合終渣堿度和來料成分及時(shí)調(diào)整燒結(jié)配比。為保證充沛的爐缸熱量,我們規(guī)定爐溫范圍 0.3%~0.5%,理論燃燒溫度在 2 250~2 350 ℃,渣鐵物理熱達(dá)到 1 480 ℃。

2.2 優(yōu)化布料制度,保證煤氣流的合理分布

1)逐步擴(kuò)大礦角差,增加布料寬度,增減礦石帶寬度,與煤氣流充分接觸反應(yīng)

煤氣流的合理分布,直接影響高爐的穩(wěn)定順行。在實(shí)際生產(chǎn)中,由于渣量偏大,出渣不及時(shí)或出渣時(shí)間短憋渣鐵現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,從而導(dǎo)致中心氣流不好打通、邊緣煤氣流增強(qiáng),氣流不穩(wěn)燃料比異常升高。風(fēng)口下渣皮增多堵塞風(fēng)口,造成風(fēng)壓冒尖導(dǎo)致懸料。通過對(duì)冷卻壁水溫差和爐頂十字測(cè)溫的觀察,將布料矩陣做進(jìn)行調(diào)整,具體如表 3、4、5 所示:

圖片4 

通過以上調(diào)整逐步擴(kuò)大礦角差,增加布料寬度,增減礦石帶寬度,與煤氣流充分接觸反應(yīng),提升高爐煤氣利用率。

2)通過優(yōu)化中心與邊緣焦炭負(fù)荷,合理引導(dǎo)中心與邊緣氣流,保證爐況順行

根據(jù)爐況表現(xiàn)情況,及時(shí)調(diào)整優(yōu)化中心與邊緣焦炭負(fù)荷,合理引導(dǎo)中心與邊緣氣流,高爐的抗波動(dòng)能力明顯增強(qiáng),鐵前憋風(fēng)和風(fēng)口前下渣皮現(xiàn)象減少,爐溫趨于平穩(wěn),生鐵三類品率有所降低,休風(fēng)料面倒“V”形狀明顯,有利于煤氣利用率的提升,煤氣利用率由以前的 45%左右上升至 46%。

2.3 降低小粒度礦石入爐量

在保證上料速度的情況下,嚴(yán)格確定篩分時(shí)間,保證燒結(jié)篩分時(shí)間大于 20 s/t,焦炭大于 1 min/t,如果時(shí)間過短應(yīng)該通過調(diào)整振篩電機(jī)振幅或者在下料口插擋棍處理,遇到原料偏碎時(shí)可以延長(zhǎng)篩分時(shí)間或臨時(shí)換較大篩孔的篩子,在不影響正常上料的情況下定時(shí)對(duì)各個(gè)振篩進(jìn)行空振,以減少粉末入爐,改善料柱透氣性[2]

嚴(yán)格控制原燃料料位管理,正常料位大于 5 m,低于 5 m 為低料位,在減少二次摔碎的同時(shí),防止因原料粒度偏析造成粉末集中入爐。通過改進(jìn),入爐粉末量達(dá)到控制目標(biāo)值(小于6%),高爐能夠適應(yīng)階段性粉末超標(biāo)。

2.4 提高鐵口出鐵率,減少憋渣鐵操作次數(shù)

爐前生產(chǎn)組織的好壞直接影響爐況的穩(wěn)定順行,改進(jìn)前爐前鐵口存在斷、漏現(xiàn)象,經(jīng)常因出渣鐵不好影響煤氣流頂溫穩(wěn)定。為避免爐內(nèi)憋風(fēng)影響氣流,提高爐前鐵口作業(yè)率是一個(gè)有效的方法。通過加強(qiáng)爐前四個(gè)班學(xué)習(xí)培訓(xùn),增強(qiáng)爐前工的理論知識(shí)和操作技能,開展勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng),調(diào)動(dòng)職工的積極性,提高團(tuán)隊(duì)配合能力。

通過制定爐前操作標(biāo)準(zhǔn)化制度,減少爐前員工操作隨意性,規(guī)范爐前生產(chǎn)組織,三班統(tǒng)一操作,減少人為操作差異帶來的鐵口工作波動(dòng),提升鐵口出鐵率,減少憋渣鐵操作情況的發(fā)生。

通過 12 個(gè)月的實(shí)踐,1 號(hào)爐鐵口作業(yè)率從 70% 提高至 72.5%,高爐憋渣鐵操作次數(shù)明顯降低。

3  改進(jìn)效果

2018 年 1 號(hào)高爐煤氣利用率 1~12 月份平均值為 45.96%,基本完成預(yù)期目標(biāo)。

4  結(jié)論

總結(jié)萊鋼 1 號(hào) 1 080 m3 高爐提升煤氣利用率亮點(diǎn)措施有:

1)優(yōu)化裝料制度,提高爐頂布料精度,杜絕人為失誤,確保氣流穩(wěn)定正常。

2)加強(qiáng)爐溫和堿度平衡,穩(wěn)定好熱制度和造渣制度,保持爐況順行和全風(fēng)作業(yè)。

3)抓好原料倉位及篩分管理,堅(jiān)持半倉打料原則,減少入爐粉末;控制合理的篩分速度,在保證上料速度的情況下,嚴(yán)格確定篩分時(shí)間,提高爐穩(wěn)定性。

4)爐前維護(hù)好鐵口,做到穩(wěn)定均勻出凈渣鐵。

參考文獻(xiàn)

[1] 王筱留.高爐生產(chǎn)知識(shí)問答:第 3 版[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2013.

[2] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社, 2002.

 
 
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