朱 明 琦
(山東鋼鐵萊蕪分公司 型鋼煉鐵廠,山東 萊蕪 271104)
摘要:針對萊鋼型鋼煉鐵廠1#1 880 m3 高爐大面積停電造成的灌渣事故,描述了停電后的應(yīng)急操作及休風(fēng)過程,以及休風(fēng)后的鐵水保溫措施、復(fù)風(fēng)準(zhǔn)備工作、停電前的爐況及其爐況恢復(fù)過程,對爐況恢復(fù)經(jīng)驗進(jìn)行了總結(jié)。
關(guān)鍵詞:高爐;灌渣;休風(fēng);復(fù)風(fēng);爐況
2018 年 4 月 18 日 19:30 因電纜故障造成萊鋼1#1 880 m3 高爐大面積停電,導(dǎo)致高爐28個風(fēng)口全部灌渣,無計劃休風(fēng)長達(dá)近23 h。主要介紹停電前的爐況狀態(tài)、煤氣的處理、渣系統(tǒng)及水系統(tǒng)這些關(guān)鍵性的處理措施,和復(fù)風(fēng)后爐況的恢復(fù)經(jīng)過,并采取了一些相應(yīng)的對策,高爐實現(xiàn)快速恢復(fù)爐況。
1 休風(fēng)前的爐況
爐況穩(wěn)定順行,18日夜班渣鐵充足;白班、中班渣鐵溫度欠充足。爐況參數(shù)如下:風(fēng)量4 130 m3 /min,壓差168 kPa左右,透氣性指數(shù)24.5左右,探尺無崩料、滑尺現(xiàn)象,入爐焦比 343 kg/t。18 日 2:00 配加50%的水熄焦+50%的外購焦,焦比由343 kg/t調(diào)至355 kg / t。18 日夜班實際生鐵含硅量在 0.34%~ 0.43%,夜班下渣時鐵水溫度1 497 ℃,堵口溫度1 507℃。白班、中班生鐵含硅量在0.34%~0.42%,但是鐵水溫度不如夜班高,見渣時平均溫度為1 489 ℃,堵口時平均鐵水溫度1 500 ℃,休風(fēng)爐次堵口鐵水溫度1 498 ℃,鐵水溫度欠充足。煤氣利用率47%~49%。休風(fēng)前爐體水溫差2~3 ℃,冷卻壁溫度7段以上穩(wěn)定,6段有波動。17日全天產(chǎn)量為5 390 t。
配加50%的水熄焦炭作用燃料比由夜班503 kg/t逐漸上升到520~525 kg/t,燃料比上升較多。中班生鐵含硅量波動偏大,不如夜班穩(wěn)定,夜班0:00~8:00燃料比如圖1所示,生鐵含硅量見圖2。
2 停電后的應(yīng)急操作及休風(fēng)過程
18 日中班 19:25,風(fēng)量為 4 130 m3 /min,風(fēng)壓362 kPa,頂壓 197 kPa,各種參數(shù)運(yùn)行正常。19:30 主皮帶停機(jī)報警,19:37高爐系統(tǒng)全部停電。
2.1 煤氣系統(tǒng)處理
迅速減風(fēng)至1 500 m3 /min,開調(diào)壓閥組不動作,減風(fēng)同時聯(lián)系TRT(高爐煤氣余壓透平發(fā)電裝置)打手動,TRT回復(fù)未停電正常調(diào)頂壓。19:31TRT靜葉關(guān)閉,旁通打開,頂壓下降至正常。19:34旁通關(guān)閉,頂壓迅速上升到283 kPa,再次聯(lián)系TRT,TRT系統(tǒng)已停電,迅速將爐頂放散閥打開,保證煤氣出路。19:55發(fā)現(xiàn)爐頂噪音較大,頂壓與風(fēng)量不匹配,減至700 m3 /min,爐頂壓力從 15 kPa 上升至 63 kPa。判斷爐頂大放散逐漸自行關(guān)閉,導(dǎo)致定壓上升。立即啟動EPS電源開啟液壓泵,再次打開放散閥,鎖住爐頂球閥,最終保證了煤氣通路。熱風(fēng)爐系統(tǒng)停電后,煤氣系統(tǒng)各閥門利用蓄能器停燒爐,關(guān)閉混風(fēng)大閘。噴煤系統(tǒng)高爐則及時關(guān)閉噴煤槍開放散閥。
2.2 渣系統(tǒng)處理
爐前首先通過應(yīng)急渣溝改火渣,由于長期不用,沒有維護(hù)到位,造成人工無法及時改火渣至干渣場,渣處理系統(tǒng)停電后迅速通知爐前緊急堵口。避免火渣灌滿圖拉法脫水器和燒壞渣系統(tǒng)皮帶,防止出現(xiàn)堵塞回水槽等重大設(shè)備事故,影響水渣系統(tǒng)粒化;撇渣器做好保溫措施。
2.3 休風(fēng)控制
停電后最低風(fēng)量減至268 m3 /min,風(fēng)壓13 kPa,風(fēng)口焦炭全部堆好。由于放風(fēng)閥手動搖不動,無法進(jìn)一步降低風(fēng)壓,啟動熱風(fēng)爐EPS電源,現(xiàn)場通過電磁閥操作煙道閥放風(fēng),風(fēng)壓下降 10 kPa,繼續(xù)打開電磁閥操作廢氣閥,由于很難控制開度,風(fēng)壓瞬間為零,此時發(fā)現(xiàn)風(fēng)口全部灌渣,東鐵口上方 5 個吹管后端灌滿渣鐵,前端灌了大約2/3渣鐵,其余吹管灌了1/3渣鐵,吹管里面有焦炭。
2.4 水系統(tǒng)處理
停電后通過柴油機(jī)泵供本體和熱風(fēng)爐軟水,當(dāng)時軟水壓力 0.6 MPa,同時不斷向回水管道里補(bǔ)充新水,高壓水和濁水投用保安水。夜班4:00發(fā)現(xiàn)小套回水逐漸斷流,將1#~7# 風(fēng)口改用軟水,甩開出水頭,保證不斷流、不噴氣為準(zhǔn)。同時將14~16段冷卻壁改用軟水冷卻,控制閥門以出水管不斷流為準(zhǔn)。7:30發(fā)現(xiàn)14~16段冷卻壁出水管斷流,及時查找原因,發(fā)現(xiàn)更換閥門未及時與高爐溝通,導(dǎo)致軟水回水管道無法補(bǔ)充水。及時聯(lián)系能源動力盡快恢復(fù)補(bǔ)充水,于9:40軟水恢復(fù)壓力0.6 MPa,水系統(tǒng)正常。
2.5 保溫及復(fù)風(fēng)準(zhǔn)備
由于停電,導(dǎo)致風(fēng)口平臺能見度較低。前期采用焦?fàn)t煤氣火照明,休風(fēng)后從吹管后端堵風(fēng)口,在更換過程中做好密封工作,減少風(fēng)口進(jìn)風(fēng),保證爐缸溫度。并對全部風(fēng)口小套打壓,風(fēng)口全部正常。復(fù)風(fēng)前對所有吹管再次試漏,以免復(fù)風(fēng)后發(fā)現(xiàn)風(fēng)口損壞,造成二次休風(fēng)。在試漏過程中發(fā)現(xiàn)6# 吹管不嚴(yán),重新更換調(diào)整吹管至正常。并對主溝內(nèi)渣殼進(jìn)行清理,保證復(fù)風(fēng)首爐出鐵主溝內(nèi)暢通。吊開渣溝蓋板,渣溝備足河沙,以防首爐渣子過黏淤滿渣溝,為出鐵前做好出鐵準(zhǔn)備工作。由于無計劃休風(fēng)時間長,確定堵風(fēng)口復(fù)風(fēng),堵風(fēng)口時,用專用泥確保不捅不開。休風(fēng)期間對東西場撇渣器進(jìn)行置換,保證撇渣器暢通。東場出鐵30 t,渣流干渣溝,西場鐵流小,僅僅流到擺嘴,因鐵流速過小高爐堵上鐵口。出鐵前破碎錘到現(xiàn)場協(xié)助爐前,從而保證首次鐵水順利通過撇渣器。
2.6 爐況的恢復(fù)
本次無計劃休風(fēng)時間較長,長達(dá)近 23 h,按照爐涼處理。指導(dǎo)思想是安全穩(wěn)妥,不出現(xiàn)反復(fù),一次恢復(fù)成功。
2.6.1 送風(fēng)制度
19日中班18:36復(fù)風(fēng),由于無計劃休風(fēng)時間偏長,復(fù)風(fēng)時堵上 4#、11#、18#、25# 風(fēng)口,風(fēng)口面積為0.283 m2。
2.6.2 風(fēng)量恢復(fù)及負(fù)荷調(diào)整
18:36 復(fù)風(fēng),復(fù)風(fēng)后由于配加水熄焦加上管道溫度較低,頂溫 53~55 ℃,上升較慢。19:30 風(fēng)量為1 210 m3 /min時,4個頂溫其中東南超過100 ℃,開始引煤氣,從復(fù)風(fēng)到引煤氣長達(dá)54 min。引煤氣后風(fēng)量根據(jù)風(fēng)口進(jìn)風(fēng)面積加至 3 050 m3 /min,風(fēng)壓267 kPa,頂壓 143 kPa,復(fù)風(fēng)后透氣性指數(shù)在 24 左右。20:10分打開鐵口,鐵口噴濺出鐵慢,風(fēng)壓緩慢上升,20:47風(fēng)壓上升至285 kPa,透氣性指數(shù)22.5,減風(fēng)控制,風(fēng)量減至 2 600 m3 /min,風(fēng)壓平穩(wěn),組織東場重疊出鐵,于21:40分東場打開鐵口重疊出鐵。礦批由 55 t 縮至 45 t。復(fù)風(fēng)時雷達(dá)探尺 5.30 m,復(fù)風(fēng)后附加3罐凈焦,5批正常料又附加1罐凈焦,每 批凈焦為12.50 t,凈焦共計50 t,補(bǔ)充熱損耗。休風(fēng)前焦比由355 kg/t調(diào)整為450 kg/t,主要是考慮無計劃休風(fēng)時間較長,為了補(bǔ)充爐缸熱量損失,又要考慮煤氣利用率下降因素的影響,比正常應(yīng)增加燃料比40~60 kg/t,由于恢復(fù)爐況氧量比正常低,煤比應(yīng)比正常降低30 kg/t,才能保證火焰溫度適宜,因此把焦比調(diào)整450 kg/t較為適宜,調(diào)整焦比后對應(yīng)的參數(shù)如表1所示。
20日附加焦逐漸下達(dá),壓量關(guān)系緩和,渣鐵熱量上行,緩慢加風(fēng),3:30 風(fēng)量加至 3 400 m3 /min,風(fēng)壓296 kPa,透氣性指數(shù)25.1,堵風(fēng)口狀態(tài)下基本達(dá)到全風(fēng),焦比由450 kg/t降至420 kg/t。3:20凈焦下達(dá)后開風(fēng)口加風(fēng),6:40 風(fēng)口全開,加風(fēng)量至 4 050m3 /min,此時風(fēng)壓 350 kPa,頂壓 194 kPa,透氣性指數(shù)26,期間焦比逐步降至400 kg/t。
2.6.3 生鐵含硅量水平及出鐵組織
首次鐵鐵水含硅基本在 0.6% 左右,鐵水溫度最高至1 435 ℃。第2爐鐵生鐵含硅量0.3%左右,渣鐵熱量1 409 ℃。第3爐鐵生鐵含硅量至0.60%,渣鐵熱量上至1 467 ℃。渣鐵流動性轉(zhuǎn)好,渣鐵排放改善,出完鐵后壓量關(guān)系緩和,前 5 爐出渣鐵情況的一些關(guān)鍵參數(shù)如表2所示。
隨附加焦下達(dá),十字測溫中心整體較集中,邊緣溫度穩(wěn)定,氣流分布合理,壓量關(guān)系適宜,透氣性指數(shù)基本在26左右。
2.6.4 補(bǔ)煤操作及負(fù)荷調(diào)整
風(fēng)量 1 200 m3 /min 以后噴煤 20 t,20:10 風(fēng)量加至 3 000 m3 /min,前期按照煤比不大于 220 kg/t 補(bǔ)煤,噴煤至44 t/h,氧量加至4 200 m3 /h,后根據(jù)料速逐漸調(diào)整煤量。首次鐵生鐵含硅量 0.6%,根據(jù)生鐵含硅量情況,調(diào)整渣鐵溫度是否充足及料速的快慢。23:00 把煤量減至 22 t/h,前 8 h 實際燃料比平均為598 kg/t。復(fù)風(fēng)后10 h(第5爐鐵)鐵水溫度1 498 ℃,燃料比按照540 kg/t平衡,輕負(fù)荷料作用后壓量關(guān)系緩和,焦比調(diào)整為 400 kg/t,風(fēng)量加至4 100 m3 /min。
2.6.5 復(fù)風(fēng)后關(guān)鍵指標(biāo)
高爐恢復(fù)過程基本參數(shù)如表3所示。
3 操作總結(jié)
3.1 停電狀態(tài)下應(yīng)急操作
1)風(fēng)機(jī)未停電時,高爐系統(tǒng)全部停電,在 TRT系統(tǒng)關(guān)閉的情況下,應(yīng)迅速打開爐頂放散確保煤氣通路及煤氣系統(tǒng)安全運(yùn)行。2)第一時間爐前緊急堵口,避免渣處理脫水器和回水槽灌滿火渣、渣皮帶燒損等事故擴(kuò)大。3)高爐及時切斷煤氣,熱風(fēng)爐迅速停燒爐,高爐安全休風(fēng)。4)密切關(guān)注水系統(tǒng)的變化,保證冷卻設(shè)備在應(yīng)急狀態(tài)下安全運(yùn)行。5)編制簡潔、適用、易于操作的應(yīng)急預(yù)案,車間開展應(yīng)急演練,提升崗位應(yīng)急操作技能。6)改造應(yīng)急渣溝,確保在應(yīng)急狀態(tài)下可以出鐵。
3.2 全部配加水熄焦炭注意事項
1)在配加水焦前焦比上調(diào)至少15 kg/t,焦炭水分調(diào)整為10%。2)操作燃料比上升20~25 kg/t,同樣的含硅量鐵水溫度下降5~10 ℃,生鐵含硅量做上限,保證鐵水溫度在1 505~1 510 ℃。
3.3 無計劃長期休風(fēng)后操作調(diào)整
1)需要堵風(fēng)口恢復(fù),風(fēng)口面積比正常需要縮小7%~14%,根據(jù)爐況基礎(chǔ)取上下限。2)附加焦炭按照2~2.5 t/h,依據(jù)爐況基礎(chǔ)取上下限。3)焦比根據(jù)爐況基礎(chǔ)按照400~450 kg/t調(diào)整。4)配料生鐵含硅量按照0.5%調(diào)整,配料堿度1.28,礦批根據(jù)風(fēng)量在45~55 t較為適宜。
4 結(jié) 語
此次由于大面積停電導(dǎo)致很多重要閥門失效,不能正常休風(fēng)造成 28 個風(fēng)口全部灌渣的重大事故,無計劃休風(fēng)時間長達(dá)近23 h,但由于處理得當(dāng),事故沒有擴(kuò)大。通過對事故前爐況的綜合分析,休風(fēng)后的爐體保溫,復(fù)風(fēng)后正確的應(yīng)對,特別是風(fēng)量的恢復(fù)與負(fù)荷的調(diào)整到位,才使?fàn)t況得到快速恢復(fù)。