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萊鋼型鋼265m2燒結(jié)機(jī)高效生產(chǎn)實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-04-17  作者:蔡祥奎,包文琦,楊東安  瀏覽次數(shù):1055
 
核心提示:摘 要:萊鋼型鋼煉鐵廠2座1 880m3高爐配套2臺(tái)265m2燒結(jié)機(jī),為了滿足高爐生產(chǎn)的低成本和精料要求,對(duì)燒結(jié)機(jī)進(jìn)行了漏風(fēng)治理、改善造球、提高料溫等一系列技術(shù)改造,同時(shí)加強(qiáng)過(guò)程控制,在保證燒結(jié)礦質(zhì)量的前提下,提高了燒結(jié)礦產(chǎn)量,實(shí)現(xiàn)了高效生產(chǎn)。 關(guān)鍵詞:燒結(jié)機(jī);風(fēng)量;噴頭;水分;燃料粒度
 萊鋼型鋼265m2燒結(jié)機(jī)高效生產(chǎn)實(shí)踐

蔡祥奎,包文琦,楊東安

(萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司煉鐵廠,山東萊蕪271104)

摘 要萊鋼型鋼煉鐵廠2座1 880m3高爐配套2臺(tái)265m2燒結(jié)機(jī),為了滿足高爐生產(chǎn)的低成本和精料要求,對(duì)燒結(jié)機(jī)進(jìn)行了漏風(fēng)治理、改善造球、提高料溫等一系列技術(shù)改造,同時(shí)加強(qiáng)過(guò)程控制,在保證燒結(jié)礦質(zhì)量的前提下,提高了燒結(jié)礦產(chǎn)量,實(shí)現(xiàn)了高效生產(chǎn)。

關(guān)鍵詞燒結(jié)機(jī);風(fēng)量;噴頭;水分;燃料粒度

1  前言

萊鋼型鋼煉鐵廠2臺(tái)265m2燒結(jié)機(jī)為2座1 880m3高爐提供燒結(jié)礦,高爐對(duì)燒結(jié)礦要求轉(zhuǎn)鼓指數(shù)》78%,RDI>69% 同時(shí),為了凸顯燒結(jié)礦的成本優(yōu)勢(shì),要求燒結(jié)礦入爐比例達(dá)到70%以上。為此,2臺(tái)265m2燒結(jié)機(jī)從技術(shù)改造和燒結(jié)過(guò)程控制入手,走出了一條穩(wěn)質(zhì)提產(chǎn)的高效生產(chǎn)之路。

2  高效生產(chǎn)的技術(shù)改造措施

2.1降低燒結(jié)系統(tǒng)漏風(fēng)的治理

燒結(jié)生產(chǎn)“以風(fēng)為綱”,目前國(guó)內(nèi)各企業(yè)燒結(jié)機(jī)普遍采用固定滑道加單層或雙層滑板以及密封皮密封的形式。型鋼煉鐵廠1#燒結(jié)機(jī)采用的是固定滑道加密封皮方式,才燒結(jié)機(jī)采用固定滑道加雙層滑板的密封方式。隨著生產(chǎn)的進(jìn)行,漏風(fēng)逐漸增大,有效風(fēng)量降低,導(dǎo)致燒結(jié)產(chǎn)質(zhì)量下降。生產(chǎn)中堅(jiān)持“逢修必堵”的原則,每次檢修都把燒結(jié)機(jī)堵漏風(fēng)作為首要工作進(jìn)行安排。長(zhǎng)期以來(lái),燒結(jié)廢氣中的O2含量控制在16%~ 16.5%,漏風(fēng)率控制在45%~ 55%,取得了較好的效果。

2.2強(qiáng)化混合制粒

粒度適宜的混合料不僅可以減小空氣通過(guò)燒結(jié)料層的阻力,提高燒結(jié)生產(chǎn)率,還可以使燒結(jié)礦物化成分趨于穩(wěn)定,改善燒結(jié)礦物理化學(xué)指標(biāo)。通過(guò)混合機(jī)內(nèi)實(shí)施環(huán)形逆流的技術(shù)改造,改善了對(duì)礦料的提升高度,延長(zhǎng)了造球時(shí)間。試驗(yàn)測(cè)定,改造后混合機(jī)造球效果提高10%, 效果良好。

2.2.1合理優(yōu)化混合機(jī)功能區(qū)分布

萊鋼處于華北地區(qū),礦料水分受季節(jié)影響,雨季生產(chǎn)混勻料水分達(dá)到9.5%, 冬季和春天則降到6%左右。水分大時(shí),如果混勻區(qū)過(guò)短,混勻料和其他礦料不能充分混合,燒結(jié)過(guò)程中礦化不充分,燒結(jié)礦內(nèi)各個(gè)部分成分均勻性差,表現(xiàn)為燒結(jié)礦化學(xué)分析各成分波動(dòng)大,影響燒結(jié)礦質(zhì)量。因此,根據(jù)混勻料含水情況,合理優(yōu)化了混合機(jī)內(nèi)混勻加水和造球3個(gè)功能區(qū)的分布,使各物料充分混勻,保證了最優(yōu)的造球效果。

2.2.2優(yōu)化混合機(jī)內(nèi)每個(gè)加水噴頭之間的交互效果

通過(guò)試驗(yàn)摸索每個(gè)噴頭的加水量和霧化宜徑之間的關(guān)系,根據(jù)生產(chǎn)中加水量合理確定混合機(jī)內(nèi)噴頭個(gè)數(shù)及規(guī)格,使每個(gè)噴頭的霧化直徑 > 兩個(gè)噴頭之間的距離,形成交互效果,確保物料加水均勻。

2.2.3 采用新型陶瓷襯板減少混合機(jī)粘料

混合機(jī)內(nèi)粘料,減少混合機(jī)內(nèi)有效空間,影響填充率和物料的運(yùn)行軌跡,導(dǎo)致造球效果降低,嚴(yán)重時(shí)粘料成塊脫落,堵塞漏斗和小礦槽篦子,導(dǎo)致生產(chǎn)中斷甚至設(shè)備損壞?;旌蠙C(jī)采用新型陶瓷襯板后不再粘料,造球效果得到進(jìn)一步改善。

2.3減少白灰對(duì)水分的影響

混合料水分波動(dòng)70%來(lái)自于白灰下料量的波動(dòng),減少白灰波動(dòng)是穩(wěn)定混合料水分的重要措施。白灰下料量的波動(dòng)主要由3個(gè)因素引起 1)白灰中粉狀物料增加,提高了白灰的流動(dòng)性;2)白灰中水分使白灰消化放熱,提高了倉(cāng)內(nèi)乃至下料口的壓力,當(dāng)白灰進(jìn)入螺旋給料機(jī)后,壓力突然釋放,造成白灰噴倉(cāng);3)白灰倉(cāng)位過(guò)低。為了減小白灰波動(dòng),對(duì)白灰倉(cāng)進(jìn)行了改造,在下料口增設(shè)泄壓裝置,使白灰進(jìn)入下料口時(shí)壓力得到釋放。生產(chǎn)實(shí)踐表明,改造后噴倉(cāng)情況得到避免,白灰下料量穩(wěn)定性得到提高。

2.4提高混合料溫度

通蒸汽提高料溫是目前各鋼廠普遍采用的方法,但通蒸汽的位置各有不同,有的在混合機(jī)加,有的在小礦槽加,各有利弊。在混合機(jī)加可以減少蒸汽帶來(lái)水分對(duì)混合料水分的影響,使混合料水分相對(duì)穩(wěn)定;缺點(diǎn)是混合料從混合機(jī)到燒結(jié)機(jī)的過(guò)程中熱量流失,蒸汽在混合機(jī)內(nèi)利用率低,能源浪費(fèi)嚴(yán)重。小礦槽通蒸汽優(yōu)點(diǎn)是能源利用率高,缺點(diǎn)是會(huì)造成混合料局部水分波動(dòng),蒸汽進(jìn)入小礦槽前必須做好脫水工作。型鋼煉鐵廠采用小礦槽通蒸汽的方式,料溫可以穩(wěn)定在55℃左右。

2.5抓好布料和點(diǎn)火的過(guò)程控制

重視布料和點(diǎn)火管理,布料時(shí)布滿、布平是燒結(jié)氣流分布均勻、燒結(jié)過(guò)程穩(wěn)定的重要前提。生產(chǎn)中做到點(diǎn)火料面點(diǎn)著后不發(fā)黃、不過(guò)融,過(guò)融會(huì)影響料層透氣性,還會(huì)造成煤氣消耗過(guò)大,導(dǎo)致能源浪費(fèi)。布料后使用平料板和壓輻,確保料面逐漸呈現(xiàn)微U形態(tài),使燒結(jié)過(guò)程風(fēng)量分布均勻,減少邊緣效應(yīng),機(jī)尾紅火層連續(xù),確保燒結(jié)過(guò)程連續(xù)穩(wěn)定。

2.6穩(wěn)定燃料粒度

合適穩(wěn)定的燃料粒度對(duì)于燒結(jié)過(guò)程的熱量分布具有十分重要的意義。通過(guò)選擇可磨性良好、原始粒度良好的無(wú)煙煤,精確調(diào)控四輻間隙,合理控制進(jìn)料量;根據(jù)輻皮磨損情況標(biāo)準(zhǔn)化車(chē)削等措施, 使燃料粒度長(zhǎng)期穩(wěn)定在78%~ 82%的水平,為燒結(jié)過(guò)程穩(wěn)定提供良好的原料基礎(chǔ)。

3  改進(jìn)應(yīng)用效果

選取幾家同規(guī)格燒結(jié)機(jī)進(jìn)行技術(shù)指標(biāo)對(duì)比,驗(yàn)證通過(guò)采取以上措施后取得的效果。幾個(gè)廠家的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表1。萊鋼型鋼265m2燒結(jié)機(jī)對(duì)應(yīng)2座1 880 m3高爐,銀前265m2對(duì)應(yīng)1 080m3高爐。型鋼265m2燒結(jié)礦質(zhì)量要求較高,轉(zhuǎn)鼓要求達(dá)到79%以上,低粉68%以上。型鋼265m2燒結(jié)機(jī)和銀前265m2燒結(jié)機(jī)風(fēng)機(jī)風(fēng)量都是24 000 m3/min,而泰鋼同規(guī)格燒結(jié)機(jī)風(fēng)機(jī)風(fēng)量是27 000 m3/min,因此萊鋼型鋼265m2、銀前265m2風(fēng)機(jī)配置與泰鋼265m2相比明顯偏小,產(chǎn)量也少250~300t/d。而萊鋼型鋼265m2和銀前265m2相比,燒結(jié)礦質(zhì)量明顯好于銀前265m2,產(chǎn)量基本持平。萊鋼型鋼265m2和日鋼500m2大燒結(jié)機(jī)相比,燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)差距不大。

圖片1 

4  結(jié)語(yǔ)

萊鋼型鋼煉鐵廠265m2燒結(jié)機(jī)通過(guò)技術(shù)改造,穩(wěn)定原料條件,堅(jiān)持不懈抓好過(guò)程控制,使燒結(jié)過(guò)程工藝參數(shù)長(zhǎng)期穩(wěn)定,燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)在同類(lèi)型燒結(jié)機(jī)中保持了較高水平,產(chǎn)量也沒(méi)有明顯降低,走出了一條穩(wěn)質(zhì)提產(chǎn)的高效生產(chǎn)之路。

 
 
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