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萊鋼1 880 m3 高爐焦炭質(zhì)量劣化下提產(chǎn)量實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-04-20  作者:宮 文 壘  瀏覽次數(shù):895
 
核心提示:摘 要:結(jié)合2018年萊鋼1 880 m3 高爐生產(chǎn)實(shí)際,在自產(chǎn)焦炭質(zhì)量下降,以及大量配加冷、熱態(tài)指標(biāo)相對較差的外購焦的情況下,通過強(qiáng)化篩分、改善氣流分布、控制渣中鋁含量等措施,實(shí)現(xiàn)了高爐穩(wěn)定順行,產(chǎn)量同比增加8.5%。 關(guān)鍵詞:高爐;焦炭質(zhì)量;篩分;鋁含量
 萊鋼1 880 m3 高爐焦炭質(zhì)量劣化下提產(chǎn)量實(shí)踐

宮 文 壘

(萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司 煉鐵廠,山東 萊蕪 271104)

摘 要:結(jié)合2018年萊鋼1 880 m3 高爐生產(chǎn)實(shí)際,在自產(chǎn)焦炭質(zhì)量下降,以及大量配加冷、熱態(tài)指標(biāo)相對較差的外購焦的情況下,通過強(qiáng)化篩分、改善氣流分布、控制渣中鋁含量等措施,實(shí)現(xiàn)了高爐穩(wěn)定順行,產(chǎn)量同比增加8.5%。

關(guān)鍵詞:高爐;焦炭質(zhì)量;篩分;鋁含量

1 前 言

2018年,我國鋼鐵行業(yè)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,鋼鐵企業(yè)效益明顯提升,據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計,重點(diǎn)大中型企業(yè)利潤同比增長 613.6%。在此背景下,提高高爐產(chǎn)量意味著效益的產(chǎn)生,然而由于焦煤短缺和環(huán)保升級等多方面影響,萊鋼自產(chǎn)焦炭供應(yīng)量嚴(yán)重不足,需要配加35%~60%外購焦。因?yàn)橥赓徑估洹釕B(tài)指標(biāo)比自產(chǎn)焦均有較大差距,所以必須通過優(yōu)化操作,降低焦炭質(zhì)量劣化影響,在保證高爐順行的基礎(chǔ)上提升產(chǎn)量。

2 焦炭問題現(xiàn)狀

2.1 焦炭供應(yīng)與質(zhì)量情況

2018 全年自產(chǎn)焦?jié)M足 1 880 m3 高爐約 60%的需求量,外購焦配加比例至少 40%以上。與自產(chǎn)焦相比,外購焦灰分、水分、粒度、反應(yīng)性等大部分理化指標(biāo)都有明顯的差距。而且由于單一供應(yīng)商無法滿足連續(xù)生產(chǎn)需求,所以至少有 2 家以上的供應(yīng)商,不同品種焦炭之間也存在較大差距。表1 為主要外購焦品種與自產(chǎn)焦冷、熱態(tài)典型性指標(biāo)對比。

圖片1 

2.2 焦炭質(zhì)量對爐況的影響

2018 年 1 季度,外購焦 M40最低 81.9%,平均84.99% ;M10 最 高 7.5% ,平 均 7.15% ,入 爐 比 例30%。高爐透氣性指數(shù)由 24.5~25 降低到 22.5~ 23,2月11日焦比被迫調(diào)整到400 kg/t后,爐況仍勉強(qiáng)維持低水平的順行,透指最高到23.5左右,壓差接近 180 kPa,風(fēng)量離全風(fēng)至少下降 400 m3 /min 左右,燃料比升高20~40 kg/t,產(chǎn)量降低1 500~2 000t/d,整體生產(chǎn)非常被動。

3 應(yīng)對措施

鑒于采購焦炭質(zhì)量不可控性,1 880 m3 高爐主要通過入爐篩分、制度調(diào)整、操作優(yōu)化等方法,維持高爐順行度,提高產(chǎn)量。

3.1 定倉入爐

保持焦炭結(jié)構(gòu)穩(wěn)定是后期調(diào)整爐況的基礎(chǔ)。根據(jù)不同焦炭進(jìn)量和庫存情況,按照“單獨(dú)存放、分開入倉”的原則,固定不同外購焦配加比例(見表2),配合外購焦緩沖倉,可以保證焦炭結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定,有利于焦炭質(zhì)量跟蹤;其次,外購焦打入13#、14#倉,自產(chǎn)焦打入15#、16#倉,嚴(yán)禁混倉。這樣就可以使粉末較少,粒度均勻的焦炭不在中心,保持中心氣流的暢通。

圖片2 

3.2 篩分控制

篩分是入爐控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié),針對外購焦炭水分不穩(wěn)定、粉末多的特點(diǎn),焦炭振篩的改進(jìn)如下:

1)把振篩間距由 22 mm 調(diào)整為 25 mm;2)加大篩底板傾角,有效減輕因外購焦粉末量大造成的篩底板積料返料現(xiàn)象;3)增加篩棒長度和篩分面積,同時對篩棒加粗,減少篩棒磨斷頻次;4)分料器與篩體改為分離式,減少了篩體負(fù)荷,有效增加了振幅;5)同時振幅增加 5 mm,抵消因篩棒加粗造成的夾料現(xiàn)象。篩分改進(jìn)后,減少合格料流失,提高了篩分質(zhì)量(見表 3),更好的適應(yīng)雨季水分波動的影響。

圖片3 

3.3 氣流分布

外購焦主要特點(diǎn)是粉末多,強(qiáng)度差,極易引起氣流堵塞,爐缸堆積[1]。而在恢復(fù)過程中,往往采取大比例退負(fù)荷、中心加焦等引導(dǎo)中心氣流等措施,這就造成了死料柱體積不斷增加,爐缸縮小,堆積情況加劇。因此,通過料制調(diào)整先疏松邊緣,打通煤氣通路,再進(jìn)一步引導(dǎo)中心的步驟,實(shí)現(xiàn)了邊緣、中心兩股氣流,從根本上改善了煤氣分布,為后續(xù)爐況恢復(fù)奠定基礎(chǔ)料制調(diào)整前后對比見表4,其次優(yōu)化風(fēng)口布局,保證風(fēng)速和動能,1 880 m3 高爐進(jìn)風(fēng)面積0.316 7 m2,鼓風(fēng)動能11 000~12 500 kg·m/ s,風(fēng)速260~280 m/s。

圖片4 

3.4 出鐵控制

1)提高炮泥質(zhì)量,保證出鐵時間90~120 min。

2)把憋鐵、憋渣作為事故看待,鐵間隔≥40min,立即減風(fēng)200 m3 /min,控氧1 000~2 000 m3 /h;鐵間隔每超出10 min,至少減風(fēng)100 m3 /min;憋鐵狀態(tài)未消除前,高爐嚴(yán)禁加風(fēng)。

3)提高和穩(wěn)定渣處理能力,保證出凈渣鐵,嚴(yán)禁出現(xiàn)被迫堵口情況。

4)渣鐵溫度是影響爐渣黏度最明顯的因素,所以保持鐵水較高的溫度,是保證爐渣流動性的前提和基礎(chǔ),1 880 m3 高爐要求渣鐵溫度>1 510 ℃。

3.5 Al含量控制

隨著利用系數(shù)的提高,在冶煉過程中,爐缸液面將快速上升,直接影響料柱的透氣性,使高爐表現(xiàn)出“憋風(fēng)”現(xiàn)象[2]。1 880 m3 高爐控制渣中鎂鋁比,即 w(MgO/Al2O3)=0.40~0.50,w(MgO)≤8%,w(Al2O3)≤15%。通過提高鎂含量,抑制Al2O3對爐渣的粘稠影響,取得較好的效果。

3.6 負(fù)荷定量調(diào)劑

高爐操作采取早調(diào)、微調(diào)的原則,通過數(shù)據(jù)分析,量化不同指標(biāo)對高爐影響,形成調(diào)劑標(biāo)準(zhǔn)化。避免了不必要的退負(fù)荷力度,減少過量調(diào)劑,使高爐操作有據(jù)可依。在原有順行模型的基礎(chǔ)上,形成一套參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)區(qū)間集,調(diào)劑量化標(biāo)準(zhǔn)如表5所示。

圖片5 

3.7 及時獲取和傳遞焦炭信息

制定并實(shí)施焦炭督查管控標(biāo)準(zhǔn)化,每天統(tǒng)計和化驗(yàn)焦炭的數(shù)量和質(zhì)量情況,定期與原料部門溝通交流,全面掌握焦炭信息;發(fā)現(xiàn)問題第一時間通報,制定應(yīng)對措施。

3.8 實(shí)施效果

截至 2019 年 1 月,外購焦比例已達(dá)到 45.2%,在質(zhì)量沒有根本改善的基礎(chǔ)上,1 880 m3 高爐平均日產(chǎn)5 185.7 t,最高月產(chǎn)5 460.57 t,同比增產(chǎn)8.5%,達(dá)到目標(biāo)。

4 結(jié) 語

原則上,焦炭質(zhì)量是以滿足高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行為前提。但是由于市場價格、供需環(huán)境等因素,現(xiàn)代高爐操作往往無法滿足精料,這就要求高爐從業(yè)人員能夠立足現(xiàn)有條件,從內(nèi)部控制入手,通過操作手段,抵消和降低外界影響。

1)高爐氣流穩(wěn)定、分布合理是高爐順行的基礎(chǔ),重點(diǎn)是控制焦炭粉末入爐和料面的分布。把較差的焦炭布在邊緣,強(qiáng)度較好的焦炭布在中心,有利于形成穩(wěn)定的漏斗區(qū),使中心氣流暢通集中。

2)出鐵及時出凈,爐溫?zé)崃繚M足要求是提高產(chǎn)量的過程中必須關(guān)注的。因?yàn)殍F水理論生產(chǎn)量高達(dá)3~4 t/min,大量渣鐵聚集很快就會侵入料柱縫隙,導(dǎo)致高風(fēng)壓、高壓差。所以減風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)和時機(jī)的把握是非常重要的。

3)內(nèi)部操作措施的配合實(shí)施,是可以支撐一定程度的強(qiáng)化冶煉。但是要兼顧良好的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),焦炭質(zhì)量應(yīng)從根本上保持穩(wěn)定和提升。

參考文獻(xiàn):

[1] 傅燕樂.高爐操作[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2006.

[2] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.

 
 
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