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萊鋼1 880 m3 高爐焦炭質量劣化下提產量實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-04-20  作者:宮 文 壘  瀏覽次數:870
 
核心提示:摘 要:結合2018年萊鋼1 880 m3 高爐生產實際,在自產焦炭質量下降,以及大量配加冷、熱態指標相對較差的外購焦的情況下,通過強化篩分、改善氣流分布、控制渣中鋁含量等措施,實現了高爐穩定順行,產量同比增加8.5%。 關鍵詞:高爐;焦炭質量;篩分;鋁含量
 萊鋼1 880 m3 高爐焦炭質量劣化下提產量實踐

宮 文 壘

(萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司 煉鐵廠,山東 萊蕪 271104)

摘 要:結合2018年萊鋼1 880 m3 高爐生產實際,在自產焦炭質量下降,以及大量配加冷、熱態指標相對較差的外購焦的情況下,通過強化篩分、改善氣流分布、控制渣中鋁含量等措施,實現了高爐穩定順行,產量同比增加8.5%。

關鍵詞:高爐;焦炭質量;篩分;鋁含量

1 前 言

2018年,我國鋼鐵行業深入推進供給側結構性改革,鋼鐵企業效益明顯提升,據中鋼協統計,重點大中型企業利潤同比增長 613.6%。在此背景下,提高高爐產量意味著效益的產生,然而由于焦煤短缺和環保升級等多方面影響,萊鋼自產焦炭供應量嚴重不足,需要配加35%~60%外購焦。因為外購焦冷、熱態指標比自產焦均有較大差距,所以必須通過優化操作,降低焦炭質量劣化影響,在保證高爐順行的基礎上提升產量。

2 焦炭問題現狀

2.1 焦炭供應與質量情況

2018 全年自產焦滿足 1 880 m3 高爐約 60%的需求量,外購焦配加比例至少 40%以上。與自產焦相比,外購焦灰分、水分、粒度、反應性等大部分理化指標都有明顯的差距。而且由于單一供應商無法滿足連續生產需求,所以至少有 2 家以上的供應商,不同品種焦炭之間也存在較大差距。表1 為主要外購焦品種與自產焦冷、熱態典型性指標對比。

圖片1 

2.2 焦炭質量對爐況的影響

2018 年 1 季度,外購焦 M40最低 81.9%,平均84.99% ;M10 最 高 7.5% ,平 均 7.15% ,入 爐 比 例30%。高爐透氣性指數由 24.5~25 降低到 22.5~ 23,2月11日焦比被迫調整到400 kg/t后,爐況仍勉強維持低水平的順行,透指最高到23.5左右,壓差接近 180 kPa,風量離全風至少下降 400 m3 /min 左右,燃料比升高20~40 kg/t,產量降低1 500~2 000t/d,整體生產非常被動。

3 應對措施

鑒于采購焦炭質量不可控性,1 880 m3 高爐主要通過入爐篩分、制度調整、操作優化等方法,維持高爐順行度,提高產量。

3.1 定倉入爐

保持焦炭結構穩定是后期調整爐況的基礎。根據不同焦炭進量和庫存情況,按照“單獨存放、分開入倉”的原則,固定不同外購焦配加比例(見表2),配合外購焦緩沖倉,可以保證焦炭結構相對穩定,有利于焦炭質量跟蹤;其次,外購焦打入13#、14#倉,自產焦打入15#、16#倉,嚴禁混倉。這樣就可以使粉末較少,粒度均勻的焦炭不在中心,保持中心氣流的暢通。

圖片2 

3.2 篩分控制

篩分是入爐控制的關鍵環節,針對外購焦炭水分不穩定、粉末多的特點,焦炭振篩的改進如下:

1)把振篩間距由 22 mm 調整為 25 mm;2)加大篩底板傾角,有效減輕因外購焦粉末量大造成的篩底板積料返料現象;3)增加篩棒長度和篩分面積,同時對篩棒加粗,減少篩棒磨斷頻次;4)分料器與篩體改為分離式,減少了篩體負荷,有效增加了振幅;5)同時振幅增加 5 mm,抵消因篩棒加粗造成的夾料現象。篩分改進后,減少合格料流失,提高了篩分質量(見表 3),更好的適應雨季水分波動的影響。

圖片3 

3.3 氣流分布

外購焦主要特點是粉末多,強度差,極易引起氣流堵塞,爐缸堆積[1]。而在恢復過程中,往往采取大比例退負荷、中心加焦等引導中心氣流等措施,這就造成了死料柱體積不斷增加,爐缸縮小,堆積情況加劇。因此,通過料制調整先疏松邊緣,打通煤氣通路,再進一步引導中心的步驟,實現了邊緣、中心兩股氣流,從根本上改善了煤氣分布,為后續爐況恢復奠定基礎料制調整前后對比見表4,其次優化風口布局,保證風速和動能,1 880 m3 高爐進風面積0.316 7 m2,鼓風動能11 000~12 500 kg·m/ s,風速260~280 m/s。

圖片4 

3.4 出鐵控制

1)提高炮泥質量,保證出鐵時間90~120 min。

2)把憋鐵、憋渣作為事故看待,鐵間隔≥40min,立即減風200 m3 /min,控氧1 000~2 000 m3 /h;鐵間隔每超出10 min,至少減風100 m3 /min;憋鐵狀態未消除前,高爐嚴禁加風。

3)提高和穩定渣處理能力,保證出凈渣鐵,嚴禁出現被迫堵口情況。

4)渣鐵溫度是影響爐渣黏度最明顯的因素,所以保持鐵水較高的溫度,是保證爐渣流動性的前提和基礎,1 880 m3 高爐要求渣鐵溫度>1 510 ℃。

3.5 Al含量控制

隨著利用系數的提高,在冶煉過程中,爐缸液面將快速上升,直接影響料柱的透氣性,使高爐表現出“憋風”現象[2]。1 880 m3 高爐控制渣中鎂鋁比,即 w(MgO/Al2O3)=0.40~0.50,w(MgO)≤8%,w(Al2O3)≤15%。通過提高鎂含量,抑制Al2O3對爐渣的粘稠影響,取得較好的效果。

3.6 負荷定量調劑

高爐操作采取早調、微調的原則,通過數據分析,量化不同指標對高爐影響,形成調劑標準化。避免了不必要的退負荷力度,減少過量調劑,使高爐操作有據可依。在原有順行模型的基礎上,形成一套參數標準區間集,調劑量化標準如表5所示。

圖片5 

3.7 及時獲取和傳遞焦炭信息

制定并實施焦炭督查管控標準化,每天統計和化驗焦炭的數量和質量情況,定期與原料部門溝通交流,全面掌握焦炭信息;發現問題第一時間通報,制定應對措施。

3.8 實施效果

截至 2019 年 1 月,外購焦比例已達到 45.2%,在質量沒有根本改善的基礎上,1 880 m3 高爐平均日產5 185.7 t,最高月產5 460.57 t,同比增產8.5%,達到目標。

4 結 語

原則上,焦炭質量是以滿足高爐生產穩定順行為前提。但是由于市場價格、供需環境等因素,現代高爐操作往往無法滿足精料,這就要求高爐從業人員能夠立足現有條件,從內部控制入手,通過操作手段,抵消和降低外界影響。

1)高爐氣流穩定、分布合理是高爐順行的基礎,重點是控制焦炭粉末入爐和料面的分布。把較差的焦炭布在邊緣,強度較好的焦炭布在中心,有利于形成穩定的漏斗區,使中心氣流暢通集中。

2)出鐵及時出凈,爐溫熱量滿足要求是提高產量的過程中必須關注的。因為鐵水理論生產量高達3~4 t/min,大量渣鐵聚集很快就會侵入料柱縫隙,導致高風壓、高壓差。所以減風標準和時機的把握是非常重要的。

3)內部操作措施的配合實施,是可以支撐一定程度的強化冶煉。但是要兼顧良好的經濟指標,焦炭質量應從根本上保持穩定和提升。

參考文獻:

[1] 傅燕樂.高爐操作[M].北京:冶金工業出版社,2006.

[2] 周傳典.高爐煉鐵生產技術手冊[M].北京:冶金工業出版社,2002.

 
 
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