包文 琦
(萊鋼集團(tuán)銀山型鋼有限公司 煉鐵廠,山東 萊蕪 271104)
摘要:針對(duì)萊鋼燒結(jié)生產(chǎn)中混勻料的水分受季節(jié)性影響較大的現(xiàn)狀,根據(jù)混勻料水分狀況,合理優(yōu)化混合機(jī)內(nèi)3個(gè)功能區(qū)的位置分布,使混勻料和其他礦料充分混勻,燒結(jié)礦質(zhì)量更加穩(wěn)定,取得了較好的效果。
關(guān)鍵詞:燒結(jié)混合機(jī);混合料;水分;混勻
1 前 言
參與燒結(jié)的各物料在配料室配料,通過一個(gè)個(gè)電子稱在輸料皮帶上呈層狀分布。燒結(jié)料在進(jìn)入燒結(jié)機(jī)之前,各物料必須充分混合,并加入合適的水分,形成含水和粒度適宜的混合料,不僅可以減小空氣通過燒結(jié)料層的阻力,提高燒結(jié)生產(chǎn)率,還可以使燒結(jié)礦物化成分趨于穩(wěn)定,改善燒結(jié)礦物理化學(xué)指標(biāo),滿足高爐煉鐵的精料需求。混合機(jī)正是解決這一問題的重要設(shè)備,型鋼煉鐵廠采用2段混合,其中,一混承擔(dān)的是混勻和加水潤濕以及部分造球功能,規(guī)格是Φ3 600 mm×13 000 mm;二混則全部是造球功能,規(guī)格是Φ4 000 mm×18 000 mm。
生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),雨季生產(chǎn)的情況下,混勻料水分增加,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定性降低。可見,混合充分與否對(duì)燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定性具有重要影響。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)物料含水情況,通過調(diào)整混合機(jī)內(nèi)各功能區(qū)的分布,使燒結(jié)礦質(zhì)量進(jìn)一步提高,取得了較好的效果。
2 原料條件
型鋼煉鐵廠所用原料見表1。
從表1可以看出,型鋼煉鐵廠燒結(jié)用含鐵原料一般精粉干配比10%~15%,褐鐵礦干基比例20%左右 ,混勻料 SiO2 含 量 5%~5.5%,CaO 0.7%~1.2%,燒結(jié)礦 SiO2 6%~6.4%。燒結(jié)礦品位為 53% ~54%,各礦料含水都比較高,普遍在8%~15%,生產(chǎn)成混勻料后水分也在9%左右。
3 優(yōu)化思路及方法
3.1 一混二混各功能區(qū)分布
混合機(jī)各功能區(qū)分布見圖1。
如圖1所示,礦料進(jìn)入一混后,首先進(jìn)行混勻, 混勻區(qū)占一混長度2.6 m,然后進(jìn)入加水潤濕區(qū),所占一混混合機(jī)長度為9 m,接著進(jìn)行造球,占一混混合機(jī)長度 2 m,接著進(jìn)入二混,全部為造球區(qū)。當(dāng)然,各區(qū)分配并沒有嚴(yán)格的界線,本文是依據(jù)混合機(jī)內(nèi)加水段位置進(jìn)行劃分的。
3.2 某時(shí)段燒結(jié)生產(chǎn)狀況
2018年8月16—17日,雨季生產(chǎn),混勻料中水分達(dá)到9%,呈泥團(tuán)狀,燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)見表2。
從表 2 可以看出,燒結(jié)礦中 SiO2和 CaO2 個(gè)指標(biāo)波動(dòng)都很大,且無規(guī)律性,分析主要原因是混勻料水分含量高、成團(tuán),和燃料熔劑其他物料進(jìn)入混合機(jī)后,不能進(jìn)行充分混合,混合料各部分之間成分差異大。在燒結(jié)過程中,經(jīng)過液相的融合,這種差異縮小,但燒結(jié)礦各部位的成分仍然波動(dòng)較大。
基于此,生產(chǎn)中需要將一混加水潤濕區(qū)后移,增加含水較高的混勻料和其他物料的混合時(shí)間,強(qiáng)化混勻效果。
3.3 各功能區(qū)的優(yōu)化
利用停機(jī)機(jī)會(huì),對(duì)混合機(jī)內(nèi)各功能區(qū)進(jìn)行優(yōu)化。混勻區(qū)由2.6 m優(yōu)化到3.6 m,增加1 m,加水潤濕區(qū)由9 m優(yōu)化為8.5 m,造球區(qū)后延0.5 m,混勻時(shí)間延長11 s;同時(shí),加水區(qū)前2個(gè)噴頭加水量由1.5m3 /h優(yōu)化為1.0 m3 /h,使混勻效果進(jìn)一步增強(qiáng)。
4 優(yōu)化效果
各功能區(qū)優(yōu)化以后,對(duì)優(yōu)化前后各工藝參數(shù)以及燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行匯總分析,觀察各參數(shù)的變化情況。混合料造球效果測量,優(yōu)化前后混合料粒度見表3。
從表3可以看出,優(yōu)化前后混合料粒度無明顯變化,說明優(yōu)化后混合機(jī)制粒效果能夠得到保證,能夠滿足生產(chǎn)要求。
表4為2018年8月27—28日燒結(jié)礦指標(biāo)情況,圖2為優(yōu)化前后堿度波動(dòng)情況。可以看出,優(yōu)化后燒結(jié)礦指標(biāo)趨于穩(wěn)定,無論是 SiO2還是 CaO,其波動(dòng)值都非常小。SiO2最大值6.26,最小值6.13,波動(dòng)幅度 0.13;CaO 最大值 12.36,最小值 12.17,波動(dòng)幅度0.19;堿度則穩(wěn)定在1.97~1.99。
對(duì)混勻料含水不同情況下的礦料進(jìn)行了混合機(jī)相關(guān)功能區(qū)的優(yōu)化試驗(yàn)。通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),當(dāng)混勻料含水<7.5% 時(shí),擴(kuò)大混勻區(qū)對(duì)燒結(jié)礦成分穩(wěn)定效果較小,相反還會(huì)影響造球效果,此時(shí)混勻區(qū)不宜過長;當(dāng)混勻料含水7.5%~8.5%,適當(dāng)擴(kuò)大混勻區(qū)對(duì)燒結(jié)礦成分穩(wěn)定有一定作用;當(dāng)混勻料水分>8.5%時(shí),擴(kuò)大混勻區(qū)對(duì)燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定效果顯著。
5 結(jié) 語
在華北地區(qū),燒結(jié)生產(chǎn)中混勻料含水量受季節(jié)影響變化較大,混勻料含水量影響混合機(jī)的混勻效果,導(dǎo)致燒結(jié)礦成分波動(dòng)。通過對(duì)混合機(jī)內(nèi)各功能區(qū)合理優(yōu)化,適當(dāng)擴(kuò)大或減小混勻區(qū),使混勻料和其他礦料進(jìn)行充分混勻,燒結(jié)礦物理化學(xué)指標(biāo)更加穩(wěn)定,取得了較好的效果。