田國福
(山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠,山東濟南271104)
摘要:運用振動分析儀現場檢測風機波形及頻譜圖等方法,判斷265m2燒結機環冷鼓風機在運轉過程中振動數值超標故障,確定故障原因是由于轉子不平衡導致。現場運用動平衡技術處理,消除了故障,使振動數值達到了合格水平。
關鍵詞:燒結機;環冷風機;風機轉子;振動分析儀
1 前言
山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠4#265m2燒結機配套280m2環冷機,環冷機配置5臺冷卻風機,環冷冷卻風機是對燒結機所生產的燒結礦進行冷卻的關鍵設備。在設備運行過程中,2#冷卻風機因軸承座出現振動超標造成風機故障停機,不能同步環冷機正常運行,造成燒結礦溫度偏高,影響輸送皮帶使用壽命。通過振動分析儀監測設備運行狀態,結合故障參數數據、頻譜圖、波形圖等進行分析,最終現引起故障的原因,并利用最短的時間進行了處理,確保了冷卻風機同步環冷機開機運行[1-3]。
2 風機故障診斷分析
280m2環冷機配置5套G4系列鼓風機,鼓風機型號為G4-73-25D。風機流量324 000 m3/h,葉輪直徑2.5 m,壓力5 082 Pa,配套電機型號YKK5604-8-630 kW,10kV。
經檢測分析,引起風機振動的原因有多方面,主要有以下幾點。
1) 風機轉子不平衡。不平衡是旋轉機械常見的故障,引起轉子不平衡的原因有:結構設計不合理、制造和安裝誤差、材質不均勻、受熱不均勻、轉子部件(配重)脫落。運行中轉子的腐蝕、磨損、結垢、零部件的松動和脫落等都能引起轉子不平衡。
2) 風機轉子不對中。不對中通常指相鄰兩轉子的軸心線與軸承中心線的傾斜或偏移程度,轉子不對中可分為聯軸器不對中和軸承不對中;聯軸器不對中又可分為平行不對中、偏角不對中和平行偏角不對中3種情況。
3 )轉子碰摩。受風機運行時間較長,機組運行參數不斷提高,其間隙不斷減小,以及運行過程中不平衡、不對中、熱彎曲等因素的影響,經常發生轉子摩擦故障。因轉子摩擦部位不同,碰摩分為兩種情況:轉子外緣與靜止件接觸而引起的摩擦,稱為徑向摩擦;轉子在軸向與靜止件接觸而引起的摩擦,稱為軸向摩擦。從不同的角度,摩擦還可以分為局部摩擦和全面摩擦,早期、中期和晚期碰摩等。
4 )油膜振蕩。當轉子轉速升到比第1臨界轉速的2倍稍高以后,由于此時半速渦動的渦動速度與轉軸的第1臨界轉速相重合即產生共振,表現為強烈的振動現象。油膜一旦發生振蕩,將始終保持約等于轉子1階臨界轉速的渦動頻率,而不再隨轉速的升高而升高。
3 故障檢測及處理
3.1機組測點布置
環冷機2#冷卻風機機組測點布置如圖1所示。
3.2機組振動數據采集及故障分析
風機運行過程中振動突然加大,風機運行轉速為740 r/min。使用振通904測量其水平振動位移達63.39 μm,超過報警值。測點數據分析見圖2。
從頻譜圖及波形圖中可以看出,其工頻振值達63.39 μm,其波形圖近似于正弦波,頻譜圖中諧波分量集中于基頻12.5 Hz,并且出現很小的高次諧波,使整個頻譜呈現出“楓樹形”。通過分析,判定該風機振動故障主要為轉子不平衡引起的。具體分析如下:1)通過測點振動趨勢圖分析,其測點IX振動值上升幅度較大,可以判定測點振值增大為振動量傳遞引起;2)風機運行過程中,將所有風機軸承座、電機地腳螺栓進行緊固,未發現地腳有松動現象,因此排除地腳螺栓松動引起的故障;3)通過波形及頻譜圖分析,判定其為典型的轉子不平衡故障。
3.3運用VB8- II平衡儀對風機進行動平衡校正
1) 考慮到風機系統采用剛性轉子,而且符合應用單面動平衡技術要求,故選用剛性轉子測相平衡法處理此次動平衡故障。
2 )粘貼反光片,選擇外露的軸段,此段軸上用黑漆涂黑。待黑漆晾干后,用細砂紙打磨黑漆表面,打磨至不反光為止。然后將1片25 mm x 50mm的反光紙用瞬干膠粘牢至黑漆表面。
3) 將轉速表座固定在軸承座鋼結構底座上,速度傳感器放置于表座卡盤上。振動傳感器固定在軸承座兩端。
4) 動平衡儀具體操作設置。動平衡測量就是測量振動的基頻分量。先將“通頻-選頻”鍵按下,然后再按下“基頻”和“位移”鍵,此時振幅指示即為基頻、位移振動幅值。
5 )測量初始振動矢量。準備完畢后,啟動風機,待轉速達到額定轉速后,觀察儀器顯示轉速,待轉速穩定后,記錄初始振動矢量
(95μm,130°)。
6 )計算試加重量。按照平衡儀器要求的平衡精度等級G,則所需試重為:
式中:M為轉子重量,kg; G為平衡精度等級,mm/s; n為被平衡機器的最大工作轉速,r/min; r為試重位置半徑為mm;m為試重,g。
7 )試加配重塊。利用上述公式計算得出試重塊m=450g,按照要求焊加在被平衡轉子立面上,相位取0°。可寫表達式(0.45,0°)。
8 )第2次啟動風機。待達到額定轉速時,測取軸承座振動幅值和相位,其矢量以。
(130μm,230°)。
9) 計算影響系數K。
計算得影響系數K (78,152°)。計算實際需加重量Q。
求得實際需加重量Q(1.21,236° )。
10 )焊加求得配重塊Q。計算得出需加配重塊質量1210 g,相位取236°。
11)重新開機,故障消除。
4 結語
判斷風機故障,首先通過頻譜圖和波形圖判斷故障原因。采用現場動平衡處理故障省時、省力,節約費用。
參考文獻:
[1] 周寶堂.振動測試分析與動平衡[M].杭州:浙江大學出版社,1991.
[2] 安勝利,楊黎明•轉子現場動平衡技術[M]•北京:國防工業出版社,2007.
[3] 楊國安.機械設備故障診斷使用技術[M].北京沖國石化出版社,2007.