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首鋼長鋼8號高爐爐缸爐底侵蝕調查

放大字體  縮小字體 發布日期:2013-10-13  來源:首鋼長治鋼鐵有限公司  作者:楊軍昌,張聯兵,韓秀鵬,申偉  瀏覽次數:603
 
核心提示:通過對首鋼長鋼8號高爐爐缸溫度變化和護爐生產實踐的總結,以及停爐后的破損調查,重點分析了影響高爐長壽的關鍵因素。

楊軍昌,張聯兵,韓秀鵬,申偉

(首鋼長治鋼鐵有限公司)

摘 要:通過對首鋼長鋼8號高爐爐缸溫度變化和護爐生產實踐的總結,以及停爐后的破損調查,重點分析了影響高爐長壽的關鍵因素。

關 鍵 詞:高爐;爐缸爐底;侵蝕;護爐

首鋼長鋼8號高爐(1080m3)于2004年9月19日投產,設計20個風口和2個鐵口。高爐采用水冷炭磚一陶瓷杯綜合砌體,爐缸、爐底配有6層測溫熱電偶。爐缸設計有4段冷卻壁,冷卻壁為球墨鑄鐵光面冷卻壁,采用工業水冷卻。2012年2月20日停產大修,生產7年6個月,總計生產生鐵658萬t,單位爐容產鐵量6095t/m3。對8號高爐進行了爐缸爐底侵蝕調查,分析影響高爐長壽的關鍵因素和護爐的有效措施。

1 爐缸爐底結構

8號高爐采用的是綜合爐缸、爐底結構,爐底封板上為混凝土,混凝土上并排42根Φ108mm的水管,往上為爐底搗打料找平層。在其上砌筑5層半石墨質磚,尺寸為400mm×400mm×1200mm,爐底總高度為2000mm,不同層之間交錯砌筑。第5層半石墨質磚表面標高為6.503mm。第4層至12層外環磚為微孔炭磚,第13層至第14層為半石墨質磚。半石墨質磚上立砌2層復合棕剛玉磚,高度為690mm,形成陶瓷杯爐底。爐缸側壁砌復合棕剛玉磚,形成陶瓷杯壁。鐵口區范圍用復合棕剛玉磚砌筑。冷卻壁與爐殼之間填充無水炭素泥漿。炭磚與冷卻壁縫隙約為70mm,用炭素S9填充料搗打。炭磚與陶瓷杯之間縫隙50mm,填充炭素膠泥。

2 高爐護爐生產情況

高爐開爐1周后即發現,標高9202、10205mm處的熱電偶溫度相繼升高,內環部分點溫度超過1000℃。隨著生產延續,高溫區逐漸下移到標高8199mm與7196mm的位置。高爐開始護爐,控制冶煉強度生產,直至停爐大修從未使用過全風作業。

在高爐的整個生產過程中,主要采取過以下措施維持高爐生產:風口喂線護爐;嚴格控制來水溫度,局部通入高壓水,增加銅冷卻棒加強冷卻效果;改變送風制度,部分風口改為直風口,縮短風口長度,縮小送風面積,以減緩鐵水環流;堵溫度高部位風口生產;加釩鈦礦、釩鈦球團礦生產,確保TiO2入爐量在8~15kg/t;控制較為充沛的爐溫,確保生鐵中[TiO2]含量≥0.12%;控制冶煉強度生產,利用系數2.2~2.6,鼓風動能9~11kJ/s,標準風速185~200m/s。8號高爐歷年來技術經濟指標見表1。

首鋼長鋼8號高爐爐缸爐底侵蝕調查1 

3 爐缸溫度變化及采取的措施

(1)第一階段(2004年9月—2007年5月)。2004年9月19日開爐,一周后即發現標高9202、10205mm處的熱電偶溫度相繼升高,內環部分點溫度超過1000℃。隨著生產的延續,高溫逐漸下移到標高8199mm與7196mm處。2005年4月,正北3號風口下方標高8199、7196mm處的J、K點熱電偶溫度逐步升高。到5月,內環溫度點超出1000℃,超過熱電偶量程,已不能作為檢測點。

(2)第二階段(2007年5—12月)。2007年5月19日零點班,當標高7200mm東北方向H點溫度達到766℃,超過警戒溫度,休風堵3個風口(6、7、18號),將風量控制在2000m3/min。但溫度并沒有得到有效控制,爐缸東北方向進入炭磚100mm深度的溫度點最高升至978℃。2007年5月20日,被迫休風涼爐,堵5個風口(5、6、7、12、18號),風量控制在1500m3/min。

(3)第三階段(2007年12—2009年8月)。2007年12月24日四點班,爐缸、爐底東南方向熱電偶溫度逐漸升高,標高7196mm處的F點(伸入炭磚100mm)溫度從635℃升高到961℃(最高時1153℃),對應此處的第2段7、8號冷卻壁組水溫差從0.5℃分別升高到0.7℃和0.9℃,熱流強度分別達到了9.87、15.01kW/m2。依據現場情況和護爐規定,于25日01:15休風涼爐,對8號冷卻壁組進行了拆分,實施單獨供水冷卻。

(4)第四階段(2009年8月—2011年3月)。2009年8月29日,7號冷卻壁(面積3.522m2,水流量45m3/h)水溫差從0.5℃升至0.7℃,熱流強度達到9.78kW/m2。9月5日休風50min,捅開南面13號風口,堵東南面9號風口和東北面6號風口。9月6日升至0.8℃,熱流強度12.12kW/m2。9月7日將第2段東面7號冷卻壁單拆為2塊,第2段7號單塊冷卻壁(面積1.761m2、水流量56.5m3/h)水流量增加11.5m3/h,水溫差0.3、0.2℃,熱流強度11.17、7.64kW/m2。9月24日后下降至9.3kW/m2以下。

(5)第五階段(2011年3月—2012年2月)。2011年3月31日,爐缸溫度突變,14號風口下方標高6900mm處抵住炭磚的臨時熱電偶溫度突然升高,14號A2從166℃短時間內升至184℃,14號B2從169℃升至195℃;第2段12號冷卻壁組水溫差升至1.3℃,熱流強度超過16.28kW/m2;13號冷卻壁組水溫差升至0.9℃,熱流強度超過9.65kW/m2,爐皮溫度最高達到80℃,存在燒穿危險。高爐在出鐵后于02:20緊急休風。單拆第2段12號冷卻壁組,增大冷卻強度,并命名為22、23號冷卻壁。

4 侵蝕情況

停爐后,對爐內的侵蝕情況進行了調查。從現場調查的結果看,高爐的侵蝕是不規則的,同一方位侵蝕程度也不同。

(1)正南方向。位于12、13號風口之間的下方,第2段23號冷卻壁、第1段24號冷卻壁縫隙處抵住炭磚的臨時熱電偶溫度(新安裝)突然升高到196℃。該部位第7、8層雖然還能分辨出有炭磚,但在緊靠冷卻壁的地方,發現有凝結的殘渣鐵(如圖1所示)。

首鋼長鋼8號高爐爐缸爐底侵蝕調查2 

在10、11號風口之間下方,第2段20號、第1段20號冷卻壁位置,該部位第1、2段冷卻壁縫隙處抵住炭磚的臨時熱電偶溫度(新安裝)達到219℃。該部位第8層炭磚位置已不能分辨清是否有炭磚,只能看出是凝結物緊挨搗打料,搗打料厚度約70mm基本完好;第7層炭磚剩余厚度140mm。

(2)正東方向。位于7~9號風口之間的下方。該部位標高7196mm處深入炭磚100mm的臨時熱電偶溫度(新安裝)達到過1000℃。該部位第6層炭磚剩余厚度130mm,第7層炭磚剩余厚度60mm,第8層炭磚剩余厚度約50mm。

(3)正北方向。位于3、4號風口下方,該部位深入炭磚100mm臨時熱電偶溫度(新安裝)最高達到654℃,抵住炭磚臨時熱電偶溫度(新安裝)達到250℃,靠近冷卻壁處有殘鐵。在3號風口下方,第10層炭磚剩余厚度280mm;第9層炭磚剩余厚度300mm。1號風口下方第8層炭磚剩余厚度630mm,在180mm處有環裂;第7層炭磚剩余厚度660mm;第6層炭磚剩余厚度710mm。這兩層炭磚由于現場施工原因沒能清楚觀察到侵蝕程度,從裸露出的部分看有渣鐵夾雜、包裹炭磚的現象,侵蝕應該比較嚴重。

(4)爐缸爐底部位。爐缸侵蝕最為嚴重的是第7、8層炭磚部位,該部位在圓周方向侵蝕都較為嚴重,呈象腳狀。爐底侵蝕呈鍋底狀,最深處在第3層炭磚下部。

(5)其他情況。在爐底第5、6層挖出含褐紅色的凝結物,其在爐底的沉積厚度20~100mm,化學分析見表2。可以看出,該物質的含鈦量較高,說明爐底有鈦化物沉積層。還在爐內挖出黃綠色物質,化學分析見表3。可以看出,該物質的ZnO含量高達93.88%,說明有害物質Zn可以進入爐缸。由于Zn的頻繁氧化還原,對爐缸耐材造成嚴重破壞。

首鋼長鋼8號高爐爐缸爐底侵蝕調查3 

5 侵蝕原因

高爐是個密閉的化學反應容器,在爐缸內,耐材受堿金屬侵蝕,熱應力的破壞,CO2、O2、H2O的氧化,渣鐵的侵蝕和流動沖刷破壞。但就8號高爐而言,認為主要是以下原因導致爐缸溫度異常變化。

(1)耐火材料質量差。8號高爐采用爐缸炭磚質量與技術要求不相符,其中導熱系數遠低于標準。高爐設計時爐底、爐缸耐材要求指標見表4。2004年生產期間與停爐后,對炭磚與搗打料取樣化驗對比,兩次檢測爐缸耐材導熱系數都偏低,達不到高爐設計要求(見表5、6)。

 首鋼長鋼8號高爐爐缸爐底侵蝕調查4

(2)砌筑質量差。在清挖時發現,在炭磚橫縫與豎縫間有滲鐵現象,個別地方鐵已滲透到磚與冷卻壁之間的搗打料上,可能是砌筑時縫隙過大或填充不結實所致。

(3)炭磚環裂。由于整體大塊炭磚受熱不同,兩端溫差大,隨著升溫各種應力在增加,當應力超過炭磚破損極限值時,即出現微小的變形和裂紋。大塊條形炭磚受熱后,其冷端由于冷卻效果好,炭磚強度較熱端好,而熱端長期處于高溫狀態,產生的熱應力于長度中間部位,使炭磚熱端一側受到一個向內的不平衡的拉伸力。當拉伸力大于炭磚破壞應力時,便產生橫向裂紋。當縫內滲入大量渣鐵,炭磚會產生線性膨脹,加劇炭磚環裂。

(4)堿金屬侵蝕。隨著長期冶煉,堿金屬的循環富集不可避免。堿金屬氧化物在一定溫度下,與炭磚中的炭素起劇烈反應。當炭磚侵入堿蒸氣時,易于形成新的化合物如Fe,C、ZnO等,這些化合物易產生晶變,從而導致體積膨脹,破壞炭磚強度,對炭磚破損起催化作用。從爐內取樣分析來看,8號高爐內Zn含量較高,存在較嚴重的堿金屬侵蝕。

6 結語

(1)嚴把質量關。爐缸、爐底是高爐最關鍵的部位,是決定高爐一代爐齡壽命的關鍵,必須嚴格把好耐火材料質量和砌筑質量關,充分考慮該部位的侵蝕機理,選用優質耐材和信用好的施工單位,確保無先天隱患。

(2)加強監控。爐缸溫度監測是確保爐缸安全的重要手段。隨著侵蝕,爐缸原有熱電偶逐漸減少,應在重點部位通過爐殼鉆孔,增加熱電偶監測點,對炭磚、炭搗料進行有效監控。對爐殼、冷卻壁增加熱電阻,堅守最后一道防線。條件允許時,可建立“爐底爐缸侵蝕模型”指導生產。無論采用那種檢測手段,當發現有局部熱流強度升高時,必須采取有效措施,及時控制,不可大意致使升高部位蔓延,加劇侵蝕。

(3)加強高爐操作。嚴格控制高爐操做參數,縮小、加長和使用直風口使回旋區向爐缸推進,減少了對爐缸側壁的沖刷,也要兼顧爐缸活躍與爐況順行,避免爐墻結厚造成爐況不順。長期堵風口容易導致高爐偏料,可適當加堵熱流強度高部位對面的風口;裝料制度上適當壓制邊緣氣流,加中心焦,降低爐頂壓力,杜絕高爐憋風。同時,減少噴煤量,有利于提高高爐透氣性,有利于護爐;強化冷卻;重視爐前操作;加強檢漏工作,及時發現處理漏水;建立完善的應急預案體系。

(4)加強原燃料的管理。一方面減少入爐堿金屬帶入量;另一方面要優化高爐操作,做好排堿工作,降低堿金屬的危害。

 
 
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