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轉(zhuǎn)爐智能煉鋼供氧精準控制系統(tǒng)的開發(fā)及應用

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-06-01  作者:朱立  瀏覽次數(shù):1056
 
核心提示:摘 要:山鋼股份萊蕪分公司煉鋼廠將PID理論計算與先進檢測、控制手段相結(jié)合,配合智能煉鋼開發(fā)了轉(zhuǎn)爐氧氣流量全程精準自動控制系統(tǒng),提高了系統(tǒng)碳和溫度的雙命中率,降低了能源消耗,縮短了冶煉時間。 關鍵詞:轉(zhuǎn)爐;智能煉鋼;PID理論計算;氧氣壓力;氧氣流量
 轉(zhuǎn)爐智能煉鋼供氧精準控制系統(tǒng)的開發(fā)及應用

朱立

(山鋼股份萊蕪分公司煉鋼廠,山東萊蕪271104

摘 要山鋼股份萊蕪分公司煉鋼廠將PID理論計算與先進檢測、控制手段相結(jié)合,配合智能煉鋼開發(fā)了轉(zhuǎn)爐氧氣流量全程精準自動控制系統(tǒng),提高了系統(tǒng)碳和溫度的雙命中率,降低了能源消耗,縮短了冶煉時間。

關鍵詞轉(zhuǎn)爐;智能煉鋼;PID理論計算;氧氣壓力;氧氣流量

1  前言

隨著煉鋼生產(chǎn)工藝智能化技術(shù)的不斷發(fā)展,山鋼股份萊蕪分公司煉鋼廠老區(qū)對50 t轉(zhuǎn)爐進行了智能化、自動化改造,實現(xiàn)了“一鍵式”煉鋼。“一鍵式”煉鋼是目前最先進的冶煉模式,通過計算機自動控制冶煉過程,收到穩(wěn)定操作、穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏、穩(wěn)定鋼水成分、降低原料和能源消耗等效果。能否實現(xiàn)“一鍵式”煉鋼是衡量一個鋼廠的工藝智能化水平、設備水平、管理水平的重要標志。通過學習當前國內(nèi)外先進的控制技術(shù),結(jié)合現(xiàn)場轉(zhuǎn)爐實際情況,解決了一系列的工藝和自動化控制難題,成功實現(xiàn)了“一鍵式”智能化煉鋼。本文重點介紹氧氣流量智能化精準控制系統(tǒng)的研發(fā)過程。

2智能化煉鋼對氧氣流量控制的要求

改造前生產(chǎn)工藝及設備情況:生產(chǎn)工藝為氧壓手動調(diào)節(jié),相關設備主要包括氧壓檢測裝置、氧氣調(diào)節(jié)閥、快速切斷閥等,開吹時通過轉(zhuǎn)爐控制系統(tǒng)打開快速切斷閥開始吹氧,根據(jù)氧壓檢測設備反饋的工作氧壓,根據(jù)經(jīng)驗調(diào)節(jié)氧氣調(diào)節(jié)閥的開度,實現(xiàn)氧壓的調(diào)整,確定供氧時間的長短及供氧量;氧氣來自外網(wǎng)管道,由于受廠區(qū)條件限制,在進入內(nèi)網(wǎng)前無法實現(xiàn)氧壓穩(wěn)定,目前總管氧氣壓力波動范圍在1.6 ~ 2.1 MPa;基礎自動化設備采用西門子S7-400PLC, HMI為 WinCC7.0。

控制系統(tǒng)對氧氣流量的要求:1)實現(xiàn)自動開氧,且開吹壓力穩(wěn)定,氧氣流量在2s內(nèi)穩(wěn)定到模型設定流量;2)冶煉過程中,氧氣流量控制穩(wěn)定,避免出現(xiàn)擾動,控制“死區(qū)”< 量程0.08%;3)控制系統(tǒng)靈敏度要高,對氧流模型的響應時間要< 1s;4)控制系統(tǒng)要具備高可靠性,出現(xiàn)異常時要及時提槍、報警。

3  改造設計技術(shù)方案

3.1改造思路

在現(xiàn)有的供氧條件下,為滿足智能吹煉工藝對氧氣流量的要求,設計采用兩級調(diào)節(jié)系統(tǒng)。第一級采用壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng),穩(wěn)定總管氧氣壓力的波動,將氧氣壓力穩(wěn)定調(diào)節(jié)至1.5 MPa,解決氧壓擾動對調(diào)節(jié)穩(wěn)定性的影響;第二級采用流量調(diào)節(jié)系統(tǒng),根據(jù)智能煉鋼模型提供的瞬時氧氣流量設定值,系統(tǒng)通過調(diào)整流量調(diào)節(jié)閥開度,實現(xiàn)實際流量的及時、準確跟蹤,并將控制精度提升到工藝要求的范圍內(nèi)。

由于壓力調(diào)節(jié)閥和流量調(diào)節(jié)閥是串聯(lián)在同根管道上,為避免相互影響,可采取如下措施解決。

1) 壓力調(diào)節(jié)閥預設初始開度。經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)試確定預設的初始開度,在系統(tǒng)上電或初始階段,使用預設開度,設定值由初始值及自學習過程確定。

2)壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)超調(diào)(當PV-SV > GAP時,GAP為偏差上限設定值)。壓力調(diào)節(jié)閥強制在預設的規(guī)定開度,其目的是為了減少壓力波動對流量調(diào)節(jié)的擾動。

3.2氧氣壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)

氧氣壓力調(diào)節(jié)的目的是將總管氧壓的波動消除,同時實現(xiàn)第一步降壓,使壓力穩(wěn)定在1.5 MPa。

氧氣壓力調(diào)節(jié)裝置包叔置在氧氣輸送管道上的氧氣壓力調(diào)節(jié)閥、壓力調(diào)節(jié)閥后壓力檢測變送器、現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集單元以及與之相連的PLC中央處理器。PLC利用采集到的檢測數(shù)據(jù)自動計算控制氧氣壓力調(diào)節(jié)閥開度,將當前供氧壓力調(diào)節(jié)至預設范圍。

PLC中采用PID控制算法計算壓力調(diào)節(jié)閥開度,PID控制算法(比例-積分-微分控制)是目前在工業(yè)控制應用中常見的閉環(huán)反饋運算回路,由比例單元P、積分單元I和微分單元D組成。PID控制有著原理簡單、使用方便、適應性強的特點,在壓力調(diào)節(jié)這種得不到精確數(shù)學模型的情況,系統(tǒng)控制器結(jié)構(gòu)和參數(shù)必須依靠經(jīng)驗和現(xiàn)場調(diào)試來確定,這時應用PID控制技術(shù)最為方便。

因為PI系統(tǒng)中的I的存在會使整個控制系統(tǒng)的響應速度受到影響,為了解決這個問題,在控制中增加了 D微分項,主要用來解決系統(tǒng)的響應速度問題,其完整的公式如下:

圖片1 

式中:u(t)為控制器的輸出值;error(t)為控制器輸入與設定值之間的誤差;Kp為比例系數(shù);Ti為積分時間常數(shù);Td為微分時間常數(shù)。

PID控制器參數(shù)整定是本控制系統(tǒng)設計核心內(nèi)容。本系統(tǒng)采用臨界比例法來確定PID控制器比例系數(shù)、積分時間和微分時間大小,參數(shù)整定步驟如下:1)首先預選擇一個足夠短采樣周期讓系統(tǒng)工作;2)僅加入比例控制環(huán)節(jié),直到系統(tǒng)對輸入的階躍響應出現(xiàn)臨界振蕩,記下這時比例放大系數(shù)和臨界振蕩周期;3)—定控制度下公式計算到PID控制器參數(shù),并在實際運行中進行最后調(diào)整與完善。

3.3氧氣流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)

氧氣流量調(diào)節(jié)是本控制系統(tǒng)的核心,是實現(xiàn)流量精準控制的關鍵,目標是在經(jīng)過穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥將壓力穩(wěn)定在1.5 MPa,將瞬時流量快速穩(wěn)定到模型設定流量,要求具備快速響應、無擾動、穩(wěn)態(tài)精度高、可靠性高等特點。

氧氣流量調(diào)節(jié)裝置包括設置在氧氣穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥后的流量調(diào)節(jié)閥、流量調(diào)節(jié)閥后孔板式差壓流量檢測裝置(配備穩(wěn)壓補償)、現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集單元以及與之相連的PLC中央處理器。PLC利用采集到的檢測數(shù)據(jù)采用模糊自適應PID控制算法,自動計算控制氧氣流量調(diào)節(jié)閥開度,以實現(xiàn)氧氣流量精準控制。流量調(diào)節(jié)裝置如圖1所示。

圖片2 

PLC中采用模糊自適應PID控制算法,是在PID算法的基礎上,以誤差e和誤差變化率ec作為輸入,利用模糊規(guī)則進行模糊推理,査詢模糊矩陣表進行參數(shù)調(diào)整,滿足不同時刻的e和ec對PID參數(shù)自整定的要求。

1)當e較大時,為使系統(tǒng)具有較好的跟蹤性能,應取較大的Kp與較小的Kd,同時為避免系統(tǒng)響應出現(xiàn)較大的超調(diào),應對積分作用加以限制,通常取Ki=0。

2)當e處于中等大小時,為使系統(tǒng)響應具有較小的超調(diào),Kp應取得小些。在這種情況下,Kd的取值對系統(tǒng)響應的影響較大,Ki的取值要適當。

3)當e較小時,為使系統(tǒng)具有較好的穩(wěn)定性能,Kp與Ki均應取得大些,同時為避免系統(tǒng)在設定值附近出現(xiàn)振蕩,Kd值的選擇根據(jù)∣ec∣值較大時,Kd取較小值,通常Kd為中等大小。PID調(diào)節(jié)流程見圖2。

圖片3 

4  控制系統(tǒng)實際應用

4.1控制系統(tǒng)組成

本系統(tǒng)采用的控制器是西門子SIMATIC的S7-400PLC配合人機界面WinCC全集成基礎自動化控制系統(tǒng),功能強大,堅固耐用,環(huán)境適應性非常強。應用編程軟件為STEP7,在編程、啟動和服務方面有眾多特點:如使用靈活,易于修改和維護;對功能塊和通信處理器的參敷設定方便,快捷等。PID的操作控制界面是按照工藝設計要求設計的。氧氣總管壓力調(diào)節(jié)的PID控制分為手動和自動方式。在畫面上點擊自動/手動按鈕時,可以選擇控制方式,由狀態(tài)燈顯示為何種控制方式。手動控制方式下,直接輸出閥門開度;自動控制方式下,通過改變設定值,再根據(jù)設定值與當前過程值之間的偏差來進行典型的PID調(diào)節(jié)(調(diào)節(jié)過程在STEP7程序中由PID功能塊執(zhí)行)。

在穩(wěn)壓過程中,氧氣總管的壓力檢測由壓力變送器 P 測出送入PLC的PID模塊 FB41),當總管壓力因各種擾動產(chǎn)生變化時,控制器接收到壓力變送器測出的信號與設定值進行比較得出偏差,然后進行PID運算,并發(fā)出控制信號對壓力調(diào)節(jié)閥進行控制。

4.2 PID控制算法的參數(shù)整定

PID控制算法參數(shù)整定是控制系統(tǒng)的設計核心內(nèi)容,需要工藝要求確定PID控制比例系數(shù)、積分時間和微分時間大小。在PID的調(diào)試過程中,首先依據(jù)系統(tǒng)數(shù)學模型,理論計算確定控制參數(shù)取值范圍,然后采用臨界比例法進行測試調(diào)整,從而完善、確定了參數(shù)取值。過程中主要采取了以下步驟: 1)關閉I和D,也就是設為0,加大P,使其產(chǎn)生振蕩;2)減小P,找到臨界振蕩點;3)加大I,使其達到目標值;4)重新上電看超調(diào)、振蕩和穩(wěn)定時間是否吻合要求;5)針對超調(diào)和振蕩的情況適當?shù)恼{(diào)整微分D時間;6)所有調(diào)試均考慮了工藝極端情況,這樣保證了調(diào)試完的結(jié)果可以在全工作范圍內(nèi)均有效。

5  結(jié)語

山鋼股份萊蕪分公司煉鋼廠老區(qū)50 t轉(zhuǎn)爐全自動智能煉鋼系統(tǒng)投運以來,經(jīng)過逐步完善,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,有效提高了終點碳和溫度的命中率。氧氣流量調(diào)節(jié)實現(xiàn)了穩(wěn)定、快速、精準控制,滿足了智能工藝模型對氧氣流量控制的需求,有效縮短了冶煉周期,提高了產(chǎn)品品質(zhì),降低了能源消耗。 

 
 
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