孟凡雙,李建軍,曾宇,李林春
淵鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠袁遼寧 鞍山 114021冤
摘要:為了降低鞍鋼煉鐵水耗,分析了燒結工序和高爐工序的用水情況,通過采取溢流控制、用水點改造和提高濃縮倍數等措施,2018 年噸鐵消耗工業新水量和凈環水量與 2013 年相比分別降低了 0.134 m3 和 2.174 m3,噸鐵成本降低了 2.384 元,節水實踐效果顯著。
關鍵詞:煉鐵;高爐工序;燒結工序;水耗;節水
煉鐵工序是鋼鐵企業水消耗重點工序之一,其水耗是影響噸鋼水耗指標的重要基數。 鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠(以下簡稱煉鐵總廠)有2580 m3 高爐4座、3200 m3 高爐4 座、360 m2燒結機 2 臺、328 m2 燒結機 2 臺、265 m2 燒結機 2 臺、球團焙燒機 1 臺及與此配套的原料場和附屬系統。 2013 年煉鐵總廠工業新水用量約為943 萬 m3,噸鐵消耗新水量為0.581 m3;凈環水用量約為 11 391 萬 m3,噸鐵消耗凈環水量為7.02 m3。國內外鋼廠普遍的噸鐵新水和凈環水用量分別為 0.3 m3 和 4 m3,相比之下,鞍鋼消耗比較高,為了降低煉鐵工序水耗,自 2013 年起,煉鐵總廠圍繞提高工業水循環率和新水重復利用率,采取了一系列降水措施,效果良好。
1 煉鐵用水分析
在煉鐵工序中,原料的準備、燒結及高爐冷卻等生產過程都需要水系統的存在。煉鐵總廠燒結工序設立5 個供水系統,為燒結生產和設備冷卻供水;高爐工序設有10個閉路水站系統,為高爐冷卻系統供水。水的品種為工業新水和凈環水。
1.1 燒結工序
用水燒結工序有燒結機6臺、球團焙燒機 1 臺、燒結環冷余熱鍋爐 4 臺,劃分為5 個區域。各區域分別設立獨立的供水循環系統,供燒結工序各部設備冷卻及燒結混合料和生石灰加水,系統補水采用廠區凈環水。球團焙燒設立 1 套獨立的循環系統,供各部風機冷卻使用。環冷余熱鍋爐采用工業新水制水,冬季供廠區余熱蒸汽,新水消耗量大;夏季使用余熱鍋爐發電,冷凝水可循環利用。
1.2 高爐工序用水
高爐工序冷卻水系統可分為以下幾部分:①軟水系統。主要包括高爐爐身冷卻壁、爐缸,熱風爐的熱風閥和爐頂齒輪箱冷卻,此系統采用閉路循環系統;②高壓凈環水系統。包括風口小套循環系統,爐頂打水槍供水和重力除塵器清灰打水;③低壓凈環系統。包括各部風機、液壓站冷卻水系統,高爐沖渣補水,轉鼓清洗水、軸封水等。
8 座高爐供水系統情況如下:
(1) 2#、3#、4# 和5# 高爐區域設立爐缸水站和爐身水站,分別為相應高爐的爐身和爐缸供水,制水系統與爐身系統共用,軟水采用蒸發式空冷器冷卻。蒸發式空冷器主要冷卻方式為噴淋冷卻,水質一般為工業新水。在生產實踐中,為防止蒸發式空冷器管束結垢,采取不斷補充新水的方式。
(2) 1# 和 11# 高爐區域設立爐缸水站和爐身水站,分別為 1# 和 11# 高爐的爐身和爐缸供水,制水系統與爐身系統共用,軟水采用板式換熱器冷卻。板式換熱器利用二次冷卻水冷卻,補水采用凈環水,補充蒸發的損失量。由于其冷卻方式為板式換熱器,蒸發損失量非常小,因此,此冷卻方式優于蒸發式空冷器。
(3) 7# 高爐設置一套閉路水站系統,為整個高爐爐缸和爐身系統冷卻供水。
(4) 10# 高爐爐身和爐缸采用一套冷卻系統,冷卻水經過爐身和爐缸后,由增設的加壓泵,送至風口小套和熱風爐,最終回到閉路循環系統中。當風口漏水時,轉換為高壓凈環水。高爐沖渣水主要采用凈環水,由于高爐溝頭水、渣倉攪拌水、軸封水、脫水器清洗水等水源在高爐沖渣時不斷進入沖渣系統,而沖渣消耗的水量為蒸發量和水渣含水量,其系統來水量大于沖渣過程中水的消耗量,因此,高爐沖渣水長期產生溢流。
2 降低水耗的措施
2.1 溢流控制
煉鐵總廠沖渣水溢流水量比較大,為 500 m3 /h。針對沖渣水溢流問題,建立了獨立的循環系統,加強對系統的檢查,并實施日常定修排水申請制度,控制排水量和補水量。為了徹底控制沖渣水的溢流現象,采取以下措施。
2.1.1 控制外來水源
為了減少沖渣水系統來水,對高爐溝頭水進行回收改造,把原進入沖渣水系統的溝頭水回收,排到高爐風口回水槽;停用渣倉攪拌水,控制軸封水、脫水器清洗水的用量;同時,高爐沖渣時開啟軸封水和清洗水,停止沖渣時關閉軸封水和清洗水;此外,關閉各處補水閥門,對不嚴的閥門進行更換。
2.1.2 改進工藝流程
1#堯2#堯3#堯4# 和 5# 高爐原有茵芭系統中,所有溢流口的溢流都進入回收池,回收池中的水通過回收泵流入熱水池,導致沖渣水中的渣無法脫除。煉鐵總廠改進工藝流程, 把回收池中的水改為流入沖制箱,經沖制箱處理后,由脫水器脫出來的水再進入循環系統中,減少水中含渣量,減少補水。改造后高爐沖渣冷茵芭工藝流程如圖 1 所示。
10# 高爐的沖渣工藝無冷卻設施,水溫高袁需通過補水來降低水溫,從而使得系統水量增多需要外排。煉鐵總廠對其增加冷卻塔,降低沖渣水溫度,減少補水,進而減少外排水量。改造后10#高爐沖渣熱茵芭工藝流程如圖 2 所示。
11# 高爐沖渣工藝為粒化輪法,渣中含水量大,將其由粒化輪法改造為茵芭法,粒化泵改為變頻,使水量匹配,在大池中增加回收池,使用氣提泵把沉淀的細渣再次送到轉鼓進行脫水,減少水中含渣量,減少沖渣補水。改造前后 11# 高爐沖渣工藝流程如圖 3 所示。
2.1.3 治理設備隱患
集中梳理設備缺項,對影響沖渣水溢流的設備問題進行整改,及時處理影響溢流的設備隱患,控制沖渣水的溢流問題。
2.2 用水點改造
煉鐵總廠燒結系統用水相對獨立,每臺燒結機設計獨立供水循環系統,設備冷卻水回收并集中處理,循環使用。燒結工藝混合料加水、生石灰消化等消耗水也由此系統供應。燒結工序原補水采用工業新水,改造后采用工業凈環水,滿足系統消耗水需求,實現了燒結工序不使用工業新水(環冷余熱鍋爐除外)的技術改造目標。將余熱鍋爐制軟水過程中產生的濃水進行回收利用,供燒結工藝作為一部分添加水使用,減少燒結工序水耗。高爐系統的用水復雜,用水點分散,原冷卻水直排。改造后,將高爐爐頂齒輪箱冷卻水、爐前和爐頂液壓站冷卻水進行回收利用,建立獨立的循環小系統,系統缺水時補充就可以。同時,對爐前除塵風機、礦槽除塵風機冷卻水系統進行改造,實現冷卻水的回收、循環利用。
2.3 提高濃縮倍數
濃縮倍數是循環水運行中的一項重要指標,濃縮倍數的大小將決定水的重復利用率大小和節水水平的高低。濃縮倍數越高,越能夠達到節水的目的,但為了保證水質,水中添加的藥劑量會增加,導致藥劑成本增加。煉鐵總廠循環水的濃縮倍數一般在 2 左右。通過控制水量損失,減少管道和閥門泄漏,減少空冷器飄灑,同時對各個系統的排污情況進行控制,提高水的串級使用和重復利用,循環水的濃縮倍數有所提高,達到 3 左右。工業新水和凈環水的使用量得到有效的控制。
3 節水效果
采取上述措施后,煉鐵總廠工業新水用量呈逐年下降趨勢,凈環水用量呈逐年上升趨勢。2013~2018 年煉鐵總廠水量消耗情況見表 1。
由表 1 可以看出,2018 年與 2013 年相比,燒結工序工業新水用量降低了 92.08 萬 m3,由于燒結工序使用凈環水代替工業新水,凈環水用量有所增加;高爐工序工業新水用量降低了156.73 萬 m3,凈環水用量減少了2 869.39 萬 m3;煉鐵總廠噸鐵消耗工業新水量和凈環水量分別降低 0.134 m3、2.174 m3,噸鐵成本降低了 2.384 元。
4 結語
鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠自 2013 年采取溢流控制、用水點改造和提高濃縮倍數等降低水耗的措施以來,高爐工序和燒結工序的水量消耗不斷降低。與 2013 年相比,2018年噸鐵消耗工業新水量和凈環水量分別降低了0.134 m3 和 2.174 m3,噸鐵成本降低了2.384 元,節水效果顯著,取得了良好的經濟效益,對鋼鐵企業開展節水和減排治理具有借鑒意義。