新鋼燒結脫硫廢水系統的運行優化
喻珊,李曉馨,詹徐山,陳友根
(新余新鋼集團有限公司,江西 新余 338000)
摘 要:新鋼燒結濕法脫硫廢水處理一直是難題。為了緩解新鋼燒結脫硫廢水的現狀,新鋼采取提高石膏品質、降低廢水有害成分、改進廢水管道、優化操作等有效措施,提高了脫硫運行效果,同時達到降本增效的目的。
關鍵詞:濕法脫硫;脫硫廢水;石膏
0 引 言
石灰石(石灰)要濕法煙氣脫硫因處理煙氣量大、脫硫劑成本低廉、脫硫效率高,以及副產物(石膏)可回收利用等優點被全世界所推廣,但也存在投資大、設備腐蝕、管道堵塞、運行不穩定堯容易受入口煙氣量波動和脫硫廢水難處理等問題[1]。燒結脫硫廢水成分復雜,且為弱酸性(pH 5.0~7.0),主要有重金屬、懸浮物、過飽和的亞硫酸鹽、硫酸鹽、氨氮、油分以及 Cl-[2]。懸浮物主要是來自漿液中的硫酸鈣、亞硫酸鹽以及微細粉塵;NH4+來源于脫硫系統的工藝水和燒結煤中有機組分[3];Ca2+和Mg2+主要來源于脫硫劑;Cl-主要來源于煤、脫硫劑和工藝水;F-主要來源于煤;重金屬主要來源于煤;COD 主要由亞硫酸鹽組成,來自脫硫系統反應的中間產物[4]。文中結合現場以及遇到的問題對燒結脫硫廢水系統進行優化,以緩解廢水系統存在的問題。
1 新鋼燒結脫硫廢水來源
燒結機將混合后的原料進行燒結,產生大量的煙氣,煙氣含有大量的 SO2、NOx、粉塵、二噁英、重金屬等成分[5],燒結煙氣在電除塵作用下去除粉塵及少量重金屬,經過主抽風機抽氣后,在增壓風機的作用下進入脫硫系統,去除煙氣中 SO2。濕法脫硫系統采用石灰石或生石灰加水制成一定濃度的脫硫劑,經供漿泵進入脫硫塔漿液區,循環泵連續不斷的將漿液輸入噴淋區,與煙氣中的 SO2 反應生成亞硫酸鈣(CaSO3),亞硫酸鈣在氧化風機的作用 下氧化成硫酸鈣(CaSO4),硫酸鈣飽和后結晶析出成為石膏(CaSO4•2H2O)。達到一定濃度的石膏漿液在石膏旋流器分離后,石膏旋流器的底流進入真空皮帶機下脫干后形成副產物石膏,上溢流則進入廢水旋流器進行離心分離,廢水旋流器的上溢流即為脫硫廢水。脫硫廢水進入廢水處理系統后回用到燒結機,用于燒結機配料用水,如圖 1 所示。達到一定飽和的石膏漿液如不及時排出吸收塔將會影響脫硫效率,同時煙氣中攜帶的有害成分也會對整個脫硫系統造成負面影響,因此,為了防止系統內的有害成分(氯離子、粉塵等)對脫硫系統造成影響,必須對其進行脫膏和排放廢水,使其進行置換。
2 新鋼燒結脫硫廢水的現狀及處理
2.1 新鋼燒結煙氣脫硫體系運行現狀
新鋼燒結廠共有 5 臺燒結機,均配有獨立的脫硫系統。4#、5#、6#、8# 燒結煙氣匹配的脫硫系統采用石灰石(石灰-石膏)濕法脫硫法,其中 4#、5#、6# 脫硫系統采用生石灰作為脫硫劑,8# 脫硫系統采用石灰石作脫硫劑。 7# 燒結煙氣采用半干法循環流化床法。為防止燒結機因脫硫系統進行大修或者改造時停產,建立一套石灰石(石灰-石膏)濕法脫硫系統作為 5#、6#、7# 脫硫系統的備用系統,采用石灰石作為脫硫劑。目前,7# 脫硫系統正處于大修狀態,7# 燒結煙氣采用備用濕法脫硫系統。新鋼燒結廠共有 3 套脫硫廢水處理系統,共產廢水量 534 t/d。其中 4#、8# 脫硫共用一套廢水系統,共產廢水 240 t/d,廢水存儲箱 1# 廢水池,供給 8# 燒結機配料使用;5#、6# 脫硫共用一套廢水系統,共產廢水 168 t/d,廢水存儲箱 150 m3 廢水池,供給 6#、7# 燒結機配料使用;7# 脫硫一套廢水系統,共產廢水 126 t/d,廢水存儲箱 2# 廢水池,供給 4#、5# 燒 結機配料使用。為緩解燒結機配料用水的壓力,3 個廢水儲存箱之間互通,保證脫硫系統正常運行。
2.2 新鋼燒結脫硫廢水處理
廢水中 COD、氨氮以及 Cl-濃度波動范圍如表 1 所示。脫硫廢水經廢水旋流器頂部進入廢水三聯箱,即在中和箱中加堿(石灰乳),調整廢水 pH 值 在 9 左右,使水中的重金屬形成氫氧化物沉淀,F- 與 Ca2+反應生成 CaF2 沉淀[6];在絮凝箱中加絮凝劑 (PAC 聚合氯化鋁),使水中大部分懸浮物沉淀;在沉淀箱中加助凝劑(PAM 聚丙烯酰胺),增大絮凝體的體積,增加沉淀速度,降低細小絮體的殘留。經三聯箱處理后進入澄清池,進行泥水分離,底部污泥由提升泵到達板框壓濾機壓泥后運走,上清液則進入廢水儲存箱,供燒結機配料使用,如圖 2 所示。
3 新鋼燒結脫硫廢水系統存在的問題
3.1 廢水成分含量富集
因廢水采用回用的方式,廢水中 COD、氨氮以及氯離子濃度不斷富集,包裹在脫硫劑表面,導致漿液中毒,抑制脫硫劑與 SO2 反應,致使脫硫效果變差。氯離子和氨氮對設備腐蝕較大,設備檢修頻繁,影響設備運行經濟性和縮短使用壽命。氯離子含量增多,Ca2+易與 Cl-結合,包裹在漿液表面,影響脫硫劑的利用率,增大脫硫劑的使用;漿液中氯離子含量增多影響石膏結晶,致使石膏脫水困難,影響石膏質量。
3.2 脫硫劑不合格
脫硫劑雜質較多,且顆粒較大,包裹在脫硫劑表面袁影響脫硫劑與 SO2 反應效果,降低了脫硫劑的利用率,且會影響石膏品質;鎂含量較多,容易產生泡沫,造成虛假液位[7],影響判斷,且溢流液容易進入吸收塔入口煙道,影響增壓風機運行和腐蝕煙道。
3.3 石膏結晶效果差
石膏晶體很小,導致脫水時有部分石膏進入廢水系統,致使廢水懸浮物增加,導致結垢,容易堵塞廢水管道,造成燒結機配料用量減少,增加脫水負擔。
3.4 廢水存儲空間不足
目前,入口硫含量較高,為控制出口硫指標,供漿量大,脫水頻繁,脫硫廢水增大,已超出燒結機配料使用量和廢水儲存箱容量,影響脫水,從而影響正常生產。
4 新鋼燒結脫硫廢水系統的優化
4.1 降低廢水成分含量
提高燒結機機頭除塵效率,確保除塵柜一次、 二次電流和電壓正常,導通率高,降低粉塵和煤中的有機組分進入脫硫系統的含量,減少廢水懸浮物以及氨氮濃度;增大氧化效果,盡可能的將亞硫酸鹽氧化成硫酸鹽,降低廢水中的 COD;控制工藝水的品質,盡可能保證工藝水中氨氮、COD 和懸浮物等成分合格。針對廢水中存在泡沫問題,可適當投加除泡劑,控制脫硫劑品質;改造燒結機燃燒系統,減少點火用油,提高燃燒效率[8];合理控制氧化風 量,避免多余的空氣以氣泡的形式溢至漿液表面[9];適當控制循環泵臺數,減弱擾動帶來的漿液起泡。在保證石膏質量的前提下,通過調節石膏旋流器的壓力,保證漿液中的泡沫、粉塵、重金屬以及氯離子跟隨石膏脫走,且濾餅不沖洗,降低廢水中氯離子、粉塵和重金屬含量,提高漿液品質[10]。調節石膏旋流器壓力院增加旋流子;石膏旋流器返回閥關小;增大沉沙嘴孔徑。
4.2 提高脫硫劑利用率
選進合格優質的脫硫劑,提高漿液品質,促進脫硫劑利用率和獲得優質石膏。脫硫劑成分指標院CaCO3≧90%,MgCO3≦5%,粒度:90%以上通過250 目(0.065 mm)篩分[11]。 脫硫劑粒徑越細,越有利于溶解,越容易提高吸收效率,提高漿液過飽和度。適當增加增效劑的使用,減少供漿量,促進石膏的生成,緩解漿液 pH 的波動,減少脫硫塔內結垢現象。循環泵運行臺數少,減少脫硫劑與 SO2 接觸面積,降低漿液和石膏品質;循環泵臺數多,打碎石膏晶體,使石膏晶體變小,因此,要適當增加循環泵,減少供漿量,同時促進石膏晶體長大。在出口硫可操控范圍內,降低漿液 pH 值,促進脫硫劑溶解,并于 SO2 反應充分袁生成亞硫酸鈣,同時可促進石膏粒徑變大,增大石膏晶體。
4.3 增大石膏晶體
適當增開氧化風機,加快亞硫酸鈣氧化成硫酸鈣,促進石膏結晶并變大,也可在氧化風機上接壓縮空氣袁增大氧化能力[12]。控制吸收塔漿液溫度在 45~55 ℃,促進石膏晶體生成。適當提高吸收塔液位,提高氧化反應空間,增強石膏品質。脫硫投運前,可適當添加石膏晶種,以保持石膏在低過飽和度的環境下結晶變大。pH 越低,石膏生成的顆粒越大,但過低的 pH 不利于 SO2 吸收,且易腐蝕脫硫塔,因此,結合脫硫劑、SO2 及石膏晶體等 3 個因素,適當控制吸收塔 pH,使漿液 pH 保持在 4.8~5.5(石粉做脫硫劑),5.0~6.0(生石灰做脫硫劑);適當提高漿液密度,增加結晶表面,促進石膏晶體長大。
4.4 減少廢水量
廢水主要來源于石膏脫水和沖洗水,為緩解燒結機配料使用廢水和廢水存儲壓力,減少不必要的廢水量,如沖洗地面水,雨水等,對現場廢水走向進行改造,將澄清池 2# 的上清液流向廣場地坑,再流向廢水存儲箱管道改為澄清池 2# 的上清液直接流向廢水存儲箱,使廢水存儲箱只存儲石膏脫水,如圖 3 所示。
4.5 優化操作
通過培訓學習,提高員工的操作水平;廢水加藥量根據廢水情況合理投加,保證廢水絮凝和助凝效果良好,確保出水水質。加強設備管理,檢查氧化風機出口母管壓力及電流、循環泵電流和出口壓力等,定期清理氧化風機風罩,提高氧化風機風量。定期對澄清池和廢水儲存箱進行清理,每日對廢水管道進行沖洗,以防堵塞管道。
4.6 改進后的效果
新鋼燒結脫硫廢水經過上述改進后有著明顯的效果,最為直接的效果就是廢水管路堵塞情況明顯降低,以往 7~10 天需要清理一次廢水管道,現改進 4 個月有余,還未發現廢水管道堵塞問題。石膏品質明顯有所上升,石膏含量增加,石膏含水率下 降,石膏品質均達標;廢水成分有所下降,氨氮和氯離子成分相對減少,如表 2 和表 3 所示。
5 結 論
通過對燒結脫硫廢水問題進行分析,在現有的基礎上采取了優化系統操作、改造廢水管道、提高石膏質量等措施,緩解了廢水存儲空間不足和廢水水質等問題,優化了脫硫廢水系統運行,達到降本增效等效果。
參考文獻:
[1] 崔麗, 陳穎敏. 石灰石-石膏濕法脫硫廢水的處理[J]. 吉林電力, 2008,36(2):16-19.
[2] 司晨浩, 孟冠華, 魏旺, 等. 濕法脫硫廢水處理技術進展[J]. 電力 科技與環保, 2017, 33(1):25-27.
[3] 劉海峰,歐陽純烈,黃天志,等. 吹脫法處理某煉鐵廠燒結煙氣 脫硫廢水氨氮的試驗研究[J].中國化工貿易,2019,6(2):124-125.
[4] 孫普. 燒結脫硫廢水處理工藝的改進及優化[J]. 南方金屬, 2016(2):45-48.
[5] 張翀. 鐵冶煉過程釋放的大氣污染物的濃度特征研究[J]. 山西能源學院學報, 2017, 30(1):216-218.
[6] 李同春. 燒結煙氣脫硫廢水零排放處理實踐[J]. 金屬材料與冶金工程, 2013, 41(5):35-37.
[7] 孫旭峰,倪迎春,彭海. 煙氣脫硫裝置安全經濟運行的分析及措施[J].電力科學與工程,2008, 24(5): 1-4.
[8] 李均,趙金懷,曹暢. 鈣基濕法脫硫漿液起泡溢流的原因及處理[J]. 環境科學與技術, 2017, 40(增刊 1):240-251.
[9] 程永新. FGD 系統中吸收塔漿液起泡溢流的原因分析及解決辦法[J]. 電力科技與環保, 2011, 27(1):35-37.
[10] 張倩. 吸收塔漿液氯離子超標原因分析及控制措施[J]. 電子技術與軟件工程, 2017, 5(17):144-144.
[11] 郭瑞堂. 石灰石活性和塔內流場對濕法煙氣脫硫效率的影響研究[D]. 杭州: 浙江大學, 2008.
[12] 閆維明. 濕法脫硫中吸收塔漿液固體成分與石膏脫水的關系 探討[J]. 熱力發電, 2009, 38(1):99-100.