郭小龍
(河鋼集團宣鋼公司 煉鐵廠, 河北 宣化 075100)
摘 要:燒結(jié)生產(chǎn)裝備的規(guī)?;痛笮突?,需要與之配套的新工藝、新技術(shù)的投入應(yīng)用。近幾年,宣鋼在生產(chǎn)、節(jié)能、環(huán)保方面不斷完善和改進工藝設(shè)施,優(yōu)化工藝技術(shù),使操控大型設(shè)備的技術(shù)水平得以提高,在發(fā)揮裝備效能的同時燒結(jié)礦主要技術(shù)經(jīng)濟指標取得長足進步,燒結(jié)生產(chǎn)實現(xiàn)了量的擴張和質(zhì)的提升。
關(guān)鍵詞:燒結(jié)生產(chǎn);先進技術(shù);應(yīng)用
鐵礦粉燒結(jié)是鋼鐵生產(chǎn)過程的重要環(huán)節(jié),其產(chǎn) 成品燒結(jié)礦的質(zhì)量是保證高爐煉鐵正常生產(chǎn)的基本 條件。隨著鋼鐵工業(yè)的發(fā)展,設(shè)備落后、能耗較高的 小型燒結(jié)機逐步被淘汰,代之而起的是燒結(jié)生產(chǎn)裝 備的規(guī)模化和大型化,并與之配套的新工藝、新技術(shù) 的應(yīng)用,使燒結(jié)生產(chǎn)實現(xiàn)了量的擴張和質(zhì)的提升。河鋼集團宣鋼公司(全文簡稱宣鋼)現(xiàn)有 360 m2 燒結(jié)機3臺,最長的在線運行已達十年之久,因原設(shè)計缺陷和設(shè)備、設(shè)施的老化,制約著燒結(jié)指標的提檔晉 級。近年來,宣鋼在燒結(jié)生產(chǎn)、節(jié)能、環(huán)保方面不斷完 善和改進工藝設(shè)施,優(yōu)化工藝技術(shù),使操控大型設(shè)備 的技術(shù)水平得到提升,在發(fā)揮裝備效能的同時燒結(jié) 礦主要技術(shù)經(jīng)濟指標取得長足進步。
1 節(jié)能技術(shù)應(yīng)用
1.1 低水、低碳、厚料層燒結(jié)技術(shù)
1.1.1 強化混合制粒
混合制粒是燒結(jié)生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。原有混合機襯板先后采用尼龍、橡膠襯板,黏料情況較為嚴重,影響成球、甚至出現(xiàn)倒料問題。從 2011 年起陸續(xù)將襯板改型更換為新型陶瓷襯板,改造壓條材質(zhì)和設(shè)置;并在混合機滾筒壁上加裝振打裝置,隨滾筒轉(zhuǎn)動對筒壁進行多方位的振打,有效緩解了混合機黏料問題。為提高制粒效果,改進混合機加水裝置,在混 料機原加水管基礎(chǔ)上,旁通接出霧化水管延伸至混 料機內(nèi) 2/3 處,并在霧化水管上等距焊接霧化噴頭, 加水方式改造柱狀水和霧化噴淋相結(jié)合,使 3~8 mm小球比例提高了 5.6%,且密實程度明顯提高。
1.1.2 增加臺車擋板高度
3 臺 360 m2 燒結(jié)機臺車擋板原設(shè)計高度為750 mm,為減少邊緣效應(yīng),充分發(fā)揮料層主動蓄熱 作用,從 2015 年起陸續(xù)將 3 臺燒結(jié)機臺車上擋板由260 mm 提高至 310 mm,擋板整體高度提高到800 mm,同時松料器位置相應(yīng)提高 30 mm,使燒結(jié) 料層厚度增加至 780~800 mm。
1.1.3 治理燒結(jié)系統(tǒng)漏風(fēng)
燒結(jié)機系統(tǒng)漏風(fēng)一直是燒結(jié)生產(chǎn)中比較難解決 的問題,為提高燒結(jié)有效風(fēng)量,將漏風(fēng)治理常態(tài)化,制定《燒結(jié)系統(tǒng)漏風(fēng)排查治理制度》,定期對燒結(jié)機本體、除塵系統(tǒng)逐一排查,制定不同的補漏方案,遵 循檢修與日常治理相結(jié)合,控制漏風(fēng)率在 50%以內(nèi)。 原 1 號、2 號環(huán)冷機密封采用內(nèi)外環(huán)的動、靜密封方式,依靠橡膠板與固定鋼板之間的摩擦實現(xiàn)密封。這 種密封方式橡膠板存在耐磨性差和容易被撕扯斷裂的現(xiàn)象,不僅密封不嚴,而且漏風(fēng)嚴重。通過改造用 包容式機械密封系統(tǒng)取代原有的橡膠密封,用金屬 軸端密封取代原有的橡膠軸端密封。改造后減少了 更換密封的維修維護費用,且環(huán)冷機漏風(fēng)率降低,燒 結(jié)礦的冷卻效果極大提高。
1.1.4 實施混合料自動加水工藝
為解決原有的混合料加水由人工控制截門操 作、造成加水時間和加水量精準度差的問題,將紅外 測水儀改為微波測水儀,減少光線、顏色等因素影 響,在混合皮帶處安裝料流檢測裝置,并自主開發(fā)設(shè)計自動加水程序。實施自動加水技術(shù)后,混合料水分穩(wěn)定率提高了 9%~11%,明顯提高了混合料制粒效 果的均勻性。
1.1.5 實施低水燒結(jié)
先后對緩沖倉扇形閥門和出料口小門改造,以及完善其它相關(guān)設(shè)備功能,混合料水分由 7.5%~7.8%降低到 7.1%~7.4%,既減少燒結(jié)過濕層厚度,又改善料層透氣性。
1.2 降低燒結(jié)能耗的技術(shù)
1.2.1 優(yōu)化入燒燃料結(jié)構(gòu)
開發(fā)燒結(jié)用固體燃料品種,先后進行配加蘭炭、高灰分無煙煤等工業(yè)試驗,結(jié)合不同燃料的特性和生產(chǎn)實踐,確定不同置換比,為實際生產(chǎn)燃料比調(diào)整提供參考。并建立不同品種燃料性價比評價體系,優(yōu)選性價比高的燃料種類,降低固體燃耗。
1.2.2 提高混合料溫度
混合料溫度是影響料層透氣性的重要因子?;旌狭蠝囟瓤刂频暮侠聿坏梢蕴岣叽怪睙Y(jié)速度從而增加燒結(jié)礦的產(chǎn)量,還可以提高燒結(jié)礦的質(zhì)量以及降低能耗等。通過工藝水池預(yù)熱以及混合機和緩沖倉內(nèi)通熱蒸汽預(yù)熱混合料,穩(wěn)定預(yù)熱蒸汽供給制度,減少蒸汽機流量波動帶來的混合料溫度波動,保證混合料溫度冬季在 55 ℃以上,夏季在 60 ℃以上。
1.2.3 降低氣體燃料的技術(shù)
改進工藝參數(shù)控制標準,在保證點火質(zhì)量的前提下,空燃比由(3.5~5.0)∶1.0 調(diào)為(4.5~6.0)∶1.0,點火溫度由 1 100 ℃±50 ℃下調(diào)為 1 050 ℃±50 ℃,并要求嚴格按照工藝標準控制好燒結(jié)點火溫度與點火時間,降低燒結(jié)煤氣單耗。通過調(diào)節(jié) 1 號、2 號風(fēng)箱閘板開度,點火負壓控制在 7~8 MPa,保證了混合料有良好的原始透氣性。
1.2.4 降低電耗的節(jié)能技術(shù)
在重點抓燒結(jié)系統(tǒng)漏風(fēng)治理的同時進行技術(shù)改造。燒結(jié)主抽風(fēng)機是燒結(jié)系統(tǒng)的耗電大戶,原 1 號、2 號主抽風(fēng)機的四臺電機功率均為 6 700 kW,全部是工頻控制,電耗大。為降低燒結(jié)風(fēng)機的用電量,將風(fēng)機由原來的工頻控制改為變頻控制,在保證滿足燒結(jié)用風(fēng)的前提下,盡量將風(fēng)機功率降到最低,大大降低了電量的消耗。一燒原南一、南二篩均為橢圓等厚篩,由功率為 90 kW 和 75 kW 的兩臺大型電機帶動。在滿足動力需求的前提下,全部改造為棒條篩,分別由 2 臺功率為 11 kW 和 2 臺功率為 7.5 kW 的節(jié)能型小型電機代替;環(huán)冷鼓風(fēng)機共有 5 臺,在保證排礦溫度的前提下保證 2 至 3 臺運轉(zhuǎn),節(jié)能降耗效果明顯。
2 改進布料設(shè)施和技術(shù)
2.1 解決緩沖倉黏料
混合料水分波動或控制過高、拉倉制度的落實不到位都會加劇緩沖倉黏料情況;另外,在梭式小車布料過程中,積料卡滯使得沿緩沖倉長度方向下料不均勻,進而加重料倉黏料。緩沖倉黏料過多造成泥輥出料不暢、不均勻,嚴重影響燒結(jié)布料效果。通過采取以下改進措施,使黏料現(xiàn)象得到控制:一是小車第一道清掃器手動及時調(diào)整,消除南側(cè)倉邊緣200 mm 堆料現(xiàn)象,避免小車卡滯;北端回縮 450 mm,避免落料點倉壁掛料,確保梭式小車行程到位,布料均勻。二是皮帶清掃器及時更換,確保少帶料,減輕小車清掃器的負荷。三是制定緩沖倉處理黏料制度及控制料位,正常生產(chǎn)情況下,緩沖倉料位小于 30 t,如遇緩沖倉料位大于 30 t 虧料時必須及時處理;制定拉倉確認制度,由每周拉倉一次改為每日一次。
2.2 改善布料操作
九輥布料電機由公頻改為變頻,通過實踐摸索轉(zhuǎn)速由 50 Hz 調(diào)整為 35 Hz,安裝傾角由原來的 40° 改為 37.5°,將輥子間隙由 8~10 mm 改為 4 mm,降低九輥磨損的同時促進布料合理偏析,料面平整性也大為改善。
緩沖倉出料口經(jīng)常出現(xiàn)大塊卡微調(diào)閥不能自動排除,影響布料平整度甚至造成造成堆料。一是在原料上料系統(tǒng)增加輥篩,并對燒結(jié)配料下料篦子縮小間距、及時修補,杜絕大塊進入緩沖倉;二是微調(diào)下料口尺寸,將倉東西方向擴大 100 mm,泥輥閥門開口由原來 200 mm 擴大到 300 mm。燒結(jié)布料拉溝、虧料明顯減少。
優(yōu)化平料操作。臺車邊緣兩側(cè)加裝壓料輥,在提高料層厚度時,防止物料自臺車兩側(cè)灑落,同時起到調(diào)整兩側(cè)透氣性,一定程度上減少了邊緣效應(yīng)。平料壓料板裝置加配重;將壓料板后端雙層廢舊皮帶平料裝置加裝配重,改善料面橫向平整度,改善表層燒結(jié)礦強度。
3 優(yōu)化燒結(jié)礦成分
隨著低成本戰(zhàn)略的不斷深化,燒結(jié)配料開發(fā)使用多種低價新資源,當(dāng)?shù)鼐圪|(zhì)量也不穩(wěn)定,且品質(zhì)下滑。在此原料條件下,基于礦粉性能研究的科學(xué)配礦,保證適宜的液相流動性及液相強度。優(yōu)化燒結(jié)礦成分,合理匹配 SiO2、FeO、MgO 和堿度,在燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度維持在 78%以上的基礎(chǔ)上,還原度提高到84%以上。
4 優(yōu)化穩(wěn)定參數(shù)控制
不斷完善自動控制及檢測數(shù)據(jù)的系統(tǒng)性、完整性,便于主控對燒結(jié)關(guān)鍵參數(shù)的科學(xué)判斷、及時調(diào)整。通過燒結(jié)各工序、各種工藝參數(shù)的相關(guān)性分析,重視“拐點溫度”和燒結(jié)終點的控制,優(yōu)化和尋求燒結(jié)參數(shù)最佳匹配,統(tǒng)一操作思路,制定《標準化、趨勢化、規(guī)范化操作管理制度》及《關(guān)鍵工藝參數(shù)控制及考核標準》等工藝制度,確保工藝參數(shù)受控率達到99%以上。
5 余熱回收利用技術(shù)
目前,燒結(jié)工序余熱利用大多是利用燒結(jié)礦的顯熱即環(huán)冷機的煙氣溫度,對于燒結(jié)機煙道廢氣的余熱利用還沒得到廣泛應(yīng)用。宣鋼三臺燒結(jié)機環(huán)冷機都已投運了余熱發(fā)電項目,但燒結(jié)大煙道末端200~400 ℃高溫?zé)煔庖恢北恢鞒轱L(fēng)機抽走除塵脫硫后直接排放。從 2017 年起,先后對 3 號、1 號燒結(jié)機煙道余熱回收利用,并入環(huán)冷機余熱鍋爐發(fā)電系統(tǒng)進行發(fā)電,實現(xiàn)對高溫?zé)煔獾挠行Ю谩?/p>
6 結(jié)語
燒結(jié)設(shè)備的老化必然制約著指標的改進和提升,宣鋼從自身實際出發(fā),在燒結(jié)生產(chǎn)中通過改善工藝條件,改造工藝設(shè)備和優(yōu)化工藝操作等措施,促進了燒結(jié)礦產(chǎn)量、質(zhì)量指標的攀升,為保證高爐技術(shù)進步創(chuàng)造了條件。