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新鋼高爐鋅負荷現狀及控制措施探討

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-08-03  作者:張武剛  瀏覽次數:1762
 
核心提示:摘 要:通過對新鋼高爐原燃料及進廠鐵料進行分析,明確新鋼高爐入爐鋅的主要來源為轉爐污泥、大頂礦及外購球團,燃料帶入鋅較少,僅占 1%~1。5%。 針對新鋼鋅負荷高且爐況順行度及指標較好的 6#、10# 高爐,以及因爐身上部結厚,指標較差的 11# 高爐十字測溫進行統計分析,強化高爐中心氣流,提高中心溫度才能有效減輕高爐內鋅循環,降低鋅害,高爐布袋灰的含鋅量能客觀反映高爐中心氣流強弱。高爐渣排鋅較少,占入爐鋅的 1%~2%。 關鍵詞:高爐;鋅負荷;原料來源;控制措施
 新鋼高爐鋅負荷現狀及控制措施探討

張武剛

(新余鋼鐵集團有限公司技術中心,江西 新余 338001)

摘 要通過對新鋼高爐原燃料及進廠鐵料進行分析,明確新鋼高爐入爐鋅的主要來源為轉爐污泥、大頂礦及外購球團,燃料帶入鋅較少,僅占 1%~1。5%。 針對新鋼鋅負荷高且爐況順行度及指標較好的 6#、10# 高爐,以及因爐身上部結厚,指標較差的 11# 高爐十字測溫進行統計分析,強化高爐中心氣流,提高中心溫度才能有效減輕高爐內鋅循環,降低鋅害,高爐布袋灰的含鋅量能客觀反映高爐中心氣流強弱。高爐渣排鋅較少,占入爐鋅的 1%~2%。

關鍵詞高爐;鋅負荷;原料來源;控制措施

0 引 言

高爐原料中鋅通常以氧化物或硫化物進入高爐[1],高爐冶煉時,其硫化物先轉化為復雜的氧化物,在不低于 1000 ℃的高溫區還原為 Zn,還原出 來的 Zn 氣化混入煤氣,上升過程中有一部分隨煤氣逸出爐外, 一部分凝結成固態重新回到爐料,少量在管道中凝集, 一部分又被氧化成 ZnO 并被爐料吸收再度下降還原,形成循環[2]。其危害主要表現:①進入礦石或焦炭內部被氧化成 ZnO 后,由于體積膨脹產生內應力, 導致礦石和焦炭的強度降 低,增大球團礦和燒結礦的粉化指數;于隨煤氣上升過程中,阻塞礦石和焦炭孔隙,惡化爐料透氣性; ②滲入爐襯耐火材料縫隙中,隨溫度降低冷凝并氧化形成 ZnO 體積膨脹,破壞耐火材料結構,加速爐襯侵蝕;榆鋅蒸汽氧化并冷凝在爐喉堯爐身等部位, 粘結塵垢,形成爐瘤[3-7]。 隨鋼材市場好轉,廢鋼使用量增加造成轉爐污泥含鋅上升,以及環保壓力加 大造成高爐布袋灰外銷困難,2017 年以來,新鋼高爐鋅負荷逐年增加,造成高爐爐墻結厚,燃耗上升, 特別是 11# 高爐爐身上部出現嚴重結厚現象,為緩解鋅對高爐生產的影響,文中就新鋼高爐鋅負荷現狀、來源及控制措施進行探討,以達到降低高爐鋅害的目的。 

1 新鋼高爐鋅負荷現狀及來源

1.1 新鋼高爐鋅負荷現狀

隨著鋼材市場轉好,廢鋼特別是含鋅高的冷軋壓塊使用量增加,轉爐污泥含鋅增加,及環保因素影響造成布袋灰外銷困難,使新鋼高爐鋅負荷逐年增加,具體見表 1。

圖片1 

1.2 高爐鋅來源分析

通過對新鋼 2019 年 1-3 月高爐用料及原燃料鋅含量進行分析,高爐入爐原燃料中主要來源于燒結礦,鋅負荷越高其所占比例越大,其次為球團礦,燃料帶入鋅占比例較小,僅占 1%~1。5%,見表2。

圖片2 

1.3 鐵料鋅來源分析

為了解新鋼鐵料鋅來源, 對 2019 年 1-3 月進廠鐵料進行數量和含鋅量分析, 見表 3。 高爐除塵灰、瓦斯灰等高爐產生循環料已經在鐵料中參與計算, 分析時不考慮。 轉爐污泥和大頂礦含鋅較高, 對鋅來源影響較大, 將單獨計算。 根據計算結果, 轉爐污泥堯大頂礦的量僅占 4。88%,帶入鐵料的鋅占 50.27%,特別是轉爐污泥帶入鋅占 35.32%。 外購球團也是鋅的重要來源之一,其購入量僅占 3.59%而帶入鋅占 8.46% , 主要是金珠 球團含鋅達到0.136%, 遠超自產球團平均含鋅 0.06%。 進口礦帶入鋅較少,量占 72.28%,鋅僅占 14.59%。 因此,降低轉爐污泥含鋅量, 控制含鋅較高的冷軋壓塊使用, 控制大頂礦及含鋅較高的外購球團礦使用,才能有效減少鋅來源。

圖片3 

2 高爐鋅排出的影響因素分析

高爐鋅排出主要是隨煤氣通過重力灰、布袋灰排出,及通過渣、鐵、出鐵場除塵排出。 新鋼高爐重力灰、出鐵場除塵灰送燒結廠使用,高爐布袋灰統一外賣,均未單獨進行成份檢測及計量,鐵、渣也未進行含鋅檢驗,難以進行高爐鋅平衡分析,文中僅進行影響因素定性分析。 新鋼高爐采取鐵水分級冶煉以滿足品種材生產需要,其中 6#、7# 高爐鐵水質量要求低,循環料等二次資源配比高,鋅負荷高。 近年來隨環保壓力加大造成布袋外銷困難,及廢鋼使用量增加,造成高爐鋅負荷逐年上升。 為了解煤氣流分布堯爐渣對排鋅的影響,文中選取高爐技術經濟指標好,受鋅害影響小的 6#、10# 高爐,及受鋅害影響大 11# 高爐進行對比分析。 

2.1 爐渣的影響

爐渣中鋅的還原反應如方程式(1)[8]所示。 

ZnSiO3+2CaO+2C=Zn(g)+2CaO·SiO2+2CO

(1) 堿度升高后,爐渣中自由 CaO 的數量增加,促進了該還原反應的進行,因此,降低爐渣堿度有利于提高高爐爐渣的排鋅能力。 取 6#、11#、10# 高爐爐渣檢測,其含鋅分別為 0.003%、0.004%、0.003%,其帶出鋅僅占高爐入爐鋅的 1%~2%,因此,靠增加爐渣排鋅來減少高爐內部鋅的循環是不可取的, 而且爐渣堿度過低,會降低爐渣熱焓,降低爐缸溫度,影響爐況順行,降低爐渣脫硫能力,影響鐵水質量。

2.2 高爐煤氣分布的影響

鋅在高爐內的循環過程:1 000 ℃左右的高溫區發生反應如方程(2),580 ℃左右低溫區發生反應如方程(3)。 

ZnO+CO=Zn+CO2      (2) 

Zn+CO2=ZnO+CO     (3) 

由于高爐煤氣流中心溫度較高、流速快,鋅重新凝固的機會較少,強的中心氣流可以在短時間內將鋅帶入煤氣, 而不被重新凝固回落到爐料中[89]

邊緣氣流受爐墻冷卻影響,溫度降低快且流速較中心慢,鋅氧物易粘結在爐墻上,故鋅氧化物造成爐墻結厚,重點集中在爐身上部。 因此,要想增加鋅由爐頂煤氣的排出量,要適度放開中心氣流,控制邊緣氣流,減少鋅在爐內的積累。 

2.2.1 6#、10#高爐爐頂溫度

新鋼 6# 高爐 2017 年 8 月大修投產,有效容積 1050 m3;10# 高爐 2009 年 11 月建成投產, 有效容積 2500 m3。 兩座高爐鋅負荷高且相差較大, 雖存在爐墻結厚及渣皮脫落等現象,整體看,近幾年來爐況順行度好,特別是 10# 高爐技術經濟指標處于行業先進水平,具體情況見表 4。

圖片4 

由表 4 可知,鋅害對 6#、10# 高爐的影響較輕, 未產生嚴重鋅富集現象,說明高爐鋅的進出基本達到了平衡。 選取 2019 年 2 月爐頂十字測溫各點溫度平均值見表 5 并作曲線圖見圖 1、 圖 2。 兩座高爐煤氣分布均為中心發展形,其中 10# 高爐中心平 均 402 ℃,第 5 點平均 120 ℃,第 1 點平均 94 ℃;6# 高爐中心測溫點壞,第 5 點平均 380 ℃,第 1 點 平均 124 ℃, 煤氣流中心溫度及范圍均遠超 10# 高爐,雖然鋅負荷高,但排鋅能力強。 因此,高爐操作中應隨入爐料鋅負荷增加適當增加料柱中心布焦量,提高中心及第 5 點平均溫度,減少高爐內鋅循環富集。

 

圖片5 

圖片6 

2.2.2 11# 高爐爐頂溫度

新鋼 11# 高爐 2011 年 12 月建成投產,有效容 積 1050 m3。 2017 年以前鋅負荷低于 6#堯10# 高爐, 2018 年開始上升, 目前略高于 10# 高爐。 高爐長 期中心氣流弱, 高爐內鋅的富集造成爐身上部局 部結厚嚴重, 高爐技術經濟指標較差, 燃耗較其 它 1050 m3 高爐高 20 kg/t 左右。 2019 年 2 月 16 日大部分結厚物脫落,爐況順行度好轉,煤氣流分布發生顯著變化。 由圖 3 可知院結厚期間煤氣流偏行嚴重,中心溫度約 200 ℃,雖鋅負荷較其它高爐低,但富集嚴重,高爐爐身上部局部嚴重結厚,布袋灰含鋅僅 2%耀3%。 17-28 日由于爐瘤脫落,爐況順行度好轉,見圖 4。 煤氣流分布呈中心發展形,布袋灰 含鋅上升至 4%~5%。

圖片7 

2.2.3 布袋灰含鋅與煤氣分布關系

高爐煤氣中粉塵越細,比表面積越大,對鋅氧化物的吸附能力越強,所以高爐布袋灰含鋅遠高于重力除塵灰。 布袋灰含鋅量越高,說明高爐鋅的排 出量大,鋅在爐內富集少,因此,可以通過布袋灰含鋅量,來判斷高爐煤氣分布狀態。 高爐中心氣流強 則布袋灰含量越高,含鋅低則中心氣流弱。 煤氣流 分布合理,爐況順行度好,爐塵吹出也相對減少,煤 氣分布紊亂,爐況順行度差,爐塵吹出量多。 新鋼高爐布袋灰外賣,未進行含鋅檢測,近年來由于環 保壓力加大,含鋅較低 11# 高爐布袋灰轉送燒結廠使用,1 月 27 日開始對 11# 高爐布袋灰每天進行一次常規分析,取 1 月 27 日至 3 月 28 日鋅含量檢 測數據,按 20 天為一周期統計,見表 6。 1 月 27 日 至 2 月 16 日,由于中心氣流弱且煤氣流不穩,造成 布袋灰量大且含鋅低。 2 月 17 日后,由于局部結厚 物脫落,中心氣增強,布袋灰含鋅逐漸升高且量逐 漸減少。

圖片8 

2.3 高爐鋅負荷對燃耗的影響

根據高爐內鋅的氧化堯還原機理,高爐燃耗隨 入爐鋅負荷增加而增加,①ZnO 在 1 000 ℃以上高溫區被 CO 還原為 Zn,消耗下部高溫區的 CO[10];于隨高爐鋅負荷增加, 需增加中心氣流溫度及范圍, 減少鋅在高爐內的循環富集;②惡化料柱透氣性及造成爐墻結瘤堯結厚等嚴重影響煤氣分布。 

3 結 論

1)新鋼高爐鐵料中鋅主要來源于是燒結礦,鋅負荷越高,燒結礦帶入的鋅比例越大,燃料帶入鋅 僅占 1%~1。5%。

2)新鋼轉爐污泥堯大頂礦及外購球團量占鐵料8。47%,帶入鐵料鋅占 58。73%,特別是轉爐污泥使用量僅占鐵料 1.19%, 而帶入的鋅達到 35.32%。 控制轉爐污泥、外購球團含鋅及大頂礦的使用量,才能有效控制新鋼高爐鋅負荷。 

3)降低爐渣堿度雖可以增加鋅的排出比例,但低堿度爐渣會降低爐缸溫度, 影響爐況順行及鐵水質量而且其排鋅僅占入爐鋅的 1%~2%, 因此,降低堿度不可取。 

4)提高高爐煤氣中心溫度,強化中心主導氣流才能有效增加鋅的排出[9],減少鋅在高爐內循環富集,降低鋅害。 隨著高爐鋅負荷增加,高爐操作中應增加料柱中心布焦量,提高中心及第 5 點平均溫度。 

5)布袋灰含鋅高低及單位時間內重量變化,可判斷高爐中心煤氣流的強弱及煤氣流穩定狀況,含鋅增加及量減少、說明中心氣流增強且穩定性提高,因此,應將布袋灰納入每天常規檢驗。

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