畢 欣 成
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司 煉鐵廠,山東 濟(jì)南 271104)
摘 要:分析 400 m2燒結(jié)機燒結(jié)礦月平均綜合合格率低下的制約因素,重點針對堿度、亞鐵、轉(zhuǎn)鼓 3 項為主要攻關(guān)方向,采取加強焦粉質(zhì)量管理、提高混勻料料種應(yīng)變能力、燒結(jié)布料設(shè)備改造等措施,有效提升2019年燒結(jié)礦月平均綜合合格率至95.80%。
關(guān)鍵詞:燒結(jié);焦粉質(zhì)量;布料器;蒸汽管道;轉(zhuǎn)鼓指數(shù)
1 前 言
萊鋼400 m2燒結(jié)機主要承擔(dān)著向3 200 m3高爐提供優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗燒結(jié)礦的生產(chǎn)任務(wù),是熱線生產(chǎn)的第一道工序。隨著對成本、效益和環(huán)保等要求的不斷提升,降低工序能耗、提升生產(chǎn)質(zhì)量成為企業(yè)挖潛增效的焦點。2018年,型鋼煉鐵廠計劃燒結(jié)礦月平均綜合合格率95%以上,400 m2燒結(jié)機燒結(jié)礦月平均綜合合格率最高 96.82%、最低 76.5%、平 均92.2%,與型鋼煉鐵廠質(zhì)量要求有一定差距。為 此,型鋼煉鐵廠組織立項攻關(guān),2019年燒結(jié)礦月平均綜合合格率提升至 95.80%,比 2018 年提高了5.70%,創(chuàng)400 m2燒結(jié)機自投產(chǎn)以來的最好成績。
2 制約因素分析
2.1 綜合指標(biāo)分析
對影響燒結(jié)礦綜合合格率的各項指標(biāo)不合格頻次進(jìn)行分類統(tǒng)計,并做出排列(見圖 1)。由圖 1看出,堿度、亞鐵、轉(zhuǎn)鼓占燒結(jié)礦不合格批次的83.9%,降低這 3 項指標(biāo)不合格 20% 便能達(dá)到廠質(zhì)量要求,為此確定堿度、亞鐵、轉(zhuǎn)鼓3項為主要攻關(guān)方向。
2.2 原因分析
2.2.1 燃料粒度不符合工藝要求
檢查焦粉粒度6次,不符合工藝要求2次,焦粉粒度(<3 mm)≥85%。
2.2.2 礦料成分波動大
統(tǒng)計用同一配比的兩堆料,混勻料的TFe含量差別為 1.94%,相對于燒結(jié)礦 TFe±1% 的偏差較大;CaO/ SiO2 比值為 0.86%,相對于燒結(jié)礦 CaO/SiO2±0.12%的偏差大,影響焦粉配比大。
2.2.3 燒結(jié)過程水分不穩(wěn)定
混勻料水分控制雖然采用了紅外線測水及自動控制系統(tǒng),但效果不好,水分控制在 7.5% 左右,超出了工藝要求的(7.2±0.2)%的范圍,需要技術(shù)改造以減少燒結(jié)過程中的水分波動,穩(wěn)定燒結(jié)生產(chǎn);且水分波動不利于降低燒結(jié)礦固體燃耗。
2.2.4 “三低一高”工藝要求執(zhí)行不到位
低碳控制,低溫1 250~1 280 ℃,降低FeO,降低還原氣氛,生成多的 Fe2O3、少量 Fe3O4。采用低水燒結(jié),有利于料層透氣性改善。厚料層 800 mm以上,保證良好的儲熱作用,減少邊緣返礦。水分控制在 7% 左右,低水分燒結(jié),減少了過濕層的不利影響,提高了料層透氣性。增大料層密度,有利于提高燒結(jié)礦的產(chǎn)、質(zhì)量,減少水分蒸發(fā)熱,可節(jié)省燃料。
2.2.5 雨季燒結(jié)原燃料水分偏大
2018年雨季焦粉水分含量與平時差別大,對燒結(jié)礦固體燃耗影響較大。
2.2.6 自動配料系統(tǒng)誤差大(7%~15.7%)
對人工跑盤數(shù)據(jù)記錄分析,各物料下料量誤差值:混勻料±15.7%、熔劑±7%、燃料±7.8%、返 礦±8%,差值大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出工藝要求(混勻料±2%、熔劑±4%、燃料±4%、返礦±2%)。
2.2.7 標(biāo)準(zhǔn)化操作條例執(zhí)行不到位
對 2018 年 5—8 月份 3 個月的操作督察情況分析,在布料平整和厚度、FeO 大小的判斷、焦粉的調(diào)整、點火強度、燒結(jié)終點的控制都有明顯的失誤,布料拉溝、不平、厚度不到800 mm的情況時有發(fā)生,自動蓄熱作用得不到充分利用,增加了固體燃料消耗。
3 提高燒結(jié)生產(chǎn)質(zhì)量措施
3.1 加強焦粉質(zhì)量管理
加強焦粉入倉前質(zhì)量把關(guān),防止以劣充好影響成分穩(wěn)定。針對中、夜班焦粉破碎質(zhì)量差,表現(xiàn)為粒度粗、水分偏大的情況,增加中、夜班值班人員,加大值班力量,加強焦粉質(zhì)量督查,發(fā)現(xiàn)異常及時聯(lián)系質(zhì)檢取樣檢驗,確保中、夜班焦粉質(zhì)量合格,為燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量和固體燃耗穩(wěn)定奠定基礎(chǔ)。對焦粉進(jìn)料量及水分進(jìn)行把關(guān)。班組督促收料崗位每天對水分含量較大的車輛進(jìn)行抽檢,并通知質(zhì)檢進(jìn)行現(xiàn)場取樣并將測量數(shù)據(jù)上傳;主控崗位對每天的進(jìn)料賬單進(jìn)行比對并形成臺賬,包含進(jìn)料量、車數(shù)、干基、含水量、消耗量等,便于日常固體燃耗控制和月度結(jié)算比對。
每天督查燃料粒度,督促崗位及時根據(jù)實際粒度調(diào)整控制,并做好統(tǒng)計分析。
改進(jìn)效果:2018 年 10 月份固體燃料固定碳含量范圍在 77.15%~82.58%,2019 年 10 月份固定碳波動范圍在75.15%~81.55%,波動幅度顯著降低。
3.2 提高對混勻料料種頻繁變化的應(yīng)變能力
近幾年,特別是噸鋼成本降低 300 元后,燒結(jié)性能好的原料供應(yīng)異常緊張,料種互相代替頻繁,燒結(jié)性能變差,且品種多、雜,給生產(chǎn)組織和燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量的提升帶來不利影響。因此需提前測算料堆成分變化,根據(jù)料堆成分預(yù)測,提前做好質(zhì)量預(yù)警。
改變目前混勻料化驗取樣從料倉出料口取樣的方法,新料堆使用前即取樣送交化驗,使生產(chǎn)單位獲知新料堆混勻料化學(xué)成分的時間由原先的6~ 8 h后提前至3 h后,為燃料、熔劑配比調(diào)整提供了時間保證。
在即將更換料堆前,將6個混勻料倉保持均衡料位5分倉以上,上新料時5個混勻料倉均衡打料并同時開啟運行,減少新舊料混料時間,為燒結(jié)生產(chǎn)線提供準(zhǔn)確分析判斷的基礎(chǔ)。
發(fā)現(xiàn)燃料成分波動及時分析調(diào)整,確保成分穩(wěn)定,具體實施方法為:首先根據(jù)配料計算確定燃料配比,根據(jù)燒結(jié)礦的化學(xué)成分變化做出調(diào)整,調(diào)整幅度控制在±0.5%的空間,直至FeO穩(wěn)定并形成配比調(diào)整的良性循環(huán);增加燒結(jié)礦及燒結(jié)礦燃料成分?jǐn)?shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),提高燒結(jié)生產(chǎn)線對燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)化調(diào)整及時性。
3.3 燒結(jié)布料設(shè)備改造
降低小礦槽篦子間隙。2019年1月開始,燒結(jié)機臺車布料存在混合料表層凹凸不平、拉溝多、生料帶多,返礦量大、燒結(jié)礦燒成率低等問題。利用大修機會,降低了礦槽篦子尺寸,改善了混合料的布料效果,提高了燒結(jié)的有效風(fēng)量,為實現(xiàn)850 mm布料厚度提供了可靠的保障;強化燒結(jié)過程自動蓄熱作用,進(jìn)一步降低固體燃耗。
針對燒結(jié)機布料不平的弊端,將梭式布料器南端停留時間由原來的3 s優(yōu)化調(diào)整為4 s,調(diào)整后,對減輕南側(cè)邊緣效應(yīng)起到重要作用。將泥輥出料口兩端改造為可調(diào)式活頁門,對改善臺車邊緣布料起到重要作用,降低了邊緣效應(yīng)。另外,對泥輥給料機活頁門底部空隙進(jìn)行了增大距離改造,消除了石塊卡、堵活頁門導(dǎo)致布料拉鉤的現(xiàn)象,改善了混合料的布料效果,優(yōu)化了抽風(fēng)風(fēng)量的分布;對燒結(jié)臺車邊篦條進(jìn)行了加增肋筋改造,大大降低了掉篦條的幾率。
3.4 改進(jìn)燒結(jié)機臺車篦條與隔熱墊配合不合理情況
400 m2燒結(jié)機自投產(chǎn)以來,一直存在著篦條、隔熱墊與臺車體之間安裝配合間隙不合理,篦條、隔熱墊脫落的問題。通過現(xiàn)場實際測量后分析,篦條與隔熱墊脫落的主要原因是:篦條、隔熱墊與臺車體組合裝配間隙過大,臺車向下部軌道翻轉(zhuǎn)或返置過程中,篦條長度方向的間隙向一個方向集中轉(zhuǎn)移,使另一端與臺車體離開而脫落。對燒結(jié)機臺車篦條與隔熱墊配合現(xiàn)狀進(jìn)行針對性改造:將隔熱墊加厚 3 mm,間隙由 7~8 mm 改為 4~5 mm;將篦條下部兩端各加長 5 mm,間隙由 12 mm 改為 7 mm。
改進(jìn)后,燒結(jié)機篦條脫落現(xiàn)象得以改觀,由此導(dǎo)致的停機上篦條周期由1 d延長到1周以上。
3.5 蒸汽管網(wǎng)改造
使用原有蒸汽管道,將J30煤氣水封處原蒸汽管網(wǎng)接茬南閥門關(guān)閉,在后方開口接生產(chǎn)蒸汽,開口前原管路不變,提供取暖用汽,生產(chǎn)蒸汽沿原管路鋪設(shè),加寬原平臺,在平臺處設(shè)一閘閥、報警閥、壓力表,加裝壓力變送器、流量計,將數(shù)據(jù)信號引至配控室。這樣,產(chǎn)用汽使用外部蒸汽,取暖用汽使用自產(chǎn)蒸汽。將車間生產(chǎn)蒸汽單獨從主管網(wǎng)加設(shè) 1 條管路,使生產(chǎn)與取暖用汽分離,增設(shè)取暖蒸汽管道及分支閥門(見圖 2)。蒸汽管網(wǎng)改造后,燒結(jié)混合料溫從 35 ℃提高到 55 ℃,有效消除了燒結(jié)臺車底部礦料“過濕”現(xiàn)象,燒結(jié)礦班產(chǎn)提高2.5%。
3.6 配料秤波動問題改進(jìn)
制定《電子皮帶秤操作標(biāo)準(zhǔn)和驗證方法》,主要做法是每班對運行的電子皮帶秤進(jìn)行至少 1 次的零點校準(zhǔn)和不少于2次的人工跑盤驗證,并將驗證結(jié)果記錄在案,以便于分析確定電子皮帶秤的運行狀況。另外,輸送同料種的電子皮帶秤要做到定期輪換使用,使用前必須進(jìn)行零點校準(zhǔn)。
嚴(yán)格配料室秤的管理:白班稱料校秤,檢修跑零校秤,倒倉稱料校秤,電子秤跑偏等運行督查。
定期與自動化部技術(shù)人員交流,出現(xiàn)問題,協(xié)商解決,確保下料準(zhǔn)確穩(wěn)定。
改進(jìn)后,檢查2019年5月份配料室所有的電子秤的下料精度,混勻料、熔劑、燃料、返礦在 1%~ 2%,比2018年同期下料精度提高4%~6%,說明電子皮帶秤得到及時有效地維護(hù),減少了因電子皮帶稱稱量不準(zhǔn)確引發(fā)的水碳波動。
4 實施效果
4.1 燒結(jié)礦不合格頻次顯著降低
對 2019 年燒結(jié)礦不合格頻次進(jìn)行分類統(tǒng)計,并作排列圖(見圖 3)。由圖 3 可以看出:轉(zhuǎn)鼓、堿 度、亞鐵這 3 項指標(biāo)已從之前的 83.9% 降到了63.38%,下降幅度為 20.52%,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)(下 20%);分析統(tǒng)計數(shù)據(jù),生產(chǎn)總批次由 2018 年 2757批次增加了385批次,R、轉(zhuǎn)鼓、亞鐵3個項目廢樣批次由217批降為87批,說明主要問題得到了解決。同時,2019 年燒結(jié)礦綜合合格率比 2018 年提高了5.70%,燒結(jié)礦綜合合格率達(dá)到95.80%,創(chuàng)下了400 m2燒結(jié)機自投產(chǎn)以來的最好成績。
4.2 經(jīng)濟(jì)效益
燒結(jié)礦綜合合格率的穩(wěn)定提高為生鐵產(chǎn)、質(zhì)量的提升提供了可靠保障,高爐增鐵節(jié)焦效益顯著提高,年增鐵節(jié)焦效益756萬元。
5 結(jié) 語
改進(jìn)后還存在焦粉、鐵礦石質(zhì)量不穩(wěn)定,焦粉破碎粒度階段性不達(dá)標(biāo),焦粉下料不穩(wěn)定,標(biāo)準(zhǔn)化操作執(zhí)行不到位等問題,有待進(jìn)一步攻關(guān)。下一步打算:目前在線生產(chǎn)的燒結(jié)礦FeO含量大小主要依靠人工機尾觀察判斷,對個人的技術(shù)經(jīng)驗水平依賴程度較大,F(xiàn)eO含量判斷準(zhǔn)確性不高。計劃引入先進(jìn)的燒結(jié)機尾熱成像儀設(shè)備,能夠?qū)崟r在線觀測燒結(jié)礦FeO的變化,縮短工藝操作調(diào)整周期,有利于穩(wěn)定燒結(jié)礦質(zhì)量,降低燃料消耗,真正實現(xiàn)燒結(jié)機尾數(shù)據(jù)化管控。