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龍鋼4#高爐取消中心加焦應(yīng)用實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-08-28  作者:王銳  瀏覽次數(shù):922
 
核心提示:摘要:本文主要論述了龍鋼4#高爐在應(yīng)用“中心取焦”后,高爐冶煉過(guò)程出現(xiàn)的一系列波動(dòng)、失常、以及對(duì)應(yīng)的措施、調(diào)劑思路進(jìn)行分享探討。 關(guān)鍵詞:中心取焦;失常;恢復(fù)順行
 龍鋼4#高爐取消中心加焦應(yīng)用實(shí)踐

王銳

(陜西龍門鋼鐵集團(tuán)煉鐵廠,陜西韓城 715405)

摘要本文主要論述了龍鋼4#高爐在應(yīng)用“中心取焦”后,高爐冶煉過(guò)程出現(xiàn)的一系列波動(dòng)、失常、以及對(duì)應(yīng)的措施、調(diào)劑思路進(jìn)行分享探討。

關(guān)鍵詞:中心取焦;失常;恢復(fù)順行

1  前言

龍鋼4#高爐有效容積1800m3,設(shè)置26個(gè)風(fēng)口,兩個(gè)鐵口,本高爐采用國(guó)內(nèi)大型高爐先進(jìn)技術(shù),其中有皮帶上料、PW型串罐式無(wú)鐘爐頂、爐喉熱成像儀、密閉式軟水循環(huán)冷卻系統(tǒng)、高爐料面激光探測(cè)儀\無(wú)塵式出鐵及供料配套環(huán)保設(shè)施、廢氣環(huán)保在線監(jiān)測(cè)、成熟的先進(jìn)高爐管理經(jīng)驗(yàn)等。

該爐于2009年1月順利開爐,2018年2月27日停爐中修,于2018年4月10日點(diǎn)火送風(fēng),并快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效,通過(guò)科學(xué)的系統(tǒng)精細(xì)化管理,堅(jiān)持以穩(wěn)定、順行、高產(chǎn)、低耗、清潔能源生產(chǎn)的目標(biāo),爐內(nèi)爐外兩手抓,團(tuán)隊(duì)竭盡努力,各項(xiàng)指標(biāo)不斷突破歷史記錄。

4#高爐自投產(chǎn)后一直采用中心加焦技術(shù),高爐開爐裝料角度采用激光料流軌跡探測(cè)角度為依據(jù),通過(guò)摸索布料規(guī)律后校正角度達(dá)到了合理的煤氣流分布,高爐實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期的穩(wěn)定、順行,各項(xiàng)指標(biāo)也得到了很大的突破,但隨著行業(yè)低成本冶煉的戰(zhàn)略實(shí)施下,大環(huán)境的不斷優(yōu)化原燃料結(jié)構(gòu),出現(xiàn)原燃料理化性能下滑的狀態(tài),中心加焦技術(shù)在進(jìn)一步強(qiáng)化冶煉后出現(xiàn)了一定程度的限制,4#高爐在此原燃料質(zhì)量的基礎(chǔ)上,穩(wěn)定中心和邊緣兩股氣流,通過(guò)與國(guó)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)多次的對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí),經(jīng)過(guò)研究與論證開始實(shí)施逐步取消中心加焦,但在實(shí)踐過(guò)程中也出現(xiàn)波動(dòng)、煤氣流失常、后經(jīng)過(guò)認(rèn)真的總結(jié)對(duì)癥調(diào)劑很快扭轉(zhuǎn),緊密注意爐型的變化,實(shí)行大高爐趨勢(shì)化管理,達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)取得良好的效果,同時(shí)給多種模型下的操作制度積累豐富的經(jīng)驗(yàn)。2019年4號(hào)高爐指標(biāo)見表1

表1 2019年6-12月份煉鐵4號(hào)高爐技術(shù)指標(biāo)報(bào)表

月份

實(shí)際產(chǎn)量

利用系數(shù)

冶強(qiáng)

焦炭負(fù)荷

綜合焦比

焦比

煤比

焦丁

燃料比

風(fēng)溫

煤氣利用率%

t/m3.d

t/t

kg/t

kg/t

kg/t

kg/t

kg/t

6

4968.19

2.76

1.44

4.17

502

360

149

26

535

1190

46.5

7

5061.11

2.81

1.43

4.23

509

366

149

26

541

1200

45.5

8

5446.84

3.03

1.52

4.41

471

351

153

25

504

1200

47.3

9

5159.59

2.87

1.44

4.27

473

361

145

30

505

1200

47.6

10

5440.37

3.02

1.52

4.42

469

351

151

26

502

1200

47.8

11

5465.92

3.04

1.53

4.42

472

356

148

27

505

1200

48.0

12

5510.56

3.06

1.54

4.42

470

316

146

41

503

1200

47.8

2  操作調(diào)整

2.1調(diào)整前期爐況運(yùn)行主要參數(shù)如表2。

表2 高爐主要參數(shù)

風(fēng)量m³/min

風(fēng)壓kpa

富氧量m³/h

風(fēng)溫℃

頂壓kpa

礦批t

負(fù)荷

3550

405

10000

1200

235

58

4.43

2.1.1調(diào)整前

中心加焦裝料制度C39.1337.4335.6233.5231.1228.52134O39.1337.4335.6333.5231.12 通過(guò)對(duì)調(diào)整前邊緣與中心爐喉熱成像在線跟蹤、爐墻各層溫度、水溫差及爐芯溫度的綜合分析判斷,邊緣氣流相對(duì)較重,中心開放。要取消中心加焦必須要適當(dāng)疏松邊緣氣流來(lái)保證煤氣出路。

2.1.2 調(diào)整過(guò)程:

(1)第一次調(diào)整:2020年1月3日開始調(diào)整裝料制度為C38.5336.8235.0232.9230.5228.1225.1221.12162 O38.5236.8335.0332.9230.5228.12  礦焦角同縮增加中心焦過(guò)渡檔位,中心向外環(huán)過(guò)渡,適當(dāng)控制壓差,礦批減小至55t,負(fù)荷4.30改善料柱透指,調(diào)整后密切關(guān)注系統(tǒng)溫差、及爐墻各層溫度的變化防止邊緣氣流過(guò)分發(fā)展影響高爐長(zhǎng)壽。

爐況反應(yīng): 1月4-9日,壓量基本穩(wěn)定,透指較好,下料順暢,本體溫差有上升由3.0℃上升至5.6℃,熱成像觀察邊緣氣流發(fā)展,爐芯溫度略有下降趨勢(shì),爐溫波動(dòng)大。

(2)第二次調(diào)整:1月9日,參考第一次調(diào)整的情況,裝料制度調(diào)整為C39.1337.4235.6233.5231.1228.7225.7221.73O39.1337.4335.6333.5231.12 礦焦角同擴(kuò)大,減少礦平臺(tái)使礦帶變窄,擴(kuò)大中心無(wú)料區(qū),外移中心焦至過(guò)渡檔位,運(yùn)行兩個(gè)冶煉周期后逐步加風(fēng)至415kpa,風(fēng)量3500m³/min,頂壓235kpa,放開壓差至180kpa,通過(guò)提高風(fēng)速來(lái)打開中心,全風(fēng)口面積0.2559m²風(fēng)速230m/s。

爐況反應(yīng):運(yùn)行至1月10日中班,從熱成像觀察中心氣流較弱邊緣發(fā)展的征兆,本體水溫差溫差未有明顯升高趨勢(shì)5.0~5.5℃左右,下料基本順暢,壓量關(guān)系在出鐵前后有波動(dòng)。

(3)第三次調(diào)整:通過(guò)兩日運(yùn)行情況綜合分析,爐況穩(wěn)定性較前期下降,且風(fēng)量有萎縮,攻關(guān)小組經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎商討后,決定采用了外廠同級(jí)別高爐中心取焦效果較好的經(jīng)驗(yàn)技術(shù),于1月11日~12日調(diào)整裝料制度為C39.0337.5235.5233.5231.0228.5225.52O38.5237235233230.5228.02 →C40338.5236.5234.5232229.5226.52 O39.5238236234231.52292,(注:此裝料制度角度偏離了開爐探測(cè)料流軌跡角度)料線1.5m提至1.3m,去掉原過(guò)渡焦炭檔位,中心物料區(qū)再次擴(kuò)大,礦焦角同推0.5°適當(dāng)抑制邊緣,參數(shù)調(diào)整堅(jiān)持了原思路進(jìn)一步提高風(fēng)速,用于打開中心,考慮原燃料實(shí)際情況,縮小礦批至42t,負(fù)荷4.0,輕料快跑,適當(dāng)降低煤比,改善料柱透指,提高富氧量至12000m³/h,使高溫區(qū)位置下移,目標(biāo)料速8批/h。

爐況反應(yīng):經(jīng)過(guò)調(diào)整后初期,下料偶有較小幅度的滑尺,壓量關(guān)系在出鐵前后較為敏感,觀察中心氣流大而發(fā)散,邊緣氣流出現(xiàn)不穩(wěn)定有局部氣流,本體溫差升高至6.0,爐芯溫度開始呈下降趨勢(shì),爐墻溫上部溫度東南西南溫度升高無(wú)規(guī)則波動(dòng),此階段下隨著上部裝料制度的調(diào)整,爐型發(fā)生變化,以多觀察,量化調(diào)劑為主,加強(qiáng)爐前出鐵管理,狠抓原燃料篩分,維持此階段運(yùn)行。1月18日由于受爐頂關(guān)鍵設(shè)備質(zhì)量問題帶來(lái)的故障,高爐被迫休風(fēng)4小時(shí)檢修處理,休風(fēng)前期渣鐵溫度充沛,爐況穩(wěn)定,于23:00堵6個(gè)風(fēng)口,恢復(fù)至全風(fēng)80%階段時(shí),出現(xiàn)第一次崩料管道行程,東南方向料面吹翻,隨后1月19日全天共計(jì)崩料管道行程4次,順行徹底遭到破壞,煤氣流失常,爐墻各層溫度大幅度波動(dòng),爐墻8、9段部分測(cè)溫點(diǎn)逐步出現(xiàn)呆滯,東南方位上部出現(xiàn)粘結(jié),渣鐵溫度急劇下行,爐況進(jìn)一步惡化,17;30難行懸料,停煤停氧,減風(fēng)至150kpa以下崩料,料線5米,且3個(gè)尺偏差較大,對(duì)于爐況出現(xiàn)的失常狀況分析為,在調(diào)整過(guò)程中造成邊緣負(fù)荷偏重而中心氣流未達(dá)到順暢,頻繁吹翻后爐墻上部出現(xiàn)局部粘結(jié),對(duì)此采取集中加焦4批改全焦一個(gè)冶煉周期進(jìn)行恢復(fù),并調(diào)整裝料制度為C38.5336.8235.0232.9230.5227.9225.13O38.5236.8335.0332.9230.52  (恢復(fù)開爐探測(cè)的等圓料流軌跡角度)按風(fēng)量操作放緩恢復(fù)節(jié)奏,適當(dāng)提高爐溫控制生鐵含[Si]0.40~0.50%,物理熱>1495℃降低渣堿[R2]至1.10~1.15,按照風(fēng)速達(dá)到240m/s,開始開風(fēng)口,經(jīng)過(guò)36小時(shí)恢復(fù),爐況逐步恢復(fù)至全風(fēng),礦批50t負(fù)荷4.33,中心氣流徹底打開,邊緣氣流適宜,爐芯溫度逐步回升,爐況得到扭轉(zhuǎn),達(dá)到進(jìn)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。

3  調(diào)整效果

經(jīng)過(guò)一周時(shí)間的穩(wěn)固,2月份第一周各項(xiàng)指標(biāo)得到很大的突破,如表3:

微信截圖_20200828114956

通過(guò)中心取焦在4號(hào)高爐成功的應(yīng)用,對(duì)比前期各項(xiàng)指標(biāo),可以看出在提高冶強(qiáng)的過(guò)程中,日產(chǎn)量較前期得到大幅提高的同時(shí),燃料比、焦比穩(wěn)中下降,達(dá)到了本次調(diào)整后的目標(biāo)。后續(xù)在爐型進(jìn)一步規(guī)整,原燃料不斷的優(yōu)化改善,結(jié)合料面探測(cè)儀在爐喉截取的成像,將探索中心取焦后適宜本高爐的平臺(tái)寬度+漏斗深度,進(jìn)一步深挖指標(biāo)潛能,達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水準(zhǔn)。

4  結(jié)語(yǔ)

1、4號(hào)高爐取消中心加焦成功是在開放邊緣氣流導(dǎo)致爐墻粘結(jié)的特殊爐況下取得的,但取消中心焦料制的準(zhǔn)備過(guò)程中,放邊和縮小角差應(yīng)是必不可少的步驟。

2、在適應(yīng)取消中心加焦料制的過(guò)程時(shí),調(diào)整上部裝料制度較頻繁,沒有足夠的爐況觀察期又調(diào)整上部布料角度,易加劇爐內(nèi)氣流分布的不穩(wěn)定,加大爐況判斷與處理難度,取消中心加焦料制不成功的主要原因是:料制的調(diào)整時(shí)間間隔過(guò)短,加劇爐內(nèi)氣流分布的不穩(wěn)定。

3、在大高爐崛起的先進(jìn)技術(shù)環(huán)境下,必須遵循科學(xué)、相信科學(xué)數(shù)據(jù)化在逐步替代經(jīng)驗(yàn)技術(shù)化,在本次實(shí)踐過(guò)程中就會(huì)更好達(dá)到彎道超車。

4、關(guān)于爐內(nèi)兩道氣流的匹配關(guān)系,采用取消中心加焦料制氣流分布應(yīng)保證中心氣流為主,適當(dāng)?shù)倪吘墯饬鳛檩o,在本次調(diào)整過(guò)程中爐況一度出現(xiàn)失常也充分證實(shí)了這一點(diǎn),。

5、實(shí)踐中導(dǎo)致爐墻粘結(jié)需要一個(gè)度的衡量,這仍需要我們進(jìn)行大量的工作來(lái)把握,。

6、在取消中心加焦調(diào)整過(guò)程中需要密切關(guān)注爐墻溫度的變化,特別是爐身上部的水溫差和熱流強(qiáng)度,本體溫差在3.0~4.0℃為宜。超出這個(gè)范圍就得注意氣流分布是否穩(wěn)定合理。

7、在改善中心取焦后中間環(huán)帶煤氣利用差的問題上,結(jié)合爐況實(shí)踐狀態(tài),4號(hào)爐大膽嘗試增加礦中焦丁的混入量,適當(dāng)減小焦炭/焦丁比值,噸鐵焦丁比由45kg/t增加至65kg/t,在皮帶運(yùn)礦過(guò)程中經(jīng)過(guò)時(shí)間計(jì)算定位混入焦丁,使其步入中間環(huán)帶,達(dá)到改善中間環(huán)帶煤氣利用差的問題,實(shí)驗(yàn)階段效果初顯。

8、結(jié)合料面探測(cè)儀在爐喉截取的成像,下一步將探索中心取焦后適宜本高爐的平臺(tái)寬度+漏斗深度,做為重要課題,進(jìn)一步深挖指標(biāo)潛能。

參考文獻(xiàn)

[1]  《高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)》周傳典 主編

[2]  《高爐煉鐵500問》 郝素菊 蔣武峰等

[3]  《高爐煉鐵工藝及計(jì)算》 成蘭伯 主編

 
 
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