王銳
(陜西龍門鋼鐵集團(tuán)煉鐵廠,陜西韓城 715405)
摘要:本文主要論述了龍鋼4#高爐在應(yīng)用“中心取焦”后,高爐冶煉過(guò)程出現(xiàn)的一系列波動(dòng)、失常、以及對(duì)應(yīng)的措施、調(diào)劑思路進(jìn)行分享探討。
關(guān)鍵詞:中心取焦;失常;恢復(fù)順行
1 前言
龍鋼4#高爐有效容積1800m3,設(shè)置26個(gè)風(fēng)口,兩個(gè)鐵口,本高爐采用國(guó)內(nèi)大型高爐先進(jìn)技術(shù),其中有皮帶上料、PW型串罐式無(wú)鐘爐頂、爐喉熱成像儀、密閉式軟水循環(huán)冷卻系統(tǒng)、高爐料面激光探測(cè)儀\無(wú)塵式出鐵及供料配套環(huán)保設(shè)施、廢氣環(huán)保在線監(jiān)測(cè)、成熟的先進(jìn)高爐管理經(jīng)驗(yàn)等。
該爐于2009年1月順利開爐,2018年2月27日停爐中修,于2018年4月10日點(diǎn)火送風(fēng),并快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效,通過(guò)科學(xué)的系統(tǒng)精細(xì)化管理,堅(jiān)持以穩(wěn)定、順行、高產(chǎn)、低耗、清潔能源生產(chǎn)的目標(biāo),爐內(nèi)爐外兩手抓,團(tuán)隊(duì)竭盡努力,各項(xiàng)指標(biāo)不斷突破歷史記錄。
4#高爐自投產(chǎn)后一直采用中心加焦技術(shù),高爐開爐裝料角度采用激光料流軌跡探測(cè)角度為依據(jù),通過(guò)摸索布料規(guī)律后校正角度達(dá)到了合理的煤氣流分布,高爐實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期的穩(wěn)定、順行,各項(xiàng)指標(biāo)也得到了很大的突破,但隨著行業(yè)低成本冶煉的戰(zhàn)略實(shí)施下,大環(huán)境的不斷優(yōu)化原燃料結(jié)構(gòu),出現(xiàn)原燃料理化性能下滑的狀態(tài),中心加焦技術(shù)在進(jìn)一步強(qiáng)化冶煉后出現(xiàn)了一定程度的限制,4#高爐在此原燃料質(zhì)量的基礎(chǔ)上,穩(wěn)定中心和邊緣兩股氣流,通過(guò)與國(guó)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)多次的對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí),經(jīng)過(guò)研究與論證開始實(shí)施逐步取消中心加焦,但在實(shí)踐過(guò)程中也出現(xiàn)波動(dòng)、煤氣流失常、后經(jīng)過(guò)認(rèn)真的總結(jié)對(duì)癥調(diào)劑很快扭轉(zhuǎn),緊密注意爐型的變化,實(shí)行大高爐趨勢(shì)化管理,達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)取得良好的效果,同時(shí)給多種模型下的操作制度積累豐富的經(jīng)驗(yàn)。2019年4號(hào)高爐指標(biāo)見表1
表1 2019年6-12月份煉鐵4號(hào)高爐技術(shù)指標(biāo)報(bào)表
月份 |
實(shí)際產(chǎn)量 |
利用系數(shù) |
冶強(qiáng) |
焦炭負(fù)荷 |
綜合焦比 |
焦比 |
煤比 |
焦丁 |
燃料比 |
風(fēng)溫 |
煤氣利用率% |
t/m3.d |
t/t |
kg/t |
kg/t |
kg/t |
kg/t |
kg/t |
℃ |
||||
6 |
4968.19 |
2.76 |
1.44 |
4.17 |
502 |
360 |
149 |
26 |
535 |
1190 |
46.5 |
7 |
5061.11 |
2.81 |
1.43 |
4.23 |
509 |
366 |
149 |
26 |
541 |
1200 |
45.5 |
8 |
5446.84 |
3.03 |
1.52 |
4.41 |
471 |
351 |
153 |
25 |
504 |
1200 |
47.3 |
9 |
5159.59 |
2.87 |
1.44 |
4.27 |
473 |
361 |
145 |
30 |
505 |
1200 |
47.6 |
10 |
5440.37 |
3.02 |
1.52 |
4.42 |
469 |
351 |
151 |
26 |
502 |
1200 |
47.8 |
11 |
5465.92 |
3.04 |
1.53 |
4.42 |
472 |
356 |
148 |
27 |
505 |
1200 |
48.0 |
12 |
5510.56 |
3.06 |
1.54 |
4.42 |
470 |
316 |
146 |
41 |
503 |
1200 |
47.8 |
2 操作調(diào)整
2.1調(diào)整前期爐況運(yùn)行主要參數(shù)如表2。
表2 高爐主要參數(shù)
風(fēng)量m³/min |
風(fēng)壓kpa |
富氧量m³/h |
風(fēng)溫℃ |
頂壓kpa |
礦批t |
負(fù)荷 |
3550 |
405 |
10000 |
1200 |
235 |
58 |
4.43 |
2.1.1調(diào)整前
中心加焦裝料制度C39.1337.4335.6233.5231.1228.52134O39.1337.4335.6333.5231.12 通過(guò)對(duì)調(diào)整前邊緣與中心爐喉熱成像在線跟蹤、爐墻各層溫度、水溫差及爐芯溫度的綜合分析判斷,邊緣氣流相對(duì)較重,中心開放。要取消中心加焦必須要適當(dāng)疏松邊緣氣流來(lái)保證煤氣出路。
2.1.2 調(diào)整過(guò)程:
(1)第一次調(diào)整:2020年1月3日開始調(diào)整裝料制度為C38.5336.8235.0232.9230.5228.1225.1221.12162 O38.5236.8335.0332.9230.5228.12 礦焦角同縮增加中心焦過(guò)渡檔位,中心向外環(huán)過(guò)渡,適當(dāng)控制壓差,礦批減小至55t,負(fù)荷4.30改善料柱透指,調(diào)整后密切關(guān)注系統(tǒng)溫差、及爐墻各層溫度的變化防止邊緣氣流過(guò)分發(fā)展影響高爐長(zhǎng)壽。
爐況反應(yīng): 1月4-9日,壓量基本穩(wěn)定,透指較好,下料順暢,本體溫差有上升由3.0℃上升至5.6℃,熱成像觀察邊緣氣流發(fā)展,爐芯溫度略有下降趨勢(shì),爐溫波動(dòng)大。
(2)第二次調(diào)整:1月9日,參考第一次調(diào)整的情況,裝料制度調(diào)整為C39.1337.4235.6233.5231.1228.7225.7221.73O39.1337.4335.6333.5231.12 礦焦角同擴(kuò)大,減少礦平臺(tái)使礦帶變窄,擴(kuò)大中心無(wú)料區(qū),外移中心焦至過(guò)渡檔位,運(yùn)行兩個(gè)冶煉周期后逐步加風(fēng)至415kpa,風(fēng)量3500m³/min,頂壓235kpa,放開壓差至180kpa,通過(guò)提高風(fēng)速來(lái)打開中心,全風(fēng)口面積0.2559m²風(fēng)速230m/s。
爐況反應(yīng):運(yùn)行至1月10日中班,從熱成像觀察中心氣流較弱邊緣發(fā)展的征兆,本體水溫差溫差未有明顯升高趨勢(shì)5.0~5.5℃左右,下料基本順暢,壓量關(guān)系在出鐵前后有波動(dòng)。
(3)第三次調(diào)整:通過(guò)兩日運(yùn)行情況綜合分析,爐況穩(wěn)定性較前期下降,且風(fēng)量有萎縮,攻關(guān)小組經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎商討后,決定采用了外廠同級(jí)別高爐中心取焦效果較好的經(jīng)驗(yàn)技術(shù),于1月11日~12日調(diào)整裝料制度為C39.0337.5235.5233.5231.0228.5225.52O38.5237235233230.5228.02 →C40338.5236.5234.5232229.5226.52 O39.5238236234231.52292,(注:此裝料制度角度偏離了開爐探測(cè)料流軌跡角度)料線1.5m提至1.3m,去掉原過(guò)渡焦炭檔位,中心物料區(qū)再次擴(kuò)大,礦焦角同推0.5°適當(dāng)抑制邊緣,參數(shù)調(diào)整堅(jiān)持了原思路進(jìn)一步提高風(fēng)速,用于打開中心,考慮原燃料實(shí)際情況,縮小礦批至42t,負(fù)荷4.0,輕料快跑,適當(dāng)降低煤比,改善料柱透指,提高富氧量至12000m³/h,使高溫區(qū)位置下移,目標(biāo)料速8批/h。
爐況反應(yīng):經(jīng)過(guò)調(diào)整后初期,下料偶有較小幅度的滑尺,壓量關(guān)系在出鐵前后較為敏感,觀察中心氣流大而發(fā)散,邊緣氣流出現(xiàn)不穩(wěn)定有局部氣流,本體溫差升高至6.0,爐芯溫度開始呈下降趨勢(shì),爐墻溫上部溫度東南西南溫度升高無(wú)規(guī)則波動(dòng),此階段下隨著上部裝料制度的調(diào)整,爐型發(fā)生變化,以多觀察,量化調(diào)劑為主,加強(qiáng)爐前出鐵管理,狠抓原燃料篩分,維持此階段運(yùn)行。1月18日由于受爐頂關(guān)鍵設(shè)備質(zhì)量問題帶來(lái)的故障,高爐被迫休風(fēng)4小時(shí)檢修處理,休風(fēng)前期渣鐵溫度充沛,爐況穩(wěn)定,于23:00堵6個(gè)風(fēng)口,恢復(fù)至全風(fēng)80%階段時(shí),出現(xiàn)第一次崩料管道行程,東南方向料面吹翻,隨后1月19日全天共計(jì)崩料管道行程4次,順行徹底遭到破壞,煤氣流失常,爐墻各層溫度大幅度波動(dòng),爐墻8、9段部分測(cè)溫點(diǎn)逐步出現(xiàn)呆滯,東南方位上部出現(xiàn)粘結(jié),渣鐵溫度急劇下行,爐況進(jìn)一步惡化,17;30難行懸料,停煤停氧,減風(fēng)至150kpa以下崩料,料線5米,且3個(gè)尺偏差較大,對(duì)于爐況出現(xiàn)的失常狀況分析為,在調(diào)整過(guò)程中造成邊緣負(fù)荷偏重而中心氣流未達(dá)到順暢,頻繁吹翻后爐墻上部出現(xiàn)局部粘結(jié),對(duì)此采取集中加焦4批改全焦一個(gè)冶煉周期進(jìn)行恢復(fù),并調(diào)整裝料制度為C38.5336.8235.0232.9230.5227.9225.13O38.5236.8335.0332.9230.52 (恢復(fù)開爐探測(cè)的等圓料流軌跡角度)按風(fēng)量操作放緩恢復(fù)節(jié)奏,適當(dāng)提高爐溫控制生鐵含[Si]0.40~0.50%,物理熱>1495℃降低渣堿[R2]至1.10~1.15,按照風(fēng)速達(dá)到240m/s,開始開風(fēng)口,經(jīng)過(guò)36小時(shí)恢復(fù),爐況逐步恢復(fù)至全風(fēng),礦批50t負(fù)荷4.33,中心氣流徹底打開,邊緣氣流適宜,爐芯溫度逐步回升,爐況得到扭轉(zhuǎn),達(dá)到進(jìn)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。
3 調(diào)整效果
經(jīng)過(guò)一周時(shí)間的穩(wěn)固,2月份第一周各項(xiàng)指標(biāo)得到很大的突破,如表3:

通過(guò)中心取焦在4號(hào)高爐成功的應(yīng)用,對(duì)比前期各項(xiàng)指標(biāo),可以看出在提高冶強(qiáng)的過(guò)程中,日產(chǎn)量較前期得到大幅提高的同時(shí),燃料比、焦比穩(wěn)中下降,達(dá)到了本次調(diào)整后的目標(biāo)。后續(xù)在爐型進(jìn)一步規(guī)整,原燃料不斷的優(yōu)化改善,結(jié)合料面探測(cè)儀在爐喉截取的成像,將探索中心取焦后適宜本高爐的平臺(tái)寬度+漏斗深度,進(jìn)一步深挖指標(biāo)潛能,達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水準(zhǔn)。
4 結(jié)語(yǔ)
1、4號(hào)高爐取消中心加焦成功是在開放邊緣氣流導(dǎo)致爐墻粘結(jié)的特殊爐況下取得的,但取消中心焦料制的準(zhǔn)備過(guò)程中,放邊和縮小角差應(yīng)是必不可少的步驟。
2、在適應(yīng)取消中心加焦料制的過(guò)程時(shí),調(diào)整上部裝料制度較頻繁,沒有足夠的爐況觀察期又調(diào)整上部布料角度,易加劇爐內(nèi)氣流分布的不穩(wěn)定,加大爐況判斷與處理難度,取消中心加焦料制不成功的主要原因是:料制的調(diào)整時(shí)間間隔過(guò)短,加劇爐內(nèi)氣流分布的不穩(wěn)定。
3、在大高爐崛起的先進(jìn)技術(shù)環(huán)境下,必須遵循科學(xué)、相信科學(xué)數(shù)據(jù)化在逐步替代經(jīng)驗(yàn)技術(shù)化,在本次實(shí)踐過(guò)程中就會(huì)更好達(dá)到彎道超車。
4、關(guān)于爐內(nèi)兩道氣流的匹配關(guān)系,采用取消中心加焦料制氣流分布應(yīng)保證中心氣流為主,適當(dāng)?shù)倪吘墯饬鳛檩o,在本次調(diào)整過(guò)程中爐況一度出現(xiàn)失常也充分證實(shí)了這一點(diǎn),。
5、實(shí)踐中導(dǎo)致爐墻粘結(jié)需要一個(gè)度的衡量,這仍需要我們進(jìn)行大量的工作來(lái)把握,。
6、在取消中心加焦調(diào)整過(guò)程中需要密切關(guān)注爐墻溫度的變化,特別是爐身上部的水溫差和熱流強(qiáng)度,本體溫差在3.0~4.0℃為宜。超出這個(gè)范圍就得注意氣流分布是否穩(wěn)定合理。
7、在改善中心取焦后中間環(huán)帶煤氣利用差的問題上,結(jié)合爐況實(shí)踐狀態(tài),4號(hào)爐大膽嘗試增加礦中焦丁的混入量,適當(dāng)減小焦炭/焦丁比值,噸鐵焦丁比由45kg/t增加至65kg/t,在皮帶運(yùn)礦過(guò)程中經(jīng)過(guò)時(shí)間計(jì)算定位混入焦丁,使其步入中間環(huán)帶,達(dá)到改善中間環(huán)帶煤氣利用差的問題,實(shí)驗(yàn)階段效果初顯。
8、結(jié)合料面探測(cè)儀在爐喉截取的成像,下一步將探索中心取焦后適宜本高爐的平臺(tái)寬度+漏斗深度,做為重要課題,進(jìn)一步深挖指標(biāo)潛能。
參考文獻(xiàn)
[1] 《高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)》周傳典 主編
[2] 《高爐煉鐵500問》 郝素菊 蔣武峰等
[3] 《高爐煉鐵工藝及計(jì)算》 成蘭伯 主編