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龍鋼煉鐵技術進步實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-09-03  作者:楊建鵬 唐曉東  瀏覽次數:1876
 
核心提示:摘要:本文對2015-2019年龍鋼公司煉鐵廠高爐在技術方面取得的進步進行分析總結。通過科學生產組織、爐料結構優化、原燃料質量的提升、爐況細化管理、爐缸安全維護、先進技術的應用等實踐,高爐實現長期周期穩定,各項指標大幅度提升。 關鍵詞:煉鐵;技術進步;實踐
 龍鋼煉鐵技術進步實踐

楊建鵬  唐曉東

(陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠)

摘要:本文對2015-2019年龍鋼公司煉鐵廠高爐在技術方面取得的進步進行分析總結。通過科學生產組織、爐料結構優化、原燃料質量的提升、爐況細化管理、爐缸安全維護、先進技術的應用等實踐,高爐實現長期周期穩定,各項指標大幅度提升。

關鍵詞:煉鐵;技術進步;實踐

1 概述

龍鋼煉鐵廠現有2座1280m³高爐、3座1800m³高爐,年生產鐵水720萬噸。2015-2020年,龍鋼公司煉鐵廠通過外部對標學習先進經驗、內部強化細化操作管理,在原燃料質量提升、爐料結構優化、爐況管理、裝備升級、科學護爐、新技術應用等取得顯著的成效,為高爐指標提升奠定了堅實基礎,尤其是2019年以來,各項技術經濟指標實現歷史性突破,2020年1-2月焦比平均375kg/tFe,燃料比515kg,利用系數平均2.81t/m3d,實現歷史最好水平。

指標

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年1-2月

利用系數(t/m3.d)

453.32

510.98

693.21

695.97

646.30

126.51

入爐焦比(Kg/tFe)

2.33

2.49

2.52

2.55

2.72

2.81

噴煤比(Kg/tFe)

412

401

408

408

377

375

燃料比(Kg/tFe)

121

135

138

128

149

140

綜合焦比(Kg/tFe)

506

506

516

508

494

482

風溫(℃)

532

536

546

536

526

515

[Si](%)

1129

1165

1160

1163

1183

1182

綜合品位

0.54

0.45

0.45

0.47

0.40

0.40

綜合品位

56.45

55.22

56.36

57.12

56.57

56.37

 

2019-2020年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

利用系數

2.64

2.74

2.71

2.71

2.75

2.63

2.70

2.74

2.80

2.75

2.73

2.77

2.85

2.83

入爐焦比

389

379

389

379

375

378

373

369

368

373

371

379

369

379

噴煤比

149

152

145

149

146

153

150

150

150

149

143

139

140

140

燃料比

538

531

534

528

521

532

522

519

518

521

514

518

509

520

綜合焦比

507

499

503

496

490

493

490

486

486

489

483

487

477

487

風溫(℃)

1161

1183

1185

1179

1184

1185

1187

1185

1187

1187

1178

1179

1189

1175

[Si](%)

0.45

0.43

0.42

0.42

0.38

0.41

0.38

0.36

0.37

0.38

0.39

0.40

0.40

0.41

綜合品位

56.48

56.12

55.99

56.47

56.82

56.41

56.55

56.94

56.99

56.62

56.78

56.89

56.45

56.31

2 煉鐵技術進步和系統升級

2.1科學系統策劃,實現高爐大中修快速開爐強化

從2015年至2019年,高爐大中修和三個月以上封爐共計15次,全部實現安全順利停開爐,開爐后一周內達產達效。通過總結停開爐經驗,建立起擁有自主知識產權的高爐大修技術制度體系。尤其是2018年4月4#爐,2019年1月3#爐,2019年12月1#爐,大修開爐后均迅速實現穩產低耗。2019年3#爐全年焦比370kg,實現龍鋼煉鐵歷史上年度最低焦比。

圖1 

圖2 

圖3 

2.2加大設備更新換代,提升裝備整體水平

多年來,龍鋼煉鐵廠堅持提升裝備水平,依靠引進和自主創新,先后在燒結機和高爐實施100多項改造和新設備,促進了生產系統的長周期穩定。

2.2.1燒結實施了漏風治理、欄板加高、加水、提高風機頻率等改造,應用了大風量、環冷余熱發電、爐條防糊堵、節能點火爐、陶瓷耐磨彎管等新設備、新材料,設備作業率整體提高。

2.2.2高爐實施了爐缸水溫差在線監測、爐殼測溫、冷卻能力提升、冷卻水量分段控制;渣鐵溝工藝改造;篩分系統升級;智能噴吹、智能燒爐、換爐、熱風爐雙預熱器、TRT在線除垢等改造;開口機、泥炮自動搖控技術;球團環冷、高強度陶瓷、高導熱碳磚應用等新設備、新材料,高爐設備保障能力和自動化控制水平明顯提升。

圖5 

2.3依靠科技進步促進鐵前技術升級

2.3.1堅持技術引進和創新。2015年以來,燒結應用了厚料層燒結、小球燒結、低碳低硅燒結、高低堿度燒結、塊礦鋪底料、料面加熱技術;蒸汽預熱返礦技術;混合料料溫提升技術;環冷余熱利用技術;混合料制粒技術;厚料層燒結等新技術、新工藝,開展了燒結終點、廢氣溫度、鋪底厚度、料面加熱等微控攻關,實現了燒結產能的大幅度提升,成品礦產量由35000噸增加至39000噸,燒結礦入爐率由68-70%提高至75-76%。

高爐實現了爐頂均壓煤氣除塵、均壓煤氣回收、引煤氣送風技術;高爐爐頂紅外線、激光料面成像、噴煤成像、爐缸侵蝕模型等監測技術。

                                

圖6圖7 

 2.3.2 2018年后依托鐵前新建冶金實現室,實現了獨立檢測燒結礦、塊礦、球團礦冶金性能的夢想。現在已實現燒結礦、球團、塊礦、印度粉、超特粉等性能的研究和配料標準。并逐步建立起鐵礦石熱爆指數、低溫粉化、還原性能、軟熔溫度、溶滴性能、燒結實驗杯等專業實驗標準體系,為燒結、球團優化配料提供了科學精準的技術支撐。

2.3.3多年來,通過生產實踐和燒結機、高爐大中修經驗積累,先后煉鐵廠申報授權專利16余項,發表專業論文200余篇,實施崗位創新1000余項。2018年《高爐冷卻強度分段控制技術》獲陜西省冶金科學技術二等獎。

2.4運用綜合強化及維護手段,實現高爐護爐與穩產低耗的有效對接

2.4.1堅持高爐高產與護爐并重、長期護爐的思想,通過不斷完善護爐管控制度,規范操作調劑,在穩產低耗的前提下,先后實現了5座爐缸側壁溫度整體下降和基本受控,4座高爐實現安全護爐生產至大修,爐役延長8-10個月。

2.4.2利用大修和日常檢修,2座1800高爐全部實現爐缸冷卻分段控制技術和冷卻能力提升改造,解決高爐爐身與爐缸冷卻水分配不合理、爐缸冷卻強度不足的隱患。

2.4.3突出重點部位管控。隨著產能的進一步釋放,設備的高負荷運轉,各高爐相繼出現了爐売開裂、爐缸溫度持續升高等較大安全隱患,先后完善了《高爐爐売開裂安全管控要求》和《高爐爐缸溫度異常安全管控要求》,從作業環境、現場作業、隱患監控、隱患整改、崗位標準操作、崗位應急操作等六方面落實管控措施,使隱患有效受控。

2.5以行業差距為導向,實施指標對標

多年來,龍鋼煉鐵高爐指標持續處于行業中下水平。先后外出對標40余次,吸收行業先進理念和經驗,優化高爐操作。

2.5.1縮小風口面積。根據龍鋼80%原燃料外購、品種多、質量不穩定的現實條件,逐年采取了縮小送風面積、提高風速措施,風速由200m/s提高至230m/s以上,爐缸中心進一步開放,風量有所增大,氣流分布更加合理,煤氣利用率在由46.5-46.8%提高至47.1%以上。風口面積變化情況:

風口面積

1#爐

2#爐

3#爐

4#爐

5#爐

2015年

0.1953

0.2015

0.2796

0.2778

0.2812

2016年

 

0.2026

0.2796

0.2796

0.2793

2017年

0.2059

0.2024

0.2819

0.2819

0.2819

2018年

0.1850

0.1901

0.2630

0.2630

0.2582

2019年

0.1841

0.1901

0.2568

0.2568

0.2536

2020年

0.1901

0.1901

0.2514

0.2559

0.2464

 

 

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

CO2

19.68

19.43

19.40

19.43

19.67

19.71

煤氣利用率

47.22

46.85

46.56

46.61

47.12

47.18

2.5.2優化布料制度:針對多年來高爐爐況穩定性差、頻繁波動,氣流穩定性差。2018-2019年,在高爐進行優化布料制度操作嘗試,通過微調布料角度、礦焦同角、增減布料圈數、取消或減少中心加焦等措施,爐況穩定性提高,高爐產量、質量、焦比、燃料比進步明顯,實現了長期穩產順行低耗。

2.5.3優化噴吹煤結構。2019年在高爐實施噴吹結構調整,無煙煤比例由35%提高至80%,混合煤固定C由73.8%提高到79.5%以上,焦炭負荷顯著提高,由4.0倍以下提高至4.25倍以上,最高提至4.45倍以上。同時煤比提高至150kg以上,實現產量提升、焦比、燃料比的整體下降。

 

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

焦炭負荷

3.94

3.99

3.96

3.95

4.22

4.20

無煙煤結構

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

80.00

2.5.4眼睛向內,堅持強化操作。

(1)堅持全風溫送風。2015-2019年,高爐風溫持續升高,2019平均達到1185℃以上。

(2)實施高煤比。針對多年來煤比低、焦比高、成本高的問題,從2019年1月起開展煤比攻關,煤比由2015年的121kg提到149kg。

(3)富氧量。根據高爐大噴煤量和噴吹結構調整,高爐富氧量由2015年的25000m3/h提高至37000m3/h以上,目前達到39000 m3/h以上,富氧率由2.30%提高至3.1%以上。

(4)低硅冶煉。堅持低硅冶煉操作理念,以[Si]控制0.30-0.40%為目標,在爐溫穩定和硅偏差方面實現突破,硅平均達到0.40%以內,硅偏差由0.16%降至0.13%。

2.6外圍保供能力進一步穩提高

通過強化 “一家人共事、一體化管理”理念,外圍保供能力進一步提升和穩定。

(1)提高耐材質量改造主溝澆注工藝,增大鐵溝厚度和深度,溝幫的耐材厚度增加150mm,單溝通鐵量大幅度提高。1800高爐通鐵量已達到19萬噸,單次澆筑通鐵量提高6萬噸,使用周期由50-55天提高到天65-70天,年減少澆筑次數2-3次。

(2)適應高爐高冶強和產能提升,及時調整炮泥配方,提高炮泥強度和供應量。全年無炮泥質量波動引起的高爐爐況波動和外圍事故。

(3)使用低溫高強陶瓷耐磨料延長高爐粒化塔檢修周期,由3-5個月延長至8個月以上,同時消除了以前鑄墨石易脫落,易頻繁堵塞沖渣管道,大量冒渣的問題。

(4)沖渣槽使用高強陶瓷預制塊,從根本上解決了鑄鐵式沖渣槽破損、倒塌、出渣冒渣問題。

(5)通過冷卻水泵擴容和節能改造,供水能力由4300m3/h提升至4600m3/h以上,進水溫度由43℃降至40℃以內,水速由1.6-1.8m/s提高至2.0m/s以上,最高達到2.2m/s以上,高爐冷卻質量明顯提高。

(6)合理配料持續降低有害元素。2015-2019年有害元素負荷整體呈下降趨勢。

有害元素

鋅負荷

鈦負荷

S負荷

堿負荷

鉛負荷

2015年

0.512

3.441

3.717

3.150

0.173

2016年

0.465

3.699

4.027

3.221

0.206

2017年

0.364

4.668

4.797

3.134

0.203

2018年

0.233

5.001

4.049

3.019

0.135

2019年

0.347

7.173

3.644

3.127

0.143

2020年

0.346

6.432

3.644

2.641

0.131

2.7抓原料基礎,為產能、質量提升創造條件

(1)堅持超前管理,抓配料、抓操作、抓設備,先后完成球團豎爐技術改造和工藝優化,球團設備作業率達到98%以上,產量由2015年3800噸提升至5300噸以上,自產球團礦比例由11%提高至15%以上,為高爐爐料結構穩定奠定基礎。

(2)通過燒結機中修工作,對265和400、450燒結機欄板加高改造,料層由750mm和800mm提升至850mm和900mm,實現超厚料層控制,成品礦率增加3-5%。

(3)初步實現燒結原料優化,由以前15種以上物料逐步穩定在6-8種;通過攻關和堆料優化,原料1、2#系統堆料層數由240層和300層提升至340層和450層,實現了燒結混勻礦質量的持續穩定。

(4)通過塊礦篩分系統的改造,塊礦供應能力和篩分質量提升,實現了高爐塊礦18-20%的需求。

(5)龍鋼公司焦炭全部為外購,隨著高爐強化和環保治理限產影響,區域主流焦炭供應不足,已拓展至省內、省外,新資源引入多達14家。為最大限度確保入爐焦炭質量的穩定,確立大高爐主流焦炭+小高爐非主流焦炭+實物質量微調節的焦炭供應專題調節與反應機制,以入爐焦炭CSR≥60%搭配不同品種,非主流焦炭搭配小料種方式,實現高爐爐料結構、爐況穩定和經濟指標大跨步提升。

2.8強化內部規程、制度的完善和標準化管理

堅持與行業先進對標,立足行業先進經驗和發展方向,強化內部規程、制度的完善和標準化管理。

(1)完善高爐護爐管控制度,完善了爐缸安全管控體系和爐型管理制度,修訂高爐突發應急方案和日常監測管控制度,實現護爐高爐無盲區管控。

(2)修訂完善高爐及輔助單位工藝技術操作規程,增加完善送風引煤氣操作規程、爐頂煤氣均壓操作及煤氣回收等規程。

(3)強化對高爐、燒結機、輔助單位工藝制度執行、參數管控、過程控制、日志記錄、項目推進等的檢查和糾偏。

(4)結合環保現場治理,修訂完善高爐操作應急預案。

3   結語

2019-2020年,龍鋼高爐保持了爐況長期穩定順行,實現了指標突破,但是原燃料質量穩定上、在爐況細化調劑上,與行業還有差距。

(1)堅持抓原燃料質量的提升,以穩定爐料結構和降低入爐有害元素負荷為突破口,為高爐穩定順行創造條件。

(2)摸索不同時間、不同原燃料的操作制度,合理優化裝料制度,做到上穩下活,確保高爐長期穩定順行和技術經濟指標提升。

(3)爐況管理必須適應冷卻制度的要求,不能長期用冷卻系統來調整爐況,同時設備漏水要及時處理,禁止長時間養護風口套。繼續完善日常操作管理,提升操作和管理水平。

(4)護爐高爐必須穩定爐況、提高風速、合理用氧,提高鐵水鈦含量,控制合理的冶煉強度。定期組織專家或專業人員對爐缸安全進行“體檢”。

參考文獻

[1]  周傳典《高爐煉鐵生產技術手冊》,北京:冶金工業出版社 2002.4

[2]  黃元發 《高爐煉鐵生產典型案例剖析》,北京:冶金工業出版社 2019.9

[3]  由文泉《實用高爐煉鐵技術》,北京:冶金工業出版社 2002

 
 
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