彭元飛 吳戰(zhàn)林 李斌宜
(陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鐵廠,陜西韓城,715405)
摘要:2019年度在400m2燒結(jié)機(jī)開展入爐料中MgO含量結(jié)構(gòu)生產(chǎn)優(yōu)化探索研究,隨著內(nèi)容的逐步深入,燒結(jié)過程趨于合理,通過對燒結(jié)礦MgO含量研究,發(fā)現(xiàn)其與燒結(jié)機(jī)流量與利用系數(shù)組成之間的關(guān)系,通過優(yōu)化燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)參數(shù)控制,對煉鐵廠整體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的提升有著巨大的促進(jìn)意義,降低了鐵前生產(chǎn)成本。
關(guān)鍵詞:入爐料;MgO含量;燒結(jié)礦
1 課題提出的背景
在燒結(jié)的過程中,Al2O3含量影響燒結(jié)礦品質(zhì)占比越來越大,傳統(tǒng)的燒結(jié)配料已經(jīng)不能滿足實(shí)際的需求,所以應(yīng)該更進(jìn)一步的提升其冶煉條件,在整個(gè)燒結(jié)配料中缺少一種有效的脫硫物質(zhì),這就使得渣的流動(dòng)性呈現(xiàn)降低趨勢,不能達(dá)到理想的脫硫效果。所以可以添加少量MgO進(jìn)行脫硫處理,對提升爐渣的流動(dòng)性具有重要的意義。隨著燒結(jié)工藝的逐步優(yōu)化,為了更加了解MgO的使用性能,開展本項(xiàng)目研究。
2 課題研究的意義
隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的不斷加快,各國之間的經(jīng)濟(jì)、文化交流日益密切,進(jìn)口礦產(chǎn)的比例不斷增加,礦產(chǎn)原料中Al2O3的含量有了顯著提高,能夠有效降低燒結(jié)液相的黏度,為氧離子的擴(kuò)散提供便利,有利于燒結(jié)氧化,生成更多的鐵酸鈣。如果Al2O3的含量相對較高,可能會(huì)造成燒結(jié)礦還原分化性能惡化,而MgO能夠有效消除這種不利影響。因此,控制燒結(jié)礦中MgO的含量具有重要意義。
3 課題研究的理論依據(jù)
目前爐料中MgO含量來源主要為熟料中含量,其中燒結(jié)礦中MgO含量控制柜1.7-1.9%、球團(tuán)中MgO含量0.5-1.0%,高爐鋅負(fù)荷控制≤0.4kg/t,其中球團(tuán)礦中MgO含量來源為部分含鐵料、燒結(jié)礦中MgO含量來源為鎂質(zhì)熔劑。燒結(jié)礦中鎂質(zhì)熔劑主要為白云石粉,其MgO含量為17-20%、CaO含量為28-30%。有研究表明,當(dāng)燒結(jié)礦開始軟化時(shí),隨著MgO含量的增加,初始溫度隨之上升。這主要是因?yàn)镸gO含量的增加會(huì)導(dǎo)致燒結(jié)礦中難熔物質(zhì)的增加,液相熔點(diǎn)相應(yīng)提高。在高爐冶煉中,軟化初始溫度的上升能夠改善高爐爐料的透氣性及還原過程,擴(kuò)大其間接還原區(qū)域。因此,適當(dāng)增加MgO的含量能夠?qū)Y(jié)礦的高溫冶金性能起到一定的改善作用。燒結(jié)礦中由熔劑帶入MgO含量同時(shí)帶CaO含量,對目前燒結(jié)礦產(chǎn)能影響較大,有必要探尋合適的MgO含量及結(jié)構(gòu)分布,促進(jìn)燒結(jié)機(jī)產(chǎn)能提升。
4 課題研究的主要過程
2018年12月,煉鐵廠為進(jìn)一步優(yōu)化燒結(jié)塊礦MgO含量控制,經(jīng)前期論證,在400m2燒結(jié)機(jī)開展“入爐料中MgO含量結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究”的科研項(xiàng)目。2018年12月,成立了科研小組,并上報(bào)了該科研項(xiàng)目,上報(bào)公司后正式立項(xiàng),該項(xiàng)目開展期間受到集團(tuán)和公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,并給予大力支持,促進(jìn)本項(xiàng)目順利進(jìn)行。在9個(gè)月的生產(chǎn)過程中,充分研究了400㎡燒結(jié)機(jī)工藝控制難點(diǎn),我們逐步、逐條予以解決,科研內(nèi)容得到驗(yàn)證,至2019年10月該項(xiàng)目實(shí)施良好,為優(yōu)化高爐料種MgO含量指明了方向,同時(shí)提高400m2燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量。回顧以往,本課題主要經(jīng)歷了以下三個(gè)階段:
4.1技術(shù)方案的確立
2019年1月,項(xiàng)目組對400㎡燒結(jié)機(jī)工藝及設(shè)備條件進(jìn)行初步分析,首先確定了生產(chǎn)參數(shù)研究方向。
首先,物料條件多變,課題組無法周密預(yù)估生產(chǎn)實(shí)踐中遇到問題,為了試驗(yàn)的順利進(jìn)行,提高方案準(zhǔn)確性,課題組對不同原料及工藝條件下生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤,并走訪技術(shù)人員和生產(chǎn)人員,探索試驗(yàn)過程和方法。
第二,研究文獻(xiàn)資料,借鑒理論經(jīng)驗(yàn)。課題組成員終點(diǎn)研究近幾年來國內(nèi)外燒結(jié)礦質(zhì)量控制研究動(dòng)態(tài),明確自身不足和新的研究方向,期間明確了研究創(chuàng)新點(diǎn)以及研究范圍。
第三,對初步實(shí)施方案進(jìn)行討論。課題組根據(jù)前期走訪信息及文獻(xiàn)資料,對初步方案進(jìn)行討論,并進(jìn)行修訂。
4.2調(diào)整及改造方案的實(shí)施
2019年3月-6月重點(diǎn)在400m2燒結(jié)機(jī)開展工業(yè)生產(chǎn)實(shí)驗(yàn),探索燒結(jié)MgO含量與生產(chǎn)過程與燒結(jié)礦高溫性能關(guān)系,當(dāng)燒結(jié)礦中MgO含量不斷增大時(shí),燒結(jié)礦低溫粉化性能出現(xiàn)較好的抑制作用,可見適當(dāng)量的MgO在燒結(jié)礦影響上還是具有顯著促進(jìn)作用。同步通過調(diào)整高鎂石粉比例來調(diào)整燒結(jié)礦MgO含量,進(jìn)而優(yōu)化高爐料種MgO含量結(jié)構(gòu),穩(wěn)定控制渣中MgO含量及鎂鋁比至0.55-0.60倍。
4.3穩(wěn)定運(yùn)行階段
7月對高鎂石粉粒度進(jìn)行監(jiān)測,其<3mm占比逐步由90%提升至93%,燒結(jié)礦表觀白點(diǎn)明顯減少和R穩(wěn)定率大幅提升,燒結(jié)礦MgO含量趨于穩(wěn)定控制,燒結(jié)料層由800mm逐步提升至850mm,垂直燒結(jié)速度由18mm/min提升至20mm/min,促進(jìn)燒結(jié)機(jī)流量由860t/h提升至880t/h。
5 課題研究成果
5.1項(xiàng)目目標(biāo)完成情況
5.1.1燒結(jié)機(jī)流量提升10t/h。
階段 |
理論研究 |
方案運(yùn)行與調(diào)整 |
穩(wěn)定運(yùn)行 |
后期 |
|||||||
月份 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
燒結(jié)機(jī)流量 t/h |
832 |
835 |
848 |
852 |
858 |
846 |
839 |
844 |
860 |
843 |
857 |
均值 |
833.5 |
851.0 |
847.7 |
850.0 |
|||||||
燒結(jié)機(jī)利用系數(shù) t/m2·h |
1.48 |
1.50 |
1.49 |
1.50 |
1.53 |
1.53 |
1.55 |
1.58 |
1.55 |
1.63 |
1.63 |
均值 |
1.49 |
1.51 |
1.56 |
1.63 |
項(xiàng)目實(shí)施后,燒結(jié)機(jī)流量穩(wěn)定運(yùn)行至847.7t/h,較項(xiàng)目前提升14.2t/h,完成目標(biāo)任務(wù);同時(shí)燒結(jié)機(jī)利用系數(shù)提升0.07t/㎡h。
5.1.2形成企業(yè)生產(chǎn)操作規(guī)范2項(xiàng)
①修訂燒結(jié)礦MgO含量控制標(biāo)準(zhǔn)至1.8-1.9%,并形成操作規(guī)范。
②修訂400㎡燒結(jié)機(jī)參數(shù)控制標(biāo)準(zhǔn)。
5.2效益分析
采用2018年400㎡燒結(jié)機(jī)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)核定效益,加工費(fèi)用為204.39元/t,成礦率69.14%,篩上率為76.51%,流量提升14.2t/h;2019年3-9月400㎡燒結(jié)機(jī)作業(yè)率為94.29%,生產(chǎn)周期為212天,效益核定如下:14.2*69.14%*76.51%*204.39*212*24*94.29%=736.6萬元。
5.3生石灰質(zhì)量與生產(chǎn)關(guān)系研究
5.3.1參數(shù)統(tǒng)計(jì)
項(xiàng)目 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
燒結(jié)礦MgO % |
1.99 |
1.90 |
1.83 |
1.89 |
1.86 |
1.93 |
1.88 |
1.93 |
1.81 |
1.88 |
1.76 |
球團(tuán)礦MgO % |
7.76 |
7.58 |
7.46 |
7.73 |
7.91 |
7.75 |
8.03 |
8.34 |
7.96 |
7.83 |
7.47 |
燒結(jié)礦球團(tuán)礦入爐率 % |
87.45 |
90.46 |
89.92 |
92.12 |
90.54 |
91.51 |
91.61 |
92.90 |
89.58 |
89.06 |
90.61 |
渣中MgO % |
7.76 |
7.58 |
7.46 |
7.73 |
7.91 |
7.75 |
8.03 |
8.34 |
7.96 |
7.83 |
7.47 |
渣中MgO % |
12.89 |
13.21 |
13.04 |
13.06 |
13.16 |
12.79 |
13.18 |
13.13 |
13.48 |
13.70 |
13.46 |
渣中Mg/Al 倍 |
0.60 |
0.57 |
0.57 |
0.59 |
0.60 |
0.61 |
0.61 |
0.63 |
0.59 |
0.57 |
0.55 |
5.3.2相關(guān)性分析
項(xiàng)目 |
關(guān)系式 |
R² |
相關(guān)系數(shù) |
與燒結(jié)機(jī)利用系數(shù) |
y=-0.380x+2.259 |
0.205 |
-0.453 |
與高爐渣中MgO含量 |
y=1.495x+4.993 |
0.132 |
0.363 |
分析:
①燒結(jié)礦MgO含量與燒結(jié)機(jī)利用系數(shù)呈現(xiàn)明顯的負(fù)相關(guān)性,即隨著燒結(jié)礦MgO含量提升將導(dǎo)致燒結(jié)機(jī)利用系數(shù)降低,關(guān)系式為y=-0.380x+2.259,相關(guān)系數(shù)為-0.453。
②在爐料結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定情況下,燒結(jié)礦MgO含量與渣中MgO含量呈現(xiàn)明顯正相關(guān)性,關(guān)系式為y=1.495x+4.993,相關(guān)系數(shù)為0.363。
③燒結(jié)礦MgO含量與燒結(jié)礦RDI+3.15含量呈現(xiàn)較弱相關(guān)性。
6 理論結(jié)果
6.1通過研究,逐步細(xì)化了400㎡燒結(jié)礦質(zhì)量提升的工藝及設(shè)備管控思路,分廠內(nèi)部形成了集中針對燒結(jié)過程中配料過程、造球過程、參數(shù)控制等方面的攻關(guān)思路,比如采取了水分控制、漏風(fēng)治理、FeO優(yōu)化、返礦優(yōu)化、布料模式研究等重點(diǎn)攻關(guān)活動(dòng),促進(jìn)燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量均大幅提升。
6.2隨著研究內(nèi)容的逐步深入,燒結(jié)過程趨于合理,通過對燒結(jié)礦MgO含量研究,發(fā)現(xiàn)其與燒結(jié)機(jī)流量與利用系數(shù)組成之間的關(guān)系,提升了科研人員分析、研究、解決問題的能力,同時(shí)提升項(xiàng)目組成員與公司相關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通能力。
7 課題研究重要結(jié)論
7.1燒結(jié)礦MgO合理控制范圍為1.6-1.8%,目前控制1.9-2.0%控制偏高,不利于燒結(jié)利用系數(shù)提升。
7.2在目前爐料結(jié)構(gòu)條件下,以控制燒結(jié)礦MgO含量為主,促進(jìn)渣中鎂鋁比穩(wěn)定0.55-0.60倍。
7.3形成不同的原料結(jié)構(gòu)及變化及時(shí)調(diào)整關(guān)鍵工藝參數(shù),根據(jù)燒結(jié)機(jī)參數(shù)變化預(yù)判控制生灰及燃料配比;操作嚴(yán)格執(zhí)行工藝技術(shù)操作規(guī)程;扎實(shí)落實(shí)設(shè)備的三級點(diǎn)檢及設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng),以過程監(jiān)督為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)定檢定修等要求。
本項(xiàng)目開展過程中,燒結(jié)生產(chǎn)過程控制參數(shù)較為模糊,存在一些誤區(qū)和盲區(qū),我們將繼續(xù)跟蹤過程變化情況,存在的隱患與問題逐步暴露后予以探索和攻關(guān),對燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生不同程度的影響,今后類似研究可在燒結(jié)杯實(shí)驗(yàn)進(jìn)行研究后提出攻關(guān)措施與注意事項(xiàng)。