茶維杰 和浩 楊冠龍 金勇 陳愛林 楊昌文
(紅河鋼鐵有限公司)
摘要:本要主要總結(jié)了煉鋼廠鋼渣回收利用的實踐經(jīng)驗,主要從初期渣的形成時間、脫P率、噴濺情況、終渣情況等方面討論了鋼渣的利用對轉(zhuǎn)爐冶煉過程的影響。
關(guān)鍵詞:鋼渣;脫磷;噴濺
鋼渣是在冶煉過程中由造渣材料、吹煉反應(yīng)產(chǎn)物、侵蝕脫落的耐火材料、金屬料帶入的雜質(zhì)等所組成的固體顆粒,是煉鋼過程中的副產(chǎn)物,其產(chǎn)量約為粗鋼產(chǎn)量的12% ~ 14%,目前我國鋼渣年產(chǎn)量已高達1億t[1-2]。鋼渣中還含有一定量氧化鐵等金屬元素,鋼渣中的各成分含量因煉鋼技術(shù)條件、操作水平、爐型結(jié)構(gòu)、操作工藝等不同而有所差別。而煉鋼冶煉以鐵水、廢鋼作為原料,所以鋼渣經(jīng)過處理后再次回收利用,對于煉鋼生產(chǎn)來說有一定的經(jīng)濟價值。
1 煉鋼基本情況
1.1 設(shè)備情況
紅鋼煉鋼廠現(xiàn)有50噸頂吹轉(zhuǎn)爐2座,四機四流小方坯弧形連鑄機2臺、五機五流小方坯弧形連鑄機1臺,主要生產(chǎn)鋼種為HRB400G、HRB400E、HPB300及其它低合金鋼。
1.2 煉鋼鋼渣情況
表1.1為煉鋼廠2019年6—12月份鋼渣情況,從表中可以看出煉鋼在生產(chǎn)過中每月所產(chǎn)生的鋼渣量巨大,如果將這些鋼渣經(jīng)過球磨水洗、篩分、磁選等工藝處理再回收利用將產(chǎn)生較大的經(jīng)濟效益。
表1.1 煉鋼廠2019年6—12月鋼渣量
月份 |
鋼渣量(t) |
6 |
22153.92 |
7 |
25608.26 |
8 |
26981.88 |
9 |
24507.12 |
10 |
23466.88 |
11 |
20599.46 |
12 |
18479.92 |
表1.2為煉鋼廠鋼渣磁選顆粒的化學(xué)成分,從表中可以看出磁選后的鋼渣TFe含量達到了56.38%,將磁選顆粒再次入爐冶煉具有較高的利用價值。
表1.2 鋼渣磁選顆粒主要化學(xué)成分表
化學(xué)成分/% |
||||
TFe |
SiO2 |
MgO |
CaO |
P |
56.38 |
3.34 |
4.54 |
34.86 |
0.583 |
2 鋼渣利用的工藝路線及冶煉條件
2.1 主要工藝路線
鋼渣經(jīng)過處理磁選后形成了大塊鋼渣和磁選顆粒,大塊鋼渣直接以廢鋼形式入爐冶煉,磁選小顆粒以廢鋼形式直接配料入爐或者通過爐頂料倉,作為溶劑、冷卻劑等用途在冶煉過程中加料使用,紅鋼煉鋼廠主要以廢鋼形式直接配料入爐。
圖2.1 鋼渣利用工藝路線圖
2.2 冶煉條件
鐵水成分條件:w(Si)為 0.20%~ 0.70%,w(P)≤0.130%,w(S)≤0.050%。冶煉鋼種:HRB400E、HPB300。
3 鋼渣利用對冶煉過程的影響
紅鋼煉鋼廠在鋼渣利用上主要作為廢鋼通過配斗入爐冶煉,根據(jù)鐵水物理熱配入3—6噸鋼渣,同時要確保冶煉過程的熱量稍微富余。
3.1 對初渣形成時間的影響
轉(zhuǎn)爐冶煉過程中初期渣的形成時間對冶煉至關(guān)重要,較早的成渣時間能夠有效提高冶煉效率。氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼的吹氧時間只有十幾分鐘,快速成渣是造渣過程的核心問題,只有快速造渣才能有效去除S、P,確保終點達到目標(biāo),提高冶煉效率。
通過對冶煉過程實際跟蹤數(shù)據(jù)和爐長操作經(jīng)驗反饋,在冶煉條件基本相同的情況下,有鋼渣配入的爐次起渣時間總體上比未配入鋼渣的起渣時間早(以看爐口起渣時間為準(zhǔn))。說明鋼渣的利用有利于提高成渣速度,相關(guān)比未加入鋼渣的冶煉爐次對脫P、S創(chuàng)造了條件。
表3.1 起渣時間對比表
序號 |
鋼渣裝入量(t) |
總裝入量(t) |
起渣時間(s) |
1 |
3.5 |
60.5 |
254 |
2 |
4.2 |
60.4 |
233 |
3 |
5.5 |
61 |
247 |
4 |
4.6 |
63.2 |
301 |
5 |
3.2 |
59.7 |
245 |
6 |
5.6 |
61.6 |
277 |
7 |
0 |
58.3 |
267 |
8 |
0 |
62 |
310 |
9 |
0 |
59.8 |
288 |
10 |
0 |
62.5 |
325 |
3.2 脫P率的影響
通過對鐵水P含量(0.090%≤P≤0.107%)基本相近的的冶煉爐次統(tǒng)計對比發(fā)現(xiàn)加入鋼渣的爐次總體脫P合格率比未加入鋼渣的爐次高。表3.2為所收集的脫P情況統(tǒng)計表,以煉鋼廠一倒P≤0.03%為脫P合格。從表中可以看出加入鋼渣的冶煉爐次一倒脫P合格率比未加鋼渣的高6.2個百分點。同時根據(jù)爐長操作經(jīng)驗反饋,加鋼渣的冶煉爐次與未加鋼渣的冶煉爐次相比總體脫P效果更好。說明加鋼渣的冶煉爐次脫P效率對比未加鋼渣更高。
表3.2 脫P合格率統(tǒng)計表
項目 |
爐數(shù) |
p≤0.03% |
P>0.03% |
脫P合格率(%) |
加入鋼渣 |
157 |
136 |
21 |
86.62 |
未加鋼渣 |
143 |
115 |
28 |
80.42 |
根據(jù)脫磷綜合反應(yīng)方程式:
2[P]+5(FeO)+3(CaO)=(3CaO.P2O5)+5[Fe]
2[P]+5(FeO)+4(CaO)=(4CaO.P2O5)+5[Fe]
脫磷反應(yīng)是在金屬液與熔渣界面進行,首先是[P]被氧化成五氧化二磷,而后與CaO生成穩(wěn)定的磷酸鈣,固定在爐渣中。增加堿度和氧化性有利于脫磷反應(yīng)進行,而回收利用的鋼渣具有含TFe高、CaO高等特點,所以鋼渣的加入提高了脫P效率。
3.3 對噴濺的影響
通過對冶煉現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),所有加入鋼渣的冶煉爐次在冶煉前期都會出現(xiàn)不同程度的噴濺情況,同時根據(jù)爐長操作反饋加入鋼渣的冶煉爐次噴濺情況較為明顯,且基本都是發(fā)生在冶煉前期。噴濺產(chǎn)生的主要原因是:冶煉初期渣料加入較集中,化渣不良、不透,同時由于爐內(nèi)配入的鋼渣中含有較高的FeO,造成了熔溶渣中FeO聚集,渣中積累的FeO 給C-O反應(yīng)提供了一個非常大的條件,進一步加劇了C-O反應(yīng),瞬間 C-O 反應(yīng)產(chǎn)生大量的氣體,造成前期噴濺[3-4]。而噴濺的發(fā)生在一定程度上造成金屬料的損失,不利于提高金屬收得率,降低鋼鐵料消耗。而要預(yù)防和控制噴濺首先需要做好裝料制度,合理控制好配料結(jié)構(gòu)和裝入量;其次要控制好冶煉過程中的槍位和供氧強度;再次要控制好造渣制度,以小批量、多批次的加入方法,確保早化渣、化好渣[5]。
3.4 對終渣的影響
通過對加鋼渣爐次和未加鋼渣爐次終渣取樣對比(表3.3),從表3.3可以看出加鋼渣爐次的平均T.Fe高于未加鋼渣的爐次,MgO含量略高于未加鋼渣的爐次,MgO含量相對較高有助于渣系中MgO含量的保持,利于爐襯維護,而加鋼渣爐次終渣堿度相對較低。所以鋼渣利用對終渣的影響相比未加鋼渣影響不大,能夠滿足工藝要求。
表3.3 終渣成分對比(平均值)
項目 |
T.Fe |
CaO |
MgO |
SiO |
R |
加鋼渣爐次 |
19.76 |
40.23 |
10.55 |
11.46 |
3.51 |
未加鋼渣爐次 |
18.53 |
40.28 |
9.92 |
10.9 |
3.70 |
4 鋼渣利用的經(jīng)濟效益和社會價值
鋼渣是煉鋼生產(chǎn)中的副屬物品煉鋼廠將鋼渣處理回收再循環(huán)利用,首先具有較高的經(jīng)濟利用價值,鋼渣回收利用有利于降低煉鋼生產(chǎn)成本;其次鋼渣的回收利用,減少了煉鋼生產(chǎn)廢氣物的排放,有利于改善環(huán)境減少污染,體現(xiàn)出了較高的社會環(huán)境價值。
4.1 經(jīng)濟效益
鋼渣中的T.Fe主要以鐵的氧化物形式存在,鋼渣的加入一方面能夠迅速為爐渣提供脫P所需的FeO,滿足脫磷的熱力學(xué)條件,能夠提高脫磷效果;另一方面鋼渣的加入,能夠助熔加速熔渣的形成,既能快速提高爐渣的堿度,又能增強爐渣的流動性。所以對于煉鋼廠來說,鋼渣的循環(huán)利用有利于降低石灰、輕燒白云石等溶劑的消耗,從而降低溶劑成本。表4.1為煉鋼廠統(tǒng)計的加鋼渣冶煉和未加鋼渣冶煉溶劑(活性石灰和輕燒白云石)消耗情況,從表中可以看出加鋼渣冶煉相比不加鋼渣活性石消耗下降2.82kg/t,輕燒白云石消耗下降0.39kg/t,總?cè)軇┫南陆?.21kg/t?;钚允覇蝺r為0.34元/kg,使用成本下降約0.96元;輕燒白云石單價為0.31元/kg,成本下降約0.12元;那么噸鋼溶劑消耗成本將下降1.1元/噸,經(jīng)濟效益較為顯著。
表4.1溶劑消耗對比表
項目 |
活性石灰(kg/t) |
輕燒白云石(kg/t) |
合計(kg/t) |
未加鋼渣 |
28.02 |
22.04 |
50.06 |
加鋼渣 |
25.20 |
21.65 |
46.85 |
對比 |
-2.82 |
-0.39 |
-3.21 |
4.2 社會價值
鋼渣是煉鋼生產(chǎn)中主要的固體廢物,其內(nèi)含有個各類有害物質(zhì)和較多的鐵元素,如果將其直接排放將會造成很大的環(huán)境污染和一定程度上的資源浪費。將鋼渣再次循環(huán)利用,降低了工業(yè)廢物的排放減少了環(huán)境污染;同時一定程度上減少了礦產(chǎn)資源的消耗,使有限的資源得到了充分利用,實現(xiàn)了鋼鐵工業(yè)健康、綠色發(fā)展。
5 結(jié)論
(1)實踐生產(chǎn)表明轉(zhuǎn)爐鋼渣的回收利用有利于提高轉(zhuǎn)爐冶煉過程初期渣的形成,同時有利于提高一倒脫P率,從而降低煉鋼溶劑消耗,降低生產(chǎn)成本。
(2)鋼渣的利用在冶煉前期容易出現(xiàn)噴濺現(xiàn)象,在冶煉過程中需要做好相應(yīng)的預(yù)防和控制,從而減少噴濺情況的發(fā)生。
參考文獻
[1] 陳躍軍.鋼渣尾渣在轉(zhuǎn)爐造渣中的應(yīng)用初探[J].山西冶金,2018,6:19
[2] 劉長波等.鋼渣利用及穩(wěn)定化技術(shù)研究進展[J].礦產(chǎn)保護與利用,2018,6:6
[3] 任宏偉 周德馨.轉(zhuǎn)爐噴濺產(chǎn)生原因及控制措施[J].鋼鐵冶金,2017,3:11
[4] 張啟明.轉(zhuǎn)爐噴濺的機理及控制措施[J].福建冶金,2018,1:33
[5] 周軍.轉(zhuǎn)爐噴濺產(chǎn)生的原因及預(yù)防措施[J].山東工業(yè)技術(shù),2015,15:35-36