楊兆龍
(紅河鋼鐵有限公司燒結(jié)廠 云南 蒙自 661100)
摘 要:采用適合的方法,將過(guò)剩污泥均勻的配入混勻料堆,廢物利用最大化,有效消除污泥環(huán)境污染問(wèn)題,加大二資源的使用量,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵字:污泥;混勻造堆;混勻礦質(zhì)量
1 引言
在傳統(tǒng)的高爐-轉(zhuǎn)爐鋼鐵生產(chǎn)長(zhǎng)流程工藝中,含鐵塵泥的產(chǎn)生量約為鋼產(chǎn)量的10%,2017年中國(guó)鋼鐵企業(yè)的塵泥產(chǎn)生量約為8000萬(wàn)噸,數(shù)量龐大。鋼鐵企業(yè)產(chǎn)生的大量塵泥主要來(lái)自于燒結(jié)球團(tuán)、高爐煉鐵、煉鋼、軋鋼等各個(gè)工序。塵泥中含有鐵、碳、鋅等有價(jià)元素,其中鐵含量一般為30%~70%。從資源回收利用的角度來(lái)看,鋼鐵企業(yè)產(chǎn)生的塵泥二次資源極具回收價(jià)值。鋼鐵企業(yè)塵泥來(lái)源多樣,造成了其物相組成復(fù)雜、粒度分布不均勻和多變性,這也增加了塵泥回收利用的難度。文本主要介紹,通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐,如何在料場(chǎng)混勻造堆過(guò)程,均勻的將污泥配入混勻料堆。
2 污泥的利用價(jià)值
2.1 污泥存在形態(tài)
紅鋼的污泥主要來(lái)自煉鋼,它是煉鋼煙氣經(jīng)濕法除塵后產(chǎn)生副產(chǎn)物,產(chǎn)生以后以泥狀的形態(tài)存在濃度在30%~50%之間。
2.2 主要的利用價(jià)值
污泥具有含鐵量高,二氧化硅含量低,氧化鈣含量高的特點(diǎn),泥獎(jiǎng)加水稀釋時(shí)其中-200目的含量在90%以上,粘度大,如果能適當(dāng)配入燒結(jié)混勻料,將能有效提高混勻造球效果,同時(shí)能有效降低燒結(jié)溶劑的使用量,產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)效益。
表1 污泥化學(xué)成分分析表
成分(%) |
TFe |
SiO2 |
CaO |
MgO |
S |
P |
污泥 |
50.59 |
3.45 |
6.40 |
0.934 |
0.257 |
0.067 |
2.3 污泥的使用難點(diǎn)
此前紅鋼污泥主要有三種去向,第一種倒入燒結(jié)污泥池,吹入熱蒸氣,形成熱污泥水(9~12m3/h,濃度20%~30%,使用量約120~150t/h),有助于提高混勻料溫度,改善混勻制粒效果;第二種是煉鋼消耗,通壓縮水后使用;第三種是過(guò)剩的污泥,將被倒運(yùn)至一次料場(chǎng)沉淀、晾曬,特別是在2018年以前,在燒結(jié)、煉鋼工序使用技術(shù)不成熟,消耗量極少,大部分的污均是堆存在紅鋼一次料場(chǎng),占地1000m3以上,厚度1~1.5m,存量12000~15000t,造成產(chǎn)地占用不說(shuō),且表層污泥干燥后粒度極細(xì),長(zhǎng)時(shí)間堆存在露天料場(chǎng)造成極為嚴(yán)重的粉塵污染。如果不進(jìn)行翻曬,表層的污泥干裂,但中層的污泥依然是泥狀,想在料場(chǎng)上與其單品種物料進(jìn)行混勻幾乎是不可能。
3 污泥使用采取的措施
3.1 直接混入堆法
在混勻造堆生產(chǎn)過(guò)程也曾嘗試過(guò)將污泥倒入配料圓盤(pán),堆覆在封堆的混勻料堆上,干涸結(jié)殼后能有效的減少料場(chǎng)揚(yáng)塵,但開(kāi)展時(shí)污泥大量粘覆在膠帶工作面上,上堆量不及1/3,并終止嘗試。2018年9月,在350#雜礦料堆配入2%(1000噸)的污泥,污泥的配入時(shí)加劇了圓盤(pán)膨料、漏斗堵料現(xiàn)象,近12000噸的堆總量,耗時(shí)30小時(shí)才完成堆料工作,而且污泥的配入量?jī)H為589噸,更是使得350#堆一、二次混勻和混勻礦供料工作變得舉步維艱,至此污泥在混勻造堆過(guò)程使用依然未找到更好的方法。
表2 350#料堆質(zhì)量完成情況
堆號(hào) |
TFe標(biāo)準(zhǔn)偏差值 |
SiO2標(biāo)準(zhǔn)偏差值 |
鐵穩(wěn)定率 |
硅穩(wěn)定率 |
349# |
0.66 |
0.16 |
90.00% |
90.00% |
350# |
1.25 |
0.13 |
63.64% |
90.91% |
351# |
0.40 |
0.11 |
100.00% |
90.00% |
從表2可以看出,在用礦結(jié)構(gòu)接近的情況下,污泥的配入導(dǎo)致混勻礦質(zhì)量大幅度下滑。
3.2 晾曬鋪設(shè)表面堆法
2019年2月,364#~369#料堆再次嘗試配入1%-2%污泥,總結(jié)分析失敗原因,現(xiàn)場(chǎng)查看污泥晾曬情況,選擇在364#堆二次混勻封堆后鋪設(shè)配入曬干污泥,這樣操作主要是從兩方面考慮,一是避免污泥與受水物料直接接觸,阻礙整個(gè)混勻工作正常開(kāi)展;二是鋪設(shè)在料堆表面的污泥,經(jīng)過(guò)正常的料條灑水鈣化后容易結(jié)殼,減少料場(chǎng)揚(yáng)塵和料堆粉、精分離現(xiàn)象。
3.3 晾曬、破碎加工整粒混入
考慮到混勻料堆混勻效果,燒結(jié)使用過(guò)程反饋,決定將污泥晾曬、破碎加工整粒再均勻配入混勻料堆,實(shí)施從2019年12月387#料堆開(kāi)始,使用前進(jìn)行了粒度抽查。
表3 曬干污泥加工前后粒度抽查對(duì)比表
粒級(jí)比例(%) |
>10mm |
10~8mm |
8~5mm |
5~3mm |
<3mm |
平均粒度 |
加工前 |
23.72 |
21.82 |
16.13 |
14.23 |
24.10 |
7.03 |
加工后 |
3.51 |
6.56 |
11.82 |
14.82 |
63.29 |
3.36 |
差值 |
20.21 |
15.27 |
4.30 |
-0.59 |
-39.19 |
3.67 |
從表3可以看出,由于成塊的污泥硬度不大比較容易破碎,加式后<3mm的粒度比例大幅度增加,平均粒度為3.36,目前紅鋼使用粉礦平均粒度在3.6~4.1之間,加工的污泥粒度優(yōu)于目前使用的粉礦,污泥均勻混入料堆未造成反而影響,就此跟蹤了4料堆質(zhì)量完成情況。
表4 使用加工干污泥后料堆質(zhì)量跟蹤表
堆號(hào) |
配入量 |
TFe標(biāo)準(zhǔn)偏差值 |
SiO2標(biāo)準(zhǔn)偏差值 |
鐵穩(wěn)定率 |
硅穩(wěn)定率 |
387# |
1244噸(2%) |
0.28 |
0.10 |
100.00% |
100.00% |
388# |
1175噸(2%) |
0.42 |
0.11 |
93.33% |
93.33% |
389# |
1216噸(2%) |
0.25 |
0.11 |
100.00% |
92.31% |
390# |
1215噸(2%) |
0.62 |
0.07 |
84.62% |
100.00% |
從表4可以看出,加工干污泥配入后未對(duì)混勻礦質(zhì)量造成影響,對(duì)于燒結(jié)過(guò)程起到了較大的利好作用。
4 結(jié)論
鋼鐵企業(yè)塵泥處理工藝主要可分為物理法、濕法和火法三大類(lèi)。其中,物理法處理工藝一般作為預(yù)處理工藝,濕法處理工藝分為堿浸和酸浸兩種,火法處理工藝主要包括燒結(jié)法、球團(tuán)法、粉塵噴吹法、直接還原法、熔融還原法和造塊返回?zé)掍摲ǖ取V苯舆€原法和熔融還原法的代表工藝有回轉(zhuǎn)窯、轉(zhuǎn)底爐、OxyCup和DK工藝等。這些工藝能有效回收利用塵泥中的鐵、碳、鋅等有價(jià)元素,最終產(chǎn)品為金屬化球團(tuán)或鐵水,處理效果較好。
目前紅鋼對(duì)污泥的處理,主要有燒結(jié)法、壓塊脫水返回?zé)掍摲ǎ瑸榱似胶猱a(chǎn)出使用量,減少對(duì)工藝的影響,從利益最大化方面考慮,大部分污泥還是使用燒結(jié)法,所以?xún)?yōu)化整個(gè)配料結(jié)構(gòu)還是十分有必要的,根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和造堆實(shí)踐選取適合的方法綜合考量,方案3適合于紅鋼燒結(jié)廠生產(chǎn)實(shí)際。
參考文獻(xiàn)
[1] 《如何處理 | 鋼鐵工業(yè)塵泥從何而來(lái)?》作者:燒結(jié)球團(tuán)雜志
索引:https://mp.weixin.qq.com/s/2NYdZy7hHxA22QMppsg4gg