王少峰
(安陽鋼鐵集團有限公司)
摘要:介紹了煉鋼工序除塵灰冷固造球生產工藝,分析、總結了影響除塵灰冷固造球的因素。生產實踐證明,對除塵灰添加適量水分、強力混合,可以有效縮短除塵灰中氧化鈣的消解時間、降低粘結劑的使用量、提高成球率與成球強度。
關鍵詞:煉鋼;除塵灰;消解;冷固造球
0 前言
鋼鐵冶煉煉鋼工序中會產生各類除塵灰,目前主要采取返燒結配料的方式對這些除塵灰加以循環使用,回收利用除塵灰中的TFe、C、CaO、MgO等有益成分[1-3]。但除塵灰中所含有的Zn、K、Na等有害成分的富集對燒結配料、高爐順行影響較大,廠區內部堆存同時帶來儲存場地有限、物料發熱自燃等問題。另外,按照2018年1月1日實施的《中華人民共和國環境保護稅法》規定,企業外排固體廢棄物應繳納環境保護稅。
為有效解決這一問題,安鋼某單位于2019年2-5月建設除塵灰冷固造球生產線,對部分除塵灰采取冷固造球的方法,制備高強度、高品位球團,用于煉鋼工序作為造渣劑使用,回收除塵灰中的Fe、FeO、CaO等有益成分,改善爐渣性能,加速石灰溶化,降低氧氣、金屬和石灰消耗[4],有效緩解除塵灰對生產經營的影響。
通過試驗,分析、總結了影響除塵灰冷固造球的因素,采取一定措施,縮短了生產周期、減少了粘結劑的使用量、提高了成球率與成球強度。
1 生產工藝簡介
1.1 主要原料
該工藝以除塵灰、氧化鐵皮為主要原料,配加粘結劑為輔助材料。其中,除塵灰1.6萬t/a、氧化鐵皮按20%~25%配比約4 000 t/a、粘結劑按5%~10%配比約1 000 t/a,合計21 000 t/a。實際按照3萬t/a的規模建設。冷固球團的主要原料和除塵灰成分分別見表1、表2。
表1 冷固球團的主要原料
種類 |
日產量/ t |
年產量/ t |
TFe/ % |
密度/ (t·m-3) |
粒度/ μm |
除塵灰 |
50 |
16 000 |
31~32 |
0.66 |
0~78 |
氧化鐵皮 |
12 |
4 000 |
70 |
2.40 |
|
表2 除塵灰成分
種類 |
成分/% |
||||||||||
TFe |
SiO2 |
CaO |
MgO |
S |
K2O |
Na2O |
Zn |
Pb |
C |
Al2O3 |
|
1 |
31.02 |
4.89 |
22.81 |
1.16 |
0.54 |
0.09 |
0.49 |
0.59 |
0.12 |
1.20 |
1.61 |
2 |
31.37 |
1.58 |
15.69 |
0.92 |
0.87 |
1.96 |
1.75 |
0.82 |
0.45 |
2.01 |
0.31 |
1.2 工藝流程
受制于環保管控和場地有限等因素,采用干法直接壓球方式,除塵灰不進行預先消解。冷固球團工藝分為原料接收、配料、混合、壓球、晾曬、成品存儲,工藝流程如圖1所示。
圖1 冷固球團工藝流程
從圖1可以看出,除塵灰、氧化鐵皮按照配比稱量后,經過埋刮板輸送機、斗式提升機進入輪碾機;水、水玻璃、粘結劑等經過計量稱重后,按照先后順序,依次加入輪碾機;上述物料經過輪碾機充分攪拌、混勻后,經過皮帶輸送進入緩沖倉;緩沖倉下設皮帶,物料通過皮帶輸送進入預壓機,經過預壓機預壓后進入高壓壓球機進行壓球;高壓壓球機后設置振動篩,對壓后產物進行篩分,篩上物通過皮帶進入料槽、晾曬存儲,篩下物通過斗式提升機重新進入緩沖倉進行再次壓球;成品球通過裝載機進行裝車外發;裝車前對成品球進行再次篩分,篩上物返煉鋼轉爐使用,篩下物通過料倉儲存、皮帶輸送重新進入輪碾機,進行再次攪拌、混勻、造球。
1.3 產品質量指標
冷固球團產品質量指標見表3。
表3 冷固球團產品質量指標
項目 |
指標 |
|
主要成分 |
TFe(%) |
50~60% |
外形尺寸 |
Ф40 mm~Ф50 mm (橢圓球) |
≥85% |
成品強度 |
抗壓強度(N/個球) |
≥800 |
該生產線大量采用埋刮板輸送機、斗式提升機等封閉設備進行物料輸送,配合使用80 000 m3/h風量脈沖布袋除塵器,對物料轉運點、卸料點進行除塵處理,外排粉塵濃度小于10 mg/Nm3。整條生產線采用PLC系統,由主控室集中控制,自動化程度較高。
該生產線沒有設置除塵灰消解環節,實際生產中,成品球中氧化鈣含量較高,氧化鈣與空氣中的水分反應后體積膨脹,導致成球率低、成品球強度不高、粉化嚴重。針對此問題,對除塵灰進行了消解實驗[5]。
2 除塵灰消解實驗
2.1 實驗方案
在生產單位除塵器料倉現場,取兩批除塵灰樣品進行8組實驗。其中實驗1—實驗6采用第1批,實驗7—實驗8采用第2批。實驗5和實驗6為第1批除塵灰敞口自然堆放48 h后進行實驗,除塵灰成分見表4。
表4 實驗用除塵灰成分 %
項目 |
TFe |
SiO2 |
Al2O3 |
CaO |
MgO |
P |
MnO |
S |
TiO2 |
K2O |
Na2O |
Zn |
Pb |
第1批 |
32.08 |
0.62 |
0.2 |
17.14 |
0.94 |
0.065 |
1.46 |
0.58 |
0.02 |
2.05 |
1.68 |
0.60 |
0.28 |
第2批 |
32.41 |
0.62 |
0.2 |
17.2 |
1.04 |
0.049 |
1.22 |
0.49 |
0.02 |
1.74 |
1.60 |
0.81 |
0.29 |
稱取2~4 kg除塵灰,采用邊噴灑邊攪拌的形式配入一定水量,均勻攪拌5~10 min,用熱電偶放入除塵灰內部進行實時測溫,每間隔2 min記錄一次溫度。8組實驗的配水量和消解時間見表5,消解溫度隨時間變化關系見圖2。
表5 配水量和消解時間
項目 |
灰量/g |
水量/g |
配水量/% |
消解時間/min |
實驗1 |
3 053.4 |
129.2 |
4.06% |
— |
實驗2 |
3 165.7 |
255.1 |
7.46% |
38 |
實驗3 |
3 912.6 |
437.7 |
10.06% |
46 |
實驗4 |
2 855.4 |
397.6 |
12.22% |
74 |
實驗5 |
3 160.8 |
165.7 |
4.98% |
64 |
實驗6 |
2 796.7 |
119.4 |
4.09% |
82 |
實驗7 |
3 469.4 |
231.8 |
6.26% |
34 |
實驗8 |
3 372.8 |
306.8 |
8.34% |
32 |
圖2 消解溫度隨時間變化關系
2.2 實驗分析
以配水后溫度達到最高值的時間作為完全消解時間。
(1)實驗1中,加入水分不足,除塵灰中溫度上升不明顯。
(2)實驗2、3、4中,除塵灰加水均勻攪拌后自然堆放,在配水7.5%~12%的范圍內,消解時間隨著配水量的增加而增加。
(3)實驗5、6中,除塵灰敞口自然放置48 h后,消解時間延長,說明除塵灰堆存過程中存在自發熱現象。
(4)實驗7、8中,將除塵灰加水減半后壓實進行實驗,消解時間顯著降低。
(5)除塵灰水溶性較差,攪拌過程中有結塊現象。
(6)由于氧化鈣與水反應會造成除塵灰體積膨脹,實驗中除塵灰體積明顯增大。
2.3 實驗結論
鑒于除塵灰料倉中物料混合不均勻,實驗取樣中除塵灰中氧化鈣含量有偏差,實驗結果有一定偏差。但經過除塵灰消解實驗,可以定性得出以下結論:(1)除塵灰中加入適量水會發生消解反應,溫度升高;(2)消解反應過程中,由于氧化鈣與水反應導致除塵灰體積膨脹,物料體積有明顯增大現象;(3)對物料進行壓實,可減少加入水量、縮短消解時間。
3 生產試驗
3.1 試驗方案
根據除塵灰消解實驗的結論,現場組織生產試驗。固定單次進料量,采用每組進料除塵灰600 kg、氧化鐵皮280 kg,通過控制水和粘結劑的加入量和輪輾時間長短,記錄物料升溫過程。針對每組方案進行反復多次試驗,及時分析、優化方案,最終形成7組試驗方案。試驗結果見表6。
表6 生產試驗結果
方案 |
原料 |
水/ kg |
水玻璃/ kg |
粘結劑/ kg |
輪輾時間/ min |
最高溫度/ ℃ |
初始強度/ N |
24小時強度/ N |
是否粉化 |
|
1 |
600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮 |
— |
150 |
100 |
5 |
75 |
— |
— |
是 |
|
2 |
600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮 |
— |
150 |
100 |
10 |
76 |
— |
— |
是 |
|
3 |
600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮 |
35 |
100 |
100 |
5 |
74 |
>100 |
— |
是 |
|
4 |
600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮 |
35 |
100 |
100 |
30 |
76 |
>100 |
>800 |
部分 |
|
5 |
600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮 |
70 |
100 |
100 |
30 |
75 |
— |
— |
— |
|
6 |
600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮 |
70 |
80 |
100 |
30 |
77 |
>100 |
>800 |
否 |
|
7 |
600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮 |
70 |
50 |
50 |
15 |
76 |
>100 |
>800 |
否 |
3.2 生產試驗分析
(1)試驗1、2中,不添加水。輪輾過程中物料溫度上升、有冒白煙現象,物料結塊明顯,沒有壓制成球,且結塊物料24 h后粉化嚴重。
(2)試驗3中,先加入水進行輪輾,物料溫度上升、有冒白煙現象,且出現溫度下降現象;后續添加水玻璃的過程中,物料溫度再次上升,初始球強度大于100 N,24 h后成品球粉化嚴重。說明物料中氧化鈣沒有消解完全。
(3)在試驗4中,加入水玻璃后延長輪輾時間,待物料溫度不再上升后,進行冷固造球。初始球強度大于100 N,24 h后部分成品球強度大于800 N,有粉化現象。說明物料中依然含有部分氧化鈣。
(4)試驗5中,在加入水玻璃的過程中,物料結團,未壓制成球。
(5)試驗6中,適當減少水玻璃的用量。輪輾過程中物料溫度上升后回落、輪輾效果較好;初始球強度大于100 N,24 h后強度大于800 N,沒有粉化現象。
(6)在試驗6的基礎上,加入適量水后,對輪輾時間、溫度進行記錄,物料輪輾10~15 min左右,溫度上升至最高后出現回落,且加入水玻璃的過程中溫度不再上升,最終形成試驗7的方案。
將試驗7的配比作為除塵灰冷固造球生產的最終配比,根據氧化鐵皮含水量高低、環境溫度等因素,適當調整加入水、水玻璃、粘結劑的量,成球率高、成球強度高、粉化率低,生產效率大大提高。
4 結論
(1)對除塵灰進行消解處理,可以有效提高成球率、成球強度。
(2)除塵灰消解過程中,可以參考溫度變化判斷消解是否完全。
(3)除塵灰消解過程中,對物料進行強力攪拌,讓物料充分接觸、混合,可以有效縮短消解時間、減少粘結劑的使用量。
參考文獻
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