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對煉鋼除塵灰進行冷固造球生產的探索

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-10-19  作者:王少峰  瀏覽次數:867
 
核心提示:摘要:介紹了煉鋼工序除塵灰冷固造球生產工藝,分析、總結了影響除塵灰冷固造球的因素。生產實踐證明,對除塵灰添加適量水分、強力混合,可以有效縮短除塵灰中氧化鈣的消解時間、降低粘結劑的使用量、提高成球率與成球強度。 關鍵詞:煉鋼;除塵灰;消解;冷固造球
 對煉鋼除塵灰進行冷固造球生產的探索

王少峰

(安陽鋼鐵集團有限公司)

摘要介紹了煉鋼工序除塵灰冷固造球生產工藝,分析、總結了影響除塵灰冷固造球的因素。生產實踐證明,對除塵灰添加適量水分、強力混合,可以有效縮短除塵灰中氧化鈣的消解時間、降低粘結劑的使用量、提高成球率與成球強度。

關鍵詞:煉鋼;除塵灰;消解;冷固造球

0  前言  

鋼鐵冶煉煉鋼工序中會產生各類除塵灰,目前主要采取返燒結配料的方式對這些除塵灰加以循環使用,回收利用除塵灰中的TFe、C、CaO、MgO等有益成分[1-3]。但除塵灰中所含有的Zn、K、Na等有害成分的富集對燒結配料、高爐順行影響較大,廠區內部堆存同時帶來儲存場地有限、物料發熱自燃等問題。另外,按照2018年1月1日實施的《中華人民共和國環境保護稅法》規定,企業外排固體廢棄物應繳納環境保護稅。

為有效解決這一問題,安鋼某單位于2019年2-5月建設除塵灰冷固造球生產線,對部分除塵灰采取冷固造球的方法,制備高強度、高品位球團,用于煉鋼工序作為造渣劑使用,回收除塵灰中的Fe、FeO、CaO等有益成分,改善爐渣性能,加速石灰溶化,降低氧氣、金屬和石灰消耗[4],有效緩解除塵灰對生產經營的影響。

通過試驗,分析、總結了影響除塵灰冷固造球的因素,采取一定措施,縮短了生產周期、減少了粘結劑的使用量、提高了成球率與成球強度。

1   生產工藝簡介

1.1 主要原料

該工藝以除塵灰、氧化鐵皮為主要原料,配加粘結劑為輔助材料。其中,除塵灰1.6萬t/a、氧化鐵皮按20%~25%配比約4 000 t/a、粘結劑按5%~10%配比約1 000 t/a,合計21 000 t/a。實際按照3萬t/a的規模建設。冷固球團的主要原料和除塵灰成分分別見表1、表2。

表1 冷固球團的主要原料

種類

日產量/

t

年產量/

t

TFe/

%

密度/

(t·m-3)

粒度/

μm

除塵灰

50

16 000

31~32

0.66

0~78

氧化鐵皮

12

4 000

70

2.40

 

表2 除塵灰成分

種類

成分/%

TFe

SiO2

CaO

MgO

S

K2O

Na2O

Zn

Pb

C

Al2O3

1

31.02

4.89

22.81

1.16

0.54

0.09

0.49

0.59

0.12

1.20

1.61

2

31.37

1.58

15.69

0.92

0.87

1.96

1.75

0.82

0.45

2.01

0.31

1.2 工藝流程

受制于環保管控和場地有限等因素,采用干法直接壓球方式,除塵灰不進行預先消解。冷固球團工藝分為原料接收、配料、混合、壓球、晾曬、成品存儲,工藝流程如圖1所示。

圖1

圖1 冷固球團工藝流程

從圖1可以看出,除塵灰、氧化鐵皮按照配比稱量后,經過埋刮板輸送機、斗式提升機進入輪碾機;水、水玻璃、粘結劑等經過計量稱重后,按照先后順序,依次加入輪碾機;上述物料經過輪碾機充分攪拌、混勻后,經過皮帶輸送進入緩沖倉;緩沖倉下設皮帶,物料通過皮帶輸送進入預壓機,經過預壓機預壓后進入高壓壓球機進行壓球;高壓壓球機后設置振動篩,對壓后產物進行篩分,篩上物通過皮帶進入料槽、晾曬存儲,篩下物通過斗式提升機重新進入緩沖倉進行再次壓球;成品球通過裝載機進行裝車外發;裝車前對成品球進行再次篩分,篩上物返煉鋼轉爐使用,篩下物通過料倉儲存、皮帶輸送重新進入輪碾機,進行再次攪拌、混勻、造球。

1.3 產品質量指標

冷固球團產品質量指標見表3。

表3 冷固球團產品質量指標

項目

指標

主要成分

TFe(%)

50~60%

外形尺寸

Ф40 mm~Ф50 mm (橢圓球)

≥85%

成品強度

抗壓強度(N/個球)

≥800

該生產線大量采用埋刮板輸送機、斗式提升機等封閉設備進行物料輸送,配合使用80 000 m3/h風量脈沖布袋除塵器,對物料轉運點、卸料點進行除塵處理,外排粉塵濃度小于10 mg/Nm3。整條生產線采用PLC系統,由主控室集中控制,自動化程度較高。

該生產線沒有設置除塵灰消解環節,實際生產中,成品球中氧化鈣含量較高,氧化鈣與空氣中的水分反應后體積膨脹,導致成球率低、成品球強度不高、粉化嚴重。針對此問題,對除塵灰進行了消解實驗[5]

2  除塵灰消解實驗

2.1  實驗方案

在生產單位除塵器料倉現場,取兩批除塵灰樣品進行8組實驗。其中實驗1—實驗6采用第1批,實驗7—實驗8采用第2批。實驗5和實驗6為第1批除塵灰敞口自然堆放48 h后進行實驗,除塵灰成分見表4。

表4 實驗用除塵灰成分                                     %

項目

TFe

SiO2

Al2O3

CaO

MgO

P

MnO

S

TiO2

K2O

Na2O

Zn

Pb

第1批

32.08

0.62

0.2

17.14

0.94

0.065

1.46

0.58

0.02

2.05

1.68

0.60

0.28

第2批

32.41

0.62

0.2

17.2

1.04

0.049

1.22

0.49

0.02

1.74

1.60

0.81

0.29

稱取2~4 kg除塵灰,采用邊噴灑邊攪拌的形式配入一定水量,均勻攪拌5~10 min,用熱電偶放入除塵灰內部進行實時測溫,每間隔2 min記錄一次溫度。8組實驗的配水量和消解時間見表5,消解溫度隨時間變化關系見圖2。

表5 配水量和消解時間

項目

灰量/g

水量/g

配水量/%

消解時間/min

實驗1

3 053.4

129.2

4.06%

實驗2

3 165.7

255.1

7.46%

38

實驗3

3 912.6

437.7

10.06%

46

實驗4

2 855.4

397.6

12.22%

74

實驗5

3 160.8

165.7

4.98%

64

實驗6

2 796.7

119.4

4.09%

82

實驗7

3 469.4

231.8

6.26%

34

實驗8

3 372.8

306.8

8.34%

32

圖2
圖2 消解溫度隨時間變化關系

 

2.2 實驗分析

以配水后溫度達到最高值的時間作為完全消解時間。

(1)實驗1中,加入水分不足,除塵灰中溫度上升不明顯。

(2)實驗2、3、4中,除塵灰加水均勻攪拌后自然堆放,在配水7.5%~12%的范圍內,消解時間隨著配水量的增加而增加。

(3)實驗5、6中,除塵灰敞口自然放置48 h后,消解時間延長,說明除塵灰堆存過程中存在自發熱現象。

(4)實驗7、8中,將除塵灰加水減半后壓實進行實驗,消解時間顯著降低。

(5)除塵灰水溶性較差,攪拌過程中有結塊現象。

(6)由于氧化鈣與水反應會造成除塵灰體積膨脹,實驗中除塵灰體積明顯增大。

2.3 實驗結論

鑒于除塵灰料倉中物料混合不均勻,實驗取樣中除塵灰中氧化鈣含量有偏差,實驗結果有一定偏差。但經過除塵灰消解實驗,可以定性得出以下結論:(1)除塵灰中加入適量水會發生消解反應,溫度升高;(2)消解反應過程中,由于氧化鈣與水反應導致除塵灰體積膨脹,物料體積有明顯增大現象;(3)對物料進行壓實,可減少加入水量、縮短消解時間。

3   生產試驗

3.1   試驗方案

根據除塵灰消解實驗的結論,現場組織生產試驗。固定單次進料量,采用每組進料除塵灰600 kg、氧化鐵皮280 kg,通過控制水和粘結劑的加入量和輪輾時間長短,記錄物料升溫過程。針對每組方案進行反復多次試驗,及時分析、優化方案,最終形成7組試驗方案。試驗結果見表6。

表6 生產試驗結果

方案

原料

水/

kg

水玻璃/

kg

粘結劑/

kg

輪輾時間/

min

最高溫度/

初始強度/

N

24小時強度/

N

是否粉化

1

600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮

150

100

5

75

2

600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮

150

100

10

76

3

600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮

35

100

100

5

74

>100

4

600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮

35

100

100

30

76

>100

>800

部分

5

600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮

70

100

100

30

75

6

600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮

70

80

100

30

77

>100

>800

7

600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮

70

50

50

15

76

>100

>800

3.2 生產試驗分析

(1)試驗1、2中,不添加水。輪輾過程中物料溫度上升、有冒白煙現象,物料結塊明顯,沒有壓制成球,且結塊物料24 h后粉化嚴重。

(2)試驗3中,先加入水進行輪輾,物料溫度上升、有冒白煙現象,且出現溫度下降現象;后續添加水玻璃的過程中,物料溫度再次上升,初始球強度大于100 N,24 h后成品球粉化嚴重。說明物料中氧化鈣沒有消解完全。

(3)在試驗4中,加入水玻璃后延長輪輾時間,待物料溫度不再上升后,進行冷固造球。初始球強度大于100 N,24 h后部分成品球強度大于800 N,有粉化現象。說明物料中依然含有部分氧化鈣。

(4)試驗5中,在加入水玻璃的過程中,物料結團,未壓制成球。

(5)試驗6中,適當減少水玻璃的用量。輪輾過程中物料溫度上升后回落、輪輾效果較好;初始球強度大于100 N,24 h后強度大于800 N,沒有粉化現象。

(6)在試驗6的基礎上,加入適量水后,對輪輾時間、溫度進行記錄,物料輪輾10~15 min左右,溫度上升至最高后出現回落,且加入水玻璃的過程中溫度不再上升,最終形成試驗7的方案。

將試驗7的配比作為除塵灰冷固造球生產的最終配比,根據氧化鐵皮含水量高低、環境溫度等因素,適當調整加入水、水玻璃、粘結劑的量,成球率高、成球強度高、粉化率低,生產效率大大提高。

4  結論

(1)對除塵灰進行消解處理,可以有效提高成球率、成球強度。

(2)除塵灰消解過程中,可以參考溫度變化判斷消解是否完全。

(3)除塵灰消解過程中,對物料進行強力攪拌,讓物料充分接觸、混合,可以有效縮短消解時間、減少粘結劑的使用量。

參考文獻

[1]  張一敏.球團礦生產技術[M].北京:冶金工業出版社.2005:42-43.

[2]  張向偉,廖洪強,包向軍,等.除塵灰泥集中處理及資源化利用技術[J].冶金環境保護,2007(5):32-34.

[3]  蔣新民.鋼鐵廠機頭電除塵灰綜合利用[D].湘潭:湘潭大學,2010.

[4]  王瑋,孟令和.除塵灰綜合利用技術的開發與應用[J].中國資源綜合利用,2011,29(2):23-26.

[5]  楊大兵,王永剛,喻容高,等.程潮鐵礦球團配加粘結劑試驗研究[J].武漢科技大學學報,2011,34(5):334-338.

 
 
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