曹利 薛存剛 石永剛
(黑龍江建龍鋼鐵有限公司)
摘 要:硅鈣鋇合金是鋇系合金中一類高效新型的復合合金,在煉鋼工業(yè)中主要被當作脫氧劑或者脫硫劑使用,具有較好的脫氧和凈化鋼質(zhì)的作用;在20MnSiV鋼種生產(chǎn)時使用硅鈣鋇合金,可以有效的解決水口絮流問題,且有效提高合金吸收率,該復合合金脫氧成本低于鋁錠脫氧成本。
關(guān)鍵詞:硅鈣鋇;絮流;合金吸收率;脫氧成本
1 前言
轉(zhuǎn)爐煉鋼吹煉終點“碳低、氧高”,出鋼合金化時脫氧劑、合金消耗大,嚴重影響生產(chǎn)成本,制約了成本降低。所以,迫使我們必須優(yōu)化脫氧合金化工藝,降低煉鋼合金成本,才能立足市場,在競爭中立于不敗之地。
2 現(xiàn)狀
某廠擁有一臺R8m的150mm*150mm小方坯連鑄機一臺,配套80t氧氣頂?shù)讖痛缔D(zhuǎn)爐,主要生產(chǎn)20MnSiV鋼種,連鑄比100%,基本形成了復吹轉(zhuǎn)爐——連鑄——鑄坯熱送的現(xiàn)代化工藝流程。出鋼過程主要采取傳統(tǒng)的一步脫氧方式對鋼水進行脫氧合金化作業(yè):鋁錠+硅錳+硅鐵,該種脫氧方式的主要缺陷為碳、硅、錳的吸收率低,渣中SiO2含量高,降低渣子R,對脫S不利;而且對鋼水中三氧化二鋁夾雜吸附能力不佳,造成水口絮流事故,影響生產(chǎn)節(jié)奏造成生產(chǎn)中斷。
表1 各類合金理化指標
成分 |
C |
Si |
Mn |
Al |
硅錳合金% |
1.5 |
17.79 |
65.13 |
|
增碳劑% |
98.68 |
|
|
|
硅鐵% |
0.13 |
75.52 |
|
|
鋁錠% |
|
|
|
99 |
在目前該類型脫氧操作形式下,經(jīng)過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算,平均出鋼量:80.77噸/爐,硅鐵加入量平均:129.6kg/爐,硅錳加入量平均:1736.6kg/爐,同時出鋼過程鋁錠消耗0.06kg/噸。計算得知目前各類合金的吸收率具體如下:
表2 目前該鋼種合金吸收率
成分 |
C |
Si |
Mn |
吸收率% |
72.65 |
83.40 |
93.82 |
3 脫氧原理
1、在鋼液中,轉(zhuǎn)爐吹煉終點氧通常以非金屬夾雜物和溶解氧的形式存在,主要來自原料和吹氧煉鋼等生產(chǎn)過程中。無論哪種脫氧方式方法,都需要用脫氧元素與其進行氧化反應(yīng),使氧與脫氧元素相結(jié)合,產(chǎn)生脫氧化合物。如果鋼液脫氧不徹底,那么這種含氧量較高的鋼液在進行冷凝固的時候,其中的氧便會與鋼液產(chǎn)生反應(yīng),在晶界上析出FeO,夾雜在鋼液中,連鑄坯都無法得到正確的凝固組織結(jié)構(gòu),影響了鑄坯的質(zhì)量,使鋼的塑形降低、產(chǎn)生熱脆,且容易造成鋼鐵的進一步氧化。
2、鋼液中較多的氧還會加劇硫的危害作用以及與其他物質(zhì)繼續(xù)發(fā)生反應(yīng),生成氧化物雜質(zhì),夾雜在鋼體中,從而降低鋼產(chǎn)品的各項力學性能。
3、在鋼液冷凝過程中,鋼液中的溶解氧會與鋼液中的碳發(fā)生反應(yīng),形成CO氣泡。鋼液中含氧量越多,形成的CO氣泡則越多。鋼液中CO氣泡的形成,使鑄坯中飽含氣泡,造成鑄坯內(nèi)部組織疏松,密度下降,鋼強度下降,形成鑄坯表面針孔等。因此,必須采取有效的脫氧措施,對鋼液進行脫氧處理,降低鋼液含氧量(鎮(zhèn)靜鋼氧含量小于0.005%,沸騰鋼氧含量在0.025%~0.030%之間),控制和避免鋼液的沸騰,才能使鋼坯的成分和組織達到要求,從而保證鋼產(chǎn)品的質(zhì)量。
圖1 轉(zhuǎn)爐吹煉終點鋼中[C]與[O]的關(guān)系
4 脫氧劑優(yōu)化選擇
4.1 該鋼種脫氧成本現(xiàn)狀
表3 目前20MnSiV脫氧合金化成本
設(shè)定值 |
|||||
出鋼量t |
出鋼C% |
殘Mn% |
成品C% |
成品Si% |
成品Mn% |
80 |
0.1 |
0.05 |
0.23 |
0.43 |
1.47 |
物料名稱 |
增碳劑 |
硅錳 |
硅鐵 |
硅鈣鋇 |
鋁錠 |
用量kg/爐 |
9.9 |
1856.8 |
101.4 |
0 |
4.8 |
單價元/噸 |
2552.11 |
6723.04 |
5769.29 |
8407.08 |
12717.32 |
噸鋼成本元/噸 |
164.43 |
從現(xiàn)行的脫氧工藝看,采用鋁錠脫氧成本較高,且因三氧化二鋁夾雜的影響會導致水口絮流等情況發(fā)生,急需根據(jù)各脫氧材料的脫氧性能,對該鋼種的脫氧工藝進行了優(yōu)化。
4.2 硅鈣鋇脫氧優(yōu)勢與使用效果
隨著煉鋼工業(yè)的發(fā)展,不同種類的煉鋼鐵合金材料也涌入市場,進入許多人的視野當中。其中硅鈣鋇作為一種新型煉鋼脫氧劑、脫硫劑,與其它種類的煉鋼脫氧劑相比,具有較好的脫氧和凈化鋼質(zhì)的作用。
硅鈣鋇中含有的硅、鈣、鋇都具有一它的脫氧能力,作為鋇系合金脫氧劑,鋇的脫氧能力比鋁高二個數(shù)量級,各類脫氧元素的脫氧能力從大到小依次為鈣,鋇,鋁、碳、硅、錳。并且從物化性能上來看,鋇與鈣相比,優(yōu)點是密度大,沸點高,在煉鋼溫度范圍內(nèi)可以有效的降低鈣的蒸汽壓,與其他硅鈣合金相比,用硅鈣鋇合金作為鈣源加入鋼液中,加入的鈣量即是硅鈣合金加入量的一半,鋼液中的鈣含量卻是硅鈣合金的兩倍左右,這說明鋇在鋼液中有效的保護了鈣,減少了鈣的燒損,起到了提高鈣的溶解度,提高了鈣的脫氧和球化夾雜的能力,形成低熔點化合物,減少非金屬夾雜物含量,實現(xiàn)改變夾雜物形態(tài)的目的,同樣對脫硫起著非常重要的作用。
表4 硅鈣鋇各項指標
成分 |
Si |
Ba |
Ca |
C |
S |
P |
含量% |
51.82 |
16.52 |
12.78 |
0.71 |
0.09 |
0.03 |
4.3 成本對比
表5 硅鈣鋇加入方案與成本對比
設(shè)定值 |
|||||
出鋼量t |
出鋼C% |
殘Mn% |
成品C% |
成品Si% |
成品Mn% |
80 |
0.1 |
0.05 |
0.23 |
0.43 |
1.47 |
物料名稱 |
增碳劑 |
硅錳 |
硅鐵 |
硅鈣鋇 |
鋁錠 |
用量kg/爐 |
8.3 |
1829.1 |
23.7 |
70 |
0 |
單價元/噸 |
2552.11 |
6723.04 |
5769.29 |
8407.08 |
12717.32 |
噸鋼成本元/噸 |
163.04 |
從上表可以看出,通過硅鈣鋇代替鋁脫氧的使用,使用硅鈣鋇脫氧較使用鋁錠脫氧成本下降=164.43-163.04=1.39元/噸。
4.4 吸收率對比
表6 硅鈣鋇加后的合金吸收率
成分 |
C |
Si |
Mn |
吸收率% |
86.26 |
89.38 |
95.36 |
經(jīng)過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算,使用硅鈣鋇后,C、Si、Mn的吸收率顯著提高:C吸收率提高13.42%,Si吸收率提高4.8%,Mn吸收率提高1.45%。
4.5 其他效果
4.5.1 通過硅鈣鋇代替鋁脫氧的使用,鋼中三氧化二鋁夾雜的降低,水口堵塞情況明顯減少。
4.5.2 使用硅鈣鋇爐次[O]含量在18-23ppm之間,使用鋁錠爐次[O]含量在20-28ppm之間,鋼水中[O]含量有所下降。
4.5.3 針對過LF爐非直上爐次,對比氬站鋼中S含量在0.55-0.60%之間LF爐脫S率,使用硅鈣鋇爐次:50.74%,使用鋁錠爐次:50.18%,使用硅鈣鋇爐次脫S率略有提高0.56%。
5 結(jié)語
經(jīng)過一系列的對比試驗,發(fā)現(xiàn)硅鈣鋇在20MnSV鋼中上的使用可以有效的降低后續(xù)工序?qū)︿撍幚淼碾y度,如脫硫率,解決使用鋁錠脫氧時連鑄水口絮流異常,有效的進一步提高了脫氧效果、合金吸收率,降低脫氧成本。因此煉鋼企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實際生產(chǎn)情況,充分考慮各脫氧方法的優(yōu)缺點,對各方法加以完善和進行有機結(jié)合,為企業(yè)生產(chǎn)的提質(zhì)保量、降本增效創(chuàng)造了有利條件。
參考文獻
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