董戰(zhàn)春 鄧樂銳 秦文鵬 魏朝生 徐吉龍
(北京聯(lián)合榮大工程材料股份有限公司 北京 懷柔 101400)
摘 要: 本文介紹了一種可對轉(zhuǎn)爐出鋼口更換后出鋼口管磚與座磚間隙進(jìn)行定向填充的澆注修補(bǔ)技術(shù)。該技術(shù)為一整套澆注填充修補(bǔ)裝置及材料工藝,用以實(shí)現(xiàn)鎂質(zhì)自流澆注料的全流程的攪拌、輸送和灌注,能夠解決傳統(tǒng)干法噴補(bǔ)料加水量過多(最高達(dá)到30%)和鎂鉻質(zhì)澆注料高溫惡劣環(huán)境人工難以精細(xì)施工等難題,使自流料迅速、準(zhǔn)確流入出鋼口管磚與座磚間隙內(nèi),且分布均勻、充分填實(shí),具有結(jié)構(gòu)致密、粘結(jié)性能好、抗防爆性能高、燒結(jié)完全等特性,使出鋼口管磚實(shí)現(xiàn)最佳設(shè)計使用壽命,并使現(xiàn)場施工操作向簡便化、設(shè)備化和安全化發(fā)展。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐;出鋼口;修補(bǔ);鎂質(zhì);自流料
1 前言
轉(zhuǎn)爐爐襯中,出鋼口作為鋼水由轉(zhuǎn)爐進(jìn)入鋼包的必經(jīng)通道,由于頻繁受到高溫鋼水沖刷、熔渣損蝕和機(jī)械應(yīng)力破壞等作用,其工況條件相當(dāng)惡劣。在使用過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)出鋼口內(nèi)徑擴(kuò)張速率過快的現(xiàn)象,導(dǎo)致鋼流增大出鋼時間縮短,轉(zhuǎn)爐為維護(hù)正常冶煉節(jié)奏,就需要熱修更換管磚。出鋼口壽命低下和熱修次數(shù)的增加,不僅影響生產(chǎn)節(jié)奏,更是直接影響到鋼水質(zhì)量,給精煉和連鑄等工藝增加額外的冶煉成本。因此,延長出鋼口的使用壽命就引起了行業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。
目前,國內(nèi)轉(zhuǎn)爐出鋼口更換常用的填充修補(bǔ)料主要有傳統(tǒng)干法噴補(bǔ)料和鎂鉻質(zhì)澆注料等,且鎂鉻質(zhì)澆注料也由原來的傳統(tǒng)水泥結(jié)合逐漸發(fā)展至超低水泥甚至無水泥結(jié)合,與超微粉技術(shù)和分散劑技術(shù)的發(fā)展相對應(yīng),出鋼口填充修補(bǔ)用澆注料也正在向低加水量及高自流性方向發(fā)展。
2 技術(shù)開發(fā)
2.1 傳統(tǒng)修補(bǔ)方法存在的問題
傳統(tǒng)干法噴補(bǔ)料用于轉(zhuǎn)爐出鋼口填充修補(bǔ),具有施工簡單靈活等特點(diǎn),現(xiàn)場施工配備壓力噴補(bǔ)罐使用,可提前做上料準(zhǔn)備,施工時采用槍頭加水,材料流動性好、揮發(fā)份少、硬化時間較短。但由于低熔點(diǎn)無機(jī)鹽的加入、加水量的不確定性、粒度偏細(xì)抗剝落性差等問題,導(dǎo)致材料與水拌和時間短、不均勻、材料結(jié)構(gòu)疏松產(chǎn)生氣隙與低強(qiáng)度,致使出鋼口壽命難以提高從而不能滿足轉(zhuǎn)爐快節(jié)奏生產(chǎn)的要求。因此,目前現(xiàn)場更多的采用鎂鉻質(zhì)澆注料,以減緩出鋼口的損毀速度。但由于轉(zhuǎn)爐熱補(bǔ)施工條件的限制,該料需要在現(xiàn)場采用人工使用鐵鍬進(jìn)行攪拌,然后用小推車推至爐后,再使用人工翻料方式將澆注料投入爐內(nèi),受制于現(xiàn)場爐襯高溫的影響及遠(yuǎn)距離投擲施工帶來的不準(zhǔn)確性,致使?jié)沧⒘蠠o法完全準(zhǔn)確的進(jìn)入出鋼口管磚與座磚間隙內(nèi),現(xiàn)場需要采用自來水管沖水刷料協(xié)助,這樣操作既對熾熱磚襯造成隱性損害,又由于自來水沖刷混入的影響,導(dǎo)致材料出現(xiàn)不耐高溫爐渣侵蝕、強(qiáng)度低、使用壽命短等問題,同時材料中因含有的一定量的氧化鉻,嚴(yán)重污染現(xiàn)場車間環(huán)境,并對施工人員健康產(chǎn)生很惡劣的影響。具體情況可見圖1所示。
圖1 傳統(tǒng)修補(bǔ)方法現(xiàn)場施工實(shí)例
2.2 澆注修補(bǔ)技術(shù)工藝的確定
確定出鋼口填充澆注修補(bǔ)技術(shù)配套工藝,選擇并通過實(shí)驗室試驗確認(rèn)最佳的耐火材料基材體系和外加劑的精確配比加量,同時設(shè)計制作專用的配套澆注裝置,以改進(jìn)填充料施工方式,使鎂質(zhì)澆注料能夠通過熱環(huán)境自流并順利進(jìn)入出鋼口管磚與座磚間隙內(nèi),具有材料能夠充分填實(shí)、粒度分布均勻、燒結(jié)結(jié)構(gòu)致密、粘結(jié)性能好、抗防爆性能高等特性,工藝示意如圖2所示。
圖2 澆注修補(bǔ)技術(shù)工藝示意
2.3 澆注修補(bǔ)技術(shù)工藝的實(shí)現(xiàn)
結(jié)合轉(zhuǎn)爐出鋼口應(yīng)用實(shí)際工況需要,轉(zhuǎn)爐出鋼口澆注修補(bǔ)技術(shù)的開發(fā)主要由鎂質(zhì)自流澆注料和配套澆注裝置兩個方面來實(shí)現(xiàn)。
2.3.1 鎂質(zhì)自流澆注料
選擇并通過實(shí)驗室試驗最終確定環(huán)保型鎂質(zhì)自流澆注料最佳的耐火基材體系、完成顆粒級配的研究、結(jié)合劑及減水劑的實(shí)驗室篩選等各項研發(fā)工作,并以此確定形成了澆注料的綜合整體方案,通過實(shí)驗室檢測結(jié)果顯示,該材料能夠滿足出鋼口填充澆注修補(bǔ)技術(shù)的需要,具體檢測結(jié)果見表1。
表1 鎂質(zhì)自流澆注料指標(biāo)檢測結(jié)果
項目 |
技術(shù)參數(shù)要求 |
檢測典型值 |
|
澆注料化學(xué)成分% |
MgO |
≥85 |
87.1 |
SiO2 |
≤12 |
9.2 |
|
C |
— |
- |
|
S |
— |
- |
|
液體加量% |
常溫 |
≤6 |
5.4 |
1min流動度mm |
常溫 |
≥260 |
270 |
體積密度g/cm3 |
110℃×24h |
≥2.7 |
2.78 |
抗折強(qiáng)度MPa |
1000℃×3h |
≥8 |
9.10 |
1550℃×3h |
≥12 |
16.93 |
|
永久線變化% |
1550℃×3h |
0~-1 |
-0.28 |
因考慮到轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)節(jié)奏緊張,出鋼口管磚更換安排經(jīng)常有臨時變化調(diào)整,因此在實(shí)驗室驗證了澆注料的可施工使用時間。試驗按5.4%的液體加量充分?jǐn)嚢杈鶆蚝螅瑱z測1分鐘流動度,并記錄攪拌時間,攪拌料放置于實(shí)驗臺上等待0.5小時后,再繼續(xù)攪拌并檢測1分鐘流動度,再放置于實(shí)驗臺上并等待0.5小時,如此反復(fù)循環(huán),直至3小時為止,試驗記錄具體如圖3所示。
圖3 鎂質(zhì)自流料3h內(nèi)流動性隨時間變化情況
從試驗檢測結(jié)果發(fā)現(xiàn),鎂質(zhì)自流料在3小時內(nèi)具有足夠穩(wěn)定的可施工作業(yè)性,能夠滿足隨時變化的轉(zhuǎn)爐現(xiàn)場應(yīng)用需要。
2.3.2 制作專用的配套澆注裝置
為實(shí)現(xiàn)技術(shù)目標(biāo),設(shè)計并制造專用的配套澆注裝置,使之能夠滿足出鋼口澆注修補(bǔ)技術(shù)工藝要求。且該裝置具備快速行走系統(tǒng)以提高施工效率、管道冷卻循環(huán)系統(tǒng)以耐爐內(nèi)高溫炙烤、電氣設(shè)備的穩(wěn)定化以實(shí)現(xiàn)施工全程無障礙,具體情況見圖4所示。
圖4 專用的出鋼口澆注修補(bǔ)配套裝置
3 工業(yè)應(yīng)用
3.1 情況簡介
轉(zhuǎn)爐出鋼口澆注修補(bǔ)技術(shù)在國內(nèi)多家鋼廠的大、中、小型轉(zhuǎn)爐上進(jìn)行了實(shí)踐應(yīng)用,主要與現(xiàn)場一直在用的傳統(tǒng)干法噴補(bǔ)工藝或人工鐵鍬投料施工工藝做同條件全面性能對比,具體試驗施工情況如圖5所示。
圖5 轉(zhuǎn)爐出鋼口澆注修補(bǔ)工業(yè)應(yīng)用情況
3.2 應(yīng)用效果
對轉(zhuǎn)爐出鋼口澆注修補(bǔ)技術(shù)在國內(nèi)某鋼廠120噸轉(zhuǎn)爐現(xiàn)場的應(yīng)用情況做分析對比,現(xiàn)場在應(yīng)用前對采用本技術(shù)進(jìn)行修補(bǔ)的出鋼口進(jìn)行編號(按施工順序分別變?yōu)?-7#)跟蹤。跟蹤120噸轉(zhuǎn)爐1-7#出鋼口的出鋼時間和使用情況,具體情況可見表2。
表2 跟蹤統(tǒng)計1-7#出鋼口現(xiàn)場應(yīng)用情況
出鋼口編號 |
出鋼口使用壽命(爐) |
出鋼平均時間(min) |
修補(bǔ)料使用量(kg) |
1# |
406 |
3.51 |
726 |
2# |
398 |
3.46 |
754 |
3# |
414 |
3.26 |
735 |
4# |
458 |
3.16 |
746 |
5# |
403 |
3.57 |
733 |
6# |
401 |
3.64 |
700 |
7# |
408 |
3.26 |
721 |
結(jié)果分析可知,采用轉(zhuǎn)爐出鋼口澆注修補(bǔ)技術(shù)進(jìn)行修補(bǔ)以后,極大程度上縮短了120噸轉(zhuǎn)爐的出鋼時間,降低了修補(bǔ)料的消耗數(shù)量,提高了出鋼口的使用壽命,轉(zhuǎn)爐出鋼口澆注修補(bǔ)技術(shù)使用前、后相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計具體見表3所示。
表3 120噸轉(zhuǎn)爐出鋼口階段性情況統(tǒng)計對比
階段 |
統(tǒng)計時間 |
統(tǒng)計出鋼口數(shù)量(個) |
出鋼口平均使用壽命(爐) |
平均出鋼口修補(bǔ)料加入量(kg/套) |
平均施工作業(yè)時間(min) |
使用前 |
3月-7月 |
30 |
212.82 |
922.48 |
29.5 |
使用后 |
7月-8月 |
7 |
412.57 |
730.71 |
15.2 |
由表3數(shù)據(jù)可見,與該廠之前使用的傳統(tǒng)出鋼口修補(bǔ)方法相比,采用轉(zhuǎn)爐出鋼口澆注修補(bǔ)技術(shù)后,施工作業(yè)時間可縮短至大約15.2分鐘左右,縮短率大約為50%,極大的提高了轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)作業(yè)率;且澆注自流料在施工和燒結(jié)過程中無材料無反彈、浪費(fèi)等情況發(fā)生,與之前使用的干法噴補(bǔ)料相比,平均單次修補(bǔ)料消耗量降低至730公斤,額外損耗降低率大約為20%;同時,平均使用壽命由原來的212.82爐次提高到平均412.57爐次,提升幅度大約為93%以上,完全達(dá)到了降本增效的預(yù)期效果。
4 結(jié)語
工業(yè)應(yīng)用實(shí)踐表明,轉(zhuǎn)爐出鋼口澆注修補(bǔ)技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)鎂質(zhì)自流澆注料全流程的攪拌、輸送和灌注,該技術(shù)能夠解決干法噴補(bǔ)料加水量過多(最高達(dá)到30%)和鎂鉻質(zhì)澆注料高溫惡劣環(huán)境人工難以精細(xì)施工等難題,使自流料迅速、準(zhǔn)確流入間隙內(nèi)并分布均勻,有效保障出鋼口管磚與座磚間隙能夠充分填實(shí),具有結(jié)構(gòu)致密、粘結(jié)性能好、抗防爆性能高、燒結(jié)快速完全等特性,使出鋼口管磚能夠?qū)崿F(xiàn)其最佳設(shè)計使用壽命。
此外,由于鎂質(zhì)自流澆注料具有加水量低(最低可至5.4%)、熱自流性高等特性,因此能夠大幅縮短修補(bǔ)施工及材料燒結(jié)時間,在國內(nèi)外轉(zhuǎn)爐出鋼口更換修補(bǔ)領(lǐng)域尚屬首例。
總之,轉(zhuǎn)爐出鋼口澆注修補(bǔ)技術(shù)具有施工操作方便、無粉塵、需水量低、澆注層結(jié)構(gòu)致密、材料額外損耗少、使用壽命高等優(yōu)勢,將具有廣闊的市場前景。