余潭慧1 蔡光富2 梁軍1
(1鞍鋼股份煉鋼總廠; 2鞍鋼股份煉鐵總廠 鞍山114021)
【摘要】LF爐下料系統的伸縮套管若卡死,LF爐將不能加料,故障率居高不下,通過改進,縮短了故障時間,降低了工人的勞動強度,降低了生產成本,提高了設備的利用率。
【關鍵詞】LF爐;下料系統;改進
1前言
煉鋼總廠二分廠1號LF爐是小連鑄方圓坯連鑄機改造的配套項目,受生產工藝布局限制與以往建設的兩工位LF爐的設備布置有很大區別。該爐采用兩鋼車平行布置,由電極旋轉實現兩工位交替生產。為實現節約能源及鋼水罐溫度控制,要求鋼水罐全程蓋蓋運行,在爐蓋設計上要求升降行程達到1.5m方能達到工藝要求。由于上述原因的限制,原下料系統的設計由往復式皮帶機-下料匯總料斗-振動給料器-伸縮下料套管―爐蓋受料口翻板閥構成(見圖1,2,3)。伸縮下料套管在空間高度允許的情況下應采用兩節套管的方案,以保證設備穩定運行。1號LF爐受空間限制,為達到1.5 m的升降行程,伸縮套管只能采用四節套管的方案以滿足設計要求。
2問題的提出
在實際生產過程中,受生產環境以及入爐顆粒原料的影響,四節套管方案的不足之處逐漸顯現出來,主要表現在伸縮套管運行中的卡死現象。生產中一旦卡死,需要立即停止以避免設備損壞。生產運行一年來,由于卡死現象的經常出現,給正常生產運行及檢修維護帶來很多問題。主要表現如下:
(1) 伸縮套管卡死后沒有及時停止,繼續運行造成套管結構支架變形、損壞甚至整體脫落,危及人身安全。
(2) 伸縮套管損壞后LF爐不能加料,造成LF爐停產,影響二分廠正常生產的運行。
(3) 由于事故率較高,給檢修維護增加很大工作負擔,為了降低事故給生產帶來的影響,需要經常進行搶修,給檢修作業的組織帶來不利,在增加人工成本及材料消耗的同時也給安全工作帶來潛在的威脅。 由于受事故影響,生產間隔時間大大增加,使得精煉的成本大大提高.也增加了崗位作業人員的勞動強度。
3改進措施
3.1改進方法
考慮現場實際工況,多方面參考相關的下料系統結構設計.選用旋轉溜槽式下料系統是較為理想的解決方式。但是根據現場的實際情況,旋轉運動受到現場結構空間的限制而無法實現。為了解決這一問題,決定進行變形處理,將旋轉運動變形為直線運動,以解決結構空間限制的難題。
具體的實現方式有如下兩種:
(1)-種方法是將下料裝置安裝在小車上,由氣缸的伸縮帶動小車的移動,通過小車的移動實現下料匯總料斗與爐蓋受料口之間的連接,如圖4所示。
(2)另一種方法是將下料裝置與下料匯總料斗固定連接,而將下料裝置的下料斜管制成伸縮套管的結構形式。實現下料匯總料斗與爐蓋受料口之間的連接。
綜合考慮上述兩種方案,采用移動小車的結構形式比較容易實現,而且在生產運行中的穩定性較好;而采用伸縮套管的結構形式結構較為簡單,但在下料斜管上實現伸縮較為困難,而且伸縮套管在生產運行中的穩定性較差,發生設備故障的可能性較高。因此最終改進方案確定為采用移動小車的形式。
3.2 實施步驟
(1)首先定制機加件、移動氣缸及下料裝置的結構件。
(2)在線外制作移動小車導軌及支架,安裝下料裝置、運動小車與導軌支架并調試。
(3)利用LF爐定修時間,拆除原下料裝置中的振動給料器及伸縮套管,再安裝調試完的導軌支架及小車。
(4)安裝移動小車位置極限開關,實現電氣行程控制。
(5) 安裝氣動控制元件、氣缸及管路。
(6) 試車及下料調試。試車調試完畢后交付生產。
改造后的下料系統見圖5,6,7。
4改進效果
(1)LF爐南、北工位下料系統改進實施完成1年多,使用至今生產運行穩定,沒有出現運行故障,保障了生產的穩定、降低了生產成本、減輕了檢修維護人員的勞動強度,提高了設備的利用率,得到了各方面的認可。
(2)改進后每周減少故障時間4h,年減少故障時間208 ho
⑶降低事故率,創效益79.68萬元。
(4)年節約檢修人工費6.24萬元。
(5)減少事故等待時間降低生產成本:鋼水等待時,溫度會降低,改進后每周減少故障時間4h,每周平均4次,每次lh。臨時處理故障后,鋼水必須進行升溫處理,平均每次升溫處理6 min,每分鐘升溫處理消耗電能價值134元,同時消耗材料134元,改進后每年節約因提高鋼水溫度消耗的成本為33.45萬元。
(6)提高鑄機生產率多創效益:按每周1次因LF爐下料系統故障導致鑄機停澆,連鑄機停澆后重新開澆消耗的成本為2萬元。則年節約成本為104萬元。 總經濟效益為223.37萬元/年。
5結束語
通過以上改造,降低故障率,大大縮短了故障時間,降低了工人的勞動強度,降低了生產成本,提高了設備的利用率。