呂志敏
(河鋼集團宣鋼公司煉鐵廠,河北宣化075100)
摘 要:目前宣鋼1號高爐已經處于爐役末期,爐缸炭磚溫度升高,威脅安全生產,風溫偏低,爐況順行程度差,影響技術經濟指標的改善。通過研究、探索,不斷上下部調劑,改善了爐況順行程度,較好地解決了強化冶煉與安全生產、低風溫和降耗的矛盾,提高了生鐵產量,改善了技術經濟指標,達到了安全、低耗、高產的目的。
關鍵詞:上下部調劑;護爐;低風溫;指標改善
1 宣鋼1號高爐概述
宣鋼1號高爐,有效容積2 500 m3于2008年3月15日點火生產,至今生產接近11年余,單位爐容生鐵產量8 057 t/m3,爐役處于末期階段,冷卻壁水管破損23根,造成爐型難以控制,爐況順行程度差,爐缸炭磚溫度階段性升高,威脅安全生產。2010年7月?lián)綗D爐煤氣后,由于轉爐煤氣含塵量遠遠高于高爐煤氣,造成了 2017年10月份以后風溫下降,影響高爐強化冶煉。為了處理護爐和提高產量、風溫和降耗的矛盾,宣鋼1號高爐積極調整下部送風制度,并日趨合理,在此基礎上,擴大礦批、調整布料矩陣,較好地解決了強化與護爐、風溫與降耗的矛盾。
2 提高風量及產量
2018年市場形勢較好,公司要求提高產量。宣鋼1號高爐通過提高風量,提高頂壓,進行強化冶煉,風量提高了 100~150 m3/min。提高風量后,為控制爐內氣流流速,提高頂壓25-30 kPa,擴大礦批至70 t,增加礦層厚度,穩(wěn)定氣流分布,爐況順行程度改善,提高煤氣利用率。2018年生鐵產量總計2 137064 t,較2017年產量增加197 682 t,取得了顯著的效果。宣鋼1號高爐2018年日產量見圖1。
注:9月、10月、12月配合鋼軋廠檢修,宣鋼1號高爐休風率較高。
3 低風溫操作技術
2017年10月份開始,熱風爐燒爐時岀現(xiàn)煤氣阻力增大,吃煤氣能力下降的現(xiàn)象,高爐風溫水平不斷降低,由之前的1 070℃下降到最低980℃左右, 對高爐爐況和技術指標產生了較大的不利影響。經技術人員分析研究,一致認為正是由于煤氣含塵高導致格子磚通道渣化堵塞,最終使熱風爐燒爐時煤氣阻力升高,風溫降低。宣鋼1號高爐2018年風溫見圖2。
由于熱風爐造成的格子磚渣化堵塞短期內不易消除,針對低風溫的現(xiàn)狀,高爐必須調整當前的操作制度,以適應低風溫條件下的高爐正常冶煉及指標改善。
3.1 加長風口長度,縮小風口面積
風溫高能提高鼓風動能,風溫低則鼓風動能下降。風口面積0.330 3 m2縮小至0.328 5 m2,風口長度由585 mm加長至615 mm,鐵口上方風口加長至635 mm,鼓風動能達到了 11 000~12 000 kg m/s,見圖3。
3.2 風口前理論燃燒溫度控制
適宜的理論燃燒溫度應能滿足高爐正常冶煉所需的爐缸溫度和熱量。根據理論燃燒溫度經驗計算公式,風溫每降低100℃.理論燃燒溫度下降約80℃, 1號高爐風溫下降了約90℃,理論燃燒溫度降低70℃左右。為維持風口前理論燃燒溫度,爐內采取提高富氧率,由4.2%提高至5.0%,提高風口前理論燃燒溫度35℃左右,在一定程度上減小了 1號高爐風口前理論燃燒溫度降低的幅度。目前風口前理論燃燒溫度維持在2 150-2 200℃,見圖4,達到了目前大型高爐正常冶煉的中下限要求。然而富氧率的增加,一方面提高了高爐噴吹煤粉的置換比,減少未燃煤粉對高爐冶煉進程的不利影響;另一方面,富氧率的增加縮短了風口前回旋區(qū)的寬度與深度,這一不足可以通過加長風口來補償。
3.3熱制度、造渣制度的控制
高爐風口前理論燃燒溫度降低,最直接的是影響爐缸熱量的降低,爐缸熱量發(fā)生變化后,使高爐初始氣流分布發(fā)生變化,對高爐整體穩(wěn)定順行不利。因此,為保證正常冶煉所需要的爐缸熱量及合理的初始氣流,1號高爐爐溫(硅質量分數)控制由之前的0.25%~0.40%提高至0.30%~0.45%,鐵水物理熱嚴格按照1 500 ℃~l 520 ℃控制,爐渣二元堿度R2按 1.15-1.20 控制。
3.4上部裝料制度調整
合理的裝料制度是爐況長期穩(wěn)定順行的基礎, 不僅可以維持合理的操作爐型,又能提高煤氣的利用率降低燃耗。隨著1號高爐風溫水平的降低,爐內表現(xiàn)為邊緣煤氣流發(fā)展,中心氣流減弱,爐內通過適當增加中心漏斗深度、增加邊緣礦焦比等方法來放開中心,穩(wěn)定邊緣。在這一過程當中,邊緣不能壓得太“死”也不能太“活”,否則極易造成爐墻黏結,所以需密切關注壁體溫度和水溫差的變化,發(fā)現(xiàn)跑偏時,及時調整。在下部調劑的基礎上,通過不斷的研究、探索,宣鋼1號高爐礦批68-70 t,布料矩陣維持較 多的中心焦量,保障中心氣流。
經過不斷的探索研究和調整,突破了低風溫操作技術瓶頸,降低了焦比、燃料比,其2018年焦比、燃料比變化情況如圖5所示。
4 高效綜合護爐技術
如下頁圖6所示,2018年4月16日爐缸炭磚T559溫度升高幅度較大,由362℃升高至563℃,威脅到安全生產。由于宣鋼1號高爐已經處于爐役末期,爐缸炭磚均存在不同程度的侵蝕,所以此次護爐采取整體護爐與局部護爐相結合的方式,采取多種護爐措施,同時還要處理好護爐與強化冶煉的矛盾。
由于爐體水量已經用至最高,沒有調節(jié)余量。高效綜合護爐措施如下。
1) 提高鈦負荷,整體護爐。4月22日配加鈦礦1.5”批,25日增加至2.01/批,并PB塊礦由11%逐步減少至5%,提高鈦負荷至高于8 kg/t(Fe)以上。
2) 調整高爐操作參數。生鐵譏Si)由0.25%~0.40%提高至0.35%~0.50%,爐渣堿度提高至1.20-1.25倍,促進鈦還原,生鐵w( s 低于0.025%,生鐵一級品率M95%,利于形成保護層。
3) 加強鐵口維護。鐵口深度控制在3.0 m至3.2 m,嚴禁潮鐵口出鐵、悶炮操作,杜絕燒鐵口,保持全風高壓堵口率,維護鐵口泥包完整。
4)堵風口護爐。4月27日爐缸炭磚厲旳溫度升高至563℃,水溫差0.5℃,熱流強度達到了 17 000 kcal/(h,m2),休風堵27號風口,并且加長至635 mm, 送風風口面積由0.328 5 m2縮小至0.319 0 m2。
本次護爐操作特點是:
1) 由于工藝布置特點,在2017年前高爐護爐時,提高燒結礦TiO2、提高入爐鈦負荷進行護爐操作的同時,其它兩座高爐也提高了鈦負荷,對不需要護爐的高爐造成一定程度的影響,存在著“一人感冒,全家吃藥”的弊端。
2) 2017年之前,爐缸炭磚溫度升高至400 ℃以上時,才采取護爐措施。2018年以來煉鐵廠1號高爐或2號高爐在爐缸炭磚溫度低于400℃內并溫度上升速度較快接近400℃時,使用鈦礦護爐,重在預防。
3) 2018年護爐時鈦負荷提高至8~10 kg/t,生鐵中w(Ti)超過0.080%即可,同樣再配合其它措施,使“猛藥”變成了“緩藥”,克服了鈦負荷過高過度護爐造成高爐操作難度大的弊端。
4)由于改變了護爐觀念,針對需要護爐的高爐直接用鈦礦護爐,重在預防,使得高爐操作難度變小,對技術經濟指標影響變輕,只有堵風口風量下降時每天產量下降約200 t以內,焦比、燃料比基本沒有升高,較好地解決了護爐與強化的矛盾,護爐效果良好,護爐成本低。
經過一系列的高效綜合護爐措施后,爐缸炭磚厲毀溫度升高趨勢得到了有效遏制,轉入安全生產。此次護爐歷時23天,時間短,護爐期間、護爐結束后技術經濟指標良好,效果良好。經過一系列的綜合護 爐技術后,爐缸炭磚厲旳溫度下降,5月15日后溫度低于290℃,降低至安全范圍內,在較短的時間內消除安全隱患。
宣鋼2號高爐在爐型、原燃料條件等方面與1號高爐基本上相同,2016年5月護爐29天,產量降低800-1 000 t/d,焦比升高16 kg/t,燃料比升高26 kg/t,損失較大。與宣鋼2號高爐護爐比較,宣鋼1號高爐高效綜合護爐技術取得了成功。
5 結語
宣鋼1號高爐2018年取得了巨大進步,高爐在爐役末期、風溫水平低的情況下,通過上、中、下部操作制度的調整與匹配,較好地解決了強化和護爐、低風溫和降耗的矛盾,高爐各項技術指標也有新突破。但是,風溫比全國同類型高爐平均風溫低100℃。