孟憲華
(山東鋼鐵萊蕪分公司特鋼事業(yè)部,山東萊蕪271104)
摘要:50t電爐入爐料結(jié)構(gòu)為鐵水+廢鋼,鐵水為萊鋼高爐自產(chǎn)鐵水,受各種因素影響,鐵水供應(yīng)不及時(shí)導(dǎo)致鐵水兌入量不均衡,甚至出現(xiàn)個(gè)別爐次無鐵水現(xiàn)象。這種入爐料源結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定的情況,時(shí)常造成電爐操作過程中的不穩(wěn)定,氧槍漏水、爐襯磚侵蝕嚴(yán)重、脫磷困難、水冷塊漏水、鋼鐵料收得率低、電耗高、鋼水過氧化等問題。為此,結(jié)合不同的鐵水比例,根據(jù)冶煉鋼種工藝要點(diǎn),優(yōu)化入爐料源結(jié)構(gòu),為電爐操作創(chuàng)造有利條件,是非常必要的。
關(guān)鍵詞:電爐;鐵水;廢鋼料型;鋼水收得率
山東鋼鐵萊蕪分公司特鋼(以下簡(jiǎn)稱萊鋼)50 t 電爐采用熱兌鐵水模式后,由于鐵水受各種因素影響供應(yīng)不及時(shí)導(dǎo)致鐵水兌入量不均衡,甚至出現(xiàn)個(gè) 別爐次無鐵水現(xiàn)象。同時(shí)現(xiàn)有的廢鋼料源比較復(fù)雜,主要以萊鋼自循環(huán)廢鋼為主,大體包括:H型鋼切頭、板帶切割料等軋廢,罐幫鐵,渣鋼,粒鋼,連鑄坯切頭、中間包注余及軋材鋼頭,其他(如各種報(bào)廢的機(jī)械零部件、壓塊等)。上述鋼鐵料存在的缺點(diǎn)是超長(zhǎng)、超重、料多。受場(chǎng)地制約,各種料型不能細(xì)分存放,雖然車間對(duì)不合格料進(jìn)行了切割加工,但由于加工設(shè)備有限,每天加工量較少,不能滿足電爐需求。爐料結(jié)構(gòu)搭配一旦不合理會(huì)給煉鋼帶來影響:增加鋼鐵料成本,降低鋼鐵料消耗;造成冶煉電耗、氧耗等各項(xiàng)指標(biāo)上升,成本增加;造成水冷設(shè)備漏水、爐沿上漲等問題,影響電爐爐襯安全及生產(chǎn)順行,降低生產(chǎn)效率和產(chǎn)量。因此合理優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),不僅有利于降低鋼鐵料成本,實(shí)現(xiàn)工藝的最佳化,給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益,更可以為合理地利用有限的資源提供可靠的依據(jù)。
1對(duì)電爐生產(chǎn)的影響分析
1 )H型鋼切頭、板帶切割料等軋廢。該類廢鋼應(yīng)屬優(yōu)質(zhì)重型廢鋼,電爐送電時(shí)容易熔化,但由于絕大部分尺寸超標(biāo),尤其是H型鋼切頭,長(zhǎng)度大部分在1.5 m以上,且頭部尖,加入爐內(nèi)時(shí)易砸漏水冷件或?qū)е侣?lián)電打漏水冷件,造成電爐非計(jì)劃熱停,—旦造成電爐水冷塊因漏水而關(guān)水后,爐襯維護(hù)困難;同時(shí)鋼鐵料超長(zhǎng),堆積不密實(shí),易導(dǎo)致電爐爐蓋旋不進(jìn),造成電爐壓料時(shí)間長(zhǎng),兌鐵水時(shí)容易濺出鐵水等問題[1]。
2) 罐幫鐵。由于罐幫鐵中含碳量高,熔點(diǎn)低.爐料相對(duì)容易熔化,實(shí)踐證明:當(dāng)電爐鐵水兌入少于25 1/爐時(shí),配加罐幫鐵相當(dāng)于增加了配碳量,對(duì)電爐生產(chǎn)、降低電耗有利,但當(dāng)鐵水兌入大于35 t時(shí),由于電爐熔池形成早,氧化脫碳時(shí)若有未熔化的罐幫鐵存在(一般為大塊),容易造成熔池溫度不均勻,沸騰嚴(yán)重導(dǎo)致碳氧反應(yīng)熱效率差,爐門口淌鋼,爐蓋黏鋼,氧化后期鋼水回磷等一系列問題。
3 )渣鋼。包括電爐爐門口淌出的黑渣鋼及精煉、連鑄過程產(chǎn)生的白渣鋼。無論鐵水兌入量多少,目前該類廢鋼對(duì)電爐的影響是最大的,由于渣鋼塊度普遍大,含碳低且摻雜合金、爐渣等雜質(zhì)多,加入爐內(nèi)熔化困難,提溫速度較慢,熔池沸騰不均勻,爐門口跑鋼、后期回磷等現(xiàn)象,同時(shí)對(duì)電爐冶煉電耗的影響較大。實(shí)踐證明渣鋼加入的塊度越大,質(zhì)量越大,對(duì)冶煉電耗影響越嚴(yán)重。
4) 粒鋼。粒鋼中成分主要為氧化鐵及爐渣等雜質(zhì),粒度小,加入爐內(nèi)后主要表現(xiàn)為爐渣稀,冶煉中后期泡沫渣效果差,弧光反射嚴(yán)重,熱效率差,同時(shí)爐襯侵蝕較為嚴(yán)重,補(bǔ)爐時(shí)間延長(zhǎng),且粒鋼回收率低,估計(jì)在50%左右。
5) 連鑄坯切頭及鋼頭。該類廢鋼主要是連鑄坯切頭及軋材的切頭,主要特點(diǎn)是塊度小,密度大,合金元素含量高,尤其是連鑄坯切頭比較重,一般在0.6 t以上,加入爐內(nèi)不易熔化,提溫速度較慢,熔化后爐渣黏稠,熔池沸騰不均勻,容易造成后期無碳送電提溫,軋材切頭還易造成爐壁掛料,冶煉后期熔化后還會(huì)造成殘余元素(Mn、Cr)含量高,氧化后爐渣粘稠,影響電爐操作,進(jìn)而影響冶煉電耗。
6)其他(如各種報(bào)廢的機(jī)械零部件等)。主要是大型的軋棍、機(jī)械零部件,不僅熔化困難,電耗增加,而且還會(huì)造成鋼中殘余元素升高。
2廢鋼的管理
針對(duì)鋼鐵料存在的問題,加強(qiáng)入爐鋼鐵料的管理,做好鋼鐵料的檢驗(yàn)、分類,根據(jù)外部條件合理優(yōu)化配料結(jié)構(gòu),是保證電爐操作的最基本前提。
2.1對(duì)入爐廢鋼料的基本技術(shù)要求
1) 三分一清,即:分類回收、分類加工、分類存放、成份清。
2) 確保四度:保證鋼鐵料的純度、塊度、密度、清潔度。
3) 消除五害:消除鋼鐵料的合金元素、有色金屬、易燃易爆物品、非金屬夾雜、異品種。
2.2對(duì)入爐廢鋼尺寸的要求
1 把好廢鋼料進(jìn)廠驗(yàn)收關(guān),盡量減少超長(zhǎng)廢鋼料入廠,在必要時(shí),采取降級(jí)或降價(jià)處理,也可采取扣除切割費(fèi)用的辦法運(yùn)作。
2) 對(duì)超長(zhǎng)的廢鋼料單獨(dú)料場(chǎng)堆放,集中人力進(jìn)行切割,杜絕超長(zhǎng)廢鋼入爐。
3) 把好配料關(guān),在配料時(shí),必須嚴(yán)格檢查確認(rèn),及時(shí)挑揀出超長(zhǎng)廢鋼料。
2.3對(duì)入爐廢鋼單重的要求
1) 把好廢鋼料進(jìn)廠驗(yàn)收關(guān),盡量減少超重廢鋼料入廠,在必要時(shí),采取降級(jí)或降價(jià)處理。
2) 對(duì)超重的廢鋼料單獨(dú)料場(chǎng)堆放,集中人力進(jìn)行處理。
3) 對(duì)部分超重的廢鋼料可利用新開爐時(shí),提前加入爐內(nèi)墊爐底。
3針對(duì)不同鐵水比例下的廢鋼結(jié)構(gòu)優(yōu)化
針對(duì)入爐料的合理搭配主要考慮鐵水兌入量,結(jié)合生產(chǎn)鋼種要求方面來考慮,根據(jù)每爐次的鐵水量來優(yōu)化固體鋼鐵料的搭配,具體細(xì)分以下幾個(gè)結(jié)構(gòu)[2]
1)新爐體第一爐及墊補(bǔ)爐底爐次。廢鋼總量按60±2 t控制,一次料總重不允許超過28 t,爐底內(nèi)加入2~3塊渣鋼保護(hù)爐底,廢鋼料內(nèi)配加20-25 t左右的罐幫鐵、鐵花、鑄鐵件、生鐵等含碳成份料源,其中,一次料占15 t,二次料占5 t,為防止電爐聯(lián)電打漏,選用優(yōu)質(zhì)廢鋼.超長(zhǎng)、超重的其他廢鋼嚴(yán)禁加入,必要時(shí)配三次料,全部用軋廢,配重不足添加鋼頭。
2) 無鐵水爐次。廢鋼料內(nèi)應(yīng)配加20-25 t左右的罐幫鐵、鐵花、鑄鐵件、生鐵等含碳成份料源,其中,一次料占15 t,二次料占5 t。一次料總重不允許超過28 t,渣鋼控制在5 t以內(nèi),可分配在一、二次料罐中,一次料比例占70%左右,二次料比例占30%左右。
3) 鐵水量10-20 t爐次。可適當(dāng)配A 20-101左右的罐幫鐵、鐵花、鑄鐵件、生鐵等含碳成份料源。一次料總質(zhì)量不允許超過28 t,渣鋼控制在5 t以內(nèi)。
4) 鐵水量20-30 t爐次。可適當(dāng)配入5~10t左右的罐幫鐵、鐵花、鑄鐵件、生鐵等含碳成份料源。渣鋼控制在5 t以內(nèi)。
5) 鐵水量30-35 t爐次。可配入3~5t罐幫鐵、鐵花、鑄鐵件、生鐵等含碳成份料源??膳淙?~3 t的渣鋼,同時(shí),可適當(dāng)配入2~3t左右的豆鋼。廠內(nèi)自循環(huán)切頭控制在5 t以下。
6) 鐵水量35 t以上爐次??蛇m當(dāng)加入2~3 t碎小罐幫鐵、鐵花等含碳成分料源,可配入2~3 t的渣鋼,中包注余允許配加一塊,另可適當(dāng)加入1~2 t左右的粒鋼、氧化鐵皮等料源,以提高爐渣的流動(dòng)性.有利于脫磷操作,同時(shí)防止?fàn)t蓋托圈黏鋼聯(lián)電打漏現(xiàn)象發(fā)生。
7) 內(nèi)部循環(huán)的連鑄坯、軋鋼切頭及含鈕鐮等軋轆可參考冶煉鋼種成分配加,特別是連鑄坯含貴重 合金成份時(shí)更應(yīng)考慮,以節(jié)約合金量。
4應(yīng)用效果
50 t電爐入爐鋼鐵料合理優(yōu)化實(shí)施后,為電爐模型化操作提供了條件,因爐料不合理帶來的電爐冶煉周期延長(zhǎng)、水冷設(shè)備漏水、爐沿上漲、熔清磷高等問題減少,電爐非計(jì)劃熱停時(shí)間減少,生產(chǎn)節(jié)奏更加穩(wěn)定,為后工序生產(chǎn)及連鑄實(shí)現(xiàn)恒溫、恒拉速澆鑄提供了條件,鑄坯質(zhì)量得到提高;同時(shí)電爐鋼鐵料消耗、冶煉電耗等指標(biāo)降低,降低冶煉成本效益顯著。
參考文獻(xiàn)
[1] 愈海明,程杰.70 t電爐熱裝鐵水的實(shí)踐與進(jìn)步[J].山東冶金, 2004,26(1):46.
[2] 王軍濤,王寶明.電爐熱裝鐵水比例對(duì)冶煉工藝的影響分析〔J]. 天津冶金,2012(4):56.