蘇有權(quán) 1 , 劉少芹 1 , 張 波 1 , 朱長栓 2
(1.河鋼集團唐鋼公司, 河北 唐山 063016; 2.鄭州振東科技有限公司, 河南 鄭州 452370)
摘 要:鋼包自開率是煉鋼生產(chǎn)的重要指標,對鋼水的質(zhì)量和生產(chǎn)節(jié)奏影響較大。為解決自開率低的問題,對造成不自開燒眼的原因從鋼包狀況、盛鋼時間、鋼水溫度和成分、引流砂的材質(zhì)等方面進行分析,找出影響因素,制定相應(yīng)措施,以減少燒眼爐次提高鋼包自開率,為實現(xiàn)無氧化澆注、開發(fā)潔凈鋼奠定了基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:鋼包;自開率;引流砂
河鋼集團唐鋼公司(以下簡稱唐鋼)一煉鋼廠自開率一直在 98.5%左右,自開率低燒眼爐次多不但影響鋼水質(zhì)量,還影響生產(chǎn)節(jié)奏,特別是燒不開停澆的事故給生產(chǎn)和成本造成重大損失。通過對造成不自開燒眼原因的多方面進行分析,找出影響因素,制定相應(yīng)措施,以減少燒眼爐次提高鋼包自開率,保證產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定生產(chǎn)。
1 影響鋼包自開率的原因分析
1.1 鋼包包況
在現(xiàn)實生產(chǎn)中,備用包的自開率遠低于周轉(zhuǎn)連用包。備用包是指從烘烤器吊出投入使用的鋼包,因為需要安裝滑動機構(gòu)、上水口等工序,熱修換包操作時間長、溫降大,鋼包內(nèi)襯溫度降低,尤其是包底,溫降能達到 100 ℃以上,造成出鋼后包底結(jié)冷鋼,鋼包自開率降低。據(jù)統(tǒng)計,2017 年 2 月—6 月備用包自開率只有 96%,明顯低于周轉(zhuǎn)包 99.4%。
1.2 鋼水在鋼包中的停留時間
鋼水在鋼包內(nèi)的停留時間是指從轉(zhuǎn)爐出鋼到連鑄開澆的時間,一般在 60~120 min,鋼水隨停留時間延長逐漸降低,尤其是經(jīng)過 LF+RH 雙聯(lián)的鋼水停留時間超過 120 min,引流砂燒結(jié)層厚不自開的幾率大[1]。
1.3 鋼水溫度
鋼包自開率隨鋼水溫度的升高不斷降低,其原因為引流砂中的 Fe2O3 固熔體發(fā)生還原反應(yīng),此反應(yīng)引起體積膨脹,致使燒結(jié)層脆而多孔鋼液滲入燒結(jié)層厚度增加。此外,引流砂中含有脈石和添加的石英砂,在高溫環(huán)境下,脈石和石英砂自身發(fā)生物理—化學(xué)變化,還與鉻鐵礦發(fā)生反應(yīng),形成二次尖晶石。鋼水溫度越高,引流砂燒結(jié)速度越快,導(dǎo)致燒結(jié)層變厚,不利于鋼水靜壓力沖破燒結(jié)層[2]。
1.4 鋼包上水口的影響
目前使用的上水口是經(jīng)過油侵工藝的,焦油通過氣孔滲透到上水口。安裝到水口座磚內(nèi)的上水口必須通過烘烤,烤紅后才能安裝滑板。但上水口經(jīng)過烘烤后焦油滲出,加上烘烤時間短烤不透,加入的引流砂黏附在上水口內(nèi)壁,內(nèi)壁不光滑勢必造成引流砂下降產(chǎn)生阻力,下流不順暢造成不自開。
1.5 引流砂質(zhì)量的影響
引流砂作為煉鋼生產(chǎn)的原輔材料,雖然用量少但在生產(chǎn)中起著非常關(guān)鍵的作用。不自開燒眼不但影響生產(chǎn)的節(jié)奏,而且鋼水裸露澆鑄造成鋼水吸氧吸氮,雜質(zhì)增多對鋼水質(zhì)量影響較大,對后期鋼材的性能造成無法彌補的缺陷。一方面要求引流砂有較高的耐火度,燒結(jié)層不能過厚;另一方面要求引流砂流動性好,熱膨脹系數(shù)小,打開滑板后能夠自動下流。
1.6 熱修操作的影響
首先是回澆余未回干凈,造成鋼渣回流渣子灌眼,加砂后鋼渣與引流砂燒結(jié)不自開。其次是上水口未清理干凈,水口內(nèi)有鋼渣或毛刺,影響引流砂下流。還有換完滑板后水口內(nèi)的殘余滑板泥未清理干凈。再就是搖包加砂時包底的渣塊滾入水口,或者引流砂未加滿。上述幾種情況都有可能造成不自開。
2 提高鋼包自開率的措施
通過對影響鋼包自開率的原因進行分析,唐鋼檢修分公司對一鋼軋廠生產(chǎn)現(xiàn)狀進行了梳理,各部門積極配合,制定出提高鋼包自開率相關(guān)措施。
2.1 引流砂質(zhì)量改進措施
2.1.1 引流砂成分調(diào)整
以前只要求 Cr2O3 的含量,對 SiO2 含量沒做嚴格要求,參考相關(guān)的文獻 SiO2 在 1 200 ℃以上因為相變引起較大的體積膨脹,導(dǎo)致填砂與水口內(nèi)壁的附著力增加,不利于開澆時填砂的自由下落,甚至出現(xiàn)架橋現(xiàn)象,不利于鋼包自開。所以合理控制 SiO2的含量,根據(jù)化驗結(jié)果并參照其他公司的標準,對SiO2 含量下調(diào),要求 w(SiO2)≤26%。調(diào)整后引流砂成分為:w(Cr2O3)≥30%,w(SiO2)≤26%,w(H2O)≤0.5%
2.1.2 引進新材質(zhì)引流砂
針對經(jīng) LF+RH 雙聯(lián)鋼種時間長導(dǎo)致的引流砂燒結(jié)程度增大,引進鎬質(zhì)引流砂。具體成分見表 1。
前期試驗 44 爐全自開,然后批量使用,到 2017年 11 月份共生產(chǎn)雙聯(lián)鋼 527 爐,兩爐燒眼自開率99.62%。
2.1.3 每批次進廠前抽檢
對每一批次引流砂進廠前抽檢送公司化驗室化驗,由唐鋼一鋼軋技術(shù)科、爐窯中心、廠家共同到庫房取樣,不合格不使用。今年共檢查 28 個批次,其中7 個批次不合格重新取樣復(fù)檢,有一個批次復(fù)檢不合格判定為不合格品。
2.1.4 包裝運輸管理
針對雨季引流砂易受潮的特點,召開專題會議研究包裝、運輸和存儲的問題,并制定相應(yīng)措施。
1)包裝。除噸袋內(nèi)有防潮包裝外,小袋也要求有防潮包裝。
2)運輸。運輸車輛備苫布,陰雨天氣必須苫蓋好。
3)外庫存儲。地面鋪一層隔潮的托盤,不能直接放地面上,存放位置不靠近門窗。
2.2 現(xiàn)場改進措施
2.2.1 出鋼控制
出鋼前對爐身的粘渣用炮車進行清理,規(guī)范鋼包加料時間和順序,嚴禁早加料。
2.2.2 備用包操作
1)對鋼包烘烤器改造,提高加熱效率,確保投入備用包烘烤包底到紅熱狀態(tài)(吊離烤包器時有效溫度保持 1 000 ℃以上),連用鋼包使用前包底溫度應(yīng)保700 ℃以上,嚴禁投入包殼溫度低于 700 ℃的鋼包。
2)提高烘烤時間,烘烤時間 5 min 提高到 8 min。通過 43 個備用包上水口烘烤溫度的測量,平均溫度 650 ℃,比原操作提高近 100 ℃。
2.2.3 縮短鋼水在鋼包內(nèi)停留時間
以連鑄為中心,合理組織生產(chǎn),減少出鋼完畢到連鑄開澆過程中各環(huán)節(jié)耽誤的時間,制定嚴格的鋼包時刻表,提高鋼包周轉(zhuǎn)。
引流砂加入時間至轉(zhuǎn)爐出鋼時間不超過30 min,當間隔時間超過 180 min,必須吊包吹掃后重新加入引流砂。
只經(jīng)過 LF 精煉的鋼水停留時間控制在 80 min以內(nèi),經(jīng)過 LF+RH 雙聯(lián)的鋼水停留時間控制在120 min 以內(nèi)。
對于澆完的鋼包及時組織吊回倒?jié)灿啵岣咪摪苻D(zhuǎn)率,同時防止包底黏鋼黏渣。
2.2.4 熱修進一步加強標準化作業(yè)
首先保證水口清理干凈。前面用粗氧管清理水口時只把水口座磚前端清理干凈,不能燒上水口內(nèi)部,以免把上水口燒偏或凹坑。后面用細氧管清理上水口,要求水口表面光滑、無毛刺。其次換滑板后吹掃干凈水口座磚前部的泥料,清理泥料時包前人員隨時觀察,確保水口座磚前部干凈。最后檢查引流砂是否干燥,內(nèi)層塑料是否有水跡、有無結(jié)塊,確認水口內(nèi)無鋼渣、渣殼等異物,以水口整體加滿,突出包底并呈饅頭狀為準,不滿足再加。
2.3 鋼包上水口生產(chǎn)工藝的改進
與鋼包水口廠家結(jié)合,鋼包上水口材質(zhì)進行調(diào)整,采用不油侵工藝生產(chǎn),避免因烘烤不透殘留焦油影響自開。通過一段時間的試驗取得良好的效果。綜合備用包的操作,使自開率由原來的 99.6%提高到 98.0%。
3 結(jié)語
引流砂的材質(zhì)、鋼包包況、鋼水溫度、水口清理、生產(chǎn)節(jié)奏。是影響鋼包自開率的重要因素。通過原因分析制定相應(yīng)的改善措施,自 2017 年 7 月開展自開率攻關(guān)并隨著各項措施的逐步落實,到 2018 年上半年自開率由原來的 98.5%提升為 99.6%,為生產(chǎn)的順行和提高鑄坯質(zhì)量創(chuàng)造了良好的條件。
參考文獻
[1] 陳永金,陸志堅,楊劍洪.提高 160 t 鋼包自開率的工藝實踐[J]. 柳鋼科技,2011(2):16- 19.
[2] 代剛,儲曉明.影響 VD 工藝鋼包自開率的分析及改進[J].特殊鋼,2015,82(21):38- 40.