鄧川南
(中條山集團公司垣曲冶煉廠, 山西 中條山 043700)
摘 要:通過對底吹爐余熱鍋爐故障率、使用壽命等研究,制定相關措施,提高余熱鍋爐作業效率,提高蒸發量。
關鍵詞:余熱鍋爐作業率;余熱回收率;密封;蒸發量
富氧底吹爐余熱鍋爐是處理底吹爐生產中產出的煙氣,經過余熱鍋爐降溫和除塵后,送硫酸車間制酸。由于底吹爐余熱鍋爐在生產中易出現漏水事故、設備故障事故等,造成系統停產,降低了鍋爐蒸發效率,減少底吹爐余熱鍋爐故障率。
底吹爐處理含雜質高的混合物料,造成鍋爐對流管束結焦嚴重,影響鍋爐換熱效率,改進清灰裝置,對直升段、對流管束結焦進行快速清理,增加換熱面,提高蒸發量。
底吹爐余熱鍋爐回收煙氣熱量,生成飽和蒸汽用于余熱發電、電解生成、全廠生活用氣。目前余熱鍋爐煙氣熱量回收率低、設備故障率高,造成蒸汽量波動大、蒸發量低。鍋爐在生產中存在間斷性漏水、鍋爐堵塞,余熱鍋爐作業率低,由于鍋爐結焦、振打功能差、漏風等問題,鍋爐蒸發量偏低,嚴重影響能量回收利用。
1 研究內容
主要研究內容有對影響余熱鍋爐作業率的因素進行研究,保證蒸發量穩定;化學水質、鍋爐煮爐的控制、關鍵設備使用壽命研究;對影響鍋爐煙氣余熱回收率的因素進行研究;彈性振打錘清灰研究、激波清灰、活動擋板及鍋爐密封、鍋爐保溫及防腐蝕研究。
1.1 對影響鍋爐作業率的因素進行研究
1.1.1 化學水的因素
余熱鍋爐給水水質一般要求見表 1。
生產中由于設計的化學水處理站屬于簡易型,無法處理較為差的水質,且爐水堿性主要由加氨控制,在生產中不易穩定,因此,鍋爐運行工在每班均需對爐水采樣進行化驗,根據水質要求,適當加入磷酸三氨維持堿度,否則易造成爐水品質差。
1.1.2 余熱鍋爐煮爐的因素
在生產中,由于每年均需對鍋爐進行維修和保養,并對局部膜式壁及管接頭進行更換,導致鍋爐部分水套沒有參與煮爐環節,為了保證鍋爐的正常運行,由于是直升段經過更換的膜式壁更是高溫烘燒的主要部位,因此有必要在開爐前對鍋爐進行簡易煮爐,主要是保證新更換部件的安全運行,否則使用中易出現漏水或開裂現象。
1.1.3 埋刮板機運行維護
埋刮板機是鍋爐清灰的另一主要設備。由于該設備長期處于高溫運行狀態,在生產中易被異物卡住而導致將鏈齒切斷或將鏈條拉斷,在生產中多次發生這種情況,只有停爐降溫,進行處理。提高埋刮板機本身的質量及加強對其維護。
1.1.4 鍋爐給水泵及循環泵
鍋爐給水泵采用國內知名廠家生產,使用中先后多次發生給水泵故障,主要再現在泵頭漏水、過熱跳車、泵身漏水、振動過大等問題,嚴重時沒有泵可用,制約了正常生產及鍋爐安全運行。
鍋爐循環泵采用國外進口的高德泵,后期發現有一些小故障,但經過大修期廠家派人指導維修,基本杜絕了影響生產的情況,需要在生產中進一步總結安裝維護要點,保證正常運行。
1.2 余熱鍋爐熱量回收率
1.2.1 增加換熱面
在底吹爐余熱鍋爐外面,大量使用彈性振打錘進行清灰,由于該種 3.7 kW 功率電機帶動的擺錘,打擊力度由提升高度控制,在不同部位打擊力量要求不同,且彈性振打錘在使用中極易出現鏈條跑脫,彈簧斷裂,經常導致振打效果差,造成直升段和對流區管束結灰,在長期振打中,將焊在膜式壁上的錘頭給打掉,給正常清灰帶來影響,嚴重時對流區管束結死,被迫停爐集中處理。
在鍋爐清理集灰的方式上,還有其它方法,比如激波清灰,該種工藝方式是將乙炔氣或天然氣作為一次性氣源,充入到指定罐中,再充入適量空氣,達到爆炸范圍,用電子點火計點燃引爆,利用爆炸的沖擊波沖刷對流區管束,達到清灰的目的。
1.2.2 增加余熱回收率
1)活動門密封。鍋爐在入口處一般均設有活動門,方便清理結焦使用,但由于活動門是通過安裝在膜式壁上的固定件而另外加裝上去的,且在使用中由于高溫作用,極易發生形變,導致密封不嚴;另一種情況是活動門在高溫下,由于處于低壓運行狀態,易造成內壁的 SO3 結露而腐蝕本體,造成活動門漏水,進而影響密封條件,對材質進行改良。減低漏風率,延長活動門使用壽命。
2)活動檔板密封。在爐子排煙另外一側,安裝的是活動檔板,原設計將檔板安裝在鍋爐膜式壁內側上,由于結焦后每次轉出,粘結物就在固定處磨擦膜式壁,將膜式壁磨漏,造成鍋爐事故,目前采用單獨懸掛模式。
3)鍋爐出口密封。鍋爐出品采用了軟連接的方式,用復合蒙皮緊固兩頭的方式進行密封,生產中由于外部為常溫,鍋爐產生 SO3 極易在此處結露,時間長了,將連接復合蒙皮的鋼結構腐蝕損壞,造成漏風嚴重,目前采用雙層不銹鋼材質,膨脹系數滿足使用條件,未出現腐蝕現象。
4)鍋爐保溫及防腐。底吹余熱鍋爐由于是露天布置,在生產中受風、雨、雪天氣影響,對鍋爐的使用壽命造成了影響,尤其是鍋爐漏水后,再將保溫層扒開后,很難于恢復原樣,加之為了保證鍋爐不漏水還進行打水試壓,長期以來導致鍋爐保溫層大面積破壞,導致鍋爐散熱量大,鍋爐本體被產生的 SO3 腐蝕,造成對流區振打處開焊漏縫,造成出口煙氣溫度低。加強巡檢,對漏煙處及時進行補焊。
2 結語
經過對鍋爐研究,實現鍋爐使用正常,關鍵設備故障率降低,延長底吹爐余熱鍋爐使用壽命,實現余熱鍋爐長周期穩定運行,鍋爐蒸發提高 20%,保證供給電收塵入口溫度在 350~380 ℃,鍋爐密封良好,鍋爐作業參數正常,增加余熱回收利用。底吹爐送風時率由 89%提高到 92%,底吹爐生產多運行 230 h,產出冰銅 4 335 t,蒸發量全年累計增加 30 000 t。
參考文獻
[1] 趙欽新.余熱鍋爐研究與設計[M].北京:中國標準出版社,2010.